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大直徑貫通式風動潛孔錘在破碎復(fù)雜地層中的應(yīng)用研究

2018-12-04 09:11:30何龍飛
上海國土資源 2018年4期

何龍飛

(中船勘察設(shè)計研究院有限公司,上海 200063)

破碎復(fù)雜地層大直徑鉆孔技術(shù)是國內(nèi)外鉆孔工程界極為關(guān)注和竭力研究的難題之一。卵礫石地層為外力地質(zhì)作用行成的復(fù)雜破碎地層,沉積層一般都含有粘土、流沙、卵石、礫石、漂石,由于此類地層具有碎塊狀巖石的大小不均、膠結(jié)性差、結(jié)構(gòu)松散、換層頻繁、軟硬懸殊、顆粒級配懸殊等特點,所以在鉆進中碎塊不能穩(wěn)定受力,容易發(fā)生滾動,產(chǎn)生多個切削面,使得破碎效率降低,鉆具磨損嚴重,容易出現(xiàn)塌孔、掉塊和卡鉆等事故。SH25H液壓風動沖擊鉆機是國內(nèi)最新研制的針對中硬以上巖層為主的,多工藝新型樁基礎(chǔ)施工設(shè)備,在卵礫石地層大口徑樁成孔工程中,本工程采用貫通式氣動潛孔錘與泥漿濕式護壁,泥漿正循環(huán)排渣組合鉆進工藝,取得了顯著的成果。

1 工程概況

本試驗依托項目為安康線二線灞河鐵路橋承臺樁孔工程,施工地為西安市灞橋鎮(zhèn)灞河河道內(nèi)。河道內(nèi)均勻分布11個承臺,每個承臺5個樁孔。鉆孔技術(shù)參數(shù)為:樁徑1200mm,設(shè)計樁長為30.5~40m不等,混凝土強度等級為C35,共計55根。施工技術(shù)要求為:鉆孔垂直偏差<1%;樁徑允許偏差±20mm;樁位偏差±50mm;孔深偏差+300mm。

2 工程地質(zhì)情況

2.1 自然條件

試驗場地位于西安市灞橋區(qū)灞橋鎮(zhèn)灞河橋附近隴海線鐵路橋附近,交通發(fā)達,地形基本平坦,地面標高約43m,施工期間灞河干涸無地表水。地下水位約12m。

2.2 地層情況

根據(jù)搜集該地區(qū)地勘報告,該區(qū)域地層分布如下:第①層(0~2m):雜填土;

第②層(2~4m):鋼筋混凝土層,厚度不均;

第③層(4~45m):砂卵礫石地層,卵石含量約60%,粒徑多為50~100mm,個別為150~400mm,局部有孤石(勘察發(fā)現(xiàn)最大直徑為500mm),砂含量10%~20%,局部有架空層,礫卵石成分為花崗巖,全層厚約41m。

3 施工方案

在西安工地采用的施工工藝為泥漿正循環(huán)(如圖1)。泥漿從鉆桿內(nèi)置泥漿管到達鉆頭底部并攜帶巖粉從潛孔錘與鉆孔孔壁環(huán)狀間隙上返,實現(xiàn)泥漿正循環(huán)。采用BW850型泥漿泵供給泥漿,通過鉆桿內(nèi)部的通道,在經(jīng)過短接桿后到潛孔錘中心通道到鉆頭底部,通過鉆頭底部6個開口流出,從而沖刷破碎巖石以實現(xiàn)鉆進及排渣。采用內(nèi)通膠管式四層鉆桿。長度12m,外層鉆桿外徑為Φ406mm。

圖1 鉆探施工方案Fig.1 The drilling construction scheme

4 主要設(shè)備組成

鉆機:SH25H液壓風動沖擊鉆機;鉆桿:內(nèi)置膠管可伸縮摩阻式鉆桿;短接桿:內(nèi)置交錯式短接桿;空壓機:兩臺外接Airman空壓機容積流量為20m3/min,公稱排氣壓力為1.25MPa;泥漿泵:三臺BW850型泥漿泵:理論流量850L/min;Φ1200mm硬質(zhì)合金球齒鉆頭;FC15型沖擊器:Φ705mm×1963mm,沖擊功3000~12000J,沖擊頻率250~450次/min,耗風量20~60m3/min,工作風壓0.5~0.8MPa。如圖2。

圖2 鉆探主要設(shè)備Fig.2 The drilling main equipments

5 試驗過程

5.1 鉆進工藝參數(shù)

(1)鉆壓及最有轉(zhuǎn)速

鉆壓靠鉆具自重施加。硬合金潛孔錘回轉(zhuǎn)僅是為改變切削刃破巖的位置,若轉(zhuǎn)速過慢,切削刃將打入先前的坑穴中使鉆頭回轉(zhuǎn)受阻。若轉(zhuǎn)速過快,會導(dǎo)致切削刃過早磨損。所以,轉(zhuǎn)速是否合理將直接影響鉆速和鉆頭壽命。合理轉(zhuǎn)速主要據(jù)最優(yōu)沖擊間隔來確定。

以“合理沖擊間隔”確定最優(yōu)轉(zhuǎn)速[1:],式中δ-破碎穴的直徑大小(與沖擊功、巖石性質(zhì)、柱齒直徑等相關(guān)),此公式還可轉(zhuǎn)換為: 單位(r/min),其中k-破碎穴直徑與合金柱齒直徑之比,d-合金柱齒直徑,D-鉆頭直徑(1200mm),f-沖擊頻率,取450次/min。

(2)風壓

孔沖擊器的沖擊頻率和沖擊功都與空氣壓力有關(guān),空氣壓力是決定沖擊功的重要因素,因而也是影響機械鉆速的主要參數(shù),從國內(nèi)外大量資料證料,機械鉆速的提高和空氣壓力的提高是成正比關(guān)系。本次采用泥漿正循環(huán)工藝,兩臺外接空壓機并聯(lián)提供潛孔錘正常工作壓力,一臺車載式空壓機提供內(nèi)置保壓裝置風壓。排氣不經(jīng)過孔底,驅(qū)動潛孔錘工作后,通過短接頭上返排出。

總耗風量維持在20~60m3/min,工作風壓0.5~0.8MPa。

(3)排渣方式及泥漿泵量計算

采用泥漿正循環(huán)排渣方式。泥漿通過一臺BW850型泥漿泵將泥漿通過泥漿管、鉆桿內(nèi)泥漿管、短接頭送入潛孔錘中通道后從鉆頭底部六個通道排出,冷卻鉆頭,攜帶巖屑通過環(huán)狀間隙上返排出孔外。泥漿泵量可根據(jù)以下公式[2]進行計算:

其中Vmin:鉆孔內(nèi)液流上升最小速度m/s;

df:巖屑直徑(球狀m),取破碎后卵石巖屑直徑約6mm;

γf:巖屑密度,取2.3;

γ1:泥漿密度:取1.2。

計算得出Vmin=0.42m/s。因為鉆桿與鉆孔壁環(huán)狀間隙面積約為1m2,固所需流量Q=0.42m3/s=2520L/min。固需要三臺850L/min泥漿泵并聯(lián)使用能滿足泥漿量要求。

5.2 鉆進成孔

本次試驗采用泥漿正循環(huán)鉆進成孔工藝,鉆進時壓縮空氣驅(qū)動潛孔錘工作,對巖石實施沖擊回轉(zhuǎn)碎巖鉆進[3]。大直徑潛孔錘產(chǎn)生的巨大沖擊能量使巖石破碎充分,鉆頭每顆球齒下的巖石產(chǎn)生體積破碎[4],尾氣通過回氣管通過短接頭上返排出,泥漿通過泥漿管、潛孔錘中心通道、鉆頭水口到達鉆頭底部,攜帶巖屑沿著鉆具與孔壁環(huán)狀間隙上返,部分細小的巖屑由泥漿直接帶出孔外,顆粒較大的巖屑則重新沉到孔底進行多次破碎,最終形成細小巖屑上返。

為防止泥漿沿鉆頭與潛孔錘聯(lián)接處內(nèi)外花鍵間隙滲入沖擊器內(nèi)部,采用內(nèi)保壓裝置(如圖3所示),保壓裝置由車載空壓機供氣。

5.3 試驗效果

施工過程中主要是先把上層(2~4m深度)厚度2~4m的鋼筋混泥土層打穿。該段的鉆進效率約1.2m/h。在這層混泥土層下是砂卵石層,通過對開始30個樁孔成孔鉆進效率統(tǒng)計,鉆進效率達到1.5m/h,但考慮到進尺太快,巖屑來不及排出可能形成埋鉆事故,故在后期施工時,鉆進效率控制在1m/h左右。

圖3 內(nèi)保壓裝置Fig.3 Internal pressure maintaining device

通過對泥漿上返攜帶出孔口巖屑觀察,鉆進砂卵礫石層排出巖屑從形態(tài)特征及分布規(guī)律上符合Gandin-Schuhmann分布和Rosin-Rammler分布,其中巖屑顆粒更貼近于G-S分布[5]。從粒度角度來看,大于5mm的顆粒占總質(zhì)量的80%,呈“瓜子片”狀(如圖4所示)。表明潛孔錘球齒破碎巖石以體積破碎為主,重復(fù)破碎較少。

圖4 砂卵礫石地層巖屑(a)與鋼筋混凝土層巖屑(b)Fig.4 Sand gravel formation cuttings (a) and reinforced concrete layer cuttings (b)

5.4 主要存在問題

本工程在成功將大直徑貫通式氣動潛孔錘結(jié)合泥漿正循環(huán)鉆進工藝應(yīng)用到砂卵礫石地層鉆進中,實現(xiàn)高效高質(zhì)量成孔的同時,也存在著幾個主要問題:

(1)鉆進在使用一段時間后,發(fā)現(xiàn)空壓機在全開高壓狀態(tài)下,潛孔錘停跳,同時與鉆桿連接段進氣管表面起泡(如圖5所示)。對拆下來的膠管進行分析發(fā)現(xiàn),膠管破壞處內(nèi)外層分離,并且內(nèi)層扭在一起堵塞膠管通道。后針對膠管工況主要承受拉力及扭轉(zhuǎn)剪切力。膠管廠家對膠管進行改進,通過加強及改進膠管內(nèi)部鏈接形式,成功解決了該問題。

(2)泥漿泵使用中出現(xiàn)活塞環(huán)(皮碗)磨損嚴重,分析原因為泥漿中的含沙量較大,沒有經(jīng)過過濾環(huán)節(jié),直接吸入泥漿泵導(dǎo)致密封皮碗磨損。

(3)本工程由于使用新的潛孔錘,施工前期,經(jīng)常出現(xiàn)潛孔錘無法跳動的情況,后再加大供氣量并且在進氣管處加入潤滑油,加強內(nèi)部活塞的潤滑。經(jīng)過幾天磨合后潛孔錘工作正常。

(4)當鉆進至40m以下深度時,普遍出現(xiàn)返漿效率下降現(xiàn)象。由于泥漿泵泵量限制,排渣效果隨鉆進深度增加明顯降低,觀察孔口返渣,顆粒較淺孔時變細,重復(fù)破碎加劇,嚴重時甚至出現(xiàn)埋鉆現(xiàn)象。

6 結(jié)論

通過試驗證明:

(1)應(yīng)用SH25H型液壓風動沖擊鉆機、采用FC15F型大直徑貫通式潛孔錘組合泥漿正循環(huán)鉆進工藝,同時采用水下自平衡防滲系統(tǒng)。在破碎復(fù)雜地層(砂卵礫石)地層大口徑嵌巖灌注樁成孔施工中實現(xiàn)高效鉆進,效率可達1.00m/h,較傳統(tǒng)CK1500型沖擊鉆機及普通旋挖鉆機大大提升了成樁效率及質(zhì)量。

(2)由于采用泥漿護壁,避免了沖洗液對孔壁的沖蝕,減少了塌孔事故。

(3)由于空氣潛孔錘鉆進工藝的“小壓力、慢轉(zhuǎn)速”和泥漿正循環(huán)的護壁作用,使鉆孔的垂直度提高,鉆孔垂直偏差≤1%。

(4)鉆桿與孔壁環(huán)狀間隙過大,降低了巖屑上返流速,加重孔底重復(fù)破碎。

(6)本工程遇到最大的技術(shù)難題是孔內(nèi)巖渣屑難以排除,因泥漿泵提供泵量在孔深較深時難以維持巖屑較高的上返速度,造成巖渣屑滯留孔底,重復(fù)破碎,加劇鉆頭磨損,影響鉆進效率。更為嚴重的是,潛孔錘鉆速高,產(chǎn)生的巖渣屑粒徑大,孔內(nèi)堆積厚度大,極易發(fā)生埋鉆、卡鉆事故。強力回轉(zhuǎn)、起拔鉆具又易造成鉆具折斷。為避免孔內(nèi)巖渣屑堆積,建議在潛孔錘正循環(huán)鉆進中增加撈渣工序,即鉆進幾米后,采用撈渣工具撈取孔內(nèi)巖渣屑。

本論文為大直徑鉆孔破碎復(fù)雜地層鉆進技術(shù)提供了一種新的高效高質(zhì)量的新方法,對提高我國大直徑鉆孔水平具有重要意義,必將有廣闊的市場前景。

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