唐友軍,蔣衛(wèi)兵,黃春濤,劉江淮,孟繁濤
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司氣體銷售分公司,安徽馬鞍山 243000)
馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:馬鋼)20000 m3/h空分設(shè)備是杭氧設(shè)計(jì)制造的首套大型內(nèi)壓縮流程空分裝置,采用分子篩吸附凈化、膨脹空氣進(jìn)下塔,下塔為篩板塔,上塔為規(guī)整填料塔精餾、全精餾制氬流程。2004年機(jī)組建成投產(chǎn)以來(lái),氧、氬產(chǎn)品產(chǎn)量偏低,機(jī)組運(yùn)行能耗高。2015年9月~11月,杭氧對(duì)該套空分設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)改造。改造后,氧氣產(chǎn)量經(jīng)調(diào)試達(dá)到設(shè)計(jì)值,氬產(chǎn)量仍較低,只有550 m3/h(改造后設(shè)計(jì)值750 m3/h)。2017年10月設(shè)備啟運(yùn)后,進(jìn)一步對(duì)主塔進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,氬產(chǎn)量逐步提高到750 m3/h。
圖1為20000 m3/h空分設(shè)備優(yōu)化設(shè)計(jì)改造后的流程簡(jiǎn)圖。
2016年10月8日,改造后的20000 m3/h制氧機(jī)啟動(dòng)進(jìn)行調(diào)試生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)調(diào)試,氧氣產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)值,但下塔液空純度偏低,下塔阻力只有15 kPa左右,氬餾分中氮組分含量較多,制氬系統(tǒng)精餾工況不穩(wěn)定。為避免粗氬冷凝器氮塞,只能將氬餾分中氧含量控制得較高,使得粗氬Ⅰ塔出口AIA702含氧20%以上,粗氬Ⅱ塔出口微量氧AIAS704接近5×10-6,氬產(chǎn)量只有550 m3/h左右。機(jī)組運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。

圖1 20000 m3/h空分裝置高壓節(jié)流液空優(yōu)化改造流程圖
20000 m3/h制氧機(jī)主冷液氮回下塔手動(dòng)控制閥V11開度為33圈(共120圈),液氮節(jié)流閥V3受下塔頂部液氮純度制約,最大只能開到52%,如果繼續(xù)開大,則下塔液氮含氧量和上塔氮?dú)夂趿慷紩?huì)

表1 2016年10月至2017年5月期間運(yùn)行參數(shù)
上升。這是因液氮回流閥V11開度偏小,下塔上部回流比小,下塔頂部氮?dú)夂踉龆啵淠笠旱跻苍龆唷榇_保產(chǎn)品氮合格,必須關(guān)小液氮節(jié)流閥V3,以提高下塔上部回流比,這樣造成去上塔的純液氮量小,液空含氧低,氬餾分含氮增多。
高壓節(jié)流液空分別經(jīng)截止閥V22進(jìn)下塔和節(jié)流閥V2進(jìn)上塔,而這兩根管線管徑相同,在運(yùn)行過(guò)程中V22處于全開狀態(tài),進(jìn)入下塔的高壓節(jié)流液空量較多,降低了下塔富氧液空的氧含量。同時(shí),為保持下塔液空液位在正常值,液空節(jié)流閥V1開度在70%以上,使得上塔提餾段回流比增大,氬餾分含氮增多。
由于液氮節(jié)流閥V3開度小(最大為52%),節(jié)流到上塔的純液氮量少,如果將氮?dú)猱a(chǎn)量提到20000 m3/h,則上塔精餾段回流比小,產(chǎn)品氮?dú)夂跎摺K詾榱吮WC產(chǎn)品氮?dú)饧兌群细瘢纤獨(dú)馊〕隽恐挥?8700 m3/h,造成上塔壓力升高到43 kPa,上塔氬富集區(qū)下移,氬餾分含氮增多。
針對(duì)上述原因,決定先提高下塔頂部液氮純度,然后在下塔液氮純度滿足要求的前提下,增大去上塔頂部的純液氮量;在下塔富氧液空滿足粗氬冷凝器所需的前提下,增大去上塔上部的高壓節(jié)流液空量。
(1)2017年10月 10日 20000 m3/h制氧機(jī)啟運(yùn),在粗氬塔投運(yùn)后,10月17日開始逐步將液氮回流閥V11開大,視上塔產(chǎn)品氮?dú)饧兌惹闆r,再逐步開大液氮節(jié)流閥V3,同時(shí)增大產(chǎn)品氮?dú)猱a(chǎn)量,上塔壓力下降,污氮?dú)夂踅档停滤枇ι仙嚎蘸跎摺?shù)變化見(jiàn)表2。
(2)11月12日開始逐步關(guān)小高壓節(jié)流液空進(jìn)下塔截止閥V22,同時(shí),逐步開大節(jié)流閥V2,減少進(jìn)下塔的液空量,增加進(jìn)上塔上部的液空量,隨著下塔液空量的減少,液空節(jié)流閥V1也逐漸關(guān)小,液空含氧增加,上塔氬餾分中氮組分減少。液空純度變化見(jiàn)表3。

表2 調(diào)整V11、V3主塔參數(shù)變化情況

表3 調(diào)整V22、V2、V1液空純度變化情況
通過(guò)以上調(diào)整,上塔氬富集區(qū)上移,氬餾分中氮組分減少,制氬系統(tǒng)工況穩(wěn)定,氧、氬分離效果提高,粗氬Ⅰ塔、Ⅱ塔出口氧含量降低,氬產(chǎn)量提高到750 m3/h。調(diào)整前后氬系統(tǒng)參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表4。

表4 調(diào)整前后氬系統(tǒng)參數(shù)對(duì)比
下塔精餾是上塔精餾的基礎(chǔ),必須合理匹配液氮回下塔和去上塔的量,在下塔頂部液氮純度合乎要求的情況下,要盡可能地將液氮向上塔轉(zhuǎn)移,并增大高壓節(jié)流液空進(jìn)上塔的量,以提高液空氧含量,減少氬餾分中的氮組分,確保制氬系統(tǒng)穩(wěn)定。同時(shí),上塔精餾段回流比增大,污氮?dú)庋鹾拷档停瑲宓奶崛÷侍岣撸瑲瀹a(chǎn)量得以提高。