陳杰,趙衛正
(浙江浙能技術研究院有限公司,杭州 311121)
為響應《煤電節能減排升級與改造行動計劃》,加快推動能源生產和消費革命,進一步提升煤電高效清潔發展水平,國內火電廠對汽輪發電機組進行了通流改造。汽輪機通流改造使機組熱耗率下降,具有明顯的節能降耗效果,在經濟性上取得了不錯的成績,但通流改造后的部分汽輪發電機組存在振動問題,如汽封間隙過小導致的動靜碰磨、質量不平衡、氣流激振[1]等,嚴重影響機組安全運行。浙江省600 MW汽輪發電機組于2014—2016年進行了大范圍的通流改造,改造后部分機組啟動及運行中存在質量不平衡、結構共振、暖機轉速接近臨界轉速等振動問題,本文對各機組的振動異常現象分別進行介紹并分析原因,給出處理方法,使機組的振動值控制在優良水平,提高機組運行的安全性。
該機組為N600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、高中壓合缸、反動凝汽式汽輪機。汽輪發電機組轉子剛性連接,雙支撐結構,共有9個支撐軸承。#1~#6及#9軸承為前緣溝槽型(LEG)可傾瓦徑向軸承,發電機轉子的#7,#8軸承采用上半部為圓柱、下半部為可傾瓦的軸承。機組軸系布置如圖1所示(圖中:HP為高壓轉子;IP為中壓轉子;LPA,LPB為低壓轉子;GEN為發電機轉子)。

圖1 機組軸系布置
該機組于2014年9月進行通流改造,改造后機組出力由600 MW升至660 MW。改造過程中對高、中、低壓轉子及附件,高、中、低壓缸通流部分動靜葉片進行了更換,所有軸承不動,轉子跨度不變。
機組改造完成后啟動,汽輪發電機組沖轉至3 000 r/min,#1瓦兩個方向軸振通頻幅值均大于100 μm(如圖2所示),1X通頻幅值為118 μm,1Y通頻幅值為108 μm。振動以1倍頻分量為主,振動相位保持穩定,判斷機組高中壓轉子存在質量不平衡[2]。

圖2 第1次沖轉過程中1X,1Y軸振趨勢
由于高壓轉子側加重工作不便開展,在中壓轉子末端單側加重580 g∠330°。加重后機組沖轉至3 000 r/min,高中壓轉子振動有所減小。動平衡前、后#1,#2瓦軸振數據見表1。

表1 動平衡前、后軸振數據 μm
與未加重時的振動相比,3 000 r/min轉速下#1,#2瓦軸振有小幅度下降,但仍未達到優秀值。復核加重數據后,不拆下第1次加重的平衡塊,繼續在中壓轉子末端加重580 g∠303°,沖轉過程1X,1Y振動趨勢如圖3所示。3 000 r/min轉速下#1瓦軸振幅值達到優秀水平。

圖3 第2次動平衡后1X,1Y軸振趨勢
該機組為N600-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽凝汽式汽輪機。汽輪發電機組轉子剛性連接,雙支撐結構,共11個支撐軸承。機組軸系布置如圖4所示。

圖4 機組軸系布置
機組于2015年4月進行通流改造,改造后機組出力由600 MW升至660 MW。
機組改造完成后啟動,汽輪發電機組沖轉過程中,#3瓦過臨界轉速時振動偏大,1 704 r/min轉速下3X振動通頻幅值為261 μm,3Y通頻幅值為167 μm。機組定速3 000 r/min后,#3瓦兩個方向軸振通頻幅值均超過100 μm,3X為129 μm,3Y為106 μm。圖5為機組沖轉過程中軸振3X振動通頻、1倍頻幅值變化曲線。

圖5 沖轉過程中3X軸振趨勢
啟動過程中,過臨界轉速時3X軸振達到機組跳機值254 μm,而在進行汽門嚴密性試驗時,機組惰走至臨界轉速,3X軸振更是達到322 μm,遠超過機組跳機值。分析3X軸振數據,振動以1倍頻為主,過臨界轉速與工作轉速下軸振均偏大,說明中壓轉子存在一階不平衡與二階不平衡。綜合考慮過臨界轉速和工作轉速下的3X振動,給出加重方案900 g∠330°。由于工作人員工作失誤,誤將加重的角度偏離115°,使第1次動平衡失敗,過臨界轉速與3 000 r/min轉速下3X軸振幅值均較動平衡前增大。調整加重方案為:不拆下第1次加重的平衡塊,加重1 000 g∠330°。
第2次加重后,機組沖轉,3X軸振幅值變化如圖6所示。中壓轉子過臨界轉速時振動幅值大幅減小,#3瓦兩個方向的振動通頻值均小于100 μm。工作轉速下,#3瓦的振動幅值也較首次沖轉時減小。動平衡前、后#3瓦振動幅值對比見表2。

圖6 第2次動平衡后沖轉過程中3X軸振趨勢

μm
某超臨界600 MW機組為N600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸、三缸四排汽凝汽式汽輪機。汽輪發電機組轉子剛性連接,雙支撐結構,共9個支撐軸承。機組軸系布置如圖1所示。
機組于2015年5月進行通流改造,改造后機組出力由600 MW升至660 MW。
機組改造完成后啟動,汽輪發電機組沖轉至3 000 r/min,各瓦軸振均在50 μm以下,但#6瓦瓦振迅速爬升,定速3 000 r/min后,#6瓦瓦振在48~70 μm之間跳動,極不穩定,6X,6Y軸振也隨之爬升至55 μm。機組停機消缺后重新沖轉,#5,#6瓦瓦振通頻幅值變化曲線如圖7所示。工作轉速下#5,#6瓦瓦振通頻幅值分別保持在89 μm(超過報警值80 μm)、67 μm,而#5,#6瓦軸振均在優秀范圍。

圖7 沖轉過程中 #5, #6瓦瓦振趨勢
#5,#6瓦瓦振在2 500 r/min后急劇增大,而軸振相對穩定,存在結構共振的可能。結構共振通常是機組整體剛度弱、動剛度偏低造成的,其現象為瓦振幅值與軸振幅值相當,甚至超過軸振幅值。固有頻率由結構的剛度及參振質量決定,現場很難通過改變結構剛度及參振質量來解決結構共振問題,通常采用精細動平衡來降低擾動力,達到減小振動的目的[3]。
綜合考慮機組帶負荷時7X軸振通頻幅值由65 μm增大至85 μm,在低發對輪上加重600 g∠155°,以同時降低#5,#6,#7瓦軸振。動平衡后,#5,#6,#7瓦軸振幅值見表3,#5,#6瓦瓦振也得到了控制。圖8為動平衡后沖轉過程#5,#6瓦瓦振幅值變化曲線。工作轉速下#5,#6瓦瓦振通頻幅值分別降到23,35 μm,通過動平衡降低了擾動力,結構共振得到了削弱。

表3 動平衡前、后各瓦軸振對比 μm

圖8 動平衡后沖轉過程中 #5, #6瓦瓦振趨勢
某亞臨界600 MW機組為N600-16.7/538/538-1型亞臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸、三缸四排汽凝汽式汽輪機。汽輪發電機組轉子剛性連接,雙支撐結構,共9個支撐軸承。機組軸系布置如圖1所示。
機組于2015年4月進行通流改造,改造后機組出力由600 MW升級為660 MW。
機組改造完成后第1次沖轉,按廠家設計要求,機組在1 500 r/min轉速下暖機。暖機5 min后,#1,#2瓦軸振迅速爬升,其中2X通頻幅值由62 μm增大至133 μm,其振動幅值變化曲線如圖9所示。運行人員為避免振動繼續增大影響機組安全,手動打閘停機。

圖9 第1次沖轉過程中2X軸振趨勢
從第1次沖轉的振動曲線中可以看到,在1 300 r/min轉速以后,2X軸振開始爬升,到1 500 r/min轉速暖機后,振動幅值迅速增大。1 500 r/min的暖機轉速與高中壓轉子臨界轉速過于接近(一階水平臨界轉速為1 550 r/min,一階垂直臨界轉速為1 683 r/min),引起振動放大。處理方法為暖機轉速值向下設置,避開臨界轉速。
機組重新掛閘后沖轉,在1 300 r/min轉速下暖機3 h,各瓦振動保持穩定。暖機結束后機組繼續沖轉,過臨界轉速時2X軸振通頻幅值最高達190 μm(如圖10所示)。檢查機組沖轉參數設置,升速率為100 (r/min)/min,低于規程要求的300 (r/min)/min,使機組在臨界轉速附近停留時間過長,引起共振。

圖10 第2次沖轉過程中2X軸振趨勢
設置正確的升速率后,汽門嚴密性試驗中,機組4次通過高、中壓臨界轉速(升速通過2次,降速通過2次),#1,#2瓦軸振通頻幅值均小于50 μm,故轉子一階不平衡分量小,無需進行現場動平衡。
600 MW機組通流改造后的振動問題是影響該
工作全面推進的一個重要問題,值得電廠及相關工作人員的注意,若該問題沒有得到足夠的重視,將影響機組的安全運行。通過分析浙江省部分600 MW機組通流改造后啟動及運行中的振動問題,結合相關文獻對通流改造后機組的振動問題進行了分類,并給出了各類振動問題的處理建議。從處理結果看,這些處理方法取得了較好的效果,可為電廠運行人員提供參考。