徐玉新
【摘 要】液壓支架是煤礦綜采工作面的重要設備,且數量最多,它能否正常工作,對整個工作面的安全生產和高產高效至關重要。如何使用并管好綜采工作面的液壓支架,使之不發生倒架事故,就顯得非常重要。因此,有必要對綜采工作面液壓支架倒架事故的原因進行分析,并提出相應的調架技術。
【關鍵詞】支架倒架;原因;調架技術
1 問題的提出
某礦礦13#槽煤綜采工作面采用的ZY9200/25/50D型掩護式液壓支架,其自身重量達到36.3T,其支護寬度1.66~1.86m。在地質異常區尤其頂板破碎情況下,支架重心很容易失穩,造成支架倒架。而一旦倒架嚴重,使用支架自身側護板調架,支架不能調正,反而使其下側支架在擠壓下也倒架,使倒架范圍擴大,嚴重影響工作面安全生產。這種情況下,傳統工藝一般采用支設單體支柱方式調架,危險隱患較大,效率低,調架效果不明顯。所以我在實踐中總結了一套快速安全的倒架調架工藝。
2 倒架的原因分析
對綜采工作面液壓支架的倒架原因,概括起來有以下幾方面:
2 .1 工作面傾角
對于近水平綜采工作面,工作面傾角對支架倒架的影響很小,只有當傾角大于15°以上時才予以考慮。工作面傾角對倒架的影響主要表現在兩個方面,一是存在下滑分力,二是支架重心偏離支架底座中心使支架穩定性降低。以QY200-14/31型支架為例,其底座寬度為1.1m,如果正常采高為2.6m左右,支架頂梁重心高度為2.5m左右,當煤層傾角為15°時,支架頂梁重心偏移支架底座中心700mm左右。但考慮到支架頂梁與底座有連桿相連,加之整個支架重心要低得多,即使在工作面傾角等于15°時,支架的穩定性仍然沒有問題。因此,對于傾角小于10°的工作面,工作面傾角對支架倒架的影響很小,故不用考慮。
2.2 支架超高
當實際采高大于支架的最大設計高度時,即為支架超高。很多人認為,支架一旦超高,支架不接頂,支架處于空載狀態,容易倒架。這種觀點,看似有理,實則不然。這是因為:其一,工作面支架超高一般是局部性的,臨近不超高的支架對超高支架起到了限制和穩定作用,在工作面傾角小于15°時,沒有人為外力迫使其倒架,其支架自身的穩定性足以克服倒架的發生;其二,支架超高后,頂板壓力作用到煤壁,煤壁容易發生片幫,片幫后使空頂面積增大,頂板在壓力作用下破碎下沉,容易發生掉頂,此時支架也因頂板下沉而承載。因此,在煤層傾角小于15°時,超高是片幫掉頂的重要原因,而不是支架倒架的主要因素。
2.3 支架側護板安裝方向
支架側護板具有防漏矸及調架作用,出廠時活動側護板一般安裝在支架右側。有人認為,如果是回采右工作面,活動側護板剛好在支架下方,拉移支架后可利用本身的活動側護板進行調架,使支架不容易倒架。如果是回采左工作面,活動側護板剛好在支架上方,拉移支架后不但不能利用本身的活動側護板進行調架,而且還容易使支架倒架。其實,這種說法是不正確的。首先,回采左工作面,雖然不能利用本身的活動側護板進行調架,但可以收本架活動側護板,用下臨架的活動側護板伸出進行調架。其次,回采實踐證明,回采左工作面并沒有經常發生倒架現象,回采右工作面也沒有避免倒架的發生。第三,利用活動側護板進行調架,其作用是有限的,因為支架的活動側護板的有效行程一般為150~200mm,大多為170mm,支架正常時的架間間隙為50~90mm,所以只有在支架輕微倒斜的情況下對支架進行微調。第四,即使回采傾斜角度大于15°的工作面,只要機頭第一架站直不倒,工作面輸送機平直,活動側護板就不會使中間支架發生倒架。因此,活動側護板的安裝方向根本不是支架倒架的原因。
2.4 操作方法不當
支架的正確操作是綜采工作面安全生產標準化的重要保證,但操作不當是否會引起工作面支架的倒架呢?顯然不能一概而論。當工作面傾角小于15°時,支架自身穩定性好,操作不當可能會引起個別支架倒架,是局部性的,并且很快會得到糾正。當工作面傾角大于15°時,支架自身穩定性大大降低,操作不當就可能會引起嚴重的倒架事故。特別是第一組支架要采取防倒措施,否則第一架一倒,再加上操作不當,后面的支架跟著倒,發生連鎖反應,就可能演變為嚴重的倒架事故了。
2.5 工作面偽斜管理失控
綜采工作面偽斜管理是綜采技術管理的關鍵,工作面偽斜調整不當,一旦失控,不但會使工作面輸送機上竄下滑,上下出口不暢,難以管理,而且會使工作面支架發生大范圍的倒架事故,頂板管理失控,片幫、掉頂頻繁,嚴重影響工作面的安全生產。現場經驗豐富的人都有這樣的體會,而現場經驗不足的人,認為偽斜管理與工作面支架倒架沒有什么直接的聯系,偽斜管理失控不是工作面支架倒架的主要原因。
3 調架技術介紹
3.1調架工器具
固千斤頂(SZZ1000/400型轉載機推移千斤頂)、18.5mm鋼絲繩配套繩卡、SZZ1000/400型轉載機鏈條、蝴蝶扣、10#高壓液壓膠管配合截止閥。
3.2 調架方法
(1)將錨固千斤頂缸體端使用多股18.5mm鋼絲繩配合三幅繩卡固定在待調支架上側5架外的刮板運輸機齒條上。
(2)從支架引10#高壓液壓膠管配合截止閥,為錨固千斤頂供液。
(3)將錨固千斤頂活塞桿伸出,使用SZZ1000/400型轉載機鏈條配合蝴蝶扣一端固定在錨固千斤頂桿端,另一端固定在待調支架(一次可以調3~4架,鏈條固定在該組待調支架最下面一架)頂梁下起吊環上。
(4)待調支架拉以前,稍微降柱,動作側護板,將錨固千斤頂供液收回帶上力即可停止供液;將待調支架拉移一個步距,暫不升柱,將錨固千斤頂供液收,待調支架架型正后,升柱,支架接頂,一個調架循環完成。
(5)錨固千斤頂供液將活塞桿伸出,將固定在支架頂梁上的鏈條取下,連接在下一組支架頂梁上,開始下一組待調支架調架工序。
(6)調整支架施工結束,將所有工器具拆卸回收,分類備放在工作面機尾。
4經濟和社會效益
該技術所用工器具都是我們綜采工作面用到的,日常見到的,沒有太高的操作要求,操作簡單;該技術避免了單體調架的安全威脅;該技術在錨固千斤頂固定后,只是連接鏈條,比抬扛單體輕松,職工大大節省體力。單體調架一次只能調整一架,該技術工藝一組3~4架可以一次調整完成,大大提高了效率。單體調架往往調架效果很小,需要多個布局才能將支架調整100mm左右,倒架嚴重時,只能維持現狀,支架倒架得不到根本改觀。該技術工藝一個步距就可以將支架頂梁向上調整300~400mm,甚至更多,基本一次將架型調正。
5 結束語
該技術在多次工作面調架實踐中,在基本沒有影響安全生產的情況下,最短時間將支架調整好,使工作面保持了正常生產,產量得到保證,經濟效益和社會效益巨大。
(作者單位:昔陽安順煤業有限公司)