賈 珍,張貴銀
(棲霞市金興礦業有限公司,山東 煙臺 265300)
礦產資源是在國民經濟發展中占據舉足輕重的地位。隨著淺層地表資源的枯竭,目前國內大部分礦山已逐步轉向地下深部開拓延深。有些礦山開采深度已超千米,礦山壓力及巖層控制問題隨之而來,礦山安全生產備受此類問題困擾[1]。此外,礦體賦存環境千差萬別,總有許多不可預見性的節理、裂隙等結構弱面,從而更加難以摸清本就各向異性的巖體結構,礦山壓力與巖層控制工作的難度進一步增加,稍有不慎,極易引發礦山動力災害[2]。
某礦7#礦體埋藏深度大,圍巖穩固性差,以往采用上向干式充填采礦法,采空區頂板圍巖冒落嚴重,危及設備和人員安全,存在較大的安全隱患,并且地壓問題隨著開采深度的增加愈發突顯,巷道及采場巖爆等動力災害時有發生,給該礦的安全生產帶來嚴重挑戰[3]。鑒于以上問題,該礦-350m以下水平采用低貧損分段崩落法,來替代-350m以上水平采用的上向干式充填采礦法,以改善上向干式充填采礦法在該礦深部開采中存在的缺陷,因此加強過度期間地壓控制技術研究具有重要意義[3]。
該礦的7#礦脈屬中溫熱液破碎帶蝕變巖型金礦床,礦體位于招平斷裂帶中段,主要產于斷裂帶的黃鐵絹英巖化碎裂巖,平均水平厚度13.3m,傾角50°,平均品位6.70g/t,礦體總體產狀穩定,水文地質條件簡單。礦石類型為含金黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖,物質成份和礦石類型簡單,屬于低硫低品位礦石,可選性能良好,7#礦體頂底板圍巖均為黃鐵絹英巖化碎裂巖、蝕變閃長玢巖,礦體與頂底板圍巖無明顯地質界線。
7#礦體及圍巖均有次級構造裂隙分布,且上盤含有5.0~10.2m的斷層泥,松軟易冒,礦體的強度低容易冒落,不適合采用大跨度空場下作業的采礦方法[4]。-350m中段及以上水平采用干式充填法開采,但常伴隨著的礦石損失大、安全條件差與生產能力低等技術風險;-350m水平以下采用低貧損分段崩落法,分段高度7.0~8.0m,即基于巷道內作業、中深孔落礦的采礦方法[5-6]。
該礦7#礦體開采以-350m水平為界,從上向干式充填采礦法向低貧損分段崩落法過渡,過渡期間為了保證選廠持續運轉,-350m水平上、下的采場同時開采。這時下中段的低貧損分段崩落法的采空區冒落對-350m以上水平的采場構成嚴重威脅,為了確保-350m以上水平的上向干式充填采礦法采場的生產安全,在7#礦體-350m水平的穿脈巷道(536#、537#、538#與539#穿脈巷)對采空區的冒落過程進行監測、分析,以掌握采空區冒落規律、裂紋擴展時空變化,實際觀測冒落邊界與貧損分段崩落法首采分段的回采上限相比較,以確保上中段回采安全。

圖1 -350m水平沿脈巷監測點布置示意圖
-350m水平下設-363m(過度首采分段)、-371m、-378m和-385m分段,觀測發現-371m分段回采后采空區頂板圍巖發生了明顯大塊冒落,導致-350m水平4條穿脈監測巷(536#、537#、538#與539#穿脈巷)的端部與采空區接連冒透,如圖1。-371m分段與-350m水平保安礦柱線與采空區冒落線觀測值如表1所示。

表1 采空區冒落線與設計保安礦柱界線對比
根據表1監測結果可知,-371m分段開采后形成采空區的冒落線與所保留的礦柱上限無比接近,但4條監測巷內采空區上線均沒有超過保安礦柱線,說明-350m以下水平采用低貧損分段崩落法形成的采空區不影響-350m水平充填采場作業,但需要隨時監測采空區頂板圍巖冒落延展,最大限度的保證-350m以上水平充填采礦作業安全。
為了-350m以上水平作業安全起見,采空區圍巖裂紋時空延展監測位置選在4條監測巷坍陷區邊緣位置,監測結果如表2。

表2 各監測巷道坍陷區邊緣
在對采空區頂板監測冒落過程中發現,離開采空區約15m巷道圍巖產生了大小不一的裂隙,且在距采空區6.0m~10.0m范圍內,裂隙發育深度大且較密集,一定程度上反映了該段地壓活動劇烈。距采空區邊緣15m范圍內,拉應力集中誘發采空區自然冒落[7]。隨著采空頂板(冒落部位)的上移,采空區邊壁圍巖已經張開的裂紋,有趨于閉合的跡象。同時也充分證明了該礦7#礦體深部崩落法開采形成的采空區,服從典型的拱型冒落,冒落過程為陣發性、漸進式、零星冒落,且采空區邊緣內側有散體堆積情況下,采空區邊界范圍基本穩定,不在繼續延展。通過現場監測發現,該礦生產過程中發生的巷道與采場的破壞,均為頂板圍巖的冒落或塌方,顯現出明顯的自重應力場破壞的性征[8]。采空區散體形態及冒落線反分析推測如圖2所示。

圖2 采空區散體形態及冒落線反分析推測圖
模擬崩落法開采的范圍為-350m至-385m分段,干式充填法采場的底部出礦巷位于-350m水平,目前已經回采-385m分段。以礦體傾向方向作為模型的長度方向,模型高度范圍為:-385m~-332m,建立的模型尺寸為100m×10m×70m,可以充分展現-350m水平上下圍巖受力狀態,且減少計算量[9]。計算模型的幾何形態如圖3所示,模擬采用的礦巖的平均力學參數見表3。

表3 礦巖力學參數表

圖3 崩落法采空區對出礦巷影響分析模型
在干式充填法采場的出礦巷道的底板處,設置監測點,在下部采空區擴展過程中,模擬計算監測點的豎直位移與水平位移,計算結果見圖4。

圖4 監測單元位移時程曲線圖
由圖4可見,在初始階段,觀測點的水平位移與垂直位移的增大速度均較快,但經過一段時間后,逐漸趨于平衡。當開采到-378m水平時,模擬計算的水平位移為2cm,垂直方向位移為3.8cm。這一數據與實際觀測的數據(2.5cm,4.2cm)基本相符,表明模擬計算的位移變化規律的可信度是較高的。當-385m分段回采結束時,干式充填法采場按計劃將全部回采結束,此時模擬計算的監測點水平位移為2.4cm,垂直位移為4.8cm,即水平位移量將增大20%,垂直位移量將增大25%。從出礦巷道目前穩固性現態分析,這一位移量產生的錯動,不會引起巷道塌落,從而不會嚴重威脅出礦的安全,因此可以按計劃全部回采干式充填法的采場礦量;此外,隨著-350m下部采空區的進一步擴展,巷道的位移還會進一步增大,從而使出礦安全條件隨時間的推移而變差,因此應盡可能加快干式充填法采場的回采進度,以縮短在-350m水平底部出礦巷道內的作業時間。
在4.1節計算模型下,模擬計算得出的-363m分段、-371m分段、-378m分段以及-385m分段回采后的圍巖應力分布狀態,如圖5所示。


圖5 各分段回采后的應力狀態變化圖
由圖5可以看出,隨著開采分段不斷下延,回采后采空區頂板圍巖存在較大的應力集中,且為拉應力,由于7#礦體頂板為5~10m的斷層泥,礦體及圍巖的強度低,在拉應力集中作用下極易冒落。因此采空區的冒落應主要向上盤方向發展。此外,在采空區的頂部,存在較大范圍的應力集中區,由于礦巖節理裂隙發育,該應力集中區也會發生圍巖大量冒落,但從應力集中區域的邊界位置分析,在下盤側冒落的界線,受采空區側向應力的約束,下盤側向的交界線位置應力趨于平衡,巖體保持相對穩定。
(1)該礦深部厚礦體開采后,采空區的頂板冒落服從拱型冒落原理,冒落過程為陣發性、漸進式、零星冒落。
(2)距采空區約15m巷道圍巖產生了大小不一的裂隙,且在距采空區6.0m~10.0m范圍內,裂隙發育深度大且較密集,且采空區邊壁圍巖的裂紋,隨著冒落部位的上移,有趨于閉合的趨勢。采空區邊緣內側有散體堆積情況下,采空區邊界范圍基本穩定,不在繼續向上延展。
(3)-350m水平過渡段地壓活動數值模擬表明:隨著開采不斷向下延伸,采空區頂板出現較大范圍的拉應力區集中區,導致上盤圍巖的出現大量冒落;在上向干式充填采礦法采場出礦完畢前,-350m水平以下崩落分段產生的采空區地壓分布比較均勻,其作用不會引起出礦巷道的大規模垮落,脈外巷內出礦作業比較安全。