王永剛
(勝利油田油氣井下作業中心濱南作業大隊,山東 濱州 256600)
在油田注水開發過程中,由于地層的位移,地應力的變化頻繁,井下作業施工及形成液體腐蝕諸多因素的影響,使油水井套管出現損壞情況,主要表現為破裂、斷錯、套管縮徑、彎曲等情況,導致高含水井增多,單井產量下降。在套管井治理施工中,能否快速、準確的找到套管破損處成為后續施工的關鍵。而目前常用的并且能夠準確直觀的找漏方法為封隔器找漏。
(一)封隔器驗套
對于井溫曲線無明顯套漏顯示或者高壓施工(如擠灰、高壓充填防砂等)前可根據設計要求對油層以上套管下封隔器試壓。下封隔器前要對井筒進行通井、刮管、洗井等處理,以確保井筒暢通、清潔。
驗套管串組合(自下而上)如下:
1.絲堵+Y211(或者Y221)封隔器+Y111封隔器+篩管+油管采用雙級封隔器串聯是為了保證封隔器油足夠的密封性。
2.底部球座+K344封隔器+節流器+油管。當井斜較大或者機械式封隔器座封無效時可選用此驗套組合,但受K344座封原理的限制,封隔器膠筒擴張后無鎖緊裝置,泄壓后封隔器膠皮收回,因此,K344封隔器驗套存在穩壓效果差的特點,現場只能根據起壓情況以及有無吸收量判斷套管是否存在漏失。
(二)封隔器確定漏失井段
根據井溫測井或者流量計測井資料提供的漏失段,需下封隔器找出其準確深度,常用管柱組合如下:
1.機械式封隔器找漏
找上界:絲堵+ +Y211(或者Y221)封隔器+Y111封隔器+篩管+油管。此管柱用于確定漏失段上界,下封隔器至套破段以上10-20m,座封合格后地面打壓,根據試壓情況上提或下放封隔器依次打壓直至確定漏失段上界準確深度。
找底界:Y211(或者Y221)封隔器+Y111封隔器+篩管+油管至漏失井段以下,從油管打壓,根據穩壓情況上提或者下放管制直至確定漏失井段下界準確深度。
若套漏井段漏失或者壓力較低,也可使用液壓封隔器根據井口壓力變化情況確定漏失段深度,找漏管柱如下:
找上界:底部球座+K344封隔器+節流器+油管。打丟手填砂
找底界:底部球座+節流器+K344封隔器+油管
2.液壓式封隔器找漏
對于淺層套破,套破點在水泥返高以上,多以套管腐蝕穿孔為主,破口處打壓不起壓或壓力較低,因此用流量計測井可較準確找出套漏點深度,封隔器驗漏時可用雙級K344封隔器確定套破點深度。
管柱組合:底部球座+K344封隔器+節流器+油管+ K344封隔器+油管,雙封隔器之間的間隔要大于測井曲線顯示的套漏段長度,封隔器下至套破段位置,油管打壓并觀察井口壓力變化情況,逐根上提或者下放管柱并打壓至泵壓有明顯變化點即為漏失界限,依此可用一趟管柱確定套漏點深度。若使用節流器則必須保證其開啟壓力大于封隔器的座封壓力,否則將導致節流器開啟后封隔器不能座封的情況發生。
常用找漏工具技術參數如下:
1.K344封隔器:為無支撐、液壓座封、液壓解封型封隔器,工作壓力為25MPa,座封壓力為0.6MPa-0.9MPa,工作溫度:70℃。
2.Y221封隔器:為單向卡瓦支撐、轉動管柱座封、提放管柱解封型封隔器,工作壓力為35MPa,座封載荷為60KN-80KN,工作溫度為150℃。
3.Y211封隔器:為單撐、提放管柱座封、提放管柱解封型封隔器,工作壓力為35MPa,座封載荷為60KN-80KN,工作溫度為150℃。
凡爾開啟壓力為0.5MPa-0.7MPa,工作壓力12MPa.
優點:
在目前的技術條件下,封隔器找漏施工簡單,結論準確可靠,成功率高,可以精確的找到漏點位置,是一種有效的找漏方法。
缺點:
(一)普通封隔器在反復上提下放過程中,膠筒易損壞,一般只能驗證一只兩個漏失點,需多趟管柱和數個封隔器,嚴重增加的施工成本以及影響了生產和效益。
(二)K344封隔器找漏時油管液柱壓力無法釋放,在上體或者下放管柱過程中造成膠筒與套管摩擦而破損,同樣需要用多趟管柱和數個封隔器,工期長、費用高。
(三)油管漏失原因,造成無法正確判斷漏失位置,需要提出單獨下試壓管柱,再進行找漏施工,單井施工周期延長。因此往往在找漏施工前的通井、刮管工序中帶入凡爾及泄油器對管柱進行施壓以確保找漏數據的準確性。
(四)封隔器在下至指定位置后往往出現座封不嚴實而造成錯誤判斷
該井為某A塊沙三中油井,正常日液22.4t/d,日油5.5t/d,含水75.3%,動液面414 m,2013年2月26日突然全水,取水樣化驗,水分析結果顯示總礦化度12514mg/L(正常總礦化度43622),經研究決定找漏。最大井斜45.97°,方位角187.59°,所在井深1982.28 m,造斜點1267.54 m。
具體施工:1、井溫找漏2、通井3、油管試壓4、刮管5、洗井6、下雙封隔器找漏。下油管170根,上封隔器完深:1517.61m,下封位置:1613.34m,精細脫油污水2m3正打壓至12MPa后不升,1min降至0MPa,起油管10根完深:上封:1422,94m,下封1518.38m。正打壓至6MPa后不升,1min降至0MPa,起油管10根完深:上封:1328.17m,下封1423.57m,反打壓至14MPa后不起,降至12MPa后穩住,起油管3根上封:1299,34,下封:1394.74m,反打15MPa穩住,下油管1根反打壓至14MPa后不升降至12MPa(起油管10根上封1204.62m,下封1300.02m,正打壓15MPa后穩住,證實封隔器無問題)。通過雙封隔器找漏,準確找出了套損所在位置,為下步措施提供了準確的數據。