徐 鵬,靳 軍,韓蘊(yùn)蕾
(1.海軍駐大連426廠軍事代表室,遼寧 大連116005; 2.上海船舶設(shè)備研究所,上海200031;3.西門子(中國)有限公司上海分公司,上海200241)
某立式汽輪水泵機(jī)組由汽輪機(jī)、中間支座、水泵等主要部套組成,主要用來為其他用水設(shè)備提供滿足流量和壓力的工作水。汽輪機(jī)整體通過中間支座緊固于水泵殼體上法蘭,整個(gè)機(jī)組由水泵背部及中間支座底部的水平支撐法蘭與安裝基座剛性聯(lián)接,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
在其運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)在某Ⅰ工況下支座底部和泵背部的振動超過了要求值。

圖1 汽輪水泵機(jī)組結(jié)構(gòu)示意圖
對于汽輪泵組來說,一般的振動激勵源包括汽輪機(jī)通流部分的汽流激振力、軸系的動力學(xué)激振[1–2]、減速器齒輪的嚙合、水泵的水壓脈動激振[3]、機(jī)組整體與安裝基座的結(jié)構(gòu)共振[4–5]以及外部干擾[6]等。
在該機(jī)組出現(xiàn)振動超標(biāo)問題后,為了全面分析該機(jī)組振動源及提出改進(jìn)措施,進(jìn)行了3 個(gè)不同工況下的振動測試,分別記為:Ⅰ工況、Ⅱ工況和Ⅲ工況。其中,3個(gè)工況的唯一區(qū)別在于轉(zhuǎn)速不同,其大小為Ⅱ<Ⅰ<Ⅲ。
Ⅰ工況下機(jī)組支座底部和泵背部的振動線譜曲線分別如圖2所示。

圖2 I工況下底部、背部振動線譜曲線
根據(jù)測試結(jié)果來看,在中高頻尤其是1 kHz~8 kHz 范圍內(nèi)汽輪機(jī)通流部分存在一定的汽流激振力,在其頻譜線圖上存在3~4 個(gè)振動峰值,因此需要進(jìn)一步改善汽輪機(jī)部分的流動特性。在低頻段范圍,從振動頻譜上可以看到在20 Hz、40 Hz以及100 Hz存在較為明顯的振動峰值,且其頻率與水泵的葉頻較為吻合,因此機(jī)組的低頻段振動應(yīng)該主要由水泵的壓力脈動引起。
Ⅱ工況下機(jī)組支座底部振動線譜曲線如圖3所示。

圖3 Ⅱ工況下底部振動線譜曲線
可以看到,Ⅱ工況下機(jī)組在頻段250 Hz~800 Hz、1.25 kHz~8 kHz的振動比較明顯。該頻段振動多以寬頻連續(xù)譜的形式體現(xiàn),可見機(jī)組底部機(jī)腳結(jié)構(gòu)特性對振動的影響較大。可以考慮采用阻尼支座來削弱該頻段的振動幅值。在低頻段范圍,從振動頻譜上可以看到在17 Hz、25 Hz 以及42 Hz 存在較為明顯的振動峰值。其頻率與水泵的葉頻恰好吻合,因此機(jī)組的低頻段振動應(yīng)該主要由水泵的壓力脈動引起。
圖4給出了根據(jù)振動測試得到的Ⅲ工況下底部的振動線譜曲線。

圖4 Ⅲ工況下底部振動線譜曲線
由該工況下機(jī)組背部及底部振動線譜曲線可知,泵組高頻段振動超標(biāo)則主要體現(xiàn)在800 Hz~2.5 kHz 頻段內(nèi)的寬頻流體激振及8 kHz 附近的氣流激振。在低頻段范圍,在60 Hz 存在較為明顯的振動峰值。其頻率幾乎與水泵的葉頻相等,因此機(jī)組低頻段振動的主要原因?yàn)樗昧黧w激勵引發(fā)的葉頻及其倍頻振動。
綜合分析以上3個(gè)不同工況下的測試結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),該機(jī)組高頻振動超標(biāo)的主要原因?yàn)槠啓C(jī)葉頻及其倍頻引發(fā)的汽流激勵,低頻超標(biāo)的主要原因?yàn)楸昧黧w激勵。
針對上述的頻譜分析以及原因分析,可以考慮采取以下行之有效的改造措施:
(1)由于機(jī)組高頻振動主要由汽輪機(jī)部分產(chǎn)生,因此可以通過隔離汽輪機(jī)部分的高頻來降低整個(gè)機(jī)組的高頻振動。而汽輪機(jī)整體是通過中間支座緊固于循環(huán)水泵殼體上法蘭,所以可采取更換阻尼支座的措施來削弱超標(biāo)頻段的振動幅值,即將機(jī)組原不銹鋼中間支座更換為阻尼材料中間支座。
(2)機(jī)組低頻振動主要由水泵部分引起,因此可采用在水泵進(jìn)口增加導(dǎo)流葉柵等措施來降低超標(biāo)頻段的振動幅值。該措施的主要原理是使水泵進(jìn)口處的流體流速分布趨向均勻化,減小其壓力脈動。
為了改善機(jī)組的高頻振動,將汽輪機(jī)與水泵之間的中間支座改為阻尼中間支座。隨即進(jìn)行振動測試,測試結(jié)果表明阻尼中間支座對不同工況下高頻都有明顯效果,最多約降10分貝。
圖5至圖6給出了更換中間支座前、后在Ⅰ工況下機(jī)組背部和底部的振動線譜圖。

圖5 更換中間支座前后Ⅰ工況底部振動線譜

圖6 更換中間支座前后Ⅰ工況背部振動線譜
可以看到,在該工況下,不論是背部還是底部,高頻段振動較整改前都有明顯改善。而低頻段100 Hz 振動較為突出,其特性與初始測試結(jié)果一致,呈現(xiàn)連續(xù)譜分布。
圖7至圖8分別給出了更換中間支座前、后在Ⅱ工況下機(jī)組背部和底部的振動線譜圖。

圖7 更換中間支座前后Ⅱ工況下底部振動線譜

圖8 更換中間支座前后Ⅱ工況下背部振動線譜
與I工況類似,Ⅱ工況底部和背部高頻段振動較整改前都有明顯下降,特別是在1 600 Hz~8 000 Hz頻段。但是背部和底部低頻都有所放大,因此需要通過采取進(jìn)一步的措施來控制低頻振動。
圖9 至圖10 分別給出了更換中間支座前、后在Ⅲ工況下機(jī)組背部和底部的1/3 倍頻程圖與振動線譜圖。

圖9 更換中間支座前后Ⅲ工況下底部振動線譜

圖10 更換中間支座前后Ⅲ工況下背部振動線譜
可以看到,與工況Ⅰ、工況Ⅱ不同,機(jī)組更換中間支座對Ⅲ工況高頻段沒有起到明顯的改善效果。這可能是由于采用的阻尼材料只能吸收一定頻率范圍內(nèi)的振動,而對于更高頻率,需要采用減振性能更好的阻尼材料。
綜上所述,機(jī)組更換中間支座對于大部分工況而言,都能有效改善高頻振動。
為了降低機(jī)組低頻振動,需要進(jìn)一步優(yōu)化泵的通流部分,減小泵的流體激勵。因此,考慮在水泵進(jìn)口增加導(dǎo)流葉柵,優(yōu)化水泵進(jìn)口流場,進(jìn)一步降低循環(huán)水泵的低頻噪聲。
表1給出了機(jī)組增加水泵進(jìn)口導(dǎo)流葉柵后的振動噪聲測試對比結(jié)果。
通過表中結(jié)果可以看出,采取水泵進(jìn)口增加導(dǎo)流葉柵的措施對于機(jī)組的低頻振動有明顯改善效果,大約能達(dá)到2 dB~3 dB的優(yōu)化效果。
在某立式汽輪水泵機(jī)組運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)在某Ⅰ工況下支座底部和泵背部的振動超過了要求值。為了有效降低其振動幅值,使其滿足要求,測試了3種不同工況下機(jī)組的振動情況,并對振動源進(jìn)行分析。發(fā)現(xiàn)該機(jī)組高頻振動超標(biāo)的主要原因?yàn)槠啓C(jī)葉頻及其倍頻引發(fā)的汽流激勵,低頻超標(biāo)的主要原因?yàn)楸昧黧w激勵。針對高頻振動,通過采取將原支座更換為阻尼支座的措施來削弱高頻段的振動幅值。針對機(jī)組低頻振動,主要通過在水泵進(jìn)口增加導(dǎo)流葉柵來改善水泵中的流動,從而減小水泵流體激勵。試驗(yàn)證明,采取的措施對于降低機(jī)組的高頻和低頻振動都起到了明顯的效果。

表1 機(jī)組增加水泵進(jìn)口導(dǎo)流葉柵后振動噪聲降低量/dB