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柳鋼高爐高效冶煉技術的應用分析

2018-11-09 11:00:52唐志宏莫朝興雷發榮
四川冶金 2018年3期

唐志宏,莫朝興,雷發榮

(柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,廣西 柳州 545002)

1 引言

煉鐵廠目前擁有1座2650 m3高爐,2座2000 m3高爐,3座1500 m3高爐,1座1250 m3高爐,總有效爐容12 400 m3,具備年產生鐵1150萬噸的能力。在裝備方面2號高爐配備有大功率頂燃球式熱風爐、國產PW標準型串罐式無料鐘爐頂、大型電拖、汽拖軸流風機和脫濕鼓風技術、新型WHBJ因巴法渣粒化工藝、薄壁爐襯、三層銅冷卻壁、碳磚陶瓷杯爐底爐缸結構、干法布袋煤氣除塵使用凈煤氣反吹技術、軟水密閉循環冷卻系統、爐內料面紅外檢測裝置等先進裝備。一年多來,柳鋼應用的高效冶煉技術有:穩定燒結礦低溫還原粉化率;降低燒結礦FeO提高還原性,降低燒結礦MgO提高品位;穩定焦炭M10;降低堿負荷和鋅負荷;穩定爐料結構;提高槽下篩分;提高冶煉強度;中心加焦、大批重、大角度、大角差布料;高效護爐生產等。2017年在3座高爐處于爐役后期護爐生產的情況下,生鐵年產量完成1150萬噸,燃料比由2016年的539 kg/t降到531 kg/t,平均日產量、煤氣中CO2分別由2016年的29 397 t、19.7%提高到32 307 t、20.29%,取得了良好的的技術經濟指標(見表1)。

2 高爐高效冶煉技術應用情況

2.1 原燃料質量管理

2.1.1 穩定燒結配比,穩定燒結低溫還原粉化率

影響燒結礦低溫還原率最大的因素是燒結礦FeO、SiO2含量、點火煤氣消耗和燒結機機速。降低燒結礦低溫還原粉化率的措施是:嚴格控制混勻礦中TiO2和Al2O3的含量;提高燒結礦中FeO和SiO2含量;適當提高機速,在保證燒好的前提下,使燒結終點后移;提高點火強度和提高機頭、機尾風箱負壓等。只有燒結的主礦體系穩定了,才能穩定燒結礦的質量,燒結礦的質量穩定,是高爐爐況穩定的基礎[1]。鐵礦粉的燒結基礎特性包括同化性、液相流動性、粘結相強度、生成鐵酸鈣的能力和連晶固結能力。配礦原則:在化學成分、物理性能和滿足高爐煉鐵成本需求的條件下,同化性高、低合理搭配,液相流動性指數高、低的合理搭配,盡量多用粘結相自身強度高、鐵酸鈣生成能力強和連晶固結能力高的鐵礦粉,通過合理搭配鐵礦粉基礎特性,使其互補以獲得燒結生產所要求的質量目標[2]。2017-01至2017-08高爐入爐燃料質量標準燒結礦SiO2質量分數控制在5.4%~5.8%,FeO質量分數控制8.5%~9.5%,2017-09 燒結礦FeO質量分數控制在8.0%~9.0%后燒結低溫還原粉化率穩步降低,2017年燒結低溫還原粉化率保持穩定(見圖1)。

表1 近年來柳鋼高爐經濟技術指標對比

圖1 2017年燒結礦低溫還原粉化率情況

2.1.2降低燒結礦FeO提高還原性,降低燒結礦MgO提高品位

(1)降低燒結礦FeO提高還原性。燒結礦氧化亞鐵含量高低,在一定條件下反映出燒結過程的溫度水平和氧位的高低。當原料和工藝條件不變時,有一個燒結礦氧化亞鐵含量的適宜值,當偏重于降低燃料消耗和改善還原性能時,該值則偏低一些;當偏重于改善燒結礦粒度組成和低溫還原粉化率性能時,則該值應控制偏高一些[3]。2017-01高爐入爐燃料質量標準燒結礦FeO質量分數控制在8.5%~9.5%,燒結礦粒度組成和低溫還原粉化性能好。為了改善還原性能降低燃料消耗,2017-09嘗試降低燒結礦FeO含量,燒結礦FeO質量分數控制在8.0%~9.0%,10月高爐降焦效果明顯,與高爐操作技術進步、煤粉質量改善和空氣濕度下降有關,除此外,從理論上,燒結礦降低FeO 質量分數1%,可降低焦比1.0%~1.5%,10月因燒結礦FeO 質量分數下降0.2%,則可降低焦比約1.08~1.62 kg/t,燒結礦的轉鼓指數仍能穩定在76%~77%,2017年1~12月燒結礦FeO和還原度情況見圖2。

圖2 2017年燒結礦FeO和還原度情況

(2)降低燒結礦MgO提高品位。MgO對高堿度燒結黏結相固結強度的影響有兩面性,當相液不足是主要矛盾時,MgO的負面影響起主要作用;當硅酸鈣相變是固結強度的限制環節時,MgO可以發揮其正面作用。隨著高爐精料技術的發展,昔日軟熔性能差、易自然粉化的情況,已隨著燒結礦SiO2質量分數降低而得到明顯改善,MgO在燒結礦中的負面影響已成事實。在目前的燒結實際生產中,應該適當降低燒結礦中MgO質量分數,以減少液相量不足而帶來的黏結相固結強度的降低[4]。煉鐵即煉渣,造好渣即可煉好鐵。好的爐渣性能要求具有好的熔化性溫度和流動性,脫硫能力強。而爐渣MgO對流動性影響較大。一般情況下,爐渣MgO含量越高,流動性越好,但如果爐渣MgO含量過高,入爐原料需加入較多的含MgO熔劑,這對提高入爐品位降成本不利。2017柳鋼研究尋找合適高爐爐渣MgO,以降低燒結礦MgO含量,提高品位降焦降本。2017-10燒結礦MgO質量分數中值下降到2.0%左右,燒結礦轉鼓強度略有下降,但粒級、DRI不受影響,且降MgO后燒結礦品位上升明顯。因燒結品位上升0.2%使綜合入爐品位上升0.15%,影響焦比約1.21 kg/t左右。燒結礦MgO下降,高爐渣鎂鋁比從0.60下降到0.57,對爐渣流動性影響不大;高爐順行程度保持較好。2017年燒結礦MgO和TFe情況見圖3。

圖3 2017年燒結礦MgO和TFe情況

2.1.3 及時調整焦化配比穩定焦炭M10

焦炭指標中抗碎指標M10高了說明焦炭在轉運尤其在高爐爐料下降過程中易碎,在軟熔帶的骨架作用變差,不利順行,更不利于噴煤;M10變化0.2%,會使燃料比變化7 kg/t,變量最大;焦炭從爐頂裝入,到爐缸會劣化40%[5]。優化配煤,尤其是焦化干熄爐檢修,焦化廠出水焦時及時上調主焦煤配比,以穩定M10確保焦炭質量,使其小于6.9%。近年焦炭冷強度見表2。

表2 近年來柳鋼焦炭冷強度

2.1.4 穩定降低堿金屬、鋅負荷

堿金屬的主要危害是:高爐內循環富集的堿金屬會催化焦炭的氣化反應、加劇燒結礦還原粉化、引起球團礦異常膨脹、破壞高爐內襯,最終導致料柱透氣滲液性下降,煤氣流分布失調,給高爐的冶煉操作帶來不利的影響[6]。與含鐵原料共存的微量元素鋅,在高爐中循環富集可以造成高爐懸料、結瘤、爐況不順、消耗升高[7]。高爐堿金屬和鋅負荷,燒結帶入堿金屬占63%左右,鋅占95%以上[8]。柳鋼燒結工序物料的堿金屬含量見表3。為此,把消除堿金屬和鋅的危害放在燒結工序,主要措施:

(1)建立明確的堿金屬控制標準。配礦結構優化以高爐爐料帶入堿金屬含量不超過3.5 kg/t,鋅負荷不超過0.5 kg/t為前提,組織配礦核算,并每周跟蹤核算高爐實際堿金屬負荷和鋅負荷變化情況。2017年高爐平均堿金屬3.24 kg/t、鋅負荷0.43 kg/t,其變化情況見圖4。

(2)建立明確的鐵礦石堿金屬采購控制要求:鐵礦粉K2O與Na2O的質量分數總和不超過0.135%。

(3)強化高爐操作指導,優化造渣制度。采用適當發展中心氣流的裝料制度,保持良好透氣性,以提高堿金屬和鋅從爐頂的排出率,達到改善爐況的目的。當高爐堿金屬負荷與硫負荷同時上升超過要求值時,需降低爐渣堿度,增加SiO2活度排堿,增加渣中MgO質量分數到9%~12%,增加渣中MgO量,可以固定三元堿度,降低二元堿度,利于排堿,爐渣的堿度不能大于1.15,否則高爐的排堿將受到影響,時間一長,高爐爐況容易失常;適當放寬鐵水含硫量,以保證鐵水、爐渣的流動性,達到既能排堿又能利于順行;避免高爐溫、高堿度、低鐵水硫同時出現。

表3 柳鋼燒結工序物料的堿金屬含量 %

2.1.5 穩定爐料結構,配比調整控制在2%以內

采用高堿度燒結礦+酸性球團礦+塊礦的三元爐料結構模式,生產組織上以穩定為原則,爐料結構調整要做到:微調、提前調、預判性調節。配比控制在2%以內,以穩定軟熔帶。穩定爐料結構主要從3個方面抓起:一是,燒結車間檢修之前提高高爐燒結礦的槽存量,提前上調燒結堿度,堿度每次上調幅度不超過0.05,燒結比波動不大于2%;二是,按燒結比75%、球團比18%、塊礦比7%,穩定高爐爐料配比,根據塊礦性價比調整塊礦配比,塊礦比每次波動不大于2%;三是,噴吹煤根據煤種變化,調整好配比,每次變化不大于10%。

圖4 2016年~2017年高爐堿負荷、鋅負荷情況

2.1.6 提高槽下篩分效果,提高燃料利用率

提高槽下篩分,制定篩網使用、控制和檢查更換制度,并建立臺賬。焦炭篩采用單層棒條網,自產焦篩棒間距23 mm,篩分粒級為25 mm;焦丁篩棒間距為8 mm,篩分粒級為10 mm,焦炭篩分效果通過除塵灰固定碳比例分析,爐頂除塵灰固定碳含量過高,說明焦炭篩分效果不好,需要加強焦炭篩分。燒結倉控制給料速,盡量控制小于5 mm的燒結粉末含量。由于塊礦和球團含粉較多,要求在原料場必須經強力振篩篩分后才能輸送到高爐料倉。高爐配用落地燒結礦時,必須先在料場進行篩分,并將高爐貯運落地礦倉的篩網更換為大間距篩網,以確保落地礦的篩分效果。

2.2 高爐操作管理

2.2.1 提高冶煉強度,增加鼓風動能以活躍爐缸

為獲得穩定順行的爐況,合理的送風制度是基礎。在風口前形成較長的循環區,使煤氣的初始分布向中心延伸,減少中心死料柱,改善爐缸中心的透氣性和透液性,對提高爐缸工作的活躍性非常重要。

隨著高爐冶煉的不斷強化,結合原料條件和爐況順行狀況,由煤氣量增大引起的中心氣流發展,往往被礦焦比升高、料柱透氣性變差所掩蓋,此時,增加鼓風動能,打開中心氣流顯得尤為重要。

隨著煤比的增加,焦炭負荷加重,爐內透氣性變差,引起風口回旋區在爐缸徑向縮短,從而導致邊緣氣流發展,中心氣流不足。同時,由于煤比提高入爐焦炭量減少,死料柱中焦炭停留時間加長,焦炭質量下降嚴重。因此,促進爐缸活躍對爐況穩定非常關鍵。

2017-05,利用焦炭充足的條件和爐況順行狀況,通過增加一定量的鼓風動能,縮小風口面積,柳鋼2號2 650 m3高爐風口平均直徑由原來的120 mm調為118 mm,縮小風口面積到0.349 8 m2,高爐的鼓風動能由2014年初的120 kJ/s以下提高到目前的130 kJ/s以上。風量和提高富氧逐步提高冶煉強度,綜合冶煉強度從2016年1.121 t/m3·d,提高至2017年1.309 t/m3·d,提高冶煉強度,保證了爐缸的活躍。

2.2.2 中心加焦、大角度、大角差、大批重、大富氧

(1)中心加焦、大角度、大角差布料。采用中心加焦、大角度、大角差的布料方式,以解決高爐中心氣流不暢為出發點。由于溜槽在大焦角向小焦角傾動的過程較長,真正達到中心的焦量較少,不足以支撐“中心堆包、中心無礦”的技術理念[9],所以應維持合理的中心布焦比例。大角度、大角差的實施,以壓制邊沿效應為主,使中心無礦區更加穩定,由于礦焦角度都比較大,但是礦焦同角,故不會使邊沿過重。除中心加焦外,這種布料方式中心不是單純多布焦炭,而是少布礦,所以煤氣利用不會惡化,燃料消耗維持在理想水平。2017-05柳鋼3號2 000 m3高爐率先嘗試采用中心加焦、大角度、大角差的布料方式后,爐況穩定性明顯提高,基本消除了崩滑料,煤氣利用率提高,消耗降低, 2017-05燃料比531.6 kg/t,比2017-04下降8.9 kg/t。2017-06中心氣流打開后,3號高爐爐況進一步優化,逐步完善布料矩陣。大角度、大角差、中心加焦技術的應用,使高爐能夠接受較重的邊沿負荷。但邊沿負荷能加重到什么程度,由高爐順行狀況決定。在操作中,靈活運用增加或減少中心加焦的圈數,在高爐因各種因素引起憋風時,增加中心加焦圈數,保障中心氣流更加通暢,增加透氣性,緩解憋風現象,保障爐況順行;在中心過于強盛,十字測溫中心溫度大于400 ℃時,減少中心加焦圈數,杜絕中心管道氣流,提高煤氣利用率,穩定爐況。采用中心加焦、大角度、大角差的布料方式在3號高爐取得效果后,在全廠推廣,并取得了良好的經濟技術指標。2017-12柳鋼煉鐵廠各高爐布料矩陣見表4。

(2)大批重。批重大小對高爐煤氣流的穩定性和煤氣利用的好壞起決定性作用。擴大礦石批重能夠促進礦石均勻分布,合理布料,優化煤氣流分布,可以穩定上部煤氣流,提高煤氣中的CO2含量,提高煤氣利用率,同時,使熱風的熱量能夠充分傳遞給爐料,提高高爐內鐵礦石的間接還原度。煤氣中的CO2質量分數提高1%,可降低綜合焦比20 kg/t左右。高爐操作使用大礦批、大焦批操作,爐喉有一定的焦層厚度(一般高爐要求大于500 mm,大高爐要求大于800 mm),起到透氣窗作用;調整負荷時,不要動焦批,要調整礦批;以保證透氣窗不變化,爐料透氣性不變化,高爐生產穩定順行,促進燃料比降低。通過應用大批重,提高了柳鋼高爐的爐況穩定性,實現了長期的穩定順行。提高了煤氣利用率,2017年全廠高爐煤氣中CO2平均質量分數由19.72%提高到21.14%(見圖5)。

表4 2017-12柳鋼煉鐵高爐布料矩陣及指標情況

圖5 2017年全廠高爐煤氣中平均CO2含量情況

(3)大富氧噴煤。富氧是彌補噴煤后風口理論燃燒溫度降低的有效措施。富氧增加了鼓風中的氧濃度,加快氧向煤粉表面的傳遞速度,促進煤粉燃燒,提高煤粉燃燒率。當然,富氧率不是高噴煤的決定因素,應主要根據冶煉強度進行調整,即把富氧率主要作為控制冶煉強度和改善煤粉燃燒的手段。控制適宜的理論燃燒溫度,就能掌控高爐的爐缸熱狀態。適宜的理論燃燒溫度是由原燃料條件、冶煉狀況等因素決定。根據生產狀態良好時的高爐參數,確定高爐適宜理論燃燒溫度的大致范圍,然后結合具體條件,確定噸鐵噴煤量,就可以在現有原料條件和風溫水平下,根據此適宜理論燃燒溫度反過來確定適宜的富氧率。總之,富氧噴煤高爐日常操作調節時,要以適宜理論燃燒溫度為控制目標,各操作參數要協調進行。2017年高爐煤比與富氧率之間的趨勢關系見圖6。

2.2.3控制好爐渣成分和爐渣二元堿度,提高爐缸的蓄熱能力

合理穩定的造渣制度對爐況的穩定順行十分重要。造渣制度要求爐渣二元堿度控制在1.05~1.20。依據燒結礦Al2O3含量高低,要求渣中MgO質量分數維持在7%~8%,使鎂鋁比(MgO/Al2O3) 控制在0.55左右,有利于爐缸工作均勻活躍,渣鐵物理熱和脫硫能力充足、流動性良好,提高爐缸的蓄熱能力。

圖6 2017年高爐煤比與富氧率之間的趨勢關系

2.2.4 優化爐前作業,減少爐內壓力波動次數

柳鋼2號2650 m3高爐2017-07使用的炮泥塑性太差,打泥困難,長時間進泥少,鐵口維護困難,鐵口深度由正常時的3.2 m降至2.5~2.8 m,泥包長不起來,爐內渣鐵排放不干凈,導致爐內風壓波動。高爐采取的措施應對是,適當控制爐內冶煉強度,保持風壓平穩,考慮到鐵口不耐沖刷,爐前縮短開鐵口間隔時間,盡快排凈渣鐵;改用質量好的無水炮泥后,打泥逐步正常,鐵口深度正常后,渣鐵排放正常,爐內壓力波動次數減少。

2.3 后期高效護爐生產措施

目前,除2號、5號高爐外,5座高爐均進入了爐役后期,特別是3號、4號高爐從2017-02開始爐缸側壁溫度升高,最高達430 ℃。6號高爐于2017-04-17實現安全停爐,2017-06-27復產后,從2017-07開始東鐵口下方附近爐缸側壁溫度陡升并迅速達到624 ℃。通過采取有效護爐措施,實時監控爐缸側壁溫度變化,目前3號、4號高爐爐缸側壁溫度處于300 ℃左右的安全可控范圍內,6號高爐爐缸側壁溫度處于430 ℃左右。針對多座高爐已達后期爐役的特點,優化護爐料的質量,及時跟蹤監測爐缸側壁溫度變化,上部調節和下部調節并用以穩定高爐爐型及運行[10],采取熱態灌漿、堵風口、提爐溫、加釩鈦礦、調節布料模式[11]等技術措施,實現安全高效護爐生產。護爐生產措施如下:

(1)堅持有休風機會就對爐缸進行熱態灌漿,能消除碳磚與爐缸冷卻壁之間的氣隙,促進爐缸熱量傳導出去,有利于延長爐缸碳磚壽命。

(2)堵1~2個東鐵口上方的風口。6號高爐因東鐵口下方的爐缸側壁溫度偏高,堵1~2個東鐵口上方的風口。實踐證明:堵風口能有效減小風口回旋區,減少堵風口方向的氣流擾動,降低此方向爐缸側壁碳磚熱面溫度,穩定形成的渣鐵殼,對于抑制爐缸象腳區侵蝕有著很好的作用。

(3)提爐溫、加釩鈦礦。提高爐溫對護爐是有益的,而Ti富集才是護爐的核心措施之一。當含鈦爐料進入爐缸后,TiO2通過直接還原成為金屬鈦,然后再氧化生成TiC(熔化溫度在3150 ℃)和TiN(熔化溫度在2950 ℃)及固熔體Ti(C,N),它們再與鐵水和鐵水中析出的石墨結合在一起,進入被侵蝕的磚縫,或在有冷卻的爐底表面凝結成保護層,對爐缸爐底起到保護作用[12]。操作參數控制ω鐵水(Si): 0.55%~0.85%、ω鐵水(Ti): 0.10%~0.15%、ω鐵水(S):0.010%~0.020%。

(4)調制度,放中心、抑制邊沿氣流。邊沿氣流發展,一方面加強了氣流對爐缸的沖刷攪動;另一方面,導致生成的渣鐵集聚在爐缸邊沿,且中心偏弱后中心死料柱透氣透液性減弱,兩者疊加作用造成鐵水環流加劇,對爐缸磚襯機械沖刷侵蝕加重。適當抑制邊緣氣流,打開中心氣流并穩定氣流是減少爐缸鐵水環流的主要環節。

(6)加強鐵口維護。維護正常的鐵口深度,要求兩邊鐵口出鐵穩定,嚴禁鐵口過深、過淺現象。鐵口出現連續二爐過淺現象時,應及時采取減壓措施修復鐵口,禁止出現鐵口連續三爐過淺。

目前,柳鋼3號、4號、6號高爐基本掌握針對本爐的有效護爐方法,確保爐缸安全。跟以往國內其他高爐護爐相對,柳鋼高爐護爐過程中取得了非控產、穩指標的高效護爐成果,(見表6),2017-12爐缸側壁溫度最高點在安全監控范圍(見圖7)。

表6 2017年四季度柳鋼高爐護爐指標情況

注:2014-11 3-1熱風爐換球,風溫比正常低150 ℃,是導致3號高爐單月燃料比偏高的主要原因。

圖7 2017-12爐缸側壁溫度最高點情況

2.4 噴煤作業管理

2.4.1穩定進口煤配比,嚴格控制灰分,提高噴煤比

柳鋼主要噴吹煤種有進口貧瘦煤、無煙煤和混合煤。進口貧瘦煤灰分較低(8.0%~11.0%),無煙煤灰分較高(12.0%~14.5%),混合煤灰分(10.0%~13.0%)。煤粉中的灰分會隨物料完全進入爐渣中,過高的灰分會大幅增加高爐的渣量,增大了顯熱的損失,降低煤粉的置換比。灰分每提高1%,焦比提高1.5%[12]。一般情況下,要求噴吹用煤的灰分比高爐焦炭低2%。進口貧瘦煤燃燒性好可磨性較好灰分低發熱值高,應作為主要煤種,2017-09開始穩定進口貧瘦煤比例在50%,控制噴吹煤灰分在10.5%、揮發分在12%~16%,高爐噴煤比相應提高,2017年9~12月全廠高爐提煤比、降燃料比見圖8。

2.4.2 蒸汽預熱噴吹罐,穩定噴煤,減少堵槍

在每個噴吹罐下部1.5 m處用Φ20 mm無縫鋼管纏繞噴吹罐外部,每圈間隔16 cm左右,在每個噴吹罐的進蒸汽處安裝手動與氣動閥門,同時,在蒸汽管末端安裝疏水閥裝置,自動排水;在電腦上設置控制程序,實現全自動開關閥門。程序判斷噴吹罐內溫度,溫度小于65 ℃時,程序自動開啟蒸汽供給閥。在蒸汽作用下當噴吹罐煤粉溫度大于70 ℃時,程序自動關閉蒸汽供給閥。

圖8 2017年9~12全廠高爐煤比、燃料比變化情況

噴吹罐蒸汽預熱效果:(1)從投入使用以來,工作噴吹罐溫度保持在65~70 ℃進行噴煤。(2)噴吹罐出煤閥前端溫度約65 ℃,分配器入口溫度約62 ℃,風口前的煤槍溫度約56 ℃。(3)倒罐過程中分配器壓力波動減小,出煤較順暢(波動值由之前的250 kPa降低到100 kPa)。(4)混合后壓力與噴吹罐壓力差值降低,更利于噴煤(差值由之前的30~40 kPa降低到8~15 kPa)。(5)補氣流量大約下降150 m3/h、罐壓大約下降50 kPa。(6)底部流化裝置未出現過板結。(7)高爐未因煤粉過濕出現過堵槍。

3 結語

(1)降低高爐入爐堿金屬負荷至3.5 kg/t,主要是控制住高有害元素原燃料的使用,使得燒結與球團礦堿金屬小于0.135 kg/t;控制好焦炭堿金屬小于0.18 kg/t;降低入爐鋅負荷,近期小于0.5 kg/t,從源頭上抓起,降低有害元素的入爐量,減輕其對原燃料和操作的影響。

(2)對焦炭質量要綜合管控,尤其對焦炭的冷態、熱態強度指標要平衡好,不能顧此失彼。計劃好配煤配比,向采購部門提出采購配比周期,物流部門配合,尤其骨架主焦煤配比如一類主焦,必須大于10天存量,這是焦炭質量保證和連續穩定的基本條件。

(3)大角度、大角差、中心加焦是一種非常好的布料方式,其核心是適當抑制邊沿氣流,確保中心氣流,達到爐況長期穩定順行、降低燃料比的目的。在高爐操作制度上以抑邊沿,發展中心,減少鐵水環流對側壁的沖刷,也是有效的護爐方法。

(4)視原燃料條件采用大批重,礦石的批重控制在高爐產量的0.9%-1.1%左右。批重的擴大提高了高爐的爐況穩定性,高爐爐況抗波動能力及煤氣利用率得到提高,實現了長期的穩順行。

(5)Ti的富集對保護爐缸磚襯起著核心作用,也是高爐護爐的常規動作。加入一定量的釩鈦礦,使生鐵中的ω(Ti)在0.10%~0.15%,ω(Si)在0.55%~0.85%、ω(S)在0.010%~0.020%,能有效地促進護爐物質TiC、TiN的形成,達到很好的護爐效果,又能避免對爐況產生不利影響。

(6)開放中心的布料制度與加釩鈦球相配合可以達到最佳的護爐效果。

(7)穩定進口煤配比,嚴格控制灰分,提高置換比,保證了高爐煤比提升,降低了入爐燃料比,降本增效明顯。噴吹罐蒸汽預熱,解決了噴吹罐底部流化板結難題,穩定了噴吹壓力,減少了高爐堵槍,實現大噴吹量下的穩定輸送,為高爐降本增效奠定基礎。

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