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40萬t/a離子膜燒堿鹽酸合成技術優化

2019-03-07 02:18:04魏占鴻魏羚宇
中國氯堿 2019年2期
關鍵詞:工藝

魏占鴻,魏羚宇

(金川集團化工新材料有限責任公司,甘肅 金昌 737100)

金川集團化工新材料有限責任公司(以下簡稱公司)40萬t/a離子膜燒堿12臺鹽酸合成爐,采用循環水對氯化氫冷卻。由于新水中鈣鎂等雜質多,造成氯化氫冷卻器經常堵塞,吸效率低,還存在合成爐爆炸隱患。鹽酸合成運行中火焰監控系統不完善,水流泵抽空不易操控,易造成鹽酸儲槽變形、易燃易爆氣體富集和爆炸。正常生產中單臺合成爐開停車,抽空時空氣易進入爐內,影響安全運行。

該公司研究應用了合成爐火焰監控聯鎖、“兩級塔串聯+尾氣塔”吸收工藝、單爐開停車抽空、置換及吹掃、合成爐高效冷卻防堵等技術,提高了鹽酸合成的冷卻、吸收率和本質安全化水平,增加了鹽酸產量,延長了設備壽命,降低了檢維修費用,實現了合成爐的安全穩定運行。

1 工藝技術研究及應用

鹽酸合成采用二合一石墨合成爐,圓塊孔式降膜吸收器由上下封頭、分配頭、吸收石墨塊及冷卻夾套組成。尾氣吸收塔由石墨筒體和石墨填料環組成。通過分析工藝問題后,從4個方面進行了改進。鹽酸合成工藝流程圖見圖1。

1.1 火焰監控聯鎖技術

鹽酸合成是液氯、PVC生產企業以及液氯用戶的平衡器,起著消化尾氣、平衡液氯庫存的作用,工藝要求設備安全本質化。

1.1.1 現狀及問題

圖1 鹽酸合成工藝流程圖

鹽酸合成爐大多通過觀察火焰,調節手動閥來控制氯、氫氣流量配比,自動化水平較低。如火焰突然熄滅,手動緊急關閉氯氫給料閥并打開氮氣吹掃閥;手動調節氯氫配比不易控制鹽酸質量,停爐后打開氮氣吹掃比較滯后,存在安全隱患;生產時氯氫氣配比失調,均可能會發生事故;氫氣過量使尾氣含氫易爆炸;氯氣過量使尾氣過氯,污染環境,造成人員傷害;特別是火焰熄滅后,如不及時處理,可能會造成氯氫氣、氯化氫混合爆炸。

1.1.2 火焰監控聯鎖技術

根據鹽酸合成易出現的問題,如氯氣、氫氣安全閥突然關閉、氮氣置換閥突然打開、吸收水及循環水流量突然下降等,現場人員若不能及時處理,將會造成合成爐滅火爆炸,因此,該公司對火焰監測進行了改進。

(1)將原直接觀察火焰改為潛望鏡式。在爐體視鏡上安裝觀測點,通過潛望鏡降低觀測高度,操作室直接觀察,避免給操作人員帶來傷害。在爐體視鏡外加裝了火焰檢測器,當系統大幅波動或流量檢測失效、火焰異常時,急停合成爐。還設置了合成爐火焰熄滅聯鎖,火焰異常聲光報警,保證合成爐的安全運行。

(2)增加雙向火焰監測聯鎖系統。將原單向火焰監測改為雙向火焰監測系統,在原火焰監測系統增加一個與之垂直的監測點,實現雙向監測,當兩個監測點的火焰同時觀測不到火焰時,合成爐聯鎖緊急停爐。

(3)增加火焰視頻監測系統。將火焰監測影像引入DCS監控系統,操作人員可隨時觀察合成爐火焰顏色及變化,結合雙向火焰監測聯鎖,準確判斷合成爐的運行情況,提升合成爐的安全性能。

合成爐火焰監控聯鎖控制系統的應用,實現了現場操作與DCS系統的有效結合,保證了異常情況下合成爐安全自動停爐,提升了自動化水平和勞動生產率。

1.2 “兩級串聯吸收+尾氣吸收”工藝

1.2.1 氯化氫吸收現狀

(1)吸收原理

鹽酸合成采用二合一石墨爐與降膜吸收塔相匹配的工藝,氯化氫進口濃度10 000 mg/m3,出口濃度15 mg/m3,吸收率99%。由于使用石墨材質,受熱不均勻時易出現設備脹裂現象。氯化氫吸收系統工藝圖見圖2。

降膜吸收塔固定管板以上為氣體與吸收劑傳質的場所,由浸漬石墨封頭、穩定環和吸收劑分配器組成,固定管板以下為吸收、冷卻及氣液分離部分。

降膜吸收是傳熱、傳質和反應的過程,從反應器頂部的下降液膜吸收氯化氫,這是氯化氫從氣液界面進入液膜的過程;氯化氫吸收是放熱過程,吸收熱需要被冷卻水帶走。如降膜吸收器內液體分布不連續、不均勻就會出現干壁現象,降低傳熱傳質效率。降膜吸收塔換熱原理圖見圖3。

圖2 氯化氫吸收系統工藝圖

圖3 降膜吸收塔換熱原理圖

(2)吸收存在的問題

鹽酸合成吸收系統存在以下問題:由于純水流量波動、壓力不穩會導致酸濃度不穩定;合成反應氫氣過量,以調整氯氣流量為主調整酸濃度,吸收易出現吸收水量過小,不能充分吸收,氯化氫外溢造成污染等情況;爐壓過高,鹽酸濃度不達標,存在事故隱患。

1.2.2 “兩級串聯吸收+尾氣吸收”工藝

“兩級串聯吸收+尾氣吸收”工藝見圖4。

鹽酸濃度通過調節吸收水量、氯氣和氫氣流量來控制,吸收水量的大小影響爐壓與鹽酸濃度。為了提高鹽酸濃度,保證安全生產,從以下幾方面進行改造。

(1)在兩級降膜吸收塔后,安裝與爐壓聯鎖控制的吸收水裝置,通過監測爐壓調節吸收水量。在循環泵與尾氣塔之間設計安裝1臺自動閥,以便控制吸收水流量,并與爐壓信號聯鎖,將爐壓信號反饋給吸收水調節閥,適時控制吸收水量來穩定爐壓及鹽酸濃度。

圖4 “兩級塔串聯+尾氣塔”吸收工藝圖

(2)配置填料尾氣塔,保證尾氣達標,采用吸收水分段循環、多塔串聯提高了傳質效果,降低塔高及塔徑。

1.2.3 應用效果

實現水利現代化是一個動態發展的長期過程,不可能一蹴而就、一勞永逸。我們要深入貫徹落實科學發展觀,努力踐行可持續發展治水思路,以高度負責的態度、開拓創新的精神和求真務實的作風,團結拼搏、積極進取,奮發努力、扎實工作,全面推進水利改革創新,著力加快水利現代化建設,在新的起點上譜寫江蘇水利事業發展新篇章。

“兩級塔串聯+尾氣塔”吸收工藝的應用,提高了吸收率,穩定了爐壓及鹽酸濃度,避免了爐壓異常發生安全事故,提升了鹽酸吸收工藝自控水平。

1.3 單爐開停車抽空及吹掃技術

1.3.1 單爐開停車抽空問題

(1)單爐開停車抽空吹掃工藝。氯化氫經二級降膜吸收,一級尾氣吸收,尾氣經水流噴射器吸收微量HCl后,不凝氣經循環液槽頂部阻火器放空。

(2)水流泵問題及原因分析:尾氣吸收塔至水流噴射泵氣相管道振動大、溫度高;水流噴射泵抽酸,循環液含酸高;水流噴射管道容易凍結、堵塞,吸收系統正壓。

(3)原合成工藝未設置氮氣吹掃,停爐后通過水流噴射泵對爐內氯化氫、氫氣、氯氣抽空置換,因氯氣、氫氣均通過手動閥門操作,在異常情況下易造成合成爐爆炸。

1.3.2 單爐抽空及吹掃技術

(2)單爐開停車氮氣吹掃技術。在氯氫入口管道上加裝氮氣自動吹掃裝置,將循環水壓、爐壓等與氮氣吹掃裝置聯鎖,當工藝指標超標,需要緊急停爐時,氮氣自動吹掃,防止合成爐氯含氫超標爆炸。

圖5 風機抽空工藝流程圖

1.3.3 應用效果

合成爐點爐前抽負壓30 min,確保爐內負壓,正常生產后即可停風機,提升了合成爐本質安全化性能。

1.4 合成爐高效防堵冷卻技術

1.4.1 循環水冷卻問題

(1)合成爐爐體設置冷卻水套,冷卻水下進上出,生產時石墨爐體完全浸泡在水中。

(2)循環冷卻水水質標準:水量應根據最大小時用量確定,溫度應根據工藝要求并結合氣象條件確定;冷卻水側管壁的污垢熱阻值和腐蝕率應按工藝確定。循環冷卻水的水質標準表見表1。

表1 循環冷卻水的水質標準表

(3)循環水水質指標(見表2)

由表2看出,循環水中鈣離子及懸浮物超標,這些雜質在高溫環境中易結垢,堵塞爐體水道,降低換熱效率。

1.4.2 高效防堵冷卻技術

該公司地處西北,風沙大,循環水水質不好,含鈣高,大量泥沙沉積在爐體夾套和氯化氫冷卻器中(尤其是底部兩節),爐壁冷卻水流道孔易堵死,影響水流動及換熱,形成干燒,造成爐壁裂紋,石墨塊脫落,爐體漏水等。

(1)高效防腐防堵冷卻技術

對3臺合成爐的冷卻系統進行了改造:

a.增加獨立冷卻水系統,分別進入合成爐燃燒段夾層和氯化氫冷卻器,冷卻水由循環水改為純水,增加純水管線。設62.8 m3純水中間槽,2臺揚程41 m,流量302.4 m3/h純水泵,純水經換熱器與循環水進行換熱,將純水冷卻至20℃。通過2根DN200管道分別進入合成爐燃燒段夾層和氯化氫冷卻器,冷卻后純水回到中間槽循環利用。純水冷卻系統工藝流程圖見圖6。

圖6 純水冷卻系統工藝流程圖

b.純水經換熱器與循環水換熱,在原設計中循環水主管道加裝換熱器,原設計循環水進合成爐管道改為純水管道。

c.改造合成爐夾套和氯化氫冷卻器,按3臺合成爐滿負荷計算,所需純水量為 70×3×1.2=252(m3/h),純水的流速按u=2(m/s)計算,所需純水管道為D=SQRT((4×252/3.14/3600/2))×1 000=211,管徑選取DN250,機泵額定流量 252×1.2=302.4(m3/h)≈300(m3/h),揚程41m(h=D+S+hf1+hf2+h3+Pd-Ps=13.9+0+5+8+10+0-0=36.9(m),36.9×1.1=40.59(m)。

表2 2014年1-12月循環水平均水質表

(2)純水與循環水自動切換工藝

設計了純水與循環水的自動切換,通過聯鎖切換實現合成爐的穩定生產,規避了合成爐爐體干燒爆炸的風險。

為保證在合成爐冷卻純水壓力低時,循環水能及時介入,保持冷卻水不斷流,在純水-循環水換熱器的循環水入口連通一旁路,并加裝A、B兩道自控閥,在換熱器純水入口處C點設置水壓檢測點,并與自控閥A、B聯鎖,當C點水壓小于設定壓力時,自控閥B打開,自控閥A關閉(正常狀態為A開啟,B關閉),循環水通過旁路進入合成爐冷卻水管道,保證合成爐的冷卻水。當純水壓力故障排除后,自控閥A開啟、B關閉,切回到純水冷卻合成爐。此時純水中間槽混入了一部分循環水,須置換后方可正常循環。純水與循環水自動切換聯鎖圖見圖7。

圖7 純水與循環水自動切換聯鎖圖

(3)應用效果

高效防堵冷卻技術解決了石墨合成爐冷卻水因含鈣高、泥沙量大,造成爐壁水側結垢、夾套內冷卻水流道孔被堵死,換熱效率低損壞爐體的問題,純水在純水罐與合成爐冷卻系統無損失循環,降低了水消耗,降低了停爐次數,備件及維修費用。

2 主要工藝改進點

2.1 合成爐火焰監控聯鎖技術

針對單向火焰監控,火焰偏移時易造成錯誤觸發滅爐聯鎖的狀況,應用了雙向火焰監控聯鎖技術,當兩個垂直監測點的火焰同時熄滅可執行滅爐程序,實現了火焰準確監測;將火焰由視鏡觀察改為潛望鏡后,降低了人員的勞動強度和安全風險。

2.2 “兩級吸收+尾氣吸收”技術

針對氯化氫吸收率低的情況,應用了兩級串聯與爐壓聯鎖的吸收水控制裝置,提高了吸收率。應用了石墨填料尾氣吸收塔,保證尾氣達標排放。

2.3 單爐開停車抽空及置換技術

針對開啟單臺合成爐抽空不理想、爐壓波動及停車后氮氣吹掃不及時的問題,應用了單爐開停車風機抽空及氮氣吹掃工藝,避免了點爐時抽空不完全造成爆炸的風險,實現了異常情況下合成爐的緊急停爐和自動吹掃。

2.4 合成爐高效防堵冷卻技術

針對循環水造成爐壁水側結垢嚴重的現象,應用了純水冷卻降溫工藝,純水與循環水聯鎖自動切換,提高了冷卻效率,排除了合成爐干燒爆炸的隱患。

3 結語

公司針對40萬t/a離子膜燒堿鹽酸合成運行中火焰監控不完善、吸收效率不佳、單爐開停車抽空不理想、吹掃不及時、冷卻系統頻繁堵塞等問題進行了2年的研究。成功應用了合成爐火焰監控聯鎖技術,防止了滅爐聯鎖頻繁執行,提高了作業率;“兩級塔串聯+尾氣塔”工藝保證了氯化氫吸收率;單爐開停車風機抽空與氮氣吹掃技術,避免了爆炸性氣體的產生,增強了開停車的安全性。優化了鹽酸合成工藝技術,尾氣達標率100%,爐含氫合格率達98%以上,延長了設備壽命,保障了合成爐的安全穩定運行。

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