王現臣
摘要:本文針對孤東油田館陶組下段儲層解釋中存在的低電阻油層認識不清問題,結合測井資料、井壁取心及試油試水資料,對孤東油田館陶組下段低電阻油氣層進行綜合評價,并對造成低電阻的原因進行分析,最終提出了該地區館陶組下段低電阻油氣層的主要形成原因。
關鍵詞:館陶組;低電阻油氣層;測井評價
引言
孤東油田65、68斷塊館陶組下段油氣層存在低電阻率現象。上世紀九十年代所測的GDXX-2井1872-1874m,電阻率僅為3.5Ωm,當時未解釋。后來試油獲日油37.4噸,含水僅0.5%的高產油流。自該井獲工業油流以后,相繼所打的GDXX-X9、GDXX-X11、GDXX-X10、GDXX-X12(X)、GDXX-X10井,經試油均獲得高產油流。(見圖1)
通過后期分析看出,由于低電阻率現象的存在,解釋結論普遍偏低。針對以上情況,我們對造成孤東油田館陶組下段油氣層電阻率低的原因進行了分析。
1 高礦化度地層水導致的低電阻率油氣層
本地區多采用鹽水泥漿鉆井,在地層水礦化度普遍偏高的情況下,含鹽量較高的水分子分布在儲層巖石中,形成了比較發達的導電網絡,使儲層電阻率明顯降低,導致油水層電性差異減小,理論證實隨著高礦化度鉆井液浸泡時間的增長,油層電阻率降低越低。如GDXX-X9井開鉆時間為5月12日,測井時間為6月6日,鉆井液電阻率只有0.37Ωm/18℃,造成全井段滲透層電阻率均低,最高僅為4Ωm。通過試油獲高產油氣流的XX號層,深感應電阻率為2-3.2Ωm。導致該井低電阻率的主要原因是鹽水泥漿鉆井液侵入的影響。
2 沉積旋回直接控制油層的電阻率
正旋回沉積在地質剖面上自下而上水流能量由強到弱,沉積顆粒由粗到細;反旋回沉積在地質剖面上自下而上由弱到強,沉積顆粒由細到粗。正旋回沉積的上部及反旋回沉積的下部,巖性相對變細或厚度變薄,極易形成低電阻率。孤東油田以正旋回沉積為主。如GDXX-X12井,X1-X3號層,自下而上巖性由粗變細,自然伽馬數值由45API升至60API,自然電位數值由35mV降到24mV,為一明顯的正韻律沉積。位于上部的X1號層電阻率僅2.5Ωm左右,X1號層試油:日油12t,含水2.5%。
綜上所述,沉積相對巖性的變化起著重要的控制作用。低電阻率油氣層往往沉積在含泥質較重的細砂巖、粉砂巖的地層中。儲層中泥質含量的增加即泥質顆粒增大了巖石比面(據查泥巖的比面為2000-3000cm3/g,遠遠大于砂巖),使巖石親水。由此,導致了粘土束縛水或毛管束縛水含水飽和度增大,從而引起儲層的電阻率降低。
3 結論與建議
低電阻油氣層的產生是一個復雜的過程,除文中提到的高礦化度地層水、泥質含量和巖性粗細外,復雜的孔隙結構、儲層中含有導電礦物等原因,也可造成低電阻油氣層。高頻感應測井是識別高礦化度地層水低電阻油氣層的有效方法,建議本地區加測高頻感應測井,以增強對低電阻油氣層的認識。
參考文獻
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(作者單位:中石化勝利石油工程有限公司測井公司)