黃德彬
(大慶油田有限責任公司第一采油廠試驗大隊,黑龍江 大慶 163000)
作為輔助設備,離心泵在石化行業不可或缺。該設備運行是否可靠,與企業安全、經濟發展息息相關。但是,由于動力裝置過大,回轉設備速度快,使離心泵出現一些振動問題,損壞設備部件,出現密封泄露問題,甚至引發設備停運的嚴重后果。生產工作中,要關注離心泵運行情況,依托專業技術手段,把設備故障率降到最低,保證日常各項生產工作順利進行。
離心泵構成相對比較復雜,除了常規葉輪、泵體、泵軸、軸承之外,還包含密封環、填料函這一系列結構部件。在離心泵內,葉輪作為核心部件,始終處于高速轉動狀態,而葉輪上的葉片又非常關鍵。經靜平衡試驗,合格后,裝配葉輪。裝配中,內外表面應光滑,把水流摩擦損失降到最低。泵體又名泵殼,作為水泵主體,作用在于支撐固定,與軸承安裝托架連接在一起。泵軸功能在于使聯軸器、電動機處于連接狀態,讓葉輪接收電動機轉矩,便于機械能傳遞。軸承把透明油用作潤滑劑,加油直至油位線處。倘若油過多,會沿泵軸滲。反之,過少又容易增加軸承溫度,引發燒毀事故。當水泵處于運行狀態時,軸承溫度可達85℃以上,常規運行溫度在60℃左右。密封環,別名減漏環。填料函的主要構成元素為填料、水封環、管、填料筒、填料壓蓋。其能夠對泵殼、泵軸間孔隙進行封閉,禁止泵內水外流或空氣進入泵內,營造一個真空水泵環境。泵軸和填料處于摩擦狀態,會生成熱量,發揮水封管優勢,注水至水封圈內,使填料冷卻。巡回檢查水泵運行情況時,重點檢查填料函,每運行600h 更換一次填料。
工作狀態下,引起離心泵自激振動的原因非常多。文章從機械、水力、電磁力3 個方面作簡要論述,找出癥結所在。
處于運行狀態下的離心泵,內部軸承和組件摩擦劇烈,倘若高速運轉時間過長,潤滑油會因溫度過高而揮發。為使離心泵始終保持正常工作,需要反復涂抹潤滑油。因設備保養不當,使部件質量不均,引發振動情況。運轉狀態下的離心泵,因負荷增加,使振動頻率、幅度過高,干擾泵體結構。假使內部機組發生中心偏離情況,振動由軸承磨損、軸瓦與對稱中心偏離引起。離心泵小幅度振動多因軸承非對稱受力所致,振幅受運動強度影響。倘若離心泵結構發生磨損、腐蝕情況,會對轉子質量產生干擾,引發破壞性故障。在離心泵內,葉輪非常關鍵,安裝聯軸器時,若同心度偏差,會阻礙離心泵啟動,發生振動情況。最初,離心泵振動不明顯,經過一段時間使用之后,螺栓發生松動,中心偏移,發生振動,甚至共振情況。開機時,能夠直觀顯示出該問題,驅動端振動幅度比非驅動端大。
當離心泵處于運行狀態,發揮壓力傳感器作用,對介質內脈動壓力進行測量。額定電流情況下,脈動壓力并不是很大,二者成正相關。在葉輪附近,脈動壓力過大,對水泵產生擊打,一旦其與水泵內一些裝置固有頻率相近或一樣,發生共振問題。除此之外,一些振動問題因旋渦、脫流所致。如果離心泵進水管與吸水池內部垂直,因動態水流作用,發生卡門渦現象,出現振動問題。
除了上述情況之外,離心泵自激振動也可能因磁場內部能量不均、電動機鐵芯硅鋼片松動等所致。具體而言,處于運行狀態下的離心泵,因電動機內部發生一相失衡問題,電磁力對定子產生影響,發生振動,但電動機仍保持正常運行。該背景下,振動頻率與定子架固有頻率一樣,產生共振。當斷裂的籠條足夠多,在1/7 以上,電動機會有聲響,機身振動激烈。電動機的振動因鐵芯硅鋼片松動所致,有噪音產生。
離心泵運行一段時間后,需要作大修處理。這一過程中,檢測一些多級泵的直線度。常規情況下,徑向跳動值在0.05mm 以內,反之,需作校直處理。采用專業技術手段和方法,對葉輪、各類回轉零部件等轉子部件進行更換。該背景下,添加轉子動平衡檢測工序,發揮其優勢,對轉子不平衡量進行控制,確保設備平衡精度始終在G2.5 以上。檢修工作中,把交工文件作為參照指標,依據相關記錄,對轉子平衡轉數加以確定。同時,還要優選低速動平衡試驗,應用到剛性轉子中。在撓性轉子中,平衡試驗轉速可與轉子工作轉數相同,或者,高出轉子工作轉數。
為對離心泵自激振動問題加以規避,設計人員要對離心泵進行科學設計和安裝。設計工作中,以平衡測試方法,檢驗離心泵轉子,使其處于對稱性運轉狀態。除此之外,設計人員還要對離心泵管道安裝工作進行科學規劃,發揮相關設備優勢,使管路伸縮節、滑軌組織等始終保持正常運行狀態,并對基礎元件支撐加以強化,以免發生離心泵和固定地基發生共振問題。安裝工作中,把葉輪質量作為重點把控內容。依據相關問題,對各項處理工作加以集中,準確收集、匯總各類問題數據、參數信息等,確保安裝操作過程更加規范,并對相關安裝機制加以優化和應用,保證整體工程項目達標,實施效果好。
在離心泵自激振動問題處理中,每隔一段時間,都要開展維護工作,并把臨時巡檢工作落實到位。采用科學的方法,全面檢查離心泵表面、聲音、性能等各個指標,結合具體問題,把與之相關的處理方案確定下來。維護工作中,維修人員還要重點處理螺栓松動、彈性膠圈損傷、平衡管發熱等一系列問題,在第一時間內,潤滑、清洗離心泵,以免因使用時間過長,發生機械損傷情況。除此之外,還要關注細節,確保離心泵整體管理及檢修工作達標,使該設備運行效率得到明顯提高。維修人員要具備較強的責任感,不斷提升自身素質,熟練掌握各類維修技能,依次把監管、檢驗工作落實到位,形成離心泵常態維護機制,保持良性生產。
每隔一段時間,依托專業技術手段,檢查離心泵運行狀態,確保其使用正常,對水力波動適當控制,以免振動過大。一些離心泵被用來輸送冷凝水,汽蝕余量要求不高,需要對進口堵塞、漏氣、大流量運行等情況加以規避,免于葉輪氣蝕問題。離心泵無論基礎底座,還是錨固件,都在混凝土內。處于運行狀態下的設備,各類振動依托基座互為干擾,狀況復雜。該過程中,會發生基礎底座錨固件松動情況,加劇設備振動,出現一系列共振問題。處理這種狀況的最佳方法是依據工作環境,定期對離心泵基礎進行測頻處理,判斷有無缺陷、松動情況。當固有頻率發生改變,需要對基礎進行加固,使其具備較高的剛度,減少振動,并對共振問題進行有效規避。
選定一成品油管道作為案例分析,注入支線第一站給油泵、主泵各2 臺,1 用1 備,處于并聯設置狀態。將油推水方式應用到管道生產中。在前期階段,注水時,發現其中1個主泵振動過大,電機振動指標與具體要求相符合。仔細核查泵機組內的重點零部件、電機-泵同軸度等各類參數,結果表明,無異常情況。盡管,后期輸油工作中,振動值下降,但仍相對較高。經研究可知,振動原因為泵基礎不達標,因施工環節振搗不充分所致,甚至使基礎內部有兩處大空腔。優選微創注漿方法,對其進行修復和處理。修復工作結束之后,該泵機組振動值恢復正常,符合常規生產要求。
綜上所述,離心泵構成復雜,屬于專業類設備,技術操作難度大。當離心泵處于運行狀態時,既要對離心泵結構組成具備清晰的認識和了解,還要從機械、水力、電磁力3 個方面,明確引起離心泵自激振動的原因。采用專業技術手段,增加平衡程序,對離心泵設計安裝工作加以優化,并對其進行科學維護,將設備巡檢和基礎檢測工作落實到位,使離心泵工作效率能得到明顯提高,把故障率降到最低,為后續各項工作開展奠定良好基礎。