招錦健,劉崇志,朱健
(中廣核核電運營有限公司,廣東 深圳 518124)
在某核電站1、2號機組大修中發現,增壓泵泵軸在與機械密封軸套配合處發現不同程度的腐蝕,腐蝕發生的位置沿軸向寬帶分布,圓周向不連續,對應機械密封軸套O形密封圈密封處的空氣側。大修中采取外送泵軸激光熔覆和現場微弧焊對泵軸腐蝕處進行修復,修復后對泵軸進行圓滑打磨,避免回裝機械密封后在軸套O形密封圈處發生泄漏。分析該腐蝕現象的形成機理,防止類似現象再次發生。
泵軸材料為UNS S42000馬氏體不銹鋼,化學成分為:w(C)≤0.15%、w(Si)≤0.1%、w(Mn)≤0.1%、w(P)≤0.04%、w(S)≤0.03%、12%≤w(Cr)≤14%。機械密封軸套材料為316不銹鋼,機械密封動環通過軸套與軸固定,軸套通過軸套鎖母與泵軸固定,機封軸套與軸為間隙配合。軸套內部設有O形密封圈,用于防止泵內介質從軸套處泄漏。O形密封圈材質為三元乙丙橡膠(EPDM),規格為130.00 mm×3.53 mm。密封圈槽為矩形槽,尺寸為深3 mm、寬5 mm。
某核電站1號機組第7次大修中3號增壓泵解體檢查發現,泵軸兩端安裝機械密封軸套O形密封圈處空氣側表面腐蝕,1號增壓泵的泵軸非驅動端安裝機械密封軸套O形密封圈處空氣側表面也存在腐蝕。某核電站2號機組第6次大修中檢查1、2號增壓泵兩端泵軸均存在不同程度的腐蝕現象。
泵軸腐蝕位置距離軸肩約36 mm,結合軸套圖紙和機封安裝圖紙,確認腐蝕位置位于軸套O形密封圈空氣側軸套與軸配合的間隙。各個泵軸腐蝕程度輕重不一,有呈單線窄坑狀,有呈帶狀分布(軸向寬度約4 mm),同時沿周向不連續分布,每個泵軸具體腐蝕的周向位置不同。檢查泵軸腐蝕部位和軸套內部,存在大量紅褐色和黑色腐蝕產物。由于腐蝕位于泵軸與軸套間隙位置,初步判斷腐蝕類型為縫隙腐蝕。
一般認為,縫隙腐蝕發生的敏感區間在0.025~0.1 mm。相關研究表明,當13Cr不銹鋼浸入質量濃度為3.5%的NaCl溶液后,陽極(不銹鋼表層)主要發生Fe和Cr的溶解:

而陰極(縫隙內溶液)則發生溶解氧的還原:

由于溶解氧向縫隙內部擴散困難,當縫內溶解氧消耗之后形成了氧濃差電池,縫內13Cr不銹鋼表層成為陽極,縫外氧濃度高成為陰極。由于縫內的Fe2+和Cr3+難以擴散到縫外,為了保持縫內溶液的電中性,Cl-向縫內遷移,導致縫內Cl-聚集,形成了可溶性的金屬鹽(氯化物),然后水解產生不溶性的金屬氫氧化物和游離H+,大量游離H+使得溶液不斷酸化:

當縫內化學環境達到金屬去鈍化的臨界條件時,縫內電極的部分表面由鈍態轉為活化態,發生腐蝕。同時縫內未腐蝕的金屬部分作為陰極發生析氫反應,加速金屬基體的腐蝕。當pH足夠低且縫內電極電位下降到析氫電位時,便有氫氣析出:

最后,Fe(OH)2在縫口處氧化為Fe(OH)3,并分解為Fe2O3堆積在縫口處:

綜上可知,縫隙腐蝕發生的條件概括為:①縫隙間隙在腐蝕發生的敏感寬度0.025~0.1 mm;②縫隙內處于溶液環境;③縫隙外存在大量游離負離子,特別是Cl-的存在,對鈍化膜有極強的侵蝕性,對縫隙內形成酸性化學環境并加速金屬的腐蝕起重要促進作用。
根據設計圖紙,軸外徑設計值為130.94~130.96 mm,軸套內徑設計值為131.00~131.04 mm,配合處間隙寬度為0.02~0.05 mm,該間隙滿足縫隙腐蝕發生的間隙條件(0.025~0.1 mm)。
機械密封軸套與軸之間設置有O形密封圈,目的是防止泵送介質除氧水從軸與軸套之間外漏。發生腐蝕的縫隙處位于O形密封圈的空氣側,本應接觸不到除氧水。第6次大修中檢查3臺增壓泵兩端的機械密封軸套O形密封圈狀態,6個O形密封圈中有3個由于卷扭已發生塑性形變,目視檢查其他3個O形密封圈狀態基本成圓形。
由于安裝過程O形密封圈發生卷扭,卷扭處局部位置O形密封圈被拉長而線徑變小,導致壓縮率變小,在泵運行過程中泵送介質可能會在這些位置滲漏至空氣側,從而使軸與軸套配合處部分間隙區間形成溶液環境。拆解2號增壓泵驅動端機械密封軸套O形密封圈時,對應泵軸腐蝕位置處作標識,發現O形密封圈卷扭變形位置與泵軸腐蝕位置基本對應。
核電站地區瀕臨南海,屬于南亞熱帶濕熱型海洋環境氣候類型。氯離子主要來自海水,研究表明,電廠戶外氯離子濃度波動范圍在0.1263~1.2319 mg/(100cm2·d)之間,年平均氯離子濃度為0.5603mg/(100cm2·d),最高濃度可達2.1977mg/(100cm2·d)。高濃度的氯離子為縫隙內腐蝕的發生提供了豐富的負離子資源,對縫隙腐蝕的發生有極強的促進作用。
大量氯離子的侵入加速了縫內溶液的酸化過程,酸化始于縫隙底部,所以縫隙腐蝕首先發生于縫隙底部。對照實驗室模型,對應于給水泵機械密封軸套與泵軸間隙,間隙靠近O形密封圈一側作為縫隙底部,該位置是溶解氧最先消耗完且外部氧氣最難到達的位置,大修檢查1號增壓泵非驅動端端泵軸腐蝕情況,靠近O形密封圈側已發生比較明顯的呈單線窄坑狀腐蝕。實驗表明,當r(縫隙內外表面面積比)值較大時,腐蝕先從底部開始,逐漸擴展到四周,而縫隙中心位置仍保持光亮。對比實驗室模型,泵軸暴露在空氣中的伸出端為縫外自由表面,增壓泵泵軸發生縫隙腐蝕的r值較大,大修檢查2號增壓泵非驅動端端泵軸腐蝕情況與實驗室結論一致,縫隙底部先發生腐蝕縫隙,然后縫隙另一側發生腐蝕,縫隙中間位置還可看到金屬光亮。
由于機械密封廠家設計原因,機封軸套密封圈槽靠空氣側沿軸向與泵軸配合處,軸向長約4 mm位置形成0.02~0.05 mm的間隙區間。機械密封軸套O形密封圈可能在安裝過程中發生卷扭,卷扭處局部位置O形密封圈被拉長而線徑變小,導致壓縮率變小,在泵運行過程中泵送介質會在這些位置滲漏至空氣側,從而使軸與軸套配合處部分間隙區間形成溶液環境。由于泵送介質是除氧水,加上縫隙外氧氣難以進入縫內,縫隙內外形成氧濃差電池,縫內泵軸表面金屬為陽極,縫外自由表面為陰極,縫內金屬不斷發生溶解,縫內溶液陽離子堆積。為保持電荷平衡,縫隙外游離氯離子被吸引至縫內,縫內金屬鹽(氯化物)發生水解,產生不溶性的金屬氫氧化物和游離H+,使縫內溶液pH下降,進一步促使縫內金屬溶解。上述過程反復進行,互相促進,最終導致縫隙內發生幾何形狀變化,腐蝕產物堆積。
根據給水增壓泵泵軸縫隙腐蝕發生原因的分析,改進措施為:廠家參照壓力級機械密封,對現有軸套O形密封圈進行改型,增加了密封圈線徑。大修檢查結果表明,壓力級給水泵泵送壓力更高,泵軸檢查未出現腐蝕現象,證明增加O形密封圈線徑后,機械密封安裝過程中O形密封圈不易發生卷扭,泵組運行過程中不會產生介質滲漏,消除了縫隙腐蝕發生的條件。目前已在進行機械密封改型替代。