朱 偉,李豐亮,賈 慶,朱玲玲,安 新,趙 震
(滕州中聯水泥有限公司,山東 滕州 277526)
滕州中聯水泥有限公司余熱發電系統是5 000t/d新型干法水泥生產線項目配套建設的9MW純低溫余熱發電系統。系統建設歷時7個月,與2012年10月下旬實現并網發電,日平均發電量約22萬kWh,年發電量約6 000萬kWh,發電全部自用。
滕州中聯水泥有限公司余熱發電循環水泵站使用3臺水泵,夏季高溫期間兩用一備,其余時間兩備一用,水泵配套160kW/380V低壓電機。水泵運行過程中,平均電流為300A左右(額定電流292A),電機長期運行在額定電流以上,對電機有損害,而且能耗高。為降低設備能耗、節約能源,公司與南京騰圖節能科技有限公司合作對公司1#循環水泵進行節能改造。改造前,我們對1號循環水泵的基本參數、實際運行參數(流量、揚程、電流、電壓等)等數據進行了采集見表1。
系統流量約為2 700m3/h,運行功率約175kW,電機效率較為穩定,以額定效率略低93%計算,水泵效率約為:

(1)過載風險的避免。
公司根據系統的實際需求定制設計高效節能泵,降低水泵的軸功率,最大運行功率約135kW,水泵全工況都不會超,避免過載風險。
(2)水泵偏工況問題。

表1 設備基本參數
改造后,使用為系統定制的高效節能泵,泵的高效區范圍很寬,泵會長期處于高效運行,實現節能的目的。
(3)提高泵站運行效率。
原水泵從設計工況來看,水泵效率83%,設計效率已達到國內較高的水平,但是從上述的計算結果可以看到,實際運行效率僅63.2%,與水泵設計效率偏差巨大,運行效率低下是泵站存在的最大問題,也是國內幾乎所有的水泵系統共同存在的問題,設備本身沒有問題,只有放入泵系統中才能體現出來,也只有從水泵和整個裝置系統的角度出發,提高泵站的運行效率才能挖掘節能空間。因此提高泵站運行效率是節能改造的最直接最根本的方法見表2。

表2 運行數據
公司對1號循環水泵進行節能改造,遵循以下基本原則。(1)節能改造已實際運行數據為基礎,實事求是,以系統運行可靠、經濟合理為原則,以節能環保為目的。(2)改造后,保持循環水系統原有的供水能力,保證供水的安全性和穩定性,不影響余熱發電正常生產。(3)節能改造的施工過程選擇避峰檢修期間,不影響生產。
(1)節能水泵技術原理。①多工況水力優化設計技術。利用CAD/CFD軟件通過采用三元流設計方法、多工況水泵水力優化設計技術、分流葉片技術等對水泵進行多工況優化設計,葉輪相鄰葉片交錯式布置,葉輪進口面積大、進口無漩渦、運轉平穩損耗低,具有低脈沖和優化流動的性能,葉輪產生的軸向力利用其葉片的對稱布置而平衡,實現低噪音、零振動。并且水泵具有較寬的高效工作區,隨著環境溫度變化泵在不同工況都能高效率運行,從而降低水泵運行功率。②流道處理。通過流道打磨、納米涂層披覆(對水泵葉輪和流道涂以高分子復合材料涂層)等先進的水泵生產手段,提高水泵葉輪、泵殼的表面光潔度,降低過流阻力,從而進一步提高水泵的效率,降低軸功率,達到節能目的。
同時,葉輪流道所使用的高分子復合涂層材料具有抗汽蝕、防腐蝕、耐磨損的功能,從而明顯延長水泵的使用壽命。
(2)節能改造具體實施方案。根據系統的供水需求和存在的問題,改造水泵的出口管路,并針對性的設計高效節能泵代替原來的運行泵,同時管路閥門全部打開,節能改造后的系統運行方式變為:新設計的泵長期運行,發生故障時啟動備用泵運行。

圖1 水泵改造圖

圖2 改造前電流

圖3 改造后電流

表3 改造前后情況
改造后水泵運行平穩,運行噪聲低,無震動,改造后水泵電機的運行電流為230A左右,比改造前降低了約70A電流。
改造后系統的運行工況完全能夠滿足生產的需求,改造前后1號循環水泵參數對比。
改造前水泵的實際運行功率平均約為175kW,改造后水泵的實際運行功率平均約為135kW,節能效率約為22%。技改完成后每小時可為公司節約用電40kWh,按照年運行時間5 000h計算,改造后每年可為公司節約電量約為20萬kWh,按照0.54元/kWh的電價計算,年節約電費約為 10.8萬元,經濟效益可觀。
新型節能水泵我公司使用至今,節能效果顯著,完全達到了節能減排的目的,且設備運行平穩可靠,值得在余熱發電循環水系統或電廠循環水系統推廣使用。