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提高轉(zhuǎn)爐副槍投用率的研究與實踐

2018-10-26 11:39:32周雪方鄭吉南
科技資訊 2018年12期

周雪方 鄭吉南

摘 要:本文通過對影響寶鋼特鋼韶關(guān)有限公司煉鋼廠轉(zhuǎn)爐副槍投用率的要素進行分析,從生產(chǎn)方面、操作方面及設(shè)備本體等方面進行探討,找出影響副槍投用率較低的原因。針對各影響要素進行研究,針對原因制定了逐項解決方案,適時對副槍設(shè)備進行了適應(yīng)性改造,并進行現(xiàn)場實踐。改造完成后,轉(zhuǎn)爐副槍的投用率由80%提高到98%以上,確保轉(zhuǎn)爐副槍的穩(wěn)定運行。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐副槍 要素 投用率

中圖分類號:TF345 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)04(c)-0102-02

寶特韶關(guān)轉(zhuǎn)爐煉鋼工序在轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)兩座130t轉(zhuǎn)爐配置兩套副槍系統(tǒng),分別于2011年、2012年投產(chǎn),轉(zhuǎn)爐副槍投入后,副槍槍頭粘鋼、粘渣嚴重,探頭輸出裝置卡探頭,造成接插可靠性低;槍體不在熔池中心,槍體受熱不均,出現(xiàn)彎曲變形,造成接插不良使用壽命低;導(dǎo)向機構(gòu)設(shè)計不合理,拆裝、維護不方便,導(dǎo)向機構(gòu)隨升降車升降中槍體變形情況下易擠壓導(dǎo)輪;橫移升降開關(guān)布置存在一定問題,停位準確性、工作可靠性較差;刮渣器單氣缸驅(qū)動,設(shè)備維護量較大;機械手適應(yīng)調(diào)節(jié)范圍較小,易因槍體變形接插成功率低等設(shè)備故障率較高,造成副槍探頭接插成功率低,副槍的投用率僅為80%左右,嚴重影響轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)組織,影響生產(chǎn)的同時增加轉(zhuǎn)爐煉鋼成本。

1 存在的問題及原因

(1)副槍槍頭設(shè)計帶有凹槽的形式,為防止使用過程中凹槽由鋼渣進入,凹槽設(shè)計尺寸與探頭尺寸配合緊密,接插時常常因為槍頭與測溫件配合不良,或測溫件尺寸偏差,造成探頭接插不到,影響副槍投用率。

(2)副槍槍體受熱不均,槍體彎曲嚴重,影響接插成功率,嚴重時損壞設(shè)備。主要判斷為副槍中心與轉(zhuǎn)爐中心偏移800mm,使用過程中槍體受熱不均,槍體向轉(zhuǎn)爐中心彎曲,造成探頭檢查成功率低。。

(3)探頭輸出箱設(shè)計部合理,探頭通過自身的重力滾落到機械手上,在探頭輸出過程常常因為探頭卡阻或探頭輸出不水平,造成副槍接插不成功。造成卡阻的主要原因判斷為探頭重量較輕,或者滑軌由微量變形,造成探頭的重力不足以克服摩擦力,造成探頭輸出不成,副槍接插失敗,影響副槍的投用率。

(4)機械手布置設(shè)計部合理,機械手的升降與副槍的彎曲呈垂直狀態(tài),副槍槍體出現(xiàn)變形時,機械手無法自動調(diào)整彌補槍體變形量完成接插,造成副槍接插不成功頻率較高。

(5)副槍刮渣器及氮封裝置設(shè)計部合理,驅(qū)動氣缸采用內(nèi)置磁環(huán)式氣缸,且氣缸與副槍口距離較近,氣缸故障的頻率較高,造成副槍投入率偏低。

(6)副槍接口無法接收相應(yīng)數(shù)據(jù),主要是受寶特韶關(guān)啟用新的經(jīng)營管控系統(tǒng),需重新調(diào)試模型與三級的通信接口,包括接收三級的數(shù)據(jù)和發(fā)送給三級的數(shù)據(jù),確認每一個接收和發(fā)送數(shù)據(jù)字段,保證接口數(shù)據(jù)正常接收。

2 優(yōu)化措施

2.1 槍頭優(yōu)化

針對副槍槍頭結(jié)構(gòu)易造成探頭接插不良的問題,對使用槍頭的結(jié)構(gòu)進行改造,取消槍頭凹槽孔形式,采用帶錐度的平頭槍頭,減小探頭接插阻力,降低槍頭的結(jié)渣幾率,利于接插件與探頭接插,從而提高探頭接插成功率。

2.2 副槍槍體改造

針對副槍槍體變形造成接插不良的情況進行研究分析,確認造成槍體變形的主要原因是副槍不處于轉(zhuǎn)爐熔池中心,槍體受熱不均造成槍體使用過程中彎曲變形。針對該原因,改造采用了可旋轉(zhuǎn)的副槍槍體,通過定期180度旋轉(zhuǎn)來實現(xiàn)槍體自動矯直的功能。副槍槍體通過固定座安裝在升降車上,采用螺栓連接,副槍槍身可在固定座中旋轉(zhuǎn),可矯正槍體在爐內(nèi)熱負荷不均勻造成的彎曲變形,其運動示意圖(如圖1所示)。槍身中心管通過O形圈密封與槍頭連接,以適應(yīng)外管的熱膨脹;外管焊于槍頭上,為防止接插件受熱輻射和渣塵的影響,中心管通氮氣吹掃,以保持探頭插接件表面清潔,外、中、內(nèi)三層管構(gòu)成冷卻水通路。改造后槍體彎曲現(xiàn)象明顯得到緩解,槍體的使用壽命大幅提高,接插成功率大幅增加。

2.3 探頭輸出裝置優(yōu)化改造

針對探頭輸出卡阻問題,通過現(xiàn)場分析,探頭為無動力輸出,受探頭與滑軌之間的摩擦影響較大。探頭輸出裝置改造后,探頭推出單元主要由變頻減速電機(自帶制動器)、聯(lián)軸器和鏈傳動機構(gòu)組成。某一探頭儲存?zhèn)}打開,經(jīng)一固定等待時間后,減速電機驅(qū)動主動鏈輪軸旋轉(zhuǎn),主動鏈輪驅(qū)動裝有推塊的鏈條,推塊將支撐架上的探頭推出后回到等待位,完成一次探頭輸出操作。

2.4 機械手布置方式優(yōu)化

本次改造采用新設(shè)計機械手,整體更換;布置方向垂直于原方向,即爐前、爐后方向。

機械手裝置主要由探頭夾持器、旋轉(zhuǎn)臂和傾翻單元組成。

探頭夾持器由四部分組成:滑動架、擺動架和擺動架上的導(dǎo)向夾頭、夾頭。導(dǎo)向夾頭、夾頭均采用氣缸驅(qū)動;探頭夾持器的滑動架安裝在旋轉(zhuǎn)臂中,可在旋轉(zhuǎn)臂中滑動和轉(zhuǎn)動,滑動架靠彈簧復(fù)位;擺動架通過連桿與滑動架連接,組成平行四邊形結(jié)構(gòu)。探頭夾持器運動簡圖(如圖2所示),其調(diào)整范圍為扇形。

旋轉(zhuǎn)臂由傾翻單元(變頻電機+制動器+減速機)驅(qū)動,傾翻單元套裝在旋轉(zhuǎn)臂回轉(zhuǎn)軸上。檢測元件配置:編碼器+開關(guān)。

機械手接收到探頭輸出裝置推出的探頭后,夾持器的導(dǎo)向夾頭和夾緊夾頭順序合攏、夾住探頭,此時旋轉(zhuǎn)臂由水平位置旋轉(zhuǎn)到豎直位置,以進行探頭接插。副槍下降,把持器插入探頭中,當接插到一定深度后,導(dǎo)向夾頭打開;副槍繼續(xù)下降到發(fā)出接通信號后,探頭接插結(jié)束,夾頭打開。機械手旋轉(zhuǎn)臂由豎直位置旋轉(zhuǎn)到水平位置。

2.5 刮渣器及氮封改造

刮渣器安裝在氮封閥上(測量位),用于清理副槍槍體粘渣。刮渣器為由氣缸驅(qū)動的連桿機構(gòu),兩側(cè)刮渣頭機械同步。刮渣器為氣缸驅(qū)動,故當槍體出現(xiàn)粘鋼或刮渣力太大時,刮渣器可被頂開,起到保護設(shè)備作用。氣缸布置在刮渣器箱體一側(cè),改善設(shè)備工作環(huán)境、提高設(shè)備工作可靠性。

氮封閥采用雙閥板內(nèi)開式結(jié)構(gòu),氮封閥由單氣缸驅(qū)動,兩側(cè)閥板用連桿機構(gòu)連接在一起,保證兩側(cè)閥板開閉狀態(tài)的同步。氣缸布置在氮封閥箱體一側(cè),改善設(shè)備工作環(huán)境、提高設(shè)備工作可靠性。

3 測試效果

本次調(diào)試工作,實現(xiàn)了4#轉(zhuǎn)爐和5#轉(zhuǎn)爐兩套模型系統(tǒng)在線的同步運行,模型系統(tǒng)運行穩(wěn)定,關(guān)鍵模型指標終點碳命中、溫度命中率和雙命中率的指標情況如表1所示。

4 結(jié)論

針對副槍使用過程中造成副槍投入率不高的問題,進行逐項分析、研究,找出解決措施。通過對副槍裝置設(shè)備的優(yōu)化改造,使副槍的投用率由原來的80%提高到了98%以上。得出結(jié)論如下:

(1)完成副槍槍頭及槍體的改造,消除了因槍體變形、槍頭結(jié)渣造成的副槍接插不成功故障,極大的提高副槍的接插成功率同時延長了副槍使用壽命。

(2)完成探頭輸出裝置及夾持器等設(shè)備的改造,有效提高探頭輸出成功率,同時通過夾持器自動調(diào)整功能,提高了探頭接插成功率。

(3)副槍改造完成后,副槍探頭接插成功率大幅提高,設(shè)備故障率大幅降低,副槍的投用率由原來的80%提高了98.3%以上,年降低煉鋼成本超千萬元。

參考文獻

[1] 馮捷,張紅文.轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.

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