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提高油田洗井恢復(fù)周期效率

2018-10-21 13:43:14陳紅
科技信息·中旬刊 2018年5期
關(guān)鍵詞:管理

陳紅

摘要:油井熱洗是保證油井正常生產(chǎn)的一種有效手段,但產(chǎn)量恢復(fù)周期平均為6天,排水量在30m3,極大增加集輸站處理污水難度,尤其2015年國際油價斷崖式下跌,生產(chǎn)成本高和保障油井正常生產(chǎn)的矛盾凸顯,采油二廠金西采油管理區(qū)通過改進洗井方式,引進自循環(huán)洗井,銳減洗井成本,既保證洗井?dāng)?shù)量又減少產(chǎn)量恢復(fù)天數(shù),使洗井恢復(fù)周期效率大幅提升,從而延長油井的檢泵周期,保證油井的正產(chǎn)生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞:油田;洗井;管理;周期效率

前言

采油二廠金西采油管理區(qū)油井洗井一直采取熱洗和蒸汽洗井方式,產(chǎn)量恢復(fù)周期較長,2015年以來高集油田水動力調(diào)整頻繁,遇上洗井排除的污水,使崔莊聯(lián)合站污水罐處于高位運行,污水不能完全注入地下,嚴重影響生產(chǎn)運行,解決污水過剩,盡快恢復(fù)油井洗井產(chǎn)量,減少生產(chǎn)成本是擺在我們面前的新挑戰(zhàn)。

一、洗井情況簡介

油井洗井是油水井日常管理工作的重要工作,油井在正常生產(chǎn)時,結(jié)蠟會造成油流通道截面減小,油井負荷增大,井口回壓升高,嚴重時甚至?xí)斐上灴ā⒊橛蜅U斷脫等,造成增加維護性作業(yè)井次,增加成本,如何減少和清除井下管、桿、泵上的結(jié)蠟,主要手段就是洗井,采油二廠目前主要采取的洗井方式為污水/清水洗井、蒸汽洗井。蒸汽洗井是一臺鍋爐車和一臺水罐車配合,將鍋爐車加熱的高溫水蒸汽不斷從井口注入油套環(huán)形空間,自上往下,蒸汽的高溫逐漸傳遞給油管,井筒內(nèi)的結(jié)蠟逐步熔化,并利用油井自身產(chǎn)液將熔化的蠟帶出井筒,從而達到油井清蠟和恢復(fù)產(chǎn)能的目的。

金西采油管理區(qū)2016年油井236口,全年洗井103口,其中熱洗93口,蒸汽洗井10口,洗井后產(chǎn)量恢復(fù)的油井88口,情況統(tǒng)計如下:

從上表和曲線可以看出:

1、熱洗后恢復(fù)產(chǎn)量時間較長,洗井影響的產(chǎn)量合計769t,折算為日產(chǎn)量2t/d;

2、由于地層物性的差異,洗井后出現(xiàn)水敏,有15口洗井后產(chǎn)量未恢復(fù)

二、洗井情況調(diào)查

1、洗井操作調(diào)查

查閱洗井記錄,2016年1-12月至今未出現(xiàn),因操作不當(dāng),洗井提溫太快,油井蠟卡。

2、工人操作技能調(diào)查

對4個采油班組的8名采油工技能等級進行調(diào)查,均持有有效的采油工崗位操作證,并且都接受過專門的壓力容器等技術(shù)培訓(xùn),技能等級為高級工。對設(shè)備操作及故障處理能力進行評估,人員技能均符合油井洗井崗位要求。

3、洗井方式調(diào)查

洗井判斷標準:洗井溫度達到在65-100度之間,排量最大達到25方/小時為合格,現(xiàn)洗井車為舊車,在洗井過程溫度難以控制在65-100度之間,排量可以達到25方/小時,舊車車況不能很好滿足現(xiàn)場要求,對某些特殊油井,蠟晶形成后不易清理,因此對洗井質(zhì)量要求很高,洗井溫度和排量不達標,會造成蠟卡事故。

4、短期內(nèi)重復(fù)洗井調(diào)查

現(xiàn)場抽查20井次,未發(fā)現(xiàn)有洗井返排時回壓超過3MPa,同時

井口見水后取樣未觀察到返出液中油明顯的蠟塊;無設(shè)計水量不

夠因溫度、排量不達標造成重復(fù)洗井。

5、藥劑質(zhì)量調(diào)查

2016年廠中心化驗室取藥樣清蠟劑、油溶劑進行化驗。結(jié)果:合格。

6、洗井方案調(diào)查

油井有不同的特性,應(yīng)一井一策采取不同的洗井方式,現(xiàn)場調(diào)查,2016年,103口油井主要采取熱洗,調(diào)查中9口10噸以下的低產(chǎn)油井因地層能量下降液量逐步下降,原油脫氣嚴重,實施熱洗效果效果不好。

通過對以上六項調(diào)查結(jié)果,找出兩項造成油井洗井產(chǎn)量恢復(fù)效率低的主要原因:

(1)洗井方式落后;

(2)洗井方案不合理;

三、制定對應(yīng)的洗井措施

1、改進洗井方式

借鑒赤岸采油管理區(qū)應(yīng)用“油井自主循環(huán)洗井工藝技術(shù)”,利用油井自產(chǎn)液加熱,進行油井自主循環(huán)洗井,洗井恢復(fù)周期短,無洗井廢液,還有一定增油效果。自主循環(huán)洗井清蠟原理:以抽油機為動力,以油井產(chǎn)出液為洗井液,用管線將采油樹與加熱裝置連接,一部分產(chǎn)出液由井口出,經(jīng)加溫后由套管回入井筒,形成產(chǎn)出液不斷升溫后在油管與油套環(huán)空之間循環(huán),對油管與抽桿環(huán)空之間的蠟進行逐步內(nèi)部熔解,達到油井清蠟的目的。其關(guān)鍵技術(shù)是在現(xiàn)場做好入井液量與溫度的自動控制,優(yōu)選原油清洗劑,將化學(xué)清蠟與物理清蠟相結(jié)合,避免油井集中排蠟造成躺井事故,確保油井洗井質(zhì)量。

技術(shù)現(xiàn)場試驗:在韋2、韋8塊不同泵掛的油井進行洗井實驗,泵掛低油井自循環(huán)返排時間短,散熱損失小,井口返排溫度高,清蠟效果好。9KW自洗井裝置充分滿足韋5、韋8塊井深1000米油井自循環(huán)洗井要求。

實驗結(jié)果:整體裝置運送快捷方便,功率可調(diào)后適應(yīng)不同產(chǎn)液量油井在不同洗井階段的洗井要求。

安全確認:為確保自循環(huán)洗井裝置安全使用,采油二廠生產(chǎn)技術(shù)科組織安全科、生產(chǎn)協(xié)調(diào)室、設(shè)備管理科、技術(shù)監(jiān)督站、信息自動化中心、工藝研究所共七個部門在金西采油管理區(qū)高6-6站現(xiàn)場進行自循環(huán)洗井裝置安全論證。

2、優(yōu)化洗井方案

油井液量10t以上采取熱洗;

油井液量10t以下,泵效<70%采取自循環(huán)洗井;

油井含水低高產(chǎn)井采取蒸汽洗井

四、結(jié)論

改進洗井方式和洗井方案后,2017年1-9月金西采油管理區(qū)油井洗井情況進行總結(jié),與2016年洗井效果進行對比:

1.油井洗井方式不同,洗井恢復(fù)產(chǎn)量的天數(shù)不同,熱洗恢復(fù)天數(shù)6天,蒸汽洗井恢復(fù)天數(shù)5天,自循環(huán)洗井恢復(fù)天數(shù)3天,自循環(huán)洗井恢復(fù)產(chǎn)量的天數(shù)最少;

2.油井洗井方案趨于多元化,熱洗占44%,自循環(huán)洗井達39%,新型自循環(huán)洗井凸顯不排污水,不污染地層等優(yōu)點;

3.2017年油井免修期延長,油井免修期從1071天延長至1181天,減少作業(yè)成本;

4. 洗井產(chǎn)量恢復(fù)周期從6天減少至4天,洗井產(chǎn)量恢復(fù)周期效率提升33%

結(jié)束語:

目前金西采油管理區(qū)自循環(huán)洗井大力推廣,年節(jié)約運輸費用25.2萬元。利用油井自產(chǎn)液加熱進行油井自主循環(huán)洗井,對比常規(guī)洗井減少污水量30方/井,全年減少約3000方污水量,對于提高原油提升、油氣集輸、污水處理和污水回注全系統(tǒng)效率均帶來良好的綜合效益,此外流程處于全密閉狀態(tài),可以避免熱油車洗井過程中污水的漏失,對保護環(huán)境有一定積極作用。

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