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雙堿法技術(shù)在脫硫改造工程中的應(yīng)用

2019-01-25 19:58:37謝春康
中國氯堿 2019年2期
關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

謝春康

(山西華興鋁業(yè)有限公司,山西 呂梁 033600)

華興鋁業(yè)有限公司熱電廠,3臺240 t/h四角噴燃煤粉爐,2013年9月13日投運(yùn),原脫硫采用“鈉鈣雙堿法”工藝,投運(yùn)后系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重,無法保證運(yùn)行周期,排放指標(biāo)也不能滿足環(huán)保要求,從2016年上半年開始,該公司著手準(zhǔn)備對系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。通過科研論證,決定采用輕研院所推廣的“新型雙堿法”技術(shù)。改造工程從2016年11月6日開始,2016年12月2日,1#爐脫硫投運(yùn),3#爐2017年3月15日投運(yùn),2#爐2017年5月20日投運(yùn),到2018年11月3臺爐及公用系統(tǒng)改造已基本完成。

1 運(yùn)行指標(biāo)情況

1.1 SO2排放指標(biāo)

呂梁地區(qū)脫硫排放上限控制指標(biāo)為35 mg/Nm3,“新型雙堿法”改造是以超低排放35 mg/Nm3標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計,脫硫塔為空塔,1#爐4層噴淋,2#、3#爐為3層噴淋,兩級平板式除霧器,1#爐循環(huán)水量在500~2 400 m3,2#、3# 爐循環(huán)水量在 500~1 800 m3,在2#、3#爐改造時為解決煙氣拖尾問題,各增加了1層煙氣洗液槽,減少了1層噴淋層,1#爐液氣比最大為 6 L/m3,2#、3# 爐最大液氣比為 5 L/m3。3 臺爐投運(yùn)后,運(yùn)行指標(biāo)在入爐煤含硫1.2%~1.5%,鍋爐BMCR工況下,排放指標(biāo)保證在200 mg/Nm3以下相對穩(wěn)定。

1.2 過程控制指標(biāo)

新型雙堿法脫硫改造后,過程控制的關(guān)鍵指標(biāo)主要有脫硫塔回流pH值、再生池pH值、循環(huán)池pH值及除霧器差壓、循環(huán)水固含、濃縮漿固含、石膏脫水率等,一年多來在邊改造邊實驗的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,目前對這些值的調(diào)整范圍已經(jīng)固化,脫硫塔回流pH值控制在 5.5~6.4,再生池pH 值8.9~9.5,循環(huán)池 pH值7.5~8.0,脫硫排放指標(biāo)能夠保證在200 mg/Nm3以下,生產(chǎn)運(yùn)行相對平穩(wěn)。

除霧器差壓的變化是由除霧器的堵塞情況決定,如出現(xiàn)堵塞,則差壓變大,除霧器堵塞會直接造成鍋爐煙氣無法正常排出,脫硫指標(biāo)無法保證,當(dāng)差壓到1 500 Pa以下,鍋爐及脫硫就無法正常運(yùn)行,必須停爐人工清理。

改造后脫硫運(yùn)行周期比原雙堿法系統(tǒng)有所延長,目前最長89天,運(yùn)行周期過短,非停概率高。且停運(yùn)后脫硫塔清理量巨大,這主要是因除霧器沖洗系統(tǒng)不合理沖洗覆蓋率低,沖洗壓力不能保證造成的。

2 公用系統(tǒng)運(yùn)行

從2016年12月2日1#爐“新型雙堿法”改造到2018年11月,3臺爐及公用系統(tǒng)已連續(xù)運(yùn)行470天。新型雙堿法3臺爐合用一套公用系統(tǒng),公用系統(tǒng)主要包括:濃密池沉淀分離系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、石膏制備系統(tǒng)、脫硫液回流系統(tǒng)、再生系統(tǒng)等。現(xiàn)分具體設(shè)備及系統(tǒng)平價如下。

(1)脫硫塔結(jié)垢較嚴(yán)重,每隔不到3月就得停爐清理結(jié)疤,甚至?xí)r間更短。

(2)沉淀系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,設(shè)備設(shè)施損壞嚴(yán)重。濃密池是該系統(tǒng)固、液分離的主要沉淀池,固、液分離后,上清液進(jìn)脫硫塔脫硫,下沉漿液做石膏。新型雙堿法改造后,濃密池介質(zhì)由原來工藝的石膏-脫硫液混合物,變?yōu)楝F(xiàn)在的亞石膏-脫硫液混合物,沉淀的亞石膏流動性差,導(dǎo)致濃密池刮泥機(jī)刮泥時負(fù)荷加大,常被損壞無法正常運(yùn)行,刮泥機(jī)壞后,濃密池沉積癱瘓無法運(yùn)行,需要人工清理,不但影響了脫硫的正常運(yùn)行,而且產(chǎn)生巨大的清理費(fèi)用,投運(yùn)行以來已有7臺減速機(jī)及配套設(shè)施被過負(fù)荷掰壞。

(3)脫硫塔回流退水槽不能保證正常回流。主要表現(xiàn)在:a.2#爐3#爐同時運(yùn)行時,退水回流不暢,循環(huán)泵不能全起動;b.增加循環(huán)量時,脫硫塔回水槽溢流,達(dá)不到系統(tǒng)液氣比要求,從而影響脫硫指標(biāo);c.退水槽圍堰承壓強(qiáng)度不夠且滲漏。退水不暢,液氣比保證不了,不可能做到超低排放。

(4)1#爐設(shè)計4臺循環(huán)泵,泵入口在整個系統(tǒng)流程中間液位以下4 m處,目前泵入口堵塞,因是公用系統(tǒng)且在液面以下,無法處理,導(dǎo)致1#爐無法在設(shè)計液氣比情況下運(yùn)行,無法保證超低排放。

以上3、4點是不能超低排放的主要原因。

3 新型雙堿法脫硫成本核算

從2017年6月開始,一期脫硫改造全部完成,投入生產(chǎn)運(yùn)營環(huán)節(jié)。脫硫從2017年6月到2018年2月,9個月整個脫硫運(yùn)行費(fèi)用單月或9個月平均都沒有達(dá)到可研中做的成分分析目標(biāo),實際消耗遠(yuǎn)大于可研。因此從成本分析說明,該雙堿法消耗過大。不含人工及附加、制造成本、在線監(jiān)測等費(fèi)用實際消耗為1 130元/t SO2,可研提供的數(shù)據(jù)含人工及附加,制造成本,在線監(jiān)測等為910元/t SO2,平均每脫1 t硫?qū)嶋H比可研多220元,1年約脫硫11 310 t,成本年總費(fèi)用比可研增加248萬元。4#爐脫硫成本平均為730元/tSO2,一期同期比二期多400元/tSO2。

4 施工遺留問題及存在的缺陷

B真空泵DCS無運(yùn)行電流顯示,2#脫硫B、C循環(huán)泵DCS無運(yùn)行電流顯示,3#脫硫C循環(huán)泵DCS無運(yùn)行電流顯示,2#脫硫B塔除霧器差壓DCS故障,DCS顯示黃閃信號,1#、2#、3#脫硫塔出口煙氣溫度DCS顯示故障黃閃信號,1#脫硫塔A塔、3#爐脫硫B塔煙氣入口溫度DCS顯示故障黃閃信號,2#爐脫硫B塔、3#脫硫A塔入口煙氣擋板門DCS開、關(guān)信號顯示錯誤,且3臺脫硫入口煙氣系統(tǒng)脫硫劑濃度在線監(jiān)測故障,DCS顯示數(shù)據(jù)錯誤,擋板門就地不能電動開關(guān)。循環(huán)池pH計故障,需更換,D、E羅茨風(fēng)機(jī)DCS無電流顯示,脫硫除霧器沖洗水系統(tǒng)無沖洗水壓力、流量數(shù)據(jù),脫硫石灰乳投加系統(tǒng)需選裝電動調(diào)節(jié)閥,脫硫塔密封風(fēng)機(jī)沒有運(yùn)行信號,脫硫塔密封風(fēng)機(jī)電加熱器沒有運(yùn)行信號,沒有電流顯示,濃密池底流、石灰乳槽需安裝密度計。

5 結(jié)語

改造后可以使用含硫1.5%以下的煤,鍋爐額定負(fù)荷工況下,脫硫排放指標(biāo)保持200 mg/Nm3以下連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,滿足當(dāng)前環(huán)保要求,不能滿足超低排放35 mg/Nm3以下要求。石膏安裝壓濾裝置后,實現(xiàn)可正常拉運(yùn)的要求,但石膏品質(zhì)達(dá)不到合格要求。改造后脫硫運(yùn)行周期由原來的不足20天,提高到九十天左右。

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