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焦爐長結焦時間下降低煤氣消耗的生產實踐

2019-01-07 02:43:52張樹友
天津冶金 2018年6期

張樹友

(天津天鐵冶金集團有限公司焦化廠,河北涉縣056404)

0 引言

天鐵集團焦化廠現有兩座JN60-6型焦爐,分別于2012年、2013年投產,設計產能120萬t/a。自2016年2月開始,受環保及經濟形勢影響,焦爐結焦時間延長至33 h,自此開始對1#、2#焦爐結焦末期采取減少供熱量的特殊熱工管理方法,持續時間近1個月,期間積累了大量實踐數據,為后續焦爐熱工管理、節能降耗提供了實踐依據。

1 結焦末期控制加熱方法

1.1 焦爐加熱系統

焦爐加熱系統氣體主要流程為:

入爐煤氣流程:焦爐煤氣主管→焦爐煤氣支管→調節旋塞→孔板盒→交換旋塞→橫排管→下噴管→磚煤氣道→進入燃燒室立火道與空氣混合燃燒。

入爐空氣流程:廢氣盤→小煙道→蓄熱室→斜道→進入燃燒室立火道與空氣混合燃燒。

廢氣流程:燃燒產生的廢氣→跨越孔→立火道→斜道→蓄熱室→小煙道→廢氣盤→煙道→煙囪→大氣。

炭化室供熱方式:每個炭化室兩側均有一燃燒室,兩個燃燒室同時給炭化室供熱。

1.2 控制加熱方法簡介

焦爐采用5-2串序推焦,以64#炭化室為例,在64#炭化室推焦前4 h開始控制加熱,降低該炭化室供熱量,將64#燃燒室調節旋塞關閉1/2,65#燃燒室調節旋塞關閉1/3,關閉時間為2 h,2 h后將旋塞開正,恢復加熱2 h。為方便管理,以6個出爐號為一組,在打開上一組爐號時,可以同時關閉下一組爐號,降低了勞動強度。

在此操作期間監測焦爐橫排溫度、直行溫度、爐頭溫度及焦餅中心溫度并做記錄。

2 結焦末期控制加熱對焦爐爐溫的影響

2.1 采取控制加熱前焦爐狀況

以64#炭化室為例,裝煤時間為2016年2月17日07:05,推焦時間為2016年 2月 18日 16:00,結焦時間32 h 55 min,標準溫度:機側1 205℃,焦側1 230℃。測量64#碳化室焦餅中心溫度及64#、65#燃燒室溫度如表1、表2所示。

判斷焦炭成熟的標志為焦餅中心溫度達(1 000±50)℃,從表 1 數據可以看出,在推焦前 4 h,焦餅已經成熟,表2中橫排溫度情況也與之相對應,因此若此時開始對該炭化室控制加熱,不會對焦炭成熟情況造成影響,還能避免焦炭過火現象發生。

表1 64#炭化室焦餅中心溫度變化 /℃

表2 64#、65#燃燒室溫度情況 /℃

2.2 控制加熱后對橫排溫度的影響

2.2.1 推焦前4 h溫度變化

以31#炭化室為例,推焦前4 h控制加熱2 h(本號燃燒室關旋塞1/2,相鄰號關旋塞1/3)后恢復加熱2 h,記錄31#燃燒室、32#燃燒室溫度變化,如表3所示。

根據表3數據分析,可以看出在控制加熱2h后,橫排溫度變化不大,大約下降20~30℃,且在恢復正產加熱后,溫度能夠快速恢復到正常范圍,因此結焦末期控制加熱對橫排溫度的影響不大。

2.2.2 控制加熱后下一個周轉溫度情況

以31#炭化室為例,在推焦前4 h開始測量31#碳化室兩側燃燒室橫排溫度并記錄,表4為31#炭化室兩側燃燒室溫度情況。

通過表4數據分析,可以看出控制加熱操作后對下一周轉的橫排溫度基本不產生影響,能夠連續執行此操作。

2.3 控制加熱后對爐頭溫度的影響

以85#燃燒室為例,記錄一個周轉內爐頭溫度變化,圖1、圖2分別為85#燃燒室一個周轉內機側、焦側爐頭溫度變化情況。

圖1 85#燃燒室機側爐頭溫度

圖2 85#燃燒室焦側爐頭溫度

表3 31#炭化室兩側燃燒室溫度 /℃

表4 31#炭化室兩側燃燒室溫度(下一個周轉)/℃

通過一個周轉的爐頭溫度變化趨勢來看,控制加熱操作對爐頭溫度影響不是非常大,爐頭溫度變化范圍在50℃以內,基本符合爐頭溫度伴隨結焦時間變化的趨勢。

2.4 控制加熱后焦餅中心溫度變化

以64#炭化室為例,裝煤時間2016年2月25日 09:00,推焦時間 2016 年 2 月 26 日 17:55,結焦時間32 h 55 min,標準溫度:機側1 205℃,焦側1 230℃。測量并記錄64#碳化室焦餅中心溫度,如表5所示。

通過表5溫度測量數據可以看出,在進行控制加熱操作后,焦餅中心溫度基本都在1000℃以上,焦餅成熟情況正常,與正常加熱相比,焦餅溫度沒有發生明顯變化。

表5 64#炭化室焦餅中心溫度變化 /℃

3 結焦末期控制加熱對焦炭質量的影響

將2月份焦炭質量與1月份對比:1月份焦炭M40為83.1%,M10為6.9%,反應性為24.5%,反應后強度為61.8%;2月份焦炭M40為83.2%,M10為7.0%,反應性為24.5%,反應后強度為62.1%。

在配煤指標沒有發生較大變化的前提下,2月份采取控制加熱措施后,焦炭冷強度、熱強度指標與上月對比均沒有發生明顯變化。

4 連續控制加熱下焦爐煤氣耗量變化

連續控制加熱一個簽號,記錄煤氣流量變化如表6所示。

從表6數據來看,在結焦末期連續控制加熱情況下,每6個爐號平均節省煤氣流量為:277 m3/h,以此推算,一個周轉內每個爐號可節省煤氣用量277×2÷6=92.3 m3,一個周轉內全爐可節省煤氣用量:92.3×120=11196 m3。

表6 煤氣流量變化記錄

5 存在問題與控制措施

5.1 實際操作中存在的問題

(1)邊爐溫度波動較大。

(2)個別爐號的機焦側爐頭溫度降幅較大,且恢復到正常溫度有困難。

(3)勞動強度增加,人員緊張。

(4)受生產節奏影響較大,結焦時間不穩時操作困難。

5.2 控制措施

(1)對于邊爐不進行控制或進行小幅度控制,避免溫度波動大。

(2)對于個別爐號爐頭溫度單獨控制,適當增加邊火道煤氣量。

(3)在周轉時間較長時,生產工作不太緊張,需適當增加調火人員數量。

(4)根據生產實際情況靈活調整,必要時不進行此項操作。

6 結束語

通過近一個月的生產實際摸索,發現在結焦時間為33 h左右時,適當減少處于結焦末期炭化室的供熱量,既不影響焦爐爐溫及焦炭質量,又可大大節約焦爐煤氣用量。在焦爐結焦時間更長時,也進行了一些實驗,得到的結論與前者基本一致,但對控制加熱的幅度要稍作調整,否則會使爐溫波動較大。因此,若將此項工藝改進措施應用到生產實際中,尤其是在結焦時間較長的情況下,將對焦化企業節能創效產生較大意義。

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