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基于SimulationX的可調靜子導葉機械滯后效應系統仿真

2019-05-05 07:19:52王常亮邱明星李兆紅
航空發動機 2019年2期
關鍵詞:發動機因素故障

王常亮,邱明星,金 海,李兆紅,石 磊,袁 森

(中國航發沈陽發動機研究所,沈陽110015)

0 引言

壓氣機可調靜子導葉(Variable Stator Vane簡稱VSV)的調節控制,直接影響壓氣機的喘振裕度,其角度調節規律的設置,是保證多級高壓比壓氣機實現設計指標的重要技術手段[1-3],因此對于其角度的控制精度有嚴格要求。本項研究涉及的VSV調節系統為機械液壓式調節系統,在設計上具有技術原理成熟和可靠性高等優點,普遍應用于航空發動機上,如美國F16飛機配裝的F110-100發動機、俄羅斯Su-27飛機配裝的АД-31Ф發動機、波音777飛機配裝的GE90發動機等,均使用該類型調節控制系統,具有廣泛的應用基礎[4-7]。一般來說,使用上述調節系統的發動機,其VSV角度控制精度已經達到了相當高的水平,可滿足發動機的使用需求。但是大量發動機的使用經驗和統計規律顯示,個別發動機的VSV角度調節存在滯后量大的問題,導致發動機多次進行硬件更換和排故試車,造成較大的經濟損失。類似VSV機械滯后問題在國外相關研究[8]中也有提及,通過改進驅動方案后得以解決。對于本文研究的問題,盡管現象類似,但由于不存在非對稱變形影響因素,其故障模式有所區別;同時,由于并非批量發動機的共性問題,故障的出現有不確定性,影響因素復雜,且所涉及的控制系統、操縱機構等部件眾多,增加了研究的技術難度。

本文基于SimulationX系統仿真平臺[9-10],搭建了VSV角度閉環調節系統仿真模型,運用FMEA方法[11]進行計算分析及試驗驗證,確定VSV角度滯后的影響因素,提出改進優化方案。對設計技術的改進及設計流程優化具有較強的現實意義。

1 系統工作原理及問題現象

VSV角度閉環調節系統主要由控制器、執行操縱機構和反饋機構3部分組成,如圖1所示。其主要工作原理為依據發動機工作轉速狀態,控制器通過傳感器獲取轉速指令信號,并作為VSV角度控制的輸入,提供給控制器內部控制活門以形成控制偏差,高壓活門重新分配供給作動筒2腔的壓力,推動作動筒動作,進而帶動壓氣機導向葉片進行轉動。同時,反饋機構將VSV角度位置信息反饋給控制器,控制器通過比較理論位置與反饋信息,進一步通過內部杠桿機構減小控制偏差,逐步將VSV控制活門拉回到平衡位置,使VSV角度重新穩定在新的位置,實現按轉速變化的閉環控制。

根據統計結果,個別發動機的VSV角度控制存在滯后量大的現象(如圖2所示),導致發動機多次進行硬件更換和排故試車。國外發動機類似VSV機械滯后表現如圖3所示[8],主要原因為驅動方案引起的非對稱變形及機構摩擦阻力增大,通過改進驅動方案后,問題得以解決。但由于本文研究的對象,其驅動方案為雙作動筒對稱排布,故障模式與國外文獻描述的有所差別。由于影響因素復雜,且存在相關性,傳統的故障隔離試驗方法并不完全適用,而系統仿真不受硬件資源和加工周期等因素的限制,可以深入研究潛在的影響因素及其影響程度。

圖1 閉環調節控制原理

圖2 VSV滯后問題(無量綱)

圖3 國外某發動機VSV滯后現象及改進方案[8]

2 模型搭建及驗證

通過多學科系統仿真平臺SimulationX,并運用二次開發工具TypeDesigner對VSV角度調節系統搭建模型,其模塊主要包括控制器內的指令杠桿、反饋凸輪-杠桿、高壓分流活門、作動筒、反饋機構及氣動/摩擦負載模塊等元部件。具體系統模型如圖4所示。元器件模型相應結構尺寸按部件實際參數進行設置,動態輸入參數按試驗測量數據給定。

圖4 系統模型

以系統模型中的氣動/摩擦負載模塊為例,通過分析機構運動狀態,選取作動筒活塞作為受力分析對象,物理模型如圖5所示。

圖5 作動筒模型(SimulationX模型說明)

機構運動為穩態或勻速運動,此時活塞桿靜止或做勻速往復運動,作動筒2腔壓力產生的驅動力與VSV操縱機構受到的氣動力與摩擦阻力基本達到平衡狀態,建立轉速增加及降低過程的活塞受力平衡方程

式中:Fd1、Fd2分別為轉速增加、降低過程驅動負載力;Fa為發動機流路中的氣體在葉片上的氣動作用傳遞到活塞桿上的力;Ff為搖臂等機構的摩擦作用傳遞到活塞桿上的力。

分析活塞工作狀態,可得油壓驅動力與腔壓及活塞結構尺寸關系

式中:Fq1、Fq2分別為轉速增加、降低過程油壓驅動力;PA、PB分別為作動筒 2 腔腔壓;AA、AB分別為對應側活塞作用面積;Ag為活塞桿截面積。

其中腔壓可參考實際測量數據,活塞結構尺寸按實際情況給出,由于驅動負載Fd1、Fd2與Fq1、Fq2分別為作用力與反作用力,因此,聯立式(1)~(4)可初步估算出氣動力及摩擦阻力曲線,如圖6所示。

圖6 氣動力及摩擦阻力曲線(無量綱)

對搭建的系統仿真模型的有效性進行了驗證,將仿真計算結果與整機試驗實測結果進行對比,可以看到腔壓模擬(如圖7、8所示)和驅動力模擬(如圖9所示)計算結果與試驗實測數據有較好的一致性,說明該模型可以較好地反映VSV系統各模塊間的協調作用,且計算結果誤差較小,可以作為進一步故障因素分析工作的仿真計算基礎。

圖7 作動筒A腔壓力仿真及試驗結果(無量綱)

圖8 作動筒B腔壓力仿真及試驗結果(無量綱)

圖9 驅動力仿真及試驗結果(無量綱)

3 仿真計算及結果分析

以搭建的VSV閉環調節系統為研究平臺,運用FMEA方法,注入可能的影響因素進行仿真計算,分析可能的故障因素,確定問題故障模式。并通過上述分析,對VSV閉環調節系統的設計流程進行優化改進。

3.1 故障影響因素仿真分析

根據系統工作原理、內部結構組成及試驗測量情況,識別出的可能影響因素主要包括油路壓力異常、活門泄漏、機械結構剛度異常、活門特性分散度大等控制器因素,輸入輸出關系異常等反饋機構因素,以及摩擦阻力、驅動負載異常等操縱執行機構因素。

針對可能的影響因素,以搭建的系統仿真模型為平臺,逐一進行FMEA分析,計算結果見表1。

表1 故障因素影響計算

計算得到主要影響因素,包括驅動能力偏低、活門輸出特性分散度大及驅動負載偏大,進一步研究其產生原因,認為是由發動機個體差異或熱狀態差異導致的,因此在故障現象上表現出一定的不確定性。進一步對上述3方面主要因素進行疊加分析,復現了故障現象。

3.2 故障模式分析及驗證

根據仿真分析結果,結合實際試驗情況得到如下故障模式:首先,在實際試車過程中,在相同轉速下,控制器主泵后壓力與回油壓力存在一定的分散度,即控制器自身驅動能力有所差別,導致在某一時刻因驅動力不足使VSV角度滯后。隨著主機轉速進一步降低,驅動能力也隨之迅速降低,增大了VSV角度滯后的概率。其次,根據實測結果,控制活門自身的輸出特性也存在分散度,如果輸出特性偏差,則會加劇VSV角度的滯后程度。在驅動負載方面,發動機個體也存在差別,這主要反映在發動機個體的操縱機構靜態阻滯力差別、熱態摩擦阻力增加、氣動力差別3個方面。即存在發動機個體驅動負載偏大導致其與驅動能力匹配不佳的情況。對于發動機實際工作過程,如果只存在3.1節中的3種主要影響因素的1種,并不會引起VSV角度顯著滯后,如果疊加2種及以上誘發因素,則會出現明顯的VSV角度滯后情況。

為驗證上述分析,選取1臺發動機進行試驗。通過前期的部件測量及整機測試數據分析,認為該發動機的控制器驅動能力偏低、活門輸出特性較差和熱態驅動負載偏大。數值仿真過程按發動機熱態摩擦阻力增大后的評估結果進行設定,控制器回油壓力按實測數據給定突跳,活門輸出特性按附件出廠實測數據分散度給定,仿真結果與實際整機試驗結果吻合較好(如圖 10~12所示),故障現象得以復現。

圖10 VSV角度仿真及試驗結果(無量綱)

圖11 A腔壓力仿真及試驗結果(無量綱)

圖12 B腔壓力仿真及試驗結果(無量綱)

圖13 VSV調節系統設計流程優化

3.3 VSV調節控制系統設計流程優化

通過對上述故障問題的研究分析,發現VSV調節系統作為實現VSV角度閉環控制功能的載體,其傳統的設計流程不完善,需加以改進優化。主要從正向設計的角度出發,參考系統工程設計方法[12-15],對原有的設計流程改進優化(如圖13所示)。主要增加了以下環節:

(1)在控制器和執行機構的部件設計過程中,增加驅動能力及驅動負載匹配設計環節,并進行相應的負載模擬試驗和運動仿真評估,進一步通過聯合仿真進行初步評估;

(2)在控制器活門等關鍵部件的生產制造過程中,根據研究經驗,提出分散度控制要求;

(3)在執行機構方案設計過程中,應對熱態過程組件間的摩擦阻力增加情況予以考慮。

4 結論

通過系統仿真研究及試驗驗證,完成了VSV機械滯后問題的仿真模擬及故障模式驗證,基于分析驗證結果,得出以下結論:

(1)基于SimulationX軟件平臺搭建了VSV調節系統仿真模型,并完成了有效性驗證;

(2)通過FMEA分析,對VSV角度機械滯后效應的影響因素進行了系統仿真分析,得到了單一因素及疊加因素的影響評估結果。進而基于研究結論,提出了1種新的故障模式,并通過了整機試車驗證;

基于研究結論,對原有設計流程改進優化,對發動機VSV調節系統的設計過程具有較強的參考價值。

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