高文芳,盧 杰,趙智勇
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063210)
鍍鋅帶鋼,它之所以應(yīng)用如此廣泛,離不開它自身的良好性能,不僅耐腐蝕性好,不易生銹,而且可以長時間保持外表光亮,這與后期的處理是離不開關(guān)系的。其中,鈍化處理是其中非常重要的一道工序。
在熱鍍鋅連續(xù)生產(chǎn)線,鈍化膜厚度控制難度較大,尤其是在排產(chǎn)和輥期變化時,由于鈍化輥涂機拾料輥與涂覆輥在運行過程中因消耗導(dǎo)致輥間壓力變化較大,需要反復(fù)調(diào)整參數(shù),每次需要將近1大卷來穩(wěn)定工藝,帶頭鈍化不均的切廢在2噸左右[1]。
目前,冷軋鍍鋅鈍化輥涂機主要是四輥立式輥涂機,它的涂覆輥與拾料輥在運行過程中因使用消耗導(dǎo)致輥間壓力逐漸變小。如果采用涂覆輥和拾料輥間壓力的閉環(huán)控制,就可以使帶鋼表面的鈍化膜厚度更穩(wěn)定,有利于保證關(guān)鍵工藝參數(shù)的統(tǒng)一性,避免人為導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量的差異,當(dāng)帶鋼規(guī)格發(fā)生變化時,壓力的執(zhí)行機構(gòu)的自動調(diào)節(jié)也有利于減少涂覆輥的輥耗。
輥涂機的驅(qū)動裝置是分三級的,最下層的執(zhí)行機構(gòu)是電磁閥驅(qū)動液壓缸,帶著整個機架動作;中間層是手動旋轉(zhuǎn)蝸輪蝸桿裝置驅(qū)動絲杠行程,帶著涂覆輥動作,調(diào)節(jié)涂覆輥和帶鋼之間的嚙合量,當(dāng)帶鋼表面出現(xiàn)鈍化斑時手動調(diào)節(jié)此手輪;最上層也是手動旋轉(zhuǎn)蝸輪蝸桿裝置驅(qū)動絲杠行程,帶著拾料輥動作,調(diào)節(jié)拾料輥和涂覆輥之間的壓力,要調(diào)節(jié)鈍化膜的厚度,手動調(diào)節(jié)此手輪[2]。
要實現(xiàn)壓力的自動調(diào)節(jié),可在后兩級執(zhí)行機構(gòu)上加裝步進電機帶驅(qū)動器來實現(xiàn)。步進電動機不能直接接到工頻交流上工作,而必須使用專用的步進電動機驅(qū)動器,當(dāng)步進驅(qū)動器接收到一個脈沖信號,它就驅(qū)動步進電機按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動一個固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉(zhuǎn)是以固定的角度一步一步運行的。可以通過控制脈沖個數(shù)來控制角位移量,從而達到準確定位的目的。同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉(zhuǎn)動的速度和加速度,從而達到調(diào)速的目的[3]。
對于涂覆輥的控制屬于位置控制,可以在HMI上由操作人員設(shè)定嚙合量,然后PLC將根據(jù)此設(shè)定值和步進電機的步距角算出應(yīng)該個步進電機發(fā)多少個脈沖,通過DP網(wǎng)絡(luò)到步進電機的驅(qū)動器,驅(qū)動器控制步進電機動作,調(diào)節(jié)絲杠的行程,從而實現(xiàn)對涂覆輥的位置控制。
對于涂覆輥和拾料輥間的壓力控制,也可以做一個接口到HMI畫面上,將合適的參數(shù)輸入到畫面上,這個值作為控制器的設(shè)定值,壓力傳感器讀回來的值當(dāng)實際值,調(diào)用比例積分控制器調(diào)節(jié)或者是斬波控制,通過DP網(wǎng)向步進電機的驅(qū)動器發(fā)脈沖控制步進電機動作,調(diào)節(jié)絲杠的行程,從而實現(xiàn)壓力大小的閉環(huán)控制。根據(jù)經(jīng)驗,可保證壓力在設(shè)定值的±50N內(nèi)波動。
鈍化輥涂機主要是四輥立式輥涂式設(shè)計,輥涂機可以在垂直運行的帶鋼兩表面正向或反向涂敷化學(xué)溶液。帶有兩組安裝在獨立框架上的輥式上下涂頭,每組涂頭帶有1個涂敷輥和1個拾料輥,分別由傳動電機驅(qū)動。涂敷輥和拾料輥的位置和平行度調(diào)整通過步進電機驅(qū)動絲杠實現(xiàn)。兩組涂頭都有液壓缸驅(qū)動的快開裝置,焊縫通過時可快速打開涂頭。需要對設(shè)備維護時,橫移電機可以驅(qū)動整個支架到離線的位置。正常生產(chǎn)時,通過液壓缸鎖緊設(shè)備。
涂敷輥校準步進電機編碼器時首先要與OS側(cè)的標尺為準,找到零點位置,再用水平尺找到DS側(cè)的零點,這兩步做完后將涂機打到維護模式下后點擊校準一秒后編碼器清零,本位置就是零點[4,5]。
拾料輥步進電機在校準時首先以任意一側(cè)為基準用水平尺找到輥子兩側(cè)水平為止,然后將涂機打到維護模式下點擊校準,輥子會自動后退,直到輥子兩側(cè)任意一側(cè)接近開關(guān)信號來后退停止并自動清零,本位置就是零點。
涂敷輥與拾料之間通過調(diào)節(jié)力的大小,來控制涂敷輥涂在帶鋼上料的多少。首先要將力控制在0-6000N這個范圍之內(nèi)才不會損壞設(shè)備,工作狀態(tài)下力控制在1000-4000N屬于正常范圍,具體力的大小要根據(jù)帶鋼厚度、張力、以及客戶要求來確定。
壓力顯示表顯示的是拾料輥與涂覆輥之間的壓力,并且可以通過顯示對象選擇OS或DS側(cè)的壓力值,因為輥子在轉(zhuǎn)動過程中存在周期性的波動力,所以需要在程序中進行濾波,顯示值波動在設(shè)定值上下50N波動都是正常的。
位置顯示表顯示的是輥子的實際位置,上升或下降都會通過步進電機的編碼器檢測出并顯示出來,在這里你還可以通過選擇顯示對象選擇OS或DS側(cè)的實際位置,偏差小于3mm正常,超出3mm輥子將停止移動,必須將偏差調(diào)回3mm內(nèi)才可以動。需要打到維護模式并且選擇校準這時才可以手動調(diào)節(jié)不受限制,但要在機械人員監(jiān)督下進行防止損壞設(shè)備。
(1)設(shè)定壓力和嚙合量的畫面如圖1所示,點擊畫面Chromate->Coater彈出對話框,上半部分為壓力設(shè)定,分別為二級設(shè)定(預(yù)留),手動設(shè)定,實際設(shè)定,實際壓力值和壓力傳感器復(fù)位按鈕。下半部分為嚙合量設(shè)定,分別為二級嚙合量設(shè)定(預(yù)留),手動位置設(shè)定,實際位置設(shè)定,實際值,嚙合量值。
換輥完畢后,帶料輥和涂覆輥處于分離狀態(tài),需要設(shè)定壓力,將預(yù)設(shè)壓力值輸入對應(yīng)的手動輸入框,然后到現(xiàn)場操作箱上將黑色旋鈕打到自動模式,同時選擇“上帶料輥”和“下待料輥”,選擇第二排“兩側(cè)”按鈕,再選擇“靠近帶鋼”按鈕,涂機會自動調(diào)整到設(shè)定壓力值。在正常運行時,帶料輥與涂覆輥處于壓靠狀態(tài),需要改變設(shè)定壓力時,將壓力值輸入手動輸入框中,涂機會自動調(diào)整到設(shè)定壓力值。
需要注意的是,由于在壓力調(diào)整、帶料輥向涂覆輥壓靠過程中軌道可能會有卡阻,當(dāng)設(shè)定壓力過小時會出現(xiàn)壓力實際沒有調(diào)整到位但帶料輥自動停止情況,因此要求當(dāng)帶料輥和涂覆輥處于分離狀態(tài),需要設(shè)定壓力時,先將壓力值設(shè)定到5KN,待壓力調(diào)整到位后再在畫面上輸入預(yù)設(shè)壓力。
(2)嚙合量設(shè)定,需要調(diào)整嚙合量時,先將換輥后的實際涂覆輥輥徑輸入到輥徑對話框中,如圖1所示,此時SetP列中顯示的是零位到帶鋼位置的行程,在手動輸入對話框(Manual)中輸入想要的嚙合量與該行程之和。例如SetP中第一個零位到帶鋼位置行程為10.892,想要的嚙合量為2,則再在手動輸入對話框(Manual)對應(yīng)位置輸入12.892即可。四個框都輸入完成后,到現(xiàn)場操作箱上同時選擇上涂覆輥和下涂覆輥,選擇第二排“兩側(cè)”按鈕,再選擇“靠近帶鋼”按鈕,涂機會自動調(diào)整到設(shè)定嚙合量。

圖1 壓力及嚙合量對話框
(3)當(dāng)所有數(shù)據(jù)都設(shè)置完成后,可以同時選擇4個輥,并選擇雙側(cè),通過操作臺的“靠近帶鋼”按鈕將所有輥都運行到設(shè)定位置,當(dāng)然也可以分別在線。根據(jù)機械要求,若選擇輥單側(cè)點動后傳動側(cè)與操作側(cè)位置差超過4mm,則無法再自動運行,需要點動將兩側(cè)找平,方可再自動定位。
操作側(cè)與傳動側(cè)位置差值在圖1中實際位置(ActV)框中查看,前兩個為上涂覆輥實際位置,當(dāng)兩者之間差值超過4mm自動運行停止,此時將旋鈕打到手動模式,將數(shù)值大的一側(cè)向遠離帶鋼方向或數(shù)值小的一側(cè)向靠近帶鋼方向調(diào)整。
鈍化機輥間壓力實現(xiàn)自動控制,有效的解決了鈍化膜厚度控制的問題。實現(xiàn)涂覆輥和拾料輥之間壓力的閉環(huán)控制,可以使帶鋼表面的鈍化膜厚度更穩(wěn)定,有利于保證關(guān)鍵工藝參數(shù)的統(tǒng)一性,避免人為導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量的差異,在充分滿足高端用戶需求的同時也能夠減少調(diào)試參數(shù)的鋼卷用量,當(dāng)帶鋼規(guī)格發(fā)生變化時,壓力的執(zhí)行機構(gòu)的自動調(diào)節(jié)也有利于減少涂覆輥的輥耗。