戴立明,王正
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礦用空壓機余熱高效回收利用技術(shù)與應(yīng)用
戴立明1,王正2
(1.江陰市華西和林礦業(yè)有限公司,江蘇 無錫 214400;2.江陰華西鋼鐵有限公司,江蘇 無錫 214420)
空壓機余熱回收系統(tǒng)在洗浴供熱過程中存在散熱量大、熱量供應(yīng)不穩(wěn)定、換熱效率低、維護保養(yǎng)超員等問題,通過對原始的空壓機余熱系統(tǒng)進行改進,采取了增設(shè)智能控制系統(tǒng),安裝雙蓄能水箱和保溫池,使用采用特殊材質(zhì)制成的超導(dǎo)液換熱器,備用一套二次換熱設(shè)備等設(shè)計方案。改進后,換熱效率大大增加,實現(xiàn)了連續(xù)不間斷供熱。智能化系統(tǒng)的植入,自動空壓機實現(xiàn)了自動啟停、自動除垢、自動轉(zhuǎn)換等功能,實現(xiàn)了減員增效。
空壓機;余熱;回收利用;換熱
空壓機是一種常用的礦用設(shè)備,其運行時會產(chǎn)生很大的熱量,所以,空壓機都配備了散熱系統(tǒng),用來降低溫度,保持穩(wěn)定。傳統(tǒng)的散熱系統(tǒng)會將散熱過程中的熱量散發(fā)到空氣中,使周圍溫度升高,還不能加以利用。其余熱量如果能被合理回收,將會帶來很大的經(jīng)濟利益,這些熱量被回收后完全可以作為職工洗浴、取暖、烘干等生活熱源??諌簷C散熱產(chǎn)生的熱源溫度高,熱量完全滿足使用需求;供熱時間長,完全滿足設(shè)計要求[1]。對空壓機余熱的回收方案進行了細致分析,將其回收利用后,可以達到減少排放、節(jié)省能源,增加經(jīng)濟效益的目標(biāo)。
螺桿泵空壓機在運轉(zhuǎn)過程中,會不斷壓縮空氣和潤滑油,這樣就會使?jié)櫥偷臏囟壬?,溫度較高的潤滑油通過換熱裝置進行換熱,換熱冷卻后繼續(xù)循環(huán)進入潤滑系統(tǒng)。熱交換后,被加熱的介質(zhì)再與冷水進行二次換熱,將冷水升溫變?yōu)闊崴糜谙丛?。之所以采用二次熱交換,是因為洗浴用水中含有污垢,污垢沉淀會影響潤滑油散熱,而造成空壓機故障和損傷[2]。目前,二次熱交換效率很低,無法實現(xiàn)余熱回收系統(tǒng)參數(shù)的自動控制,所以無法完成余熱回收系統(tǒng)的自動化監(jiān)控,這兩個難題有待解決。
2.1.1 散熱量遠大于洗浴用熱總量
安裝3臺250 kW的空壓機,其中2臺運行、1臺備用計算,空壓機85%的壓縮能轉(zhuǎn)換為熱能,通過余熱回收系統(tǒng),經(jīng)熱交換后可回收75%的熱量,每千瓦時電量做功生熱為3 500 kJ,通過計算每天回收熱量為180 kJ左右。礦井工作人員為500人,需要洗浴的人員為300人左右,每人洗浴一次使用200 L水,進水溫度為10 ℃,換熱后預(yù)達到40 ℃,再去掉20%的能量損失,每天洗浴用水需要的熱量為110 kJ左右。這樣會產(chǎn)生70 kJ的多余熱量,如果這部分熱量不加以控制,全部用于洗浴,人體將不能承受如此高溫的洗浴用水,所以多余的熱量必須采取措施處理掉。
2.1.2 熱量回收率低
與其他礦的余熱回收系統(tǒng)相比較可知,換熱材料的選取不當(dāng),水垢清理工序復(fù)雜,處理工藝煩瑣,處理時間長,都會給洗浴用水的換熱造成很大的熱量損失。
根據(jù)現(xiàn)代化礦井運行理念要求,在保證礦井正常運營的情況下,礦井工作人員不得超過500人。致使管理、維修和保養(yǎng)余熱回收系統(tǒng)的人員較少,而以目前的運行狀態(tài),管理和維修保養(yǎng)人員的減少導(dǎo)致系統(tǒng)運行困難,因此必須提高余熱回收系統(tǒng)操作人員管理和維修保養(yǎng)水平,這樣才能達到減員增效的目標(biāo)。
在原來的散熱系統(tǒng)基礎(chǔ)上安裝設(shè)計智能控制系統(tǒng),解決散熱量遠大于洗浴用熱總量的問題。在原始的散熱工藝設(shè)備不變的情況下,安裝自動控制閥門解決高溫潤滑油的冷卻和再循環(huán)的問題。通過自動控制系統(tǒng)的智能識別,當(dāng)洗浴溫度達到使用要求時,系統(tǒng)自動控制閥門,使高溫潤滑油進入原來的散熱系統(tǒng),確保洗浴溫度的穩(wěn)定性。
增設(shè)浴室熱水保溫池和雙蓄能水箱來解決間斷性供熱的問題。雙蓄能水箱是指一個水箱加滿足夠熱量的洗浴用水之后,就可以穩(wěn)定地向浴室噴頭供水,同時向另一個水箱加入換熱水,兩個水箱交換使用,這樣可以保證空壓機在沒有工作的情況下,浴室內(nèi)也能有一定的熱水可以使用,保證了熱水供應(yīng)的連續(xù)性。
采用特殊材質(zhì)的超導(dǎo)液換熱器;二次換熱設(shè)備使用兩套,其中一套備用;安裝水軟化系統(tǒng)降低水垢的產(chǎn)生,這樣就可以解決除垢降效的問題。采用特殊材質(zhì)的超導(dǎo)液換熱器,使?jié)櫥团c超導(dǎo)介質(zhì)的換熱迅速完成,換熱效率大大提升,在二次換熱系統(tǒng)入口安裝硅磷晶和軟化水系統(tǒng),使進水產(chǎn)生的污垢大大減少,降低了除垢的頻率,同時二次換熱不再受污垢阻熱的影響,增大了二次換熱效率。二次換熱設(shè)備使用兩套,當(dāng)一套設(shè)備出現(xiàn)故障需要保養(yǎng)和維護時,啟用另一套,保證了洗浴用水的不間斷。
設(shè)計智能控制系統(tǒng),提高操作效率,減少操作崗位。使用溫度、壓力、液位變送器安裝在空壓機控制和余熱回收系統(tǒng)的檢測和控制節(jié)點,并使用編程控制器接收和處理變送器傳遞的控制信息,對開關(guān)、閥門等元件進行開啟、關(guān)閉、調(diào)整等動作進行智能化管理,實現(xiàn)系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)水位、除垢切換、故障檢測切換、溫度調(diào)節(jié)控制等智能化操作。這樣整個余熱回收系統(tǒng)的維護和管理就不再需要太多的專職人員。改造后的余熱回收系統(tǒng)如圖1所示。
余熱回收系統(tǒng)改造完成后正式投入使用,礦內(nèi)員工大約500人,每班洗浴人員200人左右,即使礦用風(fēng)量減少,空壓機使用率下降50%的情況下,改造后的空壓機余熱回收系統(tǒng)也能滿足洗浴需求,噴頭出水溫度達到40 ℃以上,完全符合使用要求。經(jīng)長達6個月的連續(xù)使用,余熱回收系統(tǒng)的各個設(shè)施和系統(tǒng)運行狀態(tài)完全正常,還未出現(xiàn)故障和檢修事件。因為智能化系統(tǒng)的植入,系統(tǒng)的各類信息數(shù)據(jù)和設(shè)備的工作參數(shù)都被系統(tǒng)實時記錄,并完整保存,除了一些巡查和保養(yǎng)工作外,不再需要更多的值守人員,實現(xiàn)了減員增效。 若采用改進前的余熱回收系統(tǒng),無法實現(xiàn)洗浴用水的連續(xù)供應(yīng),有時還需要燃煤鍋爐的輔助供熱,而且需要大量的工作人員對設(shè)備進行維護,對水垢進行清理。改造后的余熱回收系統(tǒng)的使用,使每年的人工費、維修費、水垢清理費至少節(jié)省80萬元左右。

圖1 改良后的余熱回收系統(tǒng)
空壓機是礦產(chǎn)行業(yè)重要的生產(chǎn)設(shè)備,其工作時會產(chǎn)生巨大的熱量,為保證空壓機的正常運轉(zhuǎn),使用散熱系統(tǒng)將這些熱量散發(fā),而起到冷卻作用。這些熱量的散發(fā)給周圍的工作環(huán)境帶來了極大的不便,也是對熱能資源的一種浪費,因此將其余熱量回收應(yīng)用于礦內(nèi)洗浴用水的供熱。本文在原始的余熱回收系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行了進一步改進,改進后,使換熱效率大大增加;完成了連續(xù)不間斷洗浴用水供熱。智能化系統(tǒng)的植入,實現(xiàn)了自動空壓機的自動啟停、自動除垢、自動轉(zhuǎn)換等功能,還能夠做到減員增效,不僅節(jié)能環(huán)保,還帶來了巨大的經(jīng)濟效益。
[1]王春,肖涌洪,張晏銘.礦用空壓機余熱高效回收利用技術(shù)與應(yīng)用[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2015,43(1):36,142-144.
[2]鄧澤民,羅景輝,程艷.螺桿式空壓機熱回收方式及其系統(tǒng)分析[J].節(jié)能,2015,34(6):2,9-11.
2095-6835(2018)23-0158-02
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10.15913/j.cnki.kjycx.2018.23.158
〔編輯:嚴(yán)麗琴〕