唐維賢
目前,水泥生產企業水泥散裝和計量環節采用互相分離的控制方式,導致難以精確定量裝車,單車重復裝卸情況較為普遍,裝車效率低下,同時還會造成二次揚塵污染和資源浪費等問題。水泥散裝計量控制系統使在線計量與裝車同步,能實現一鍵式定量裝車,較好地解決了以上問題。
新疆若羌天山水泥有限責任公司1號散裝倉有效容量350t。倉底出料口依次設置充氣分料箱、氣動閘閥、電動流量閥、斜槽和移動式散裝機(圖1)。由于沒有計量手段,在散裝裝車過程中,車輛需要來回多次倒運,單車重復裝卸情況很嚴重,有時甚至定量裝完一車水泥需用時40min,嚴重影響了裝車的效率。反復裝卸過程中現場粉塵污染嚴重,同時也造成資源浪費。

圖1 改造前現場照片和工藝布置

圖2 改造后現場照片和工藝布置
在廠家全力配合的情況下,現場完成了原有水泥散裝設備的系統改造,具體方案如下:
(1)因改造空間有限,現場取消原有散裝行走小車,僅保留散裝頭升降拉繩裝置,保留原卸料閥組和斜槽。計量秤安裝在原行走小車位置,保證進出料口均設有減震軟連接(見圖2)。
(3)計量秤軸承氣封需用干潔壓縮空氣(壓強0.4~0.8MPa),現場配備壓縮空氣接口及調節閥。
(4)設備配套的控制柜、觸摸屏操作臺放置在行車道中間的控制室。計量秤動力電纜線采用屏蔽電纜,傳感器信號傳送采用超五類屏蔽網線。
(5)散裝單機收塵器、斜槽風機、散裝機等關聯設備由設備控制系統集中控制啟停,便于實現一鍵式計量與裝車。收塵器和離心風機、散裝機加裝轉換開關,便于切換機旁和集中控制。
本次改造工期較緊,既要滿足用戶預防超載、定量裝車的要求,又要“短、平、快、省”地完成改造,不影響旺季的水泥銷售。因此,在不影響計量精度的前提下,部分工作量大、耗時長的系統性改造有待進一步完善,對本項目的進一步改造和優化建議如下:
(1)完成散裝庫清庫和庫底助流系統的檢修、優化。
(2)后期建議增設破團裝備,以避免水泥結塊,造成設備卡堵和計量精度偏差。
(3)由于散裝庫庫容較小(200~300t),為避免在低料位下裝車,可增設庫位雷達料位計,同時建立入庫物料控制規程,避免進料和散裝同時進行。
經過一段時間的運行,對水泥罐裝車裝滿一車的時間和計量精度進行了統計分析,數據如下:

圖3 計量秤裝車曲線
(1)裝車時間統計:散裝頭和計量秤通過能力正常為250t/h,最大300t/h。在設定流量250t/h的情況下,一次性裝車80t耗時約為19min。
(2)計量準確度分析:在運行過程中,對計量秤的計量準確度進行了統計和分析,計量平均誤差在±1%以內。
(3)散裝放料過程中,采用閉環調節。通過對流量閥、氣動開關閥的系統控制,實現了穩定均勻的散裝給料,現場散裝水泥流量曲線圖較為平穩(見圖3)。從水泥散裝計量控制系統的運行數據來看,實現了技術改造目標,計量準確度達到了合同要求,大大節約了裝車時間,設備整體運行平穩。
本項目改造、安裝、調試等工作歷時10d,滿足了用戶預防超載、定量裝車、“短、平、快、省”完成改造、不影響旺季水泥銷售的目的,受到了廠家好評。