羅森
摘? ?要:國產350MW火電機組通常是在引進型300MW機組基礎上設計制造的,該型機組鍋爐的送風機及一次風機通常設計配置有暖風系統,用以在冬季或機組啟動初期空氣溫度較低情況下,提高送風溫度,防止受熱面產生低溫腐蝕。但該系統運行中往往不能達到設計和使用效果,且汽耗量大導致鍋爐排煙溫度高。經改造后系統合理、效果明顯。
關鍵詞:火電? 鍋爐暖風器? 改造
中圖分類號:TM62? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)10(a)-0018-02
某公司兩臺350MW機組鍋爐是哈爾濱鍋爐有限責任公司在引進型300MW火電機組基礎上研發的型號:HG-1165/17.45-YM1,該型鍋爐為采用一次中間再熱汽包爐、自然循環亞臨界鍋爐,鍋爐采用送、引風機強制通風、爐膛內雙切圓燃燒方式。鍋爐設計參數最大工況時,連續蒸發量達到1165t/h。該爐送風機及一次風機配備暖風器疏水系統,用以提高送風溫度,避免空預器受熱面低溫腐蝕,機組運行中發現該系統往往不能達到預期效果,且浪費蒸汽及降低鍋爐效率。
1? 項目的必要性
該公司機組鍋爐送風機和一次風機分別設計安裝有暖風器系統,冬季或機組啟動初期用來提高送風溫度,防止低溫受熱面產生低溫腐蝕。供汽汽源取自輔汽和四抽,疏水靠自流排至疏水罐后再用疏水泵打到除氧器。暖風器的供汽量用入口蒸汽調節門進行調節。運行中發現,暖風器供汽、疏水系統存在較多的問題:首先,隨機組負荷、冷風溫度等因素的變化,暖風器的供汽量要經常調節,當用汽量較小或個別風機負荷波動較大時,易在暖風器內形成真空或個別暖風器內壓力低于疏水罐壓力,造成暖風器結冰凍裂;其次,疏水靠自流排出,疏水溫度是暖風器壓力對應的飽合溫度,通常在130℃以上,熱量不能得到充分利用,蒸汽耗量大;在冬季運行中為防止結冰情況出現,在調節上只能保持較大的入口閥開度,使得排煙溫度經常高于設計值,即造成蒸汽的浪費,同時還造成排煙溫度升高鍋爐效率降低。
蒸汽換熱器采用疏水側調節是一項較為成熟的技術,暖風器本身為一種蒸汽換熱器,采用疏水器調節可實現暖風器的帶壓運行,設計上暖風器也有一定的承壓能力。采用疏水側調節,可通過改變疏水在暖風器中的液位高度,來改變暖風器的散熱量,從而達到控制暖風器出口風溫,直到控制排煙溫度的目的。由于暖風器存在一定的液位,疏水在其中得到進一步的散熱,使其溫度得到較大幅度的降低,從而使熱量得到充分的利用,溫度較低的疏水直接回到凝汽器,又使得汽輪機組的回熱效率得到提高。
利用暖風器回收除氧器排汽熱量,理論上符合熱力系統的有關理論,也提高了暖風器及供汽、疏水系統運行的安全穩定性,并能取得較好節能效果。
2? 改造方案論證
2.1 方案描述
供汽系統的優化。通常該種引進型機組的暖風器疏水系統只采用一路汽源供汽,改造后分為兩路,一路為除氧器排汽,另一路引自汽機側的輔助蒸汽聯箱,汽源至暖風器間通過引射匯流裝置及管道連接,即通過暖風器系統回收全部除氧器排汽,減少輔助蒸汽量。
火電機組的除氧器經熱力除氧后排汽為通常為飽合蒸汽,該狀態蒸汽大大降低了原暖風器供汽的過熱度,這樣暖風器系統換熱過程中能力增強,而且此狀態下換熱后的疏水溫度降到最低限。另外供汽改為除氧器排汽后,溫度降低,在熱交換過程中暖風器的膨脹量減少,也可以有效避免膨脹過大使疏水器銅管漲口漏泄問題。
從機組經濟性看,首先除氧器的排汽經該系統后全部回收利用,機組排汽率約為0.2%,按額定負荷300MW計算,供熱期間每小時可回收2t蒸汽,每度電可降低煤耗約0.4g。另外非供熱期暖風器系統可直接回收除氧器排汽的工質和熱量,熱量可回收25%~35%。可使煤耗降低0.12g/kV(按工質全部回收計算)。
疏水系統和控制方式的優化。取消原疏水系統的疏水罐和疏水泵,將暖風器疏水直接排至汽機凝汽器;在控制方式上首先實行定壓運行,在每臺暖風器的疏水管上加裝調節門,用來控制疏水量,從而控制暖風器出力。
系統改造分析:暖風器系統通常按鍋爐最大負荷、最低汽溫設計安裝的,設計時保留25%以上的余量,所以實際暖風器系統不會出現最大負荷的工況,結論為暖風器的換熱面積在機組正常運行時裕度過大。水的比熱為1kcal/kg.℃,而蒸汽凝結放熱約在500~600kcal/kg.℃,暖風器初投時空氣的溫度通常小于10℃,與排汽溫度溫差較大,考慮在在暖風系統中設計疏水冷卻段,并加裝水位調控裝置,將疏水溫度降低至排汽溫度進而排入凝汽器。
疏水排放時,由于暖風器系統加裝疏水控制裝置后定壓運行,壓力通常大于0.27MPa,且暖風器通常高位布置,凝汽器處于-3~4m位置,而且是真空狀態,二者通常存在0.45MPa以上的壓差,該壓力下可以將疏水順利排入凝汽器,則疏水泵和疏水罐可以取締。
由于疏水側壓力溫度較低,調節控制更靈活準確,簡單的疏水調控系統即可實現排煙和送風溫度的控制,有效避免了人工調節過程中的跟蹤緩慢及過調節等問題,排煙和送風溫度趨于穩定,進而有效解決空預器低溫腐蝕問題。
當暖風器中疏水溫度按30℃計算,可減少蒸汽用量20%;另外系統疏水排至凝汽器可提高工質循環效率,鍋爐排煙溫度自動調節可降低排煙溫度及提高鍋爐效率。
改造后機組在70%以上負荷運行時,系統疏水溫度偏高,最高超過80℃,但高負荷時凝汽器循環水溫度也比原系統低較多,高溫疏水直接排至凝汽器不會影響汽機的真空,另外疏水熱量品質很低,做功能力幾乎可忽略不計。
2.2 方案實施
(1)在現有暖風器供汽管路上加一引射匯流裝置,并將除氧器排汽引到引射匯流裝置,實現除氧器排汽和輔汽聯合向暖風器供汽。
(2)在除氧器排汽至引射匯流裝置的管路上加裝調節門,用來調節除氧器排汽量。
(3)在各暖風器疏水管上加裝調節門,調節暖風器液位,從而調節暖風器換熱量,實現暖風器疏水的過冷卻。
(4)取消暖風器疏水罐和疏水泵,增加暖風器疏水至凝汽器管路,依靠暖風器與凝汽器壓力差和高度差將疏水排至凝汽器。
3? 項目投資估算
設計費:7萬元;設備及輔助材料費:160萬元;施工費:25萬元。
調試費:20萬元;熱工邏輯優化及編程:20萬元。
投資總費用合計:232萬元。
4? 經濟效益分析
(1)對于提高系統和本單位綜合生產能力與經濟效益的計算分析,包括節能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等。
僅計算除氧器排汽回收和疏水溫度下降少用蒸汽兩項,全年降低供電煤耗1.115g/kV時,機組年利用小時5000h計算,年可節約標準煤1464t,按標煤單價600元/t,年節省成本87.84萬元。這里尚未計算因原系統調節不便造成的蒸汽供應量過大造成的損失、疏水泵耗電及維護費用、排煙溫度穩定提高的鍋爐效率等效益,實際效益遠大于計算值。
(2)對投資回報等指標的分析計算。
按投資232萬元,年節約成本87.84萬元,投資回收期為2.64年。
5? 結語
風機暖風器系統通過引射匯流裝置實現除氧器排汽的回收,通過疏水過冷卻技術實現暖風器出力的疏水側調節,并將疏水排到凝汽器,在解決現有暖風器系統存在的各種問題同時,達到節能降耗目的,且提高暖風器系統的經濟性,和安全、高可靠性。
參考文獻
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