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國產(chǎn)化大化肥工藝?yán)淠夯厥辗椒ǖ母倪M及指標(biāo)優(yōu)化

2018-07-19 08:23:40許承寶安建喜
石油化工應(yīng)用 2018年6期
關(guān)鍵詞:液位工藝系統(tǒng)

許承寶,安建喜

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

寧夏石化公司年產(chǎn)45×104t合成氨裝置是寰球設(shè)計院自主設(shè)計技術(shù),生產(chǎn)工藝為天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化法,變換液經(jīng)過除鹽水、脫碳再沸器、鍋爐給水換熱器換熱后在脫碳入口分離罐(V1603)內(nèi)將冷凝液分離。這些冷凝液在汽提塔中利用4.8 MPa的蒸汽進行汽提,達標(biāo)的冷凝液經(jīng)除鹽水裝置處理后重新作為合格的除鹽水利用。其流程為:低變氣進入脫碳工序,經(jīng)第一鍋爐給水預(yù)熱器(E1503)、再沸器(E1601)和第二脫鹽水加熱器(E1609)換熱,冷凝的水蒸氣(約 65 t/h)在分離器(V1603)分離后,用泵(P1501A/B)送至汽提塔(C1501);冷凝液從塔的上部進入與塔下部進入的4.8 MPa的蒸汽(390℃)逆流接觸,塔頂逸出的副產(chǎn)物及蒸汽送入一段轉(zhuǎn)化爐重新轉(zhuǎn)化,底部流出的冷凝液送除鹽水裝置,處理后作為鍋爐給水。寧夏石化公司化肥三廠國產(chǎn)化合成氨裝置于2018年4月26日第一次投料試車到5月30日停車檢修期間運行穩(wěn)定,系統(tǒng)負(fù)荷在75%時C1501出口冷凝液電導(dǎo)易超出20 mg/cm2,脫鹽水裝置能夠接受的最高電導(dǎo)指標(biāo)為20 mg/cm2,這樣造成大量工藝?yán)淠和馀?,這套國產(chǎn)化大化肥設(shè)計時脫鹽水裝置就存在制水偏低的缺陷,最終導(dǎo)致裝置脫鹽水緊缺。在Kellogg合成氨工藝中裝置在開、停車過程時工藝?yán)淠褐笜?biāo)無法保證只能排入公司事故水池后經(jīng)過處理外排,導(dǎo)致大量水外排增加了環(huán)保壓力。

1 國產(chǎn)化大化肥工藝?yán)淠合到y(tǒng)相比Kellogg工藝?yán)淠合到y(tǒng)操作方法的改進

國產(chǎn)化大化肥合成氨裝置工藝?yán)淠合到y(tǒng)為了實現(xiàn)工藝?yán)淠涸陂_、停車期間能達標(biāo)回收到脫鹽水裝置,達到開、停車期間轉(zhuǎn)化工段實現(xiàn)零排放,在Kellogg合成氨工藝?yán)淠毫鞒袒A(chǔ)上增加了一股鍋爐給水泵來的補水線,實現(xiàn)停車時晚停汽提塔,開車時先開汽提塔。停車時在脫碳系統(tǒng)切除后汽提塔繼續(xù)通蒸汽直至工藝?yán)淠悍蛛x器無液位后再切汽提塔,同時補入一股鍋爐給水來維持汽提塔液。將去汽提塔的中壓蒸汽閥(FV1519)及前、后截止閥關(guān)閉,同時慢開汽提塔放空閥,切斷一段爐的汽提蒸汽,泄塔內(nèi)壓力,停工藝?yán)淠罕谩T谶@種情況下,工藝?yán)淠阂恢碧幱谄釥顟B(tài),工藝?yán)淠翰粫瑯?biāo),與開車相比較,操作起來相對容易。開車時在系統(tǒng)加空氣后就可以利用補水線對汽提塔建立液位,然后通入蒸汽使汽提塔升溫、升壓,用蒸汽閥(FV1519)控制升溫、升壓速率,待升溫、升壓合格后逐漸關(guān)閉放空閥(PIC1511)將汽提塔提前串入系統(tǒng),此時汽提塔內(nèi)加入的蒸汽量大約10 t/h,補入的鍋爐水按照正常流程送入脫鹽水裝置。隨著脫碳系統(tǒng)導(dǎo)氣進度加大汽提塔蒸汽量,脫碳分離罐(V1603)有液位后啟動(P1501)將冷凝液引至C1501。然后根據(jù)工藝?yán)淠合到y(tǒng)出口在線電導(dǎo)表指示,開大FV1519增加蒸汽量,確保工藝?yán)淠褐笜?biāo)合格。開車過程中有關(guān)數(shù)據(jù)(見表1)。

表1 開車過程中有關(guān)數(shù)據(jù)

2 工藝?yán)淠合到y(tǒng)工藝現(xiàn)狀

工藝?yán)淠合到y(tǒng)于2018年4月27日10∶00開車正常,18:00系統(tǒng)負(fù)荷加到75%過程中C1501出口冷凝液電導(dǎo)隨之上升,崗位人員將蒸汽量加到設(shè)計流量25 t/h后電導(dǎo)指標(biāo)下降到15 μs/cm以下。到裝置運行5月30日停車檢修之前工藝?yán)淠弘妼?dǎo)時有超標(biāo)現(xiàn)象,嚴(yán)重時造成脫鹽水裝置無法回收冷凝液而改為排放,導(dǎo)致脫鹽水儲罐液位下降較快。確保工藝?yán)淠褐笜?biāo)的目的主要是防止脫鹽水混床失效,造成冷凝液無法處理后大量水排至事故水池,導(dǎo)致脫鹽水緊缺。

3 原因查找

由于汽提塔的蒸汽量一直保持在設(shè)計流量25 t/h,C1501出口冷凝液電導(dǎo)時有超指標(biāo)現(xiàn)象,這說明確實存在問題,從工藝的如下幾個方面查找原因。

3.1 轉(zhuǎn)化水碳比控制問題

系統(tǒng)負(fù)荷在50%時轉(zhuǎn)化水碳比控制4.5~5.0,隨著負(fù)荷的升高水碳比的控制也隨之降低,當(dāng)負(fù)荷到75%時水碳比應(yīng)控制到正常設(shè)計值3.1,而崗位人員為了確保轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的安全運行往往將轉(zhuǎn)化水碳比控制在3.5~4.0使得轉(zhuǎn)化系統(tǒng)、變換系統(tǒng)的水碳比、水汽比過剩,導(dǎo)致工藝?yán)淠旱牧窟_到75 t/h,超出設(shè)計流量15 t/h。造成汽提塔超負(fù)荷運行,出口電導(dǎo)超標(biāo)。說明工藝?yán)淠合到y(tǒng)汽提塔超負(fù)荷運行是導(dǎo)致汽提塔出口指標(biāo)不合格的原因之一。

3.2 汽提塔壓力波動問題

在開車期間或者大幅度加負(fù)荷時汽提塔壓力波動較大,C1501出口工藝?yán)淠旱碾妼?dǎo)隨著壓力波動變化較大,同時由于合成系統(tǒng)處于停車狀態(tài)工藝氣在甲烷出口放空,其放空壓力設(shè)定一般在2.8 MPa造成轉(zhuǎn)化系統(tǒng)壓力較低使得汽提塔汽提效果較差,2018年5月22日夜班C1501出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)長時間維持在21 μs/cm,造成脫鹽水裝置無法回收此股冷凝液,而導(dǎo)致脫鹽水儲罐液位下降較快脫鹽水緊缺,為了維持脫鹽水儲罐的液位脫鹽水裝置強行將其回收。白班接班后排查電導(dǎo)高的原因發(fā)現(xiàn)汽提塔入口水量63 t/h;出口溫度245℃;液位45%;頂部壓力3.0 MPa,各項參數(shù)基本都在控制范圍內(nèi),在技術(shù)員的指導(dǎo)下將甲烷化出口壓力由2.8 MPa提到3.0 MPa,此時汽提塔頂部壓力逐漸上漲到3.4 MPa,汽提塔出口冷凝液電導(dǎo)也開始下降最終降到了13.5 μs/cm。說明工藝?yán)淠合到y(tǒng)汽提塔壓力低是導(dǎo)致汽提塔出口指標(biāo)不合格的原因之一。

3.3 低變床層溫度問題

轉(zhuǎn)化工段系統(tǒng)負(fù)荷維持在75%運行時低變?nèi)肟跍囟瓤刂圃?95℃左右,床層溫度在215℃,經(jīng)過觀察床層溫度由210℃到215℃變化時關(guān)于冷凝液出口電導(dǎo)沒有異常變化。因此低變床層溫度的變化對工藝?yán)淠旱碾妼?dǎo)影響不大。

4 解決的辦法

工藝針對水碳比控制過高和汽提塔壓力控制偏低是造成工藝?yán)淠合到y(tǒng)出口電導(dǎo)超標(biāo)的原因,在轉(zhuǎn)化系統(tǒng)及工藝?yán)淠合到y(tǒng)其他指標(biāo)合格的情況下將水碳比控制在3.1~3.3,同時將工藝氣導(dǎo)入后系統(tǒng)運行時要求將系統(tǒng)壓力提高到設(shè)計值以確保汽提塔的壓力,并規(guī)范了操作要求解決了由于汽提塔冷凝液電導(dǎo)高而導(dǎo)致除鹽水不能回收此股水造成的除鹽水緊缺問題。

5 總結(jié)

(1)通過汽提塔操作的改進,實現(xiàn)了開、停車階段工藝?yán)淠旱倪_標(biāo)回收,不僅降低了合成氨的生產(chǎn)成本,減小了污水處理的壓力,也有利于環(huán)保。

(2)通過以上工藝?yán)淠合到y(tǒng)出口電導(dǎo)超標(biāo)的原因分析,得出水碳比控制過高、汽提塔壓力控制偏低是造成C1501出口冷凝液指標(biāo)不合格的真正原因。

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