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緩凝混凝土在軌道交通工程HPE樁基中的應(yīng)用研究

2019-05-15 00:41:38張漢昌
關(guān)鍵詞:樁基混凝土施工

張漢昌

(中鐵十八局集團第四工程有限公司 天津 300222)

HPE[1](Hydraulic pressure、Perpendicular、Embed)是一種施工工法,叫液壓垂直插入法,是指采用全液壓套管機和自動定位器完成鋼管柱的吊裝、垂直插入和核心混凝土澆筑,并對鋼管柱進行適時保護的整套工法[2]。其中間樁柱HPE施工工序[3]:①灌注樁混凝土澆筑完成;②HPE垂直插入機就位對中;③調(diào)整HPE垂直插入機水平度;④吊裝鋼管柱;⑤HPE插入機液壓插入鋼管柱;⑥鋼管柱四周回填砂碎石;⑦下放鋼管柱內(nèi)鋼筋籠并澆注混凝土;⑧拆除送柱標準節(jié),HPE垂直插入機移位;⑨碎石或砂回填柱頂至地面拔除鋼護筒。 施工順序中灌注樁混凝土要求[4]:考慮插入永久性鋼管的需要,灌注樁的混凝土要有不小于36 h的緩凝時間,同時要求混凝土運輸至插入永久性鋼管柱時間段內(nèi)的坍落度不少于10 cm;混凝土運輸時間按l h計算,灌注時間按3~4 h計算,HPE垂直插入機就位按3 h計算。插入鋼管柱時間[5]按5~7 h計算,合計時間約14 h。考慮其他原因混凝土16 h后在不添加任何外加劑的情況下,二次攪拌坍落度應(yīng)不小于10 cm;為保證16 h后混凝土不分層離析有較好的和易性,粗骨料易采用5-25 mm連續(xù)級配的碎石。

1 工程概況

石家莊新客站地鐵站緊鄰石家莊新客站東側(cè),為2號線和3號線換乘站,3號線在上,2號線在下。2號線位于石家莊新客站與站東廣場之間,呈南北走向,為地下三層島式車站。3號線位于石家莊新客站站房和站東廣場地下停車場下,呈東西走向,與石家莊新客站東廣場合建,其中地下一層為石家莊站出站通道和站東廣場地下停車場,地下二層為3號線站廳層和站臺層。

因2號線開挖深度深、施工難度大及施工周期長,為滿足東廣場整體工期要求。根據(jù)目前的實際情況,需在2、3號車站換乘節(jié)點處施做臨時封堵樁(如圖1所示),將2號線車站分成三段(南段、換乘節(jié)點段、北段)施工,其中南段、北段負一層采用明挖順做法施工,負二、三層采用蓋挖逆做法施工,換乘節(jié)點段地下三層采用明挖順作法施工。蓋挖區(qū)立柱采用HPE工法進行施工。

2 試驗

圖 1 石家莊地鐵圍護結(jié)構(gòu)平面圖

2.1 試驗方案比選

石家莊新客站下城市軌道交通預(yù)留工程C標段2號線車站南北兩側(cè)HPE樁(32根)采用HPE工法施工,為滿足施工工藝要求, HPE樁對灌注樁的混凝土凝結(jié)時間有較高的要求。

水下灌注混凝土施工因不具備振搗條件,所以要靠混凝土自身重量產(chǎn)生流動。若混凝土的流動性較差,就會造成灌注困難、堵管,無法正常灌注,甚至?xí)霈F(xiàn)斷樁,引發(fā)質(zhì)量事故及較大的經(jīng)濟損失。工程要求混凝土在灌注前,坍落度適宜。同時,水下灌注混凝土要有較好的粘聚性和保水性,以防止在灌注過程中,因混凝土的離析、泌水出現(xiàn)的碎石在導(dǎo)管中局部集結(jié)造成“卡管” 而引發(fā)質(zhì)量事故。混凝土必須要有一定緩凝時間,同時要求混凝土出場時間至插入永久性型鋼柱時間段內(nèi)混凝土的坍落度適宜(混凝土運輸時間按1小時計算,混凝土灌注時間按3-4小時計算,HPE垂直插入機就位按3小時計算,插入型鋼柱時間按5-7小時計算,合計時間約14小時)。

水下灌注樁基緩凝混凝土一方面要求混凝土早期要有較長的凝結(jié)時間,另一方面混凝土又必須有足夠的后期強度,根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求,水下灌注樁基緩凝混凝土必須達到設(shè)計強度的1.15倍,因此設(shè)計了三種方案進行比選。

方案一:普通混凝土中外摻緩凝劑

表1 外摻緩凝劑方案實驗結(jié)果

選用經(jīng)工程實踐效果較好的配合比作為基礎(chǔ)配合比,在此配合比中外摻加入CA-100B型緩凝劑,調(diào)整緩凝劑的摻入量為0.5%,1.0%,1.5%進行對比試驗。實驗過程及結(jié)果如下表1、圖2所示。

圖2 混凝土和易性測試

從試驗結(jié)果中可知,通過外摻緩凝劑能有效延長混凝土的凝結(jié)時間,但隨著緩凝劑摻量的增加混凝土坍落度逐漸增大,外摻量超過一定限度時和易性變差,混凝土凝結(jié)時間不再繼續(xù)增長。但即使凝結(jié)時間最大值為16.5小時,仍不能滿足14小時時混凝土坍落度大于120mm。因此不予采用這種方案一。

方案二:增加現(xiàn)有減水劑用量。

選用方案一中的基礎(chǔ)配合比,采用AN4000聚羧酸高性能減水劑,摻量調(diào)整范圍為2.0%、2.2%、2.5%、3.0%。具體試驗結(jié)果如下表2所示:

表2 減水劑摻量調(diào)整實驗結(jié)果

經(jīng)過上述試驗發(fā)現(xiàn),單純增加減水劑摻量效果要比方案一中外摻緩凝劑的效果還差,同樣存在達到一定限度后,隨著摻量的增加混凝土和易性變差,當摻量增大到3.0%混凝土泌水嚴重,存在離析現(xiàn)象,且14小時時坍落度已不滿足目標要求。故方案二不予采用。

方案三:采用復(fù)合型外加劑配制C40緩凝混凝土。

根據(jù)以上兩種方案的結(jié)果,將方案調(diào)整為通過摻加復(fù)合型外加劑來達到試驗預(yù)期效果。結(jié)合石家莊地方材料的特點,采用摻入復(fù)合型高效減水劑配制緩凝混凝土。通過對水膠比、水泥用量和砂率等影響混凝土強度和工作性能的因素分析,確定出混凝土的配合比。

2.2 原材料

水泥(P.O 42.5),購自鹿泉市金隅水泥廠;細骨料,采用河北正定Ⅱ區(qū)中砂;粗骨料,采用井陘生產(chǎn)的5-25mm連續(xù)級配的碎石;摻合料,使用的是石家莊上安Ⅰ級粉煤灰和冀泰S95礦粉;外加劑,采用YD-A2混凝土復(fù)合型外加劑。

2.3 配合比設(shè)計

根據(jù)《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》(JGJ 55-2011)進行了C40混凝土基準配合比計算。基準配合比為水膠比W/J=0.37,水泥∶細骨料∶粗骨料∶粉煤灰∶礦粉∶外加劑∶水=289∶783∶997∶101∶69∶14.2∶160。

根據(jù)基準配合比試拌了20 L拌合物,其坍落度為210 mm,滿足施工和易性要求,且粘聚性及保水性均良好,體積密度為2413 kg/m3。在基準配合比的基礎(chǔ)上增減0.05的水膠比,同時砂率增減1%,得到以下配合比,如表3所示:經(jīng)過試配,結(jié)果如表4所示。

表3 不同水膠比每立方米混凝土材料用量

表4 不同水膠比條件下試配結(jié)果

由實驗結(jié)果可知,調(diào)整水膠比以后,坍落度增大,凝結(jié)時間延長、強度雖有所降低,但仍能滿足工程要求(如圖3、4所示)。水膠比增大影響著混凝土的強度、耐久性、和易性。對于預(yù)拌混凝土來說,由于是集中攪拌,生產(chǎn)用混凝土配合比是在原設(shè)計配合比的基礎(chǔ)上,按砂石含水率和砂含石率調(diào)整后形成的生產(chǎn)配合比輸入計算機,經(jīng)準確稱量各原材的用量后攪拌生產(chǎn)的,能保證混凝土的質(zhì)量要求。

圖3 0h時混凝土和易性情況

圖4 14h后混凝土和易性情況

2.4 結(jié)果分析并確定配合比

在試配結(jié)果基礎(chǔ)上,根據(jù)經(jīng)濟性比選來最終確定工程最終采用的配合比,比選內(nèi)容如表5所示。根據(jù)表5的比選結(jié)果,綜合試配試驗結(jié)果,能夠滿足施工質(zhì)量又經(jīng)濟合理的配合比為水膠比0.37,即水泥∶細骨料:粗骨料∶粉煤灰∶礦粉∶外加劑∶水=289∶783∶997∶101∶69∶14.2∶160。并將此配合比作為石家莊新客站下城市軌道交通預(yù)留工程施工中,C40緩凝混凝土樁基的施工配合比。

表5 配合比經(jīng)濟性比選表

3 工程應(yīng)用

石家莊新客站下城市軌道交通預(yù)留工程在施工中使用了C40緩凝混凝土樁基,成功將型鋼柱插入緩凝混凝土樁基中,并且澆筑過程中都進行了坍落度檢測,緩凝效果及和易性控制良好,沒有出現(xiàn)很大變化,始終保持平穩(wěn)(如圖5、6所示)。待型鋼柱順利插入樁基后,對緩凝混凝土的凝結(jié)時間進行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示符合初期設(shè)定目標要求,整個過程HPE樁基的專業(yè)施工設(shè)備使用效率較高,施工過程未出現(xiàn)工期延誤現(xiàn)象。第三方實驗室出28天抗壓強 度超過了46MPa,達到了試驗配合比強度要求。

圖 5 緩凝混凝土施工

圖 6 型鋼柱順利插入緩凝混凝土樁基

實際施工數(shù)據(jù)與試驗數(shù)據(jù)對比如表6所示。實際澆筑緩凝混凝土的凝結(jié)時間較試驗階段采集的數(shù)據(jù)短,28天抗壓強度略高,分析可能施工現(xiàn)場的溫差變化較試驗室內(nèi)溫差變化大,另外實際施工時大方量混凝土產(chǎn)生的水化熱較試驗室內(nèi)拌制混凝土產(chǎn)生的水化熱多,從而導(dǎo)致混凝土強度有所提高。在后續(xù)樁基的施工中發(fā)現(xiàn)晝夜溫差對混凝土和易性有一定影響,根據(jù)實際情況在施工現(xiàn)場對混凝土微調(diào),保證了HPE樁基順利完成。

表6 實際施工數(shù)據(jù)與試驗數(shù)據(jù)對比表

4 結(jié)論

軌道交通工程HPE樁基工程造價遠高于普通樁基,且HPE樁基對施工質(zhì)量要求極為嚴格,一旦緩凝混凝土凝結(jié)時間過短,會造成型鋼柱無法插入樁基中,將直接導(dǎo)致該樁基作廢,其后果將極其嚴重,會造成嚴重的經(jīng)濟損失。因此,從灌注樁的混凝土澆筑完成至型鋼柱下插至設(shè)計標高和位置這段時間混凝土不能凝結(jié);并且混凝土凝結(jié)時間不宜過長,一旦凝結(jié)時間過長,會造成型鋼柱穩(wěn)定設(shè)備占用時間過長,影響工程工期。故使混凝土具有足夠的緩凝時間是該工法順利使用的關(guān)鍵所在。使用緩凝混凝土作為樁基材料,可保證型鋼柱很好的插入緩凝混凝土樁基中,緩凝混凝土的凝結(jié)時間符合初期設(shè)定目標要求,滿足了HPE工法的正常實施。

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