趙永景
摘 要:為了推動工業發展,保證氧化鋁生產質量與效率,需要合理應用管式降膜蒸發器,并對其進行改造。首先介紹管式降膜蒸發器設備以及運行原理,對其進行理解,其次分析了目前設備的運行現狀,明確以雙流程技術進行改造的必要性,再次闡述了管式降膜蒸發器雙流程技術在氧化鋁生產中的應用,最后則總結了改造之后的蒸發器在氧化鋁生產中應用的作用,了解到這一改造的優勢,并且得出結論,使用管式降膜蒸發器進行氧化鋁生產,無論是生產效率還是成本都有重要意義。
關鍵詞:管式降膜蒸發器;雙流程技術;氧化鋁;料液
中圖分類號:TF821 文獻標志碼:A
管式降膜蒸發器在氧化鋁生產過程中應用,最為直接的目的是可以將氧化鋁蒸發期間形成的多余水分去除,從而獲得滿足質量要求的堿液,以此來配置氧化鋁生產需要的生料漿。實際組織氧化鋁生產工作時,由于生產波動這一因素,可能導致蒸發器無法支撐負荷的正常運行,出現蒸發器頻繁的開?,F象,增加設備的能耗。為了將這一問題解決,需要將管式降膜蒸發器的運行模式更改為雙流程,在氧化鋁生產的過程中實現節能降耗。
1 管式降膜蒸發器設備與運行原理
管式降膜蒸發器主要是以立式管殼式換熱器結構為主,工作壓力設置為常壓,殼程則是采用加熱流體,管程是物料。設計管式降膜蒸發器的過程中,一般設計人員需要對設備主體材料、布液裝置、管板結構等幾個方面予以考慮,將設備性能最大程度地體現出來。管式降膜蒸發器運行過程中,原理如下:將料液加入蒸發器內,添加料液一般在蒸發器的頂部,當蒸發原液添加到蒸發器之后,料液會沿著循環管道將其傳輸到蒸發器頂部位置的布膜器中,布膜器可以將料液輸入所有加熱管內壁,使溶液順延加熱管內壁下降,料液為膜狀液體。期間料液會在熱的作用下沸騰蒸發,汽液兩相混合之后形成的物體流入加熱室內設置的汽液分離室當中,隨后再通過二次蒸汽以及汽液分離室內的霧沫分離器將其排出,此時溶液就會在尖底部的循環泵、循環管道作用下,被傳輸到加熱室頂部位置的布膜器當中,通過加熱管受熱實現料液的循環蒸發,從而增加其濃度,最終匯集到蒸發器的底部就可以獲得濃縮液。管式降膜蒸發器本身有極高的傳熱效率,物料受熱時間也比較短,憑借這些優勢在各個領域得到廣泛應用,象食品行業、醫藥行業以及輕工行業等,尤其是輕功行業,可以被用于水、有機溶媒溶液蒸發濃縮、廢液處理等相關流程。
2 管式降膜蒸發器運行現狀
管式降膜蒸發器投入生產隊列之后,有關部門和技術人員對其進行了改進,確保蒸水量能夠滿足設計規定要求。此外,氧化鋁產量和物料發生了一定的變化,管式降膜蒸發器在其運行過程中也隨之出現了一定的改變。象某企業針對管式降膜蒸發器的蒸水量、運行周期展開實驗,1月份的蒸水量為200.53 t·h-1,運行周期為33天,從2月份開始蒸水量逐月降低,分別為195.36 t·h-1、189.52 t·h-1、173.11 t·h-1、166.69 t·h-1、158.22 t·h-1、146.18 t·h-1,運行周期也不斷減少,從2月份開始分別為32天、31天、30天、28天、28天、27天。通過以上數據可知,管式降膜蒸發器的蒸水量相繼減少,最低一個月只有146.18 t·h-1,無法滿足設計產能要求。運轉周期也從1月份的30天逐漸減少到27天,經過分析可以確定其根本原因,即一效加熱器結疤速度加快,影響到傳熱性能,從而導致蒸水量減少。
3 管式降膜蒸發器雙流程技術在氧化鋁生產中的應用
應用雙流程技術對管式降膜蒸發器進行改造,為組織平衡開車提供便利。在種分母液蒸發期間,可以將一效結疤清除,并且達到一套種分蒸發器停開的效果,有利于節省電汽。 第二,立足于管式蒸發器實際情況,必須要對蒸發器進行改善,使蒸發效率達到最大,將一效加汽壓力方面存在的問題及時解決,保證加汽操作不受限,蒸汽量按照需求進行調整,確保一效液室壓力超過0.035 MPa,并且提高蒸發器進出料量的均衡性,如此就可以按照生產液量的具體狀況對蒸發器操作方案進行調整,最大程度地提升蒸水性能,減少汽耗。
結合以上分析,某企業內的專業技術人員研究之后制定了如下方案:首先,將管式降膜蒸發器調整為二段進料,碳種則采用同時蒸、一至三效加閃蒸蒸種分以及四至六效蒸碳分幾種;其次,由新蒸汽管道到四效技術,連接型號為DN100的蒸汽管道,方便四效二次蒸汽缺失時及時補充;最后,四效過料泵的出口連接一條型號為DN200寸管道,并且將其與出料備用泵的進口相連接,達到碳分四效出料的成效。設備經過改進之后,管式降膜蒸發器依然采用蒸發碳分原液,結合種分原液的實際狀況對其展開調整,保證碳種分原液均衡性。
4 管式降膜蒸發器雙流程技術在氧化鋁生產的作用
4.1 運行方面
管式降膜蒸發器應用雙流程技術進行改進之后在氧化鋁生產中應用,期間的一次試車環節成功,碳種分二段混蒸過程中,所有參數的控制均非常穩定,提高了一效液室壓力、加汽量、進料量、蒸水量,且汽耗也得到優化。由此可見,蒸發器改造之后獲得了滿意的運行效果,具體表現為以下幾個方面:第一,加汽量、進料量和蒸水量不斷提升,改造之前一效液室壓力為0.013 MPa,改造之后增加為0.048 MPa,加汽量從改造之前的35.8 t·h-1增加到45.2 t·h-1,進料量從改造之前的260 m3·h-1增加到350 m3·h-1,蒸水量從改造前的136.1 t·h-1增加到185 t·h-1,運行效率提高的過程中汽耗有所降低,從之前的0.258 t-汽·t-回水-1降低至0.245 t-汽·t-回水-1;第二,設備的運轉周期得到延長。管式降膜蒸發器的創新與改造需要在洗罐運行之后進行,在改造的過程中持續運行時間延長,與改造前相比變化十分顯著。
4.2 經濟效益方面
4.2.1 運行周期延長增加經濟效益
管式降膜蒸發器的運轉周期不斷延長,使清檢作業的次數減少,進而節省了相關費用,具體計算主要分為2個方面:第一,清檢費用;第二,每年清檢次數;第三,包括人工、水電等在內的其他費用。經過計算之后,了解到運行周期的延長對于經濟效益的影響是非常明顯的。
4.2.2 蒸水單耗減少增加經濟效益
管式降膜蒸發器改造之后,蒸水單耗也有減少,如果每噸蒸汽的價格為100元,管式運轉率為75 %,那么企業每年可以節省非常多的成本。
5 結語
綜上所述,管式降膜蒸發器應用雙流程技術進行改造,并且將其應用在氧化鋁生產當中,可以有效提高生產效率以及設備協調生產性能,減少成本投入,減輕了作業人員的勞動強度與工作量,保證其人身安全的同時,也貢獻了巨大的社會效益和經濟效益。
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