戴春祥 黃春華 段科萍



摘? 要:大溪水庫位于江蘇省溧陽市南、宜溧山地北麓,以筑壩攔蓄大溪河而得名。1960年建成。主壩長495m,高17.5m。集水面積90m2,總庫容1.128億m3。庫區東南側有水道上接沙河水庫,用以調節沙河水庫洪水。建有溢洪閘輸水涵洞三座,下游引水、提水灌溉面積7.3萬畝。本文就大溪水庫西干渠涵洞滲漏發生原因及處理方法進行研究,為同類滲漏現象的處理提供參考。
關鍵詞:大溪水庫 滲漏 堵水
1.概況
大溪水庫大溪水庫位于江蘇省溧陽市西南部,壩址距溧陽市13km,1958年動工興建,1960年初步建成,后經1965年、1971年、1978年三次較大規模續建,2009年至2011年實施了除險加固,2011年4月通過竣工驗收。2017年通過國家級水管單位驗收。是一座具有防洪、供水、灌溉、涵養水源、結合生態保護和水產養殖等綜合利用的國家大(Ⅱ)型水庫。西涵洞為矩形壓力涵洞,斷面尺寸1.3×1.1m2,進口底板高程7.2m(青島基面,下同),設計流量6.0m3/s。
2014年5月水庫管理處工作人員在巡查中發現西涵下游壩腳滲水,上報溧陽市水利局。市水利局高度重視,組織有關專家,先后分二次對涵洞滲漏情況進行了詳細現場檢查,取得了現場工程的實際數據,進行分析研究和處理。
2.涵洞滲漏特征及原因分析
我們對涵洞接口分別進行編號,0#~14#為涵洞節數(圖1所示)。
調查情況表明,涵洞洞身存在嚴重穿透滲漏,滲漏水途徑主要來自涵洞接口。大部分接口中的橡膠止水條明顯和縫壁脫離,成為滲漏發生的主要部位。本涵洞共14個接頭,每個接頭都有不同程度的縱向位移現象,無明顯垂直向位移。
在排除設計及施工缺陷的前提下,接口被拉開的原因與洞體基礎、涵洞上下游坡度、水流方向沖擊力等因子有關。在基礎出現不均勻沉降、水流的沖擊推力、涵洞重力滑移的綜合作用下,涵洞接口被拉開,止水受到破壞,拉開的接口開始滲水,滲水的出現使基礎及涵洞外的泥土等填充物流失,加劇筒體變形,造成更大滲水,如此惡性循環最終出現目前的狀況,并對大壩的安全構成威脅。從結構沉降規律角度分析,尚不能排除涵洞洞身繼續不均勻沉降的可能性。
3.治理方案
3.1總體思路
洞內接口裂縫用硫鋁酸鹽類快硬堵漏材料封縫+聚氨酯淺孔灌漿+高分子丙烯酸鹽材料深孔灌漿+粘結橡膠板。該方案治理思路是,將洞內接口裂縫用硫鋁酸鹽類快硬堵漏材料封縫后,直接針對涵洞接口進行油性聚氨酯材料淺孔灌漿,然后進行深孔高分子丙烯酸鹽注漿止水,灌漿材料在接口裂縫內固結,再在裂縫表面粘結橡膠板,四重堵水措施,從而達到治理的目的。
3.2硫鋁酸鹽類快硬堵漏材料封縫
將配制好的硫鋁酸鹽類快硬堵漏材料快速嵌于可見裂縫中,并盡可能填深壓實,凝固后將高出平面部分鏟除。
3.3伸縮縫灌漿
3.3.1伸縮縫位置,采取深淺孔灌漿治理,全斷面灌漿。鉆孔后埋灌漿針頭,按先淺孔后深孔原則進行。
3.3.2布孔位置
整個伸縮縫全斷面灌漿,布孔間距為200mm,交錯形布置,灌漿孔中心與滲漏縫中心線間距為0-50mm。見圖2。
3.3.3鉆孔結構
本次布孔,分深孔和淺孔兩種方式,深孔裸孔深度為200mm(見圖2中2序孔)。淺孔裸孔深100mm(見圖2中1序孔)。先淺孔灌漿后深孔灌漿。
3.3.4灌漿壓力控制
根據經驗,淺孔灌漿壓力不易超過0.2MPa;深孔灌漿壓力不易超過0.3MPa;
3.3.5灌漿結束條件
當灌漿壓力超過設計灌漿壓力停止灌漿。
3.3.6灌漿材料選擇
(1)淺孔灌漿選擇聚氨酯類柔性高分子灌漿材料。聚氨酯選用臺灣生產的油性聚氨酯。
(2)深孔灌漿選擇可反復遇水膨脹的丙烯酸鹽類化學漿液。
①本物理性能
主劑外觀:淡黃色液體;
密度:1.15~1.20g/cm3;
黏度:<1cP;
固結體:白色彈性體;
②基本力學性能
固砂體抗壓強度:>0.6MPa(24小時,濕養護),>6MPa(3天,常溫干養護)。 拉伸性能:斷裂伸長率:>200%。
③ 干縮失水后的性能
由于丙烯酸鹽含有大量的鈣鎂質與混凝土中材質相近,導致丙烯酸鹽漿材與混凝土裂縫的粘接力比丙凝漿材要強。未加入添加劑的丙烯酸鹽材料固化反應不均勻,彈性、韌性不好,表面粘接力不強,出現圖6B、C所示的兩種情況。丙烯酸鹽灌漿材料固結體開裂出現在裂縫表面或材料內部,易于再次出現滲漏水。XT—丙烯酸鹽灌漿材料固化后表面發粘,具有較好的彈性、韌性,在丙烯酸鹽固結體干縮時,如圖4所示,在丙烯酸鹽灌漿材料固結體失水干縮過程中,是自身的干癟收縮,而不會再次出現裂縫,當有水汽存在時,會吸水膨脹,這樣被修補過的裂縫就難以再次產生滲水現象,達到解決滲漏水的堵止目的。
3.3.7灌漿順序
先下部后上部、先淺孔后深孔灌漿。
3.4伸縮縫表面處理
在淺孔、深孔灌漿結束,在伸縮縫表面黏貼防滲橡膠板(見圖5),具體作法如下:
(1)打磨清洗接縫區混凝土表面,約45cm寬度;
(2)打80×60的膨脹螺栓孔,間距100mm;
(3)涂刷水下環氧樹脂2遍,每遍厚度不小于2mm;
(4)粘貼40cm寬度防水橡膠條,壓上寬100mm,厚2mm的304不銹鋼板(不銹鋼板上先鉆孔,孔徑80 mm,間距100mm),埋入80×60不銹鋼(304)膨脹螺栓,上緊膨脹螺栓,必須見有膠液擠出;防水橡膠采用斜切面搭接,用水下環氧樹脂膠接。
4.施工組織
4.1施工準備
4.1.1材料準備
所用的材料必須采用合格的、符合規范要求的水泥、JS涂料、及注漿堵漏材料。
4.1.2技術準備
施工人員持證上崗,保證所有施工人員都能按此措施的操作要求及有關工藝要求施工。注漿堵漏施工要求具有類似工程施工經驗的專業防水公司施工,保質保量完成滲水點的處理。
4.1.3設備機械配備
對該措施的施工計劃投入相應的機械設備及工具。
4.1.4施工現場準備
在做好涵洞排水、施工用電等基礎上,筆者認為,為保障施工人員安全,必須做好通風系統準備工作: 在施工前,在涵洞內形成通風系統。通風系統見圖所示,由1臺6m3空氣壓縮機和高壓風管組成??諝鈮嚎s機放置地面,風管通過涵洞通氣孔進入涵洞內,形成完整的通風系統。具體見圖6。
4.1.5通訊系統準備
為了解決涵洞內施工人員和地面的聯系,應在地面和涵洞內形成有線電話和無線對講機2套通訊系統,有線電話電線通過涵洞洞口孔進入。無線對講機在使用時,在地面導氣孔處確保施工期間有人值班,確保涵洞內外時時聯系通暢。
4.2施工工藝
施工順序:
封縫→淺孔注漿→深孔注漿→伸縮縫表面貼橡膠片
(1)針對伸縮縫,可直接鉆孔灌漿;對于墻體滲水點部位,先剔鑿滲漏部位表層,鏟除水泥砂漿,直至露出墻體混凝土基層,把混凝土基層鑿毛,用清水沖洗干凈。
(2)在伸縮縫或明顯滲漏處用風鉆打孔,直徑6毫米,以灌漿管外徑為準。
(3)灌漿嘴要設置在滲水點處,灌漿嘴的距離應根據裂縫大小結構形狀而定。若裂縫縱橫交錯,在交叉處應設置灌漿嘴。
(4)封閉,布嘴后,在明顯滲水處和灌漿管根處用速凝水泥砂漿進行封閉,要求抹平趕光。
(5)封閉后,等硫鋁酸鹽類快硬堵漏材料有足夠強度后,用水進行壓水試驗,觀察封閉有沒有漏水的現象,如沒有就進行下道工序。
(6)灌漿,根據情況制定配制漿液(注意配好后避免與水接觸)。用與壓水試驗相同的方法灌入裂縫,控制壓力0.3-0.8Mpa,灌漿時應從底部開始,當側面管出漿灌漿2-3秒后即關閉出漿閥門和灌漿閥門,接著依次由底部到側面,再由側面到頂部,依次漸進。
(7)封孔,待漿液完全固結后,觀察沒有滲漏水的現象后將灌漿部位用防水砂漿封平。
5.質量及安全控制措施
筆者在施工監督過程中,在質量及安全控制方面,重點對以下幾方面進行檢查:
(1)施工前對堵漏的材料進行檢查,看是否在有效期內和是否符合要求。
(2)施工時應嚴格按照此措施進行施工,施工前對工人進行交底。要求項目管理人員旁站,并詳細記錄施工過程。
(3)在施工時,前一道工序要先檢驗合格驗收,方可進行下一道工序的施工。施工時嚴格按照以上的施工工序進行,不得漏點、不得漏工序。
(4)施工完畢,基面不應裂紋,起鼓等不良現象。若是有,則進行返工處理。
(5)每次施工進場前,應先調試運行通風系統和聯絡系統,確保萬無一失。由于施工現場潮濕、黑暗,為了確保施工安全,本次施工鉆孔、注漿、打磨等所需的施工機具選用風動設備。施工期間要確保通風正常,若供風出現問題,應及時通知涵洞內施工人員,幫助其及時撤離。灌漿時一定要注意保持通風良好,施工現場應遠離火源,嚴禁吸煙,防止火災發生。每天施工完后,要做到工完場清。
(6)施工照明選用煤礦使用的礦燈作為照明電源。施工期間確實需要電源時,應選用連續的無接茬的防水電纜,防水插座,確保施工人員安全。由于在地下有水涵洞內施工,施工環境比較潮濕,在使用時要注意電線的安全使用,不允許電線浸泡在水中。
(7)為確保施工人員安全,應在涵洞內設立監控系統,地面人員可直接通過監控系統觀測到施工現場人員安全情況。
6.結語
大溪水庫西漏洞洞內接口裂縫采用硫鋁酸鹽類快硬堵漏材料封縫+聚氨酯淺孔灌漿+高分子丙烯酸鹽材料深孔灌漿+粘結橡膠板方案處理后,經過幾年的運行和觀測,伸縮縫滲漏得到了有效控制,為同類滲透現象提供了經驗,值得推廣和應用。
參考文獻:
[1]冀玲芳,李養平.高分子化學灌漿材料及其在混凝土防治堵漏工程中的應用,江蘇化工[A] 2002(12)42-44.
[2]灌漿材料的發展現狀與展望.
[3]江蘇省溧陽市大溪水庫除險加固工程竣工圖.