田木國 張文棟 王崢嶸
摘 要:聯合站原油的處理有熱沉降脫水、電脫水、化學脫水、電化學聯合脫水、超聲波脫水等多種工藝,原油加藥破乳、沉降分離是最常用的方法,在老油田開發后期,油井來液中含有大量的鉆井、調剖、調驅等措施形成的乳狀液成分,傳統的采用一級加藥沉降分水、二級加溫加藥脫水、好油罐抽底水的運行模式不僅造成藥劑量不斷增加,分離難度越來越大,且影響著外輸原油指標和回注污水指標。
關鍵詞:聯合站;油水分離;油水混合帶;多級沉降;節能
1 南一聯的原油處理工藝
南一聯油水分離工藝主要采用采油熱化學重力沉降工藝,油區來液(約5000m3/d、40℃)加入破乳劑后,進入分離緩沖罐進行液氣分離,液進入9#、10#罐進行重力沉降,分離出的下部污水進入污水處理站處理后回注。工藝見圖1。
2 多級沉降脫水工藝的應用背景
①老化油形成:隨著油田進入中晚期開發階段,受鉆井液、調剖、調驅措施量的逐年增加以及三次采用技術的推廣應用,近兩年來,南一聯的油水分離難度日益突出,在9#、10#罐內形成“油水混合帶”,收至好油罐后加溫加藥后仍不能徹底分離,形成系統內的惡性循環,日積月累,形成“老化油”在沉降罐與好油罐之間循環,已經嚴重影響了生產運行。
②處理成本增加:隨著原油處理難度的增加,不得不靠增加破乳劑量、提高二次脫水溫度來保證外輸及污水指標,同時,混合帶的存在也延長了收油泵和底水泵的運行時間,增加了電費指標,年增加電費、藥劑費、天然氣費用達到50萬元。
③指標難以保證:盡管采取了增加破乳劑、提高收油溫度、加密化驗等舉措,但油水分離狀況一直不穩定,原油外輸指標仍存在超標現象,沉降罐下部污水水質也增加了下游污水處理站的壓力,影響回注污水質量。
④處理工藝復雜:一級加藥沉降分水、二級加溫加藥脫水、好油罐抽底水,涉及兩級加藥系統、加熱系統、收油系統、抽底水系統及多個儲油罐運行切換,工藝流程煩瑣,危險因素多、勞動強度大等諸多問題。
3 多級沉降工藝的研究與適應性分析
3.1 聯合站原油處理系統改造提供了多級沉降的工藝條件
借助安全隱患治理,4#、5#儲油罐進行了大修改造,5#儲油罐設計為多功能罐功能,既具備沉降功能,又具備好油外輸工藝,5#與4#、6#具備了上部好油串接工藝,同時,對5#、9#、10#通過工藝調整,實現了底水出口串接工藝,從而具備了系統來液直接進5#罐沉降,下部分離的污水經過9#、10#三級沉降后進入污水站,大大增加了5#罐好油沉降停留時間。多級沉降脫水工藝見圖2。
3.2 針對性破乳劑篩選提供了有利支撐
由于工藝的優化,不僅延長了污水停留沉降時間,同時,根據日產油量及儲油罐容積合理安排間歇壓油,5#罐上部原油沉降時間可達到3天,我們將分水、脫水兩種效果進行綜合考慮進行了藥劑篩選,在系統來液溫度40℃進行了室內試驗,加藥濃度在20ppm,沉降時間在72h下,托稅率達到99%,污水含油達到40mg/L,油水界面清晰。見圖3
4 多級多級沉降工藝在南一聯原油處理系統的現場實施效果
多級沉降脫水工藝新運行模式的運行,簡化掉收油、抽底水環節,停運了收油泵、底水泵、壓風機等設備的運行,年節電可達24萬度;停運了脫水加熱爐可實現年節約天然氣達8萬方;通過調整藥劑配方、延長沉降時間實現了外輸油達標,簡化掉二次加藥環節,年節約藥劑費用15萬元。
5 結束語
隨著油田進入后期開采,各類驅油技術的不斷應用,油水難以分離與分離成本居高的問題日漸凸顯,聯合站原油處理系統的工藝優化、儲油罐功能的完善顯得尤為重要,有效利用聯合站儲油罐實現多級沉降工藝,工藝簡單、操作方便、成本低廉。
作者簡介:
田木國(1978- ),男,大港油田采油二廠工藝研究所副所長,工程師職稱,畢業于江漢石油學院自動化專業,現從事計量自動化管理工作。