宋 蕊
(陜西省水利電力勘測設計研究院,陜西 西安 710001)
泵站在我國農業經濟發展中擔負著重要作用,其內部電氣設備較多,一旦出現運行故障,就會影響泵站的整體運行效率,特別是長年運行的泵站電氣設備更容易出現各種問題。因此,改造泵站內的電氣設備勢在必行。針對泵站存在電氣設備絕緣老化、操作不靈活、能耗高、安全隱患等問題,本文通過比選電氣設備型號、研究設備內部結構,分析設備能耗等方法,提出了設備改造方案,并重新合理布置電氣設備。
韓城禹門抽黃一級泵站位于韓城市龍門鎮渚北村禹門口大橋以西300 m 處,1977 年動工,1980 年建成。改造后主要任務是為鄉鎮生活、工業及農業灌溉供水,兼顧城市湖泊生態補水。該泵站計劃改造更換水泵電動機組3 臺,型式為臥式中開離心泵機組(2 工1 備),設計流量為3.0 m3/s,配套電動機功率1250 kW,泵站總裝機功率3750kW。
(1)主電動機型號為JSQ158-6,1980 年產品。主電動機已間隔運行約38 年左右,已達到SL 510-2011《灌排泵站機電設備報廢標準》2.2.1 條報廢標準要求,且在運行時溫度高、振動大,安全絕性能差,電氣性能檢測不符合規程要求,存在較為嚴重的安全隱患,且JSQ158-6 型電動機已列入國家第四批高耗能機電設備淘汰產品。
(2)主變壓器為SL 型鋁芯,運行近38 年,電氣主要技術參數不符合現行規程要求,存在較大的安全隱患,不滿足泵站安全運行要求,且SL 型變壓器已列入國家第一批高耗能機電設備淘汰產品目錄。
(3)35 kV 為DW8-35 型戶外高壓多油斷路器,外殼銹蝕嚴重,彈簧操作機構動作卡阻,操作不靈活,動作不可靠,多項電氣試驗參數不合格,存在重大安全隱患。
(4)10 kV 高壓柜為 GG1-1A 型,母線、隔離刀閘外露,不符合“五防”性能要求,隔離刀閘操作機構動作不靈活,操作費力、困難。0.4kV 低壓配電柜為PGL 型,柜內元器件絕緣老化,故障頻發,存在嚴重安全隱患,不滿足泵站安全運行要求。
(5)泵站運行自動化程度低,不能實現機組自動化運行。泵站的變配電控制保護設備多采用繼電器邏輯,且設備性能已非常落后,僅能維持在現場的控制和操作,無法實現自動化監控。電磁式繼電器絕緣老化,運行不穩定,直流系統老化嚴重,蓄電池大部分損壞,必須進行更換。
主電動機是泵站的主要傳動設備,合理選擇電動機能夠提高泵站的裝置效率,保證泵站安全運行。(1)原有的JSQ 型電機效率低、損耗大,改造為高效節能的Y 型電機。(2)優先選用10 kV 電壓等級,可有效減少降壓變損耗及基礎設施費用。同時,10 kV 電機F 級絕緣具有良好的防潮、抗老化、耐熱性能,在延長電機使用壽命方面效果顯著。(3)電動機的容量應按水泵運行可能出現的最大軸功率選配,并留有一定的儲備,《泵站設計規范》GB50265,選取儲備系數范圍為1.10~1.05,改造后選擇1.1。(4)為適用河道水位變幅,采用變頻器調節水泵揚程,電動機選用變頻電動機,調節水泵轉速,擴大機組安全運行范圍[1~3]。
改造選用10 kV 高壓變頻及高效節能三相異步電動機。
(1)原SL 型變壓器屬于高耗能淘汰類產品。S13 型變壓器比SL 系列更節能,更合理,銅損、鐵損更小,已被電力行業廣泛應用。改造選用S13 系列。(2)鑒于地方電網較為薄弱,電壓波動較大,從有利于電動機啟動,簡化接線的角度出發,泵站的主變壓器選用有載調壓電力變壓器。
改造選用S13 系列有載調壓電力變壓器。
(1)原35kV 配電裝置采用戶外敞開式布置,該布置型式過去被廣泛采用。該布置型式的優點就是投資少,不足之處是與戶內布置方案相比占地面積較大,且布置在戶外,污染較嚴重,檢修維護工作量較大,安全可靠性較差。改造選用KYN61 戶內交流金屬鎧裝移開式開關柜。(2)原10 kV 配電裝置采用GG1A 柜型,高壓柜母線、隔離刀閘外露,不符合“五防”性能要求,安全性較差,且操作不便。KYN28 鎧裝中置式開關柜,該柜型結構合理,安全可靠,操作簡便且具有可靠的五防”性能要求,檢修維護方便,使用壽命長。(3)高壓柜內采用的固封極柱式真空斷路器,具有高度集成的整體式機構,結構簡單、維修方便,且具有封閉式主回路以及先進的真空滅弧室,產品的可靠性高、使用壽命長,免維護,體積小。(4)原0.4 kV 低壓配電柜采用PGL1 柜型,且柜內接線凌亂,元件老化嚴重,故障頻發。改造選用GCS 型交流低壓配電柜,此柜型各功能單元采用模塊化設計,單元組合靈活方便,目前在電力行業廣泛應用。
為適用河道水位變幅,新增變頻器設備來調節水泵揚程。選擇電壓源型逆變器,高壓采用IGBT (集成門極雙極晶體管)功率半導體。(1)采用變頻器設備后,解決了大功率1250kW 電動機的啟動電流沖擊問題,實現了軟啟動,電動機的啟動特性得到明顯改善。(2)通過變頻器實現閉環控制,由于在正常情況下無需人工干預水泵運行,不需要頻繁的調節帶動水泵的電動機的輸出功率,變頻調速,可大大降低運行人員的勞動強度,實現無人值守。(3)變頻器的合理運用,還可降低能耗。控制系統的穩定性、經濟性和可靠性明顯提高,減少了機械振動和磨損,節能效果明顯。(4)變頻器設有過流、過壓、欠壓、變壓器過負荷,防人身觸電保護,因其防誤性能高,安全性大大提高。目前,變頻器在供水泵站的應用非常廣泛,不僅安全可靠,還滿足用水量隨時變化的需要,具有明顯的節能降損作用。
原泵站運行自動化程度低,不能實現機組自動化運行。本次改造方案如下:(1)泵站計算機監控系統均按“無人值班(少人值守)”的監控模式設計,采用開放式分層、分布式系統結構,分為站控層和現地層兩級。計算機監控系統由上位機系統、現地系統單元和網絡總線三部分組成。(2)直流操作電源采用100 Ah/220 V 單母線接線,采用閥控式鉛酸蓄電池組和高頻開關整流模塊,組屏布置于中控室。泵站設置一套不間斷電源,供計算機監控系統、視頻系統使用。(3)繼電保護系統:全站繼電保護均配置微機型保護。35 kV、10 kV 系統及電動機采用微機型保護測控一體化裝置,分散裝設在成套開關柜上。
改造完成后,除將泵站所采集的信息傳送給中央控制室外,還能夠傳送給上一級調度中心,以便為泵站機電設備的控制和檢修計劃的制訂提供原始數據。
由于禹門抽黃一級泵站地理位置特殊,主廠房一面緊鄰黃河,一面背靠山體,使得電氣設備布置空間受限。在分析了改造前現場實地情況后,綜合考慮了電氣線路走徑、電氣設備搬運、運行人員巡視路線等方面。電氣副廠房設備提出了兩種布置方案。
方案一:主、副廠房分開布置。副廠房距離主廠房約150 m,通過電纜溝連接。泵站副廠房為一層布置,主要設置有中控室、35 kV/10 kV 配電室、10 kV 變頻器室等。此方案電氣設備安裝檢修方便,主副廠房分開布局清晰,運行人員巡視方便,缺點是主副廠房距離150 米造成了線纜量增加,投資費用和損耗相應增加。
方案二:將10 kV 配電柜、變頻器、電容器以及低壓配電柜布置于主廠房安裝間層,主變壓器和35 kV 配電裝置布置于主廠房外,由于主廠房一面緊鄰黃河,一面背靠山體,加之還有一條通向場外的進場道路,使得主變壓器和35 kV 配電裝置只能占據山體一側,造成了山體開挖工程量大,費用高,加之主變壓器的布置造成安裝檢修不便。
以上兩種改造設計方案從使用功能上均可滿足使用要求。方案二布局緊湊,但土建開挖量較大,總體投資費用高,安裝檢修巡視不便。方案一布局清晰,安裝、巡視檢修方便,雖然造成了線纜投資費用和損耗有一定增加,但較之方案二更加合理。泵站擬改造的副廠房平面布置方案見圖1。

圖1 泵站擬改造的副廠房平面布置圖(尺寸單位:mm)
韓城禹門抽黃一級泵站電氣設備在長年運行中出現了絕緣老化、操作不便,自動化程度低等問題,存在安全隱患。通過更換主電動機、變壓器、高低壓成套柜以及增加綜合自動化系統,使電氣設備安全可靠,操作維護簡便以及節能、使用壽命方面的性能都有顯著提高,確保了泵站電氣設備的安全、可靠的長期運行。