楊 康
(中國(guó)黃金集團(tuán)凱奇-恰拉特封閉式股份公司)
懷來(lái)宏達(dá)鐵礦是中國(guó)黃金集團(tuán)公司于2007年收購(gòu)了太行公司成立的,接手之初沿用原企業(yè)生產(chǎn)工藝,入磨廢石率高,廢石含礦率高,整個(gè)生產(chǎn)工藝呈現(xiàn)少碎多磨的現(xiàn)象。2008年的金融危機(jī)使得碎礦干選工藝改造勢(shì)在必行。宏達(dá)鐵礦自2008年7月起,探索適用的先進(jìn)選礦設(shè)備,分析借鑒高效的選礦方法,開(kāi)展了對(duì)碎礦干選工藝的不斷研究和改造,以期達(dá)到多碎少磨、提高精礦產(chǎn)量和回收率的目的。
懷來(lái)宏達(dá)鐵礦礦體薄,平均厚度1.68 m,礦體間夾石較多,采礦過(guò)程中廢石混入率高,造成球磨機(jī)供礦廢石率過(guò)高,直接影響鐵精粉產(chǎn)率。原碎礦磁選工藝沿用太行公司生產(chǎn)流程,采用了800 mm帶寬配套的一段磁滑輪干選,磁滑輪固定磁場(chǎng)選別穩(wěn)定性好,但具有局限性[1]。擬通過(guò)此次改造,降低入選礦石料層厚度,提高選別精度,使夾雜礦石得到有效選別。原碎礦磁選工藝流程見(jiàn)圖1。
針對(duì)原碎礦工藝存在的問(wèn)題,進(jìn)行了如下改造:
(1)采用1.6 m磁滾筒替換原800 mm磁滾筒。
(2)制作分料器,將進(jìn)入選別的礦石均勻分布在1.5 m寬的范圍內(nèi)。
(1)有效提高了選別精度,尤其是入磨廢石率得到了有效控制。
(2)單一固定的磁場(chǎng),對(duì)于臨界點(diǎn)礦石無(wú)法準(zhǔn)確的捕捉,廢石含礦率未達(dá)到預(yù)期效果。

圖1 宏達(dá)鐵礦原碎礦磁選工藝流程
(1)2009年5月,宏達(dá)鐵礦為增產(chǎn)增效,特引進(jìn)美卓C100顎式破碎機(jī)和HP4圓錐破碎機(jī),選礦廠形成了3 000 t/d的處理規(guī)模,現(xiàn)有干選工藝難以滿足處理量增大帶來(lái)的要求。
(2)使用單臺(tái)1.6 m磁滾筒無(wú)論從處理量,還是磁場(chǎng)強(qiáng)度上均不能滿足生產(chǎn)需要,因物料量大,難以分配均勻,造成礦石流失;固定的磁場(chǎng)強(qiáng)度針對(duì)原礦礦體薄,夾石較多的現(xiàn)狀,難以達(dá)到選別要求。
(3)篩分過(guò)程中,篩上料全部返回二段破碎,無(wú)回收價(jià)值的礦石返回二段破碎,很大程度上降低了生產(chǎn)效率。需要選擇高磁場(chǎng)強(qiáng)度的磁滾筒將無(wú)回收價(jià)值的礦石拋除,降低循環(huán)礦石量,減輕二段破碎壓力,提高破碎效率。
(4)由于一道磁選選別效果差,選別出的廢石存在含礦率較高的現(xiàn)象,需增加一道弱磁選別,將有價(jià)值的礦石回收。
(1)在破碎流程再增加兩段干選,即篩上干選和篩下干選,形成篩上一段干選,篩下兩段干選的工藝流程。篩上干選和篩下干選均使用1.6m磁滾筒干選,增加皮帶寬度。
(2)篩上干選和篩下掃選選擇318.47 kA/m磁場(chǎng)強(qiáng)度,篩下精選選擇238.85 kA/m磁場(chǎng)強(qiáng)度。
(3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,增加相應(yīng)的皮帶運(yùn)輸機(jī)。改造后工藝流程見(jiàn)圖2。

圖2 宏達(dá)鐵礦增加分段磁選流程
(1)經(jīng)過(guò)此次改造,加強(qiáng)了對(duì)入磨礦石的精選和對(duì)含礦廢石的回收。
(2)入磨礦石有了二次選別,且使用的是寬度為1.6 m的磁滾筒,根據(jù)料層厚度制作了適合的分料器,使得經(jīng)過(guò)磁選的料層更薄、更均勻,效果更好。
(3)入磨廢石率大幅下降,尾礦含礦率也有了明顯下降。
隨著鐵精粉市場(chǎng)的持續(xù)低迷,經(jīng)過(guò)不斷的考察和試驗(yàn)探究,確定引進(jìn)臥式干選機(jī),進(jìn)一步提高入磨品位,提高廢石回收率,提高生產(chǎn)力,降低生產(chǎn)成本。
3.2.1 干選機(jī)的性能及優(yōu)點(diǎn)
(1)分選效果更好。干選機(jī)采用的是動(dòng)態(tài)磁系設(shè)計(jì),礦料在滾筒表面滑動(dòng)、位移及翻滾,滾筒不沾料,有利于物料分選,初選品位可提高1~4倍。
(2)處理能力大。干選機(jī)采用包裹式開(kāi)放磁系,物料不裹團(tuán),無(wú)堵塞,處理能力大,單臺(tái)初選機(jī)處理原礦量可達(dá)50t以上,還可多機(jī)并列并聯(lián)使用。
(3)性能好。干選機(jī)的筒體表面磁場(chǎng)強(qiáng)度深、磁系包角大、磁場(chǎng)強(qiáng)度穩(wěn)定、傳動(dòng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,能顯著提高入磨礦石質(zhì)量[2]。
3.2.2 改造實(shí)施
(1)取消篩下兩段干選和篩上磁滾筒干選的開(kāi)路流程。
(2)改為篩下一段磁滾筒(沿用原篩下1.6 m磁滾筒干選),兩段永磁干選機(jī)干選的閉路流程。
(3)二段精選干選機(jī)選用238.85 kA/m的磁場(chǎng)強(qiáng)度,尾選干選機(jī)選用318.47 kA/m的磁場(chǎng)強(qiáng)度。
(4)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,改動(dòng)皮帶運(yùn)輸機(jī)。改造工藝流程見(jiàn)圖3。

圖3 宏達(dá)鐵礦引進(jìn)動(dòng)態(tài)磁系干選機(jī)碎礦磁選改造工藝流程
通過(guò)兩次碎礦干選流程改造,大大降低了入磨廢石率,提高了磨選鐵精粉產(chǎn)率,降低了磨礦成本及鐵精粉單位成本,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)入磨廢石率由20%下降至5%以內(nèi),比改造前降低了15個(gè)百分點(diǎn),入磨品位提高了2.6個(gè)百分點(diǎn),每臺(tái)球磨機(jī)同比增加處理量約20t/h,各區(qū)鐵精粉產(chǎn)率同比提高了15~20個(gè)百分點(diǎn)。
(2)第2次改造取消了第1次改造的篩上干選和篩下干選的閉路流程,使廢石含礦率由4%~6%下降到1%~2%,每年多回收礦石1萬(wàn)t,節(jié)約礦石成本65萬(wàn)元/a。
(3)第2次改造比第1次改造,每年可節(jié)約磨礦處理礦成本171萬(wàn)元,同時(shí)增加鐵粉產(chǎn)量2.6萬(wàn)t/a。
(1)宏達(dá)鐵礦歷時(shí)兩年的3次干選改造,通過(guò)對(duì)礦石性質(zhì)的研究、對(duì)工藝流程進(jìn)行了有針對(duì)性的細(xì)化改造,對(duì)新型先進(jìn)選礦設(shè)備的引用,提高了選礦效果,優(yōu)化了生產(chǎn)指標(biāo),降低了生產(chǎn)成本、提高了精礦產(chǎn)量及回收率,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)該研究改造在選別效果上,致力于優(yōu)化入選礦石結(jié)構(gòu)和磁系調(diào)整,這也是當(dāng)前鐵礦干選工藝所要攻關(guān)的難題,沒(méi)有固成模式,需要根據(jù)礦石及生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行不斷的創(chuàng)新和優(yōu)化。在對(duì)臨界礦石的選別上,有待于進(jìn)一步優(yōu)化研究。