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甲烷轉(zhuǎn)化用凈煤氣開車的實(shí)踐

2019-04-15 09:44:32楊俊玲
山西化工 2019年6期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

楊俊玲, 張 成

(山西潞安煤基合成油公司,山西 長治 046100)

1 研究背景

山西潞安煤基合成油公司甲烷轉(zhuǎn)化裝置是用合成油弛放氣或低溫甲醇洗凈化氣為原料氣,進(jìn)行換熱式一段蒸汽轉(zhuǎn)化和二段純氧轉(zhuǎn)化以及一氧化碳中溫變換,為后續(xù)工段提供轉(zhuǎn)化氣,轉(zhuǎn)化氣經(jīng)過脫碳后進(jìn)入變壓吸附裝置制氫為合成氨提供原料。設(shè)計(jì)合成油弛放氣運(yùn)行時(shí)為工況一,設(shè)計(jì)負(fù)荷4.83萬m3/h,產(chǎn)氫6.7萬m3/h;低溫甲醇洗凈化氣運(yùn)行時(shí)為工況二,設(shè)計(jì)負(fù)荷6萬m3/h,產(chǎn)氫6.1萬m3/h。從2008年開車以來一直以工況一運(yùn)行,2014年用工況二開車,負(fù)荷只加至1萬m3/h,由于受溫度等指標(biāo)限制,又切至工況一運(yùn)行,開車11年來沒有工況二成功運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。隨著2018年潤金茂公司LNG裝置投運(yùn),合成油弛放氣中的甲烷不需要直接轉(zhuǎn)化,而是通過深冷法提取LNG,甲烷轉(zhuǎn)化裝置隨之停車擱置。2019年6月份開始LNG裝置由于合成油弛放氣中雜質(zhì)及制冷壓縮機(jī)冷量的影響頻繁出現(xiàn)停車或不能加負(fù)荷的現(xiàn)象,嚴(yán)重制約系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行。于是,公司開始探索甲烷轉(zhuǎn)化用低溫甲醇洗凈化氣開車。

2 開車前準(zhǔn)備階段

首先,對(duì)整個(gè)裝置進(jìn)行全覆蓋檢查及評(píng)估,并對(duì)所查問題全部進(jìn)行整改,制定了甲烷轉(zhuǎn)化工況二開車方案,成立試車組織機(jī)構(gòu),排出開車期間車間及業(yè)務(wù)科室跟班表,并進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。開車及運(yùn)行過程中主要問題:1) 由于51#凈煤氣中甲烷含量較低,CO含量較高,一段爐中甲烷轉(zhuǎn)化反應(yīng)(吸熱反應(yīng))較少,一段爐中CO中變反應(yīng)(放熱)較多,經(jīng)一段爐反應(yīng)及與二段轉(zhuǎn)化氣換熱后一段爐、N2集氣管及淬冷器處溫度會(huì)較高。2) 中變爐由于轉(zhuǎn)化CO轉(zhuǎn)化量較工況一多,中變出口溫度可能會(huì)偏高。3) 由于中變爐處催化劑存有原粉末,會(huì)導(dǎo)致一段爐入口處壓力偏高,試車時(shí)負(fù)荷達(dá)不到設(shè)計(jì)值,會(huì)偏低。

針對(duì)目前系統(tǒng)存在的問題,進(jìn)行開車須監(jiān)控好系統(tǒng)壓力及溫度指標(biāo)。1) 計(jì)劃運(yùn)行時(shí)適當(dāng)降低二段出口溫度,開車時(shí)嚴(yán)格控制一段入口壓力不超2.24 MPa,一段入二段溫度TI-113不超700 ℃,在二段爐配氧點(diǎn)火后,二段爐提溫及系統(tǒng)提負(fù)荷過程中,嚴(yán)格控制好上述溫度及壓力,當(dāng)溫度及系統(tǒng)壓力達(dá)到上述值時(shí)停止提溫及提負(fù)荷操作。2) 中變爐出口溫度控制不超413 ℃(設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度)。3) 正常運(yùn)行時(shí)降低加熱爐B爐溫度,將一段爐進(jìn)口溫度TI-112控制在400 ℃以下,必要時(shí)將加熱爐B爐大火嘴及小火嘴熄滅,通過控制風(fēng)門大小來控制一段爐進(jìn)口溫度。

3 開車過程及加負(fù)荷調(diào)整操作

3.1 開車過程

8月20日11:30加熱爐點(diǎn)火開始氮?dú)馍郎兀?jīng)過氧氣組進(jìn)蒸汽,原料氣組進(jìn)蒸汽升溫,原料氣升溫,二段爐配氧點(diǎn)火,轉(zhuǎn)化氣切入中變爐后系統(tǒng),提溫提壓,轉(zhuǎn)化氣導(dǎo)入低溫甲醇洗二系列系統(tǒng)。8月26日2:30低溫甲醇洗二系列凈煤氣分析合格并入PSA制氫裝置。甲烷轉(zhuǎn)化工況二開車共計(jì)135 h,其中,系統(tǒng)氮?dú)馍郎?4 h,系統(tǒng)引蒸汽升溫20.5 h,系統(tǒng)引原料氣還原及升溫21.5 h,點(diǎn)火及提溫提壓共39 h,52#系統(tǒng)進(jìn)轉(zhuǎn)化氣至引入PSA系統(tǒng)2.5 h。

3.2 系統(tǒng)加負(fù)荷調(diào)整操作

轉(zhuǎn)化氣全部并入52#系統(tǒng),負(fù)荷22 000 m3/h,二段爐出口溫度TI-117為780 ℃,N2集氣管溫度TI-113為650 ℃,一段爐升溫副線全開。調(diào)整加熱爐溫度,加熱爐A、B爐調(diào)節(jié)閥關(guān)至5%,B爐大火嘴滅,一段爐入口溫度降至400 ℃,氧氣管線溫度降至500 ℃,原料氣組出加熱爐溫度比進(jìn)加熱爐溫度高。加負(fù)荷過程中根據(jù)溫度及甲烷轉(zhuǎn)化率逐步調(diào)整升溫副線至17扣,負(fù)荷加至43 500 m3/h,一段爐入口壓力、壓差及N2集氣管溫度均接近指標(biāo)上限,于是開始調(diào)整HV101入中變爐副線進(jìn)行加負(fù)荷。二段爐溫度TI-114控制在800 ℃左右,二段爐出口溫度TI-117控制在780 ℃左右,水汽比控制在1.1~1.2,中變爐進(jìn)口溫度控制在340 ℃~345 ℃。HV101開至52%時(shí)負(fù)荷達(dá)到60 000 m3/h,系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行,轉(zhuǎn)化氣CO體積分?jǐn)?shù)3.2%左右,CH4體積分?jǐn)?shù)5%左右。增加變壓吸附吸附時(shí)間至70 s,產(chǎn)品氫中CH4質(zhì)量分?jǐn)?shù)漲至9.79×10-6,停止增加時(shí)間,產(chǎn)氫41 000 m3/h,甲烷轉(zhuǎn)化用低溫甲醇洗凈化氣開車試驗(yàn)結(jié)束。運(yùn)行過程中各項(xiàng)數(shù)據(jù)如表1。

表1 運(yùn)行過程中各項(xiàng)數(shù)據(jù)

4 結(jié)論

1) 本次開車至試運(yùn)行期間,一段爐中CO變換反應(yīng)及甲烷化反應(yīng)較多,導(dǎo)致一段爐N2集氣管和豬尾管溫度較高,二段爐溫度控制通過加減負(fù)荷過程中發(fā)現(xiàn),二段爐出口CO含量變化不大。由于工況二運(yùn)行中,一段爐N2集氣管和豬尾管溫度較高,限制了二段爐出口溫度最高只能提至780 ℃,50 000 m3/h以上負(fù)荷二段爐出口溫度760 ℃,甲烷轉(zhuǎn)化率40%左右,由于受N2集氣管及豬尾管材質(zhì)影響,甲烷轉(zhuǎn)化率及氫氣產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。

2) 系統(tǒng)負(fù)荷可以通過中變副線加至60 000 m3/h,轉(zhuǎn)化氣量79 500 m3/h,相當(dāng)于工況一為44 500 m3/h負(fù)荷,中變爐進(jìn)口壓力2.09 MPa已接近設(shè)計(jì)值,說明中變爐催化劑仍然殘留之前二段爐拱形磚遷移的粉末,阻力問題仍然存在;9月2日18:00加負(fù)荷時(shí)由于一段壓力為2.27 MPa,從中變爐中部副線開至過氣進(jìn)原料氣,轉(zhuǎn)化氣中CO體積分?jǐn)?shù)上漲至3.54%,19:30中變爐中部副線關(guān)1/4丫(1/20圈),CO在線由3.15%下降至2.7%,轉(zhuǎn)化氣分析CO體積分?jǐn)?shù)由3.65%下降至3.2%左右,中變爐上、下層催化劑量差不多,由此判斷中變爐下部催化劑由于長期高溫活性下降,上部催化劑活性較好。

3) 在二段爐配氧點(diǎn)火后提溫提壓過程中,由于本次開車原料氣中甲烷含量較少,CO變換反應(yīng)及甲烷化反應(yīng)較多,放熱反應(yīng)較多,氧氣量較少。

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