田貴斌
(同煤集團(tuán)四臺(tái)礦通風(fēng)區(qū), 山西 大同 037007)
由于礦井通風(fēng)機(jī)在工作中長(zhǎng)期處于全功率運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),造成了電能的極大浪費(fèi),據(jù)統(tǒng)計(jì),礦用通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的工作耗電量可達(dá)煤礦工作耗電的30%以上。另外,多數(shù)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)采用人工控制的方式,快速反應(yīng)能力差,控制效率低下。因此,為了有效克服現(xiàn)有煤礦通風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的缺陷,就需要針對(duì)性的開發(fā)一款新的礦用通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的全程監(jiān)控,并具備自動(dòng)化控制功能,切實(shí)的提高煤礦通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的自動(dòng)化管理水平。
新型的礦井通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)主要包括PLC監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)及監(jiān)控計(jì)算機(jī)系統(tǒng)組成。該系統(tǒng)主要以PLC監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)為核心,同時(shí)還包括各種類型的傳感器設(shè)備,如溫度傳感器、風(fēng)壓傳感器、瓦斯?jié)舛葌鞲衅鳌㈦娏鱾鞲衅鞯龋淇傮w結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖
為了確保通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)的高效性,該自動(dòng)化監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng),采用了大量的傳感器設(shè)備對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的轉(zhuǎn)速、風(fēng)量、風(fēng)壓,煤礦井下巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛取⒎蹓m濃度等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和處理,經(jīng)過PLC控制系統(tǒng)處理后,將處理結(jié)果反饋到風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)中,對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行的情況進(jìn)行調(diào)節(jié),確保風(fēng)機(jī)安全高效的運(yùn)行。
該通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)正常工作的基礎(chǔ)是各傳感器設(shè)備采集到的信息準(zhǔn)確可靠,一方面由于各類傳感器設(shè)備作為該自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)最前端的“耳目”,在應(yīng)用過程中其測(cè)量誤差一般是很難避免的,而這些測(cè)量誤差又將影響到對(duì)各類關(guān)鍵監(jiān)控參數(shù)的采集,進(jìn)而導(dǎo)致自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)控制的高效性和穩(wěn)定性,所以為了在選用傳感器設(shè)備時(shí),需要選用精密性高、可靠性好的傳感器。另一方面,傳感器在設(shè)備及巷道內(nèi)的布置位置將直接影響到數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性,根據(jù)大量的實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比分析,該通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)中各類傳感器設(shè)備的布置如圖2所示。

圖2 自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)傳感器布置示意圖
因煤礦井下環(huán)境復(fù)雜,井下氣流、風(fēng)壓等受各種因素影響極大,較為精確的數(shù)據(jù)參數(shù)無(wú)法完全掌握,無(wú)法建立精確的控制模型,因此傳統(tǒng)的控制理論難以滿足對(duì)通風(fēng)機(jī)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)的自動(dòng)控制。在其控制結(jié)構(gòu)中必須依賴于對(duì)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及調(diào)試所獲取的實(shí)際參數(shù)。因此我們引入了PID控制技術(shù),該技術(shù)具有算法簡(jiǎn)單、適用性強(qiáng)的特點(diǎn),其采用了負(fù)反饋的邏輯控制技術(shù),由PID控制器及各個(gè)被控對(duì)象共同構(gòu)成了閉環(huán)反饋控制系統(tǒng),最終利用負(fù)反饋?zhàn)饔迷韥韺?shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的控制,其控制原理如圖3所示。

圖3 常規(guī)PID控制邏輯
常規(guī)PID控制中因無(wú)精確的邏輯參數(shù),因此在實(shí)際應(yīng)用中受到較大限制,為了達(dá)到實(shí)用性控制效果,必須對(duì)其進(jìn)行基于實(shí)際檢測(cè)參數(shù)反饋控制調(diào)節(jié),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID控制是對(duì)常規(guī)PID控制優(yōu)化,通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)可以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制邏輯PID反饋控制,基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID控制系統(tǒng)的控制邏輯如圖4所示。

圖4 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PID控制控制邏輯
該控制器是由常規(guī)PID控制器與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器構(gòu)成,在該控制系統(tǒng)中由常規(guī)PID控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)ki、kj、kk等數(shù)據(jù)參數(shù)的在線整定,然后利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法使其達(dá)到最優(yōu)控制模式。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制器控制目標(biāo)時(shí)給定輸入和系統(tǒng)輸出參數(shù)誤差最小,并以此為基礎(chǔ)來對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)連接權(quán)值進(jìn)行調(diào)節(jié),利用整定參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)各監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)。在該通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)中,其基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PID控制主要包括兩部分組成,其控制邏輯如圖5所示。

圖5 通風(fēng)機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制結(jié)構(gòu)
該控制系統(tǒng)在工作中根據(jù)通風(fēng)控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況,把零誤差輸出作為控制目標(biāo),把系統(tǒng)設(shè)定值e(k)傳感器的采樣輸出值y(k)系統(tǒng)運(yùn)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法邏輯優(yōu)化后誤差r(k),作為系統(tǒng)輸入值,將ki、kj、kk作為系統(tǒng)的輸出參數(shù),利用網(wǎng)絡(luò)控制算法對(duì)控制程序進(jìn)行調(diào)整,最終將其轉(zhuǎn)化為對(duì)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的精確控制。
通過對(duì)現(xiàn)有通風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)缺點(diǎn)的研究,根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和礦山機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化及節(jié)能的發(fā)展要求,提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng),對(duì)該控制系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)布局及傳感器設(shè)備的布置形式進(jìn)行了接收,同時(shí)對(duì)通風(fēng)機(jī)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制原理進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,該自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)通風(fēng)機(jī)的自動(dòng)控制,能夠?qū)Ω鱾鞲衅鞅O(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化分析修正,減少傳感器監(jiān)測(cè)數(shù)值的誤差,提高控制系統(tǒng)控制的精確性,具有十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益。