摘 要:油田注水開發是提高原油采收率的重要手段,歡西油田于1979年投入開發,隨著注水開發的不斷深入,非均質性較強、層間矛盾突出、層間吸水不均等問題逐漸突顯出來,以往籠統單一的注水方式難以滿足開發需要,同時也制約了注水開發整體效果。在滿足“精細注水”的要求下,分層注水工藝逐漸發展并應用起來,從常規偏心分注工藝到橋式偏心分注工再到同心分注工藝,整體分注水平逐步提升。雖說分注率已達60%以上,但分注合格率低于當年預定指標70%,注水井分注合格率是衡量注水質量的關鍵指標,是保證開發效果的重要依據。為此,如何有效提高分注效果,是實現注水高效開發的重要保障。
關鍵詞:注水井 合格率 自補式 雙穩平衡器 配套裝置
一、前言
針對注水井分注合格率低的現實情況,歡西油田自2016年開始對影響分注合格率的相關因素開展調查,從影響分層異常注水井出現原因入手,認真分析現場分層注水井壓力變化、井下管柱故障、工藝適應性及其他一些直接影響合格率的技術因素。
二、內涵與創新點
通過分析,發現在技術上影響分注的主要原因包括以下幾方面:一是注水過程中因壓力波動影響,分注管柱易竄動致使封隔器解封,注水沿高滲層注入,無法實現有效的分層注水;二是常規封隔器膠筒短,無法實現對薄層、隔層的再次細分,無法實現精細注水;三是現有解堵工藝措施有效期短,易形成二次沉淀,解堵后注水壓力再次升高,注水注不進。
為此,為提高注水開發效果,2016-2017年歡西油田在技術加大創新力度,以提高注水井分注合格率,并形成以下技術創新點:
創新點一:研究自補式雙穩平衡器配套裝置,解決管柱竄動問題,避免井下封隔器因竄動失效,無法形成有效分層;
創新點二:研制深部長效解堵配方,提高解堵作用距離,提高解堵有效期,同時實施分層解堵,解決單層堵塞嚴重問題;
創新點三:研制新型長膠筒封隔器,膠筒長度可達1-3m,實現對薄層夾層有效封堵,提高封堵效果,實現再次細分。
三、主要做法
3.1研究自補式雙穩平衡器配套裝置
研究可洗井擴張式液壓錨定封隔器+自補式雙穩平衡器,實現時時補償,解決分層注水封隔器因壓力波動而產生的竄動問題,延長封隔器座封時間。
注水時,可洗井擴張式液壓錨定封隔器與其它封隔器同時坐封,繼續加壓,自補式雙穩平衡器釋放,管柱產生伸長或縮短,作用在平衡器上,封隔器相對套管穩定,不受注水壓力波動影響,洗井時,錨定部分不回縮,封隔器解封,洗井后,封隔器還在原位置坐封。可洗井擴張式液壓錨定封隔器錨定部分,為軟卡瓦,只有上提管柱解封。
3.2研制深部長效解堵配方,實施分層解堵
水井儲層多次酸化后,近井地帶的粘土礦物大部分已經被消耗,或者,油水井儲層粘土含量較少,儲層的石英、長石含量相對較多,后續酸化措施主要針對石英、長石來改善儲層物性。
針對低滲區塊及已多次酸化的水井,新研解堵技術重點對儲層石英、長石進行處理,從本質上改善水井地層的滲透率,從而達到水井增注的目的。配方改進方面:加入硼鹽以提高對石英、長石的處理效果。
3.3研制新型長膠筒封隔器,提高封堵效果
針對薄層、各層難封堵,常規封隔器無法實現再次細分的問題,研制長膠筒封隔器,結構如圖,其主要利用膠筒的長度對炮眼進行封堵,實現任意點位坐封,補償管柱誤差,進行再次分層,實現細分注采。
油層內部存在薄隔層、薄夾層,常規封隔器難以實現細分注水,利用長膠筒封隔器(膠筒長度1~3m)可以封堵無效循環層位,提高注水效果。
四、實施效果
2016-2017年,通過現場累計實施257井次,投入資金275.1萬元,分注合格率上升至85.2%,指標上升明顯,同時對應井組增油5000余噸,增油明顯效果。
作者簡介:肖家宏(1987-),男,遼寧盤錦人,工程師,主要從事油氣田開發相關研究。