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馮家山灌區雍水河渡槽重建方案設計分析

2019-04-23 02:52:26王宗水魏小彬
陜西水利 2019年3期
關鍵詞:施工設計

王宗水,魏小彬

(寶雞市土木建筑勘察設計院,陜西 寶雞 721001)

1 原渡槽設計方案

渡槽位于鳳翔縣彪角鎮瓦崗寨村東的雍水河上,總長度116 m。①原扭面為50#砂漿砌石,進口長10 m,出口長16 m;扭面與槽殼間有連接段,長3 m;槽身長84 m,分6 跨,每跨長14 m,縱向支承為簡支梁式;槽身斷面為U 型,口寬4.2 m,弧底半徑2.1 m,深2.78 m;槽身 6 網 5 筋薄殼結構,400#水泥砂漿,壁厚 48 mm;拉桿沿槽口每米設1 根,兩邊各有1.3 m 寬的架子車橋;槽殼比降i=1/700,糙率n=0.012;最大水頭損失0.396 m,槽前雍水0.026 m,槽內最大水深2.29 m,相應流速3.37 m/s。②渡槽洪水標準是依據該河上游東風水庫溢洪道的下泄流量確定的,按50 年一遇洪水下泄流量360 m3/s 設計,按100 年一遇洪水下泄流量503 m3/s校核,最大沖刷深度為4.8 m。③槽殼用砼輕型單排架支承,排架最大高度8.85 m。立柱中心距2.7 m,斷面長寬為0.45 m×0.3 m;橫梁間距3.3 m,斷面寬高為0.3 m×0.4 m,橫梁與立柱貼角0.2 m×0.2 m;柱頂有短懸臂牛腿,臂長0.2 m,高0.6 m,傾角45°;排架與基礎用固端連接。④排架基礎為雙杯口座式結構,150#砼,底面寬長2.5 m×5.0 m,厚0.4 m;杯深0.6 m,杯壁厚0.4 m;基礎埋深2.5 m~3.0 m,埋深較淺,采用在基坑內回填大漂石和砂卵石填縫的防沖刷加固處理措施。⑤渡槽進出口為黃土填方體,設計干容重1.6 t/m3,填方坡腳用50#水泥砂漿砌石防護。防護高度3.45m,基礎埋深1.5 m。⑥伸縮縫為塑料止水帶壓板式連接,楔口用1∶1∶4 瀝青粉煤灰砂漿填充。

2 原渡槽的施工質量

該渡槽是馮家山灌區的首座大型鋼絲網水泥薄殼渡槽。除吊裝由陜西省機械化公司施工外,其余為兵團民工施工。由于是首次進行這樣的施工,經驗不足,工程質量不甚理想。

“槽殼砂漿強度設計為400 號,試塊測壓強度為315 kg/cm2~485 kg/cm2,強度合格率為60%,局部地方有露網露筋。進出口填方體的干容重設計為1.6 t/m3,實測合格率為進口段86.4%,出口段62.6%。槽底比降設計為1/700,竣工為1/1115。”上述工程質量情況,引自1979 年12 月馮家山水利工程竣工總結報告附件二十六《渡槽工程竣工報告》第4 頁。

在《渡槽工程竣工報告》第6 頁中講到:“①原設計進口型式不好,扭坡太短,收縮太快,以致行水時槽前雍水,槽內形成沖擊波浪,影響過水能力。②由于橡皮止水帶與設計型號不符及施工不精細,各止水縫都漏水。雖然渡槽不同程度的存在一些問題,但可交付使用,遺留問題可在管理運用中繼續完善。”

在馮家山水利工程竣工驗收材料之三《馮家山水利工程竣工總結報告》第43 頁中有這樣的描述“(1)雍水河渡槽設計比降1/700,施工比降1/1115;(2)渡槽進口漏水,河床沖刷嚴重,1975 年~1976 年做了返工和加固處理,效果較好,但由于進口體型不好,加大流量不能通過,需另作處理。”第50 頁中描述“北干雍水渡槽進口體型應改善,否則加大流量不能通過。”

3 運行情況及存在問題

雍水河渡槽建成于20 世紀70 年代初期,2004 年6 月19日測得在滿槽過流情況下的最大輸水能力為22.18 m3/s,相應渠道水深2.91 m,主要問題是加大流量26 m3/s 不能通過。

目前渡槽已經運行了三十多年,老化問題日趨嚴重。主要表現在以下幾個方面:①填方體沉陷,扭面產生橫向裂縫5 條~8 條,上下游填方體出現滲水和漏水。②止水帶老化,漏水嚴重。螺栓嚴重銹蝕碳化,楔口砂漿完全脫落。③基礎沉陷導致排架沉降,使槽殼呈折皺狀。④槽殼原設計筋網的保護層厚度僅3 mm,存在露網露筋、砂漿強度低等先天性缺陷。目前槽殼外層筋網嚴重碳化,絲網裸露。內壁有龜紋狀裂紋,首跨槽殼左上角支座與薄殼相接處,有0.5 m 長的裂縫。在大流量下,滲水十分嚴重。⑤截止2006 年,最大輸水能力不足22 m3/s。嚴重制約了70.6 萬畝農田的灌溉,特別是在灌溉用水的高峰期,發生了下游農民搶水的不良局面,已經成為制約灌區農業發展的瓶頸,亟待解決。

4 重建方案

經調研和專家會診,共同商定,原渡槽已沒有維修利用和加固的價值,需整體拆除重建。

(1)按照整體現澆的施工順序,分兩步進行。第一步首先完成新建排架和基礎的全套施工及驗收工作。第二步在灌溉閑歇的幾個月時間里,應完成的工作內容:①完成舊渡槽的拆除及施工場地的清理和整理,再搭建牢固的滿堂腳手架。②按照伸縮縫位置,完成渡槽(扭面、連接段和槽箱)的底模板及立模板的支護工作。③分段綁扎鋼筋和固定止水帶。經檢查合格后,方可澆筑砼。④槽箱和懸空構件的砼應達到28 d 齡期、其余部位的砼應達到15 d 齡期以后,方可拆除模板。⑤階段驗收合格后,止水帶縫隙內充填防水油膏并用水泥砂漿填充備用止水槽,并且抹平壓光。到此,工程施工的主要工作量已經基本完成,可以輸水灌溉,剩余工作內容可在后期繼續完成。

(2)根據目前設計和施工的成熟經驗,按照結構設計簡單可靠,施工方法快速便利的要求,綜合考慮重建方案為:①進出口扭面改為現澆C15 素砼,厚度30 cm,板下滿鋪復合土工膜料(上層為150 g/m2的土工布,下層為厚0.25 mm 的聚氯乙烯薄膜)的板膜復合結構。進口改為12 m 長,出口改為18 m 長。②扭面與槽箱之間改為5 m 長的C20 鋼筋砼連接段。③新渡槽是在原工程基礎上進行重建的,工程總體布局基本不作調整。重建中為便于施工,縮短工期,減輕對灌溉的影響。新設計的矩形槽箱長度90.8 m。分為7 跨,中間5 跨各長14 m,首尾2 跨各長10.4 m。新建排架在原支撐中間位置,這樣可以在拆除原渡槽之前先進行基礎和排架的施工,縮短灌溉的中斷時間。④槽身采用結構簡單、施工方便、適應性強、堅固耐用、造價較低的有拉桿加肋矩形槽。槽箱內部尺寸為(寬×深=4.6 m×3.6 m),槽口兩邊有凈寬1.2 m 的人行道板。⑤考慮到分段進行現澆砼施工,在關鍵部位的伸縮縫用“651 型橡膠止水帶+縫內充填防水油膏+ 預留備用止水槽(深×寬=6 cm×32 cm)”的雙保險措施。⑥槽箱斷面設計經多種方案比較,最終確定。設計比降改為i=1/1600,糙率取值n=0.015。⑦渡槽的輸水能力仍按設計流量22 m3/s、加大流量26 m3/s設計,維持原有工程標準不變,渡槽設計總長度變為130.8 m。

4.1 矩形槽箱的水力計算

水力計算決定了輸水能力的多少和槽箱尺寸的大小,以及建造成本高低。槽箱采用明渠均勻流公式,見下式:

計算結果見表1。

表1 渡槽水力計算結果

4.2 槽身截面擬定

依據水力學計算和灌溉需求,考慮到現狀渠道輸水不暢,壅水比較嚴重等因素。先擬定了多個斷面和縱向比降,經過相互比較,最終確定槽箱斷面采用(凈寬×凈高=4.6 m×3.6 m),渡槽的安全超高為0.72 m,槽箱凈高與上下游渠道深度齊平的方案。槽箱的縱向設計比降i=1/1600,糙率n=0.015。其斷面尺寸見圖1。

圖1 槽箱斷面尺寸圖(單位:cm)

4.3 水頭損失與水面銜接計算

上下游渠道均為梯形斷面。渠底寬3.8 m,渠道深3.6 m,內坡比1∶1.25。渠道比降為i=1/5750,設計流量22 m3/s,加大流量26 m3/s。最大流速1.22 m/s,最大水深2.88 m。經過計算:

①渡槽進口水面降落ΔZ1=1.15(V22-V12)/2g=0.147 m;

②槽身水面降落ΔZ2=i·L=0.057 m;

③渡槽出口水面回升ΔZ3=1/3·ΔZ1=0.049 m;

④總水頭損失ΔZ=ΔZ1+ΔZ2-ΔZ3=0.155 m。

渡槽進口(樁號0+135.60)處的渠底高程為677.48 m,渡槽出口(樁號0+266.40)處的渠底高程為677.27 m。考慮到下游原渠道壅水比較嚴重,下游渠道的水深按h2=3.0 m 設計,由下向上推演,其計算結果為:①槽箱出口(樁號0+243.40)處的槽底高程為677.34 m;②槽箱進口(樁號0+152.60)處的槽底高程為677.397 m;③上游渠道(樁號0+135.60)處水深h1=2.944 m。④上游渠道壅水0.064 m,符合規范要求。

5 結語

重建渡槽方案設計簡單,技術成熟,風險系數和施工難度較小,能充分利用灌溉閑歇時間,在拆除舊渡槽前,提前進行基礎和排架施工,縮短了灌溉中斷時間,工期的安排上較為合理,投資較低。總工期為9 個月,總造價413.31 萬元。經過近十幾年來的輸水灌溉,渡槽的輸水量和穩定性均滿足相關要求,取得了較好的社會經濟效益。

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