龐海龍
(大同煤礦集團 機電管理處,山西 大同 037003)
重型采煤機牽引箱體是采煤機機械結構的關鍵部位。目前,牽引箱體所采用的鑄、焊結構的局部加工工藝性不合理,給后續加工造成很多不利因素,影響了箱體的加工質量,給整體采煤機的運行質量造成隱患,因此需要對其結構的工藝性進行分析,改進重型采煤機牽引箱體的不合理結構部分,為后期工藝改進奠定基礎[1-3].
采煤機牽引箱體目前采用鑄焊結構,箱體主體部分整體鑄出,粗加工后,將頂板及側板與主體組焊,用加強筋加強焊接強度,形成電控箱或泵箱安裝腔體。
在采煤機整機身上,牽引箱體左右對稱安裝。一側組焊腔內安裝獨立的泵箱,另一側組焊腔內安裝獨立的變壓器箱。采煤機牽引箱體的結構示意圖見圖1.

圖1 采煤機牽引機構示意圖
按照工藝路線,重型牽引部箱體粗加工后需進行正火處理,在正火熱處理后牽引部箱體出現變形,如圖2所示的A處及B處出現向上翹起變形的問題。對變形的幾種殼體進行分析發現,變形主要出現在箱體鑄件主體的底板位置,而且同一底板上老塘側與煤壁側的底面變形高度差達到5~8 mm,即A處及B處變形不一,直接影響后續頂板和端板的集配焊接,即使把頂板和側板與牽引箱體主體組焊在一起,還會出現頂板頂面與側板側面不平的問題(見圖3),導致牽引部箱體加工劃線時余量不均,局部余量太多,而局部已經沒有加工余量,因為粗加工后,牽引部箱體的加工余量正常為4~5 mm,為了確保精加工質量,不得不對后組焊的頂板和側板的局部進行堆焊,因為堆焊后表面凸凹不平,存在硬點,加工起來對加工刀具損傷大,不但給加工造成困難,而且大面積堆焊導致生產周期加長等問題[4-7].

圖2 鑄焊成形的牽引箱體示意圖

圖3 鑄焊結構件主體示意圖
根據牽引部箱體結構和變形情況進行分析,主要是由于其鑄造主體結構造成的:1) 牽引箱體的鑄造主體結構壁厚不均。2) 鑄鋼件結構和壁厚的差異。3) 組焊結構特殊:牽引部箱體組焊前側上方懸空,下方僅有一底板,加工過程容易引起升溫與冷卻速度不一,導致變形。總之,因截面效應和鑄造應力效應主體產生一定的變形量,再加上爐底板凹凸不平,工件無法擺正,更易造成主體底板的熱處理變形。
隨著國內煤炭市場的復蘇,采煤機的出產量越來越多,重型牽引箱體鑄、焊結構嚴重制約了正常生產,因此,必須從設計根本上解決這些問題,即將重型牽引箱體鑄、焊結構改為整體鑄造結構[8].
由于最初選擇鑄、焊結構是從工藝角度出發,重型牽引箱體鑄、焊結構改為整體鑄造結構,首先要考慮的是鑄造工藝問題,需要確認鑄造工藝方面實施的可行性及鑄造質量。經過理論分析研究,牽引箱體鑄造時從木型、造型、澆鑄、熱處理等到成品,鑄造工藝可以實現重型牽引箱體鑄件的整體澆鑄。從鑄造工藝安排來看,通過合理設置冒口及內、外冷鐵,可實現重型牽引箱體的澆鑄,不但可以保證原鑄件主體不受影響,箱體框架整體鑄造后也不會出現鑄造缺陷,保證鑄件各部分的組織致密,鑄件的整體性能得到提高。實踐證明,該部位從未出現過質量問題。
重型牽引箱體的結構改進成整體結構見圖4,箱體毛坯可一次鑄造成型,使得設計、加工工藝、生產均更加合理。

圖4 牽引箱體整體鑄造結構圖
采煤機大型箱體的鑄造材質采用ZG25Mn,該材質一直以來使用的相對比較普及和成熟,能夠滿足目前國內3.5~6.3 m中厚煤層一次采全高技術的需要。
隨著重型采煤機的發展,采煤機的裝機功率越來越高,對采煤機特別是各大型箱體部件的強度、抗沖擊韌性等機械性能的要求也越來越高。根據對采煤機的市場反饋及大修采煤機的損壞程度的統計發現,重型采煤機牽引箱體的連接耳孔、安裝配合孔系、螺紋孔等孔口變形嚴重,箱體整體外形的磨損程度也較嚴重,見圖5.

圖5 牽引箱體大修局部孔堆焊圖
進口采煤機各部件加工面的粗糙度以及孔系的精度保持得很好,如圖6所示進口牽引箱體修復前孔系和圖7所示的進口搖臂箱體修復前孔系所顯示的粗糙度及實際狀況。

圖6 進口牽引箱體修復前孔系示意圖

圖7 進口搖臂箱體修復前孔系示意圖
目前改進后的牽引箱體采用ZG25Mn材質,該材質中的主要合金元素有:Mn,Ni,Cr,Mo等,為了提高牽引箱體材質的機械性能,在分析ZG25Mn材質成分基礎上,認為可對現有的ZG25Mn材質在鑄造過程中適當添加合金元素。經過對各合金元素的研究分析,考慮到各合金元素對鑄造過程、鋼材焊接性能、成本以及對鋼材綜合性能等的影響,最后決定在ZG25Mn基礎上,對Ni,Cr,Mo等合金元素進行了微調,適度提高其合金含量,同時為了在鑄造冶煉過程中增加脫氧性和顯著細化晶粒,適當添加了Al元素。由于新研制的牽引箱體的材質是以ZG25Mn材質為基礎的,所以材質代號為ZG25MnF.
ZG25Mn和ZG25MnF二者均為珠光體+鐵素體組織,組織類型并未改變。但合金元素調整后,通過對比發現,ZG25MnF材質的抗拉強度、屈服強度都提高10%以上,基本解決了中厚煤層采煤機牽引箱體的強度問題。
由于重型牽引箱體的結構要求,需要焊接支撐腿和工藝堵等,甚至由于鑄造缺陷(氣孔、砂眼等)、加工失誤的修復等情況,不得不對箱體進行焊接修復。采煤機牽引箱體相當于一個減速箱,在使用過程中,內部裝有齒輪潤滑油,因此箱體不允許漏油,支撐腿、部分工藝堵焊接在牽引箱體的底部,作為鑄造毛坯件,有時箱體底部還會出現一些鑄造缺陷,而材質的焊接性能對箱體的焊接質量有很大的影響,必須保證箱體的焊接質量。
研制機械性能綜合水平較高的新型材料是解決問題的關鍵。通過對德國艾柯夫采煤機和美國久益采煤機的了解,分析國內的鑄造水平,排除了艾柯夫殼體低碳貝氏體的思路,采取了久益殼體中碳調質鋼的思路。
通過對進口采煤機的材質及性能進行分析,根據對ZG25MnF材質改進的經驗總結,在ZG25MnF材質的基礎上,自行研制確定了一種非標的材質,由于是非標材質,考慮到材料的冶煉鑄造,并歷經十幾次的鑄造、性能試驗后,最終設計出能夠與國外采煤機的鑄造材料性能相抗衡的材料,代號ZG25MnFF. 該材料的屈服強度可達700 MPa以上,抗拉強度可達850 MPa以上,沖擊性能較好,能夠滿足采煤機在復雜煤層、夾矸煤層工作時對強度和沖擊的要求。
根據國際焊接學會(IIW)推薦的碳當量公式計算,ZG25MnFF材料碳當量為0.61~0.81,焊接時需要考慮裂紋、脆化和過渡變形等問題。焊后處理時控制時效溫度防止再熱裂紋的產生。ZG25MnFF屬于鑄態低合金高強鋼,在焊接時焊材的選擇不是要求具有與母材同樣的強度,而是應根據“等韌性”的原則選擇焊材,即所選焊材強度等級應略低于母材金屬的“低強匹配”。另外,對于低合金高強鋼,適當降低焊縫強度可以降低接頭拘束應力從而減輕熔合區的負擔,有利于降低根部裂紋的生成傾向,因此,對于ZG25MnFF材料的焊接選擇60 kg級焊材。
由于ZG25MnFF材料碳當量為0.61~0.81,焊接時熱影響區淬硬傾向增大,會使焊接接頭的熔合性能降低,易產生冷裂紋,因此,按《工藝評定試驗》結果確定了焊接時無冷裂紋的最低預熱溫度、層間溫度以及焊后消除應力回火溫度。
目前,該新材質還處在試驗階段,在實際生產過程中還有問題需要解決。通過該材質在生產中的實踐發現,材質的焊接性能不佳,但尚未得到徹底的解決辦法。另外,由于采用了調整熱處理,對鑄件毛坯的要求更高,因為小的鑄造缺陷在經歷了調質淬火后,就會導致大的裂紋產生,因此,該新型試制材質還需要繼續改進。
由于重型采煤機牽引箱體所采用鑄、焊結構的局部加工工藝性不合理等問題,影響了牽引箱體的加工、安裝質量,給整體采煤機的運行質量造成隱患。因此提出對重型牽引箱體進行結構的設計改進,通過對該方案的鑄造工藝的可行性確認后,將箱體的鑄、焊結構改為整體鑄造箱體,解決了由于設計結構不合理而造成的一系列加工質量、焊接質量、生產組織等問題。