胡 強 王濟平
(國家電投集團遠達環保工程有限公司 重慶 401122)
燃煤電廠污染物主要包括SO2與NOX以及粉塵等,對于此類污染排放物,燃煤電廠建立了專門的污染物減排系統,濕法煙氣脫硫系統是主要系統,而除霧器則為濕法煙氣脫硫系統中主要的設備,一般安裝于吸收塔頂部位置,主要收集煙氣當中摻雜的液滴,避免后續設備遭腐蝕與污染。其性能是否優良對脫硫系統起到十分重要的意義。因此,脫硫系統安全穩定運行,對除霧器流場仿真與優化設計具有十分重要的影響。
除霧器運行階段,每個通道的流動情況非常相似,差異化較小,本文僅模擬除霧器單一通道流動狀況,即對除霧器兩葉片之間流動進行模擬。本文模擬選取板型主要為波紋板、帶圓管波紋板與帶倒勾波紋板。煙氣于除霧器內的流動較為繁瑣,計算機無法進行精準模擬,在允許無法范圍內對流場進行簡化設置,具體簡化如下:二維定向流動;不可壓縮氣體;液滴為理想球體,不發生形變與轉動;忽略液滴彼此發生的聚合、撞擊等現象;忽略氣液彼此發生的傳熱以及液滴發生的摩擦與熱反應等具體現象;液滴接觸版面即被認作被采集;忽略壁面水墨發生的濺射反彈與撕裂等,并忽略二次攜帶[1]。
參考脫硫改造除霧器具體運行工況,選取合適的變量進行模擬計算,獲得有關工況的壓降以及除霧效率。波紋板、倒鉤狀的波紋板以及圓管狀的波紋板,除霧器高180mm,板間距的情況20mm、30mm、40mm,進氣流速 1-8m/s,液滴直徑 10-50um。
除霧效率與系統壓降是影響除霧器性能的主要因素,葉片作為除霧器重要構成,其優劣直接對除霧效率與系統壓降產生影響,繼而對脫硫系統產生影響[2]。
傳統波紋板盡管自身壓降較低,但除霧效率也相對較低,不符合脫硫系統的需求。帶倒鉤波紋板盡管除霧效率較高,但氣速過大時系統壓降也相對較高。本文模擬選用帶圓管波紋板,此種除霧器葉片的設計思路較為新穎。通過數值模擬顯示,帶圓管除霧器壓降比傳統波紋板稍高一些,板間距為30mm,變化進氣速度壓降仍小于30Pa。帶圓管除霧器除霧效率比傳統波紋板除霧器高。因此對壓降要求嚴格除霧效率不高的同時應選取帶圓管波紋板,對除霧效率要求較高、壓降不重點考慮的可選帶倒鉤波紋板。
經反復模擬計算與尺寸變更,優化設計出新型除霧器結構,模擬結果見表1所示。新型除霧器選取進氣速度為6m/s時,氣流通過中部時圓管與倒鉤后壓力明顯下降,倒鉤較小,壓降小于帶倒鉤波紋板。倒鉤與圓管搭配可以對大部分液滴進行采集,增強除霧效率。除霧效率選取液滴直徑為30微米。

表1 各類型除霧器模擬結果統計表
從表1可知,氣速大于2m/s,對30微米液滴效率可達84%;氣速大于3m/s,對20微米液滴效率可達82%,而傳統除霧器均無法達到此效果。新型除霧器壓降高于傳統除霧器,氣速為6m/s以內,壓降處于100Pa以內,符合脫硫塔除霧器設計需求。因此,針對新型除霧器氣速可設計為4-6m/s,不產生二次攜帶并保證除霧效率可達90%以上,部分效果可達100%,且壓降小于100Pa,符合設計需求[3]。
本文通過對除霧器流場方針與優化設計進行簡單闡述,并對新型除霧器與傳統除霧器進行數據分析對比,獲得了有關情況下的除霧效率與系統壓降,并對其中的影響因素與原因進行簡單分析,從而提出除霧器葉片設計的全新優化思路,為濕法煙氣脫硫系統除霧器流場仿真與優化設計提供參考與借鑒。