(中國石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化分公司,黑龍江 哈爾濱 150056)
近年來,煉油廠加氫裝置由于原料和新氫中氯含量偏高,設備結鹽積垢、腐蝕造成的非計劃停工有增多的趨勢,加氫裝置鹽垢腐蝕問題受到了高度重視。某石化公司4套加氫裝置能否安全運行,直接影響著全廠的物料平衡和產品質量,因此加強對加氫裝置結鹽腐蝕的工藝管控工作顯得尤為重要[1]。
某石化公司0.8 Mt/a加氫裂化裝置,2009年9月投產,運行至2011年8月發(fā)現裝置循環(huán)氫量下降至50 000 m3/h,僅為正常生產時的三分之一。經過采樣與技術分析后發(fā)現:新氫自重整再接觸而來,再接觸低溫脫氯劑發(fā)生氯穿透,導致氫氣中含有大量氯,進入加氫裂化后在混氫點閥門處結鹽(見圖1結鹽點①),從而導致循環(huán)氫量大幅下降。2011年11月對低溫脫氯劑進行更換后,裝置循環(huán)氫量恢復正常,但是裝置出現脫丁烷塔頂酸性氣量變大。經過分析初步判定為反應深度大造成的酸性氣量變大。為了解決脫丁烷塔頂酸性氣外送困難的生產難題,2012年3月利用D-2201頂朝天放空配線至壓控調節(jié)閥前,解決了脫丁烷塔頂酸性氣外送困難的難題,但是發(fā)現脫丁烷塔頂回流罐D-2201頂燃料氣中氫體積分數由20%增至50%。經過再次分析后發(fā)現:脫丁烷塔頂氣外送困難的真正原因是E2102管束發(fā)生結鹽腐蝕(見圖1:結鹽點②)導致?lián)Q熱器管束泄漏,反應產物含氫氣體竄至脫丁烷塔造成塔頂氣相氫含量變大。2012年7月裝置大修期間將反應產物與低分油換熱器E-2102/A/B(螺紋鎖緊環(huán)式換熱器)返回某重型裝備股份有限公司維修,廠家將換熱器解體后發(fā)現管束與管板接口處出現腐蝕和開裂現象,管束腐蝕泄漏嚴重 (見圖2和圖3),其中E-2102A堵管32根和E-2102B堵管2根,經堵管、補焊處理后繼續(xù)使用,2013年裝置檢修中將換熱管束由15CrMo升級為雙相鋼2507(見圖4)[2-4]。

圖1 加氫裂化裝置發(fā)生結鹽腐蝕部位

圖2 E-2102管內壁腐蝕

圖3 E-2102管束殘留的結晶體

圖4 更換后的管束
加氫裝置通過碳氫化合物的雜質原子與氫反應來凈化煉油產品。氮轉化為NH3,氯化物轉化為HCl,而加氫裝置的目標是使得這些反應充分完成,因此這些無機產品會在反應器流出物中形成鹽床。從裝置物料分析中,尋找氯化銨形成的原因[5-7]。脫氯罐氯穿透前、后加氫裂化裝置新氫分析結果見表1。加氫裂化裝置循環(huán)氫分析結果見表2。煉油廠原油總氯含量分布見圖5。常減壓蒸餾裝置電脫鹽前后總氯對比見表3。煉油廠各組分氯分布見表4。氫油比對氯化銨結晶溫度的影響見圖6。

表1 氯穿透前后加氫裂化裝置新氫分析
由表1和表2可以看出,結鹽點①結鹽的原因是:
(1)加氫裂化裝置采用的新氫是來自重整再接觸,再接觸低溫脫氯劑發(fā)生氯穿透,導致氫氣中含有HCl;
(2)加氫原料中含有的氮元素,經過脫氮反應后生成NH3并進入循環(huán)氫系統(tǒng)中;
(3)新氫和循環(huán)氫混合后進入混氫點,當溫度降至氯化銨結晶溫度時,氯化銨在一定條件下就會結晶析出,沉積在管道表面,最終導致結鹽點①出現氯化銨結晶體。

表2 加氫裂化裝置循環(huán)氫分析

圖5 煉油廠原油總氯含量

項 目試樣1試樣2w(脫前Cl)/(μg·g-1)2021w(脫后Cl)/(μg·g-1)108

表4 煉油廠各組分氯分布 μg/g

圖6 氫油比對氯化銨結晶溫度的影響
由圖5和圖6,表3和表4可以看出,結鹽點②結鹽的原因是:
(1)煉油廠原油中總氯包含有機氯和無機氯,原油自身存在的有機氯化物,無法通過電脫鹽有效地去除;
(2)有機氯化物在高溫高壓及氫氣存在的條件下,會生成HCl,有水存在時具有較強的腐蝕性。其加氫反應機理如下:

(3)結鹽點①導致循環(huán)氫量大幅下降期間,裝置氫油比、氫分壓下降,加劇了結鹽點②的結鹽;
(4)加氫裝置原料中氯、新氫中氯超過設計指標,導致結鹽溫度升高,加劇了結鹽點②的結鹽;
(5)在有水蒸氣的環(huán)境下,氯化銨很容易吸潮,電離呈酸性,引起氯化銨垢下腐蝕,E2102原設計管束材質級別低,抗氯腐蝕能力弱,加劇了管束泄漏。
控制加氫原料、氫氣中的氯化物含量是抑制氯化銨沉積和腐蝕的最根本的方法。通過對比,NH3是普遍存在的,并且不能從加氫工藝中去除。必須對加氫原料進行腐蝕介質設置報警值,加氫原料設防值見表5。

表5 加氫裝置原料油預警值
目前該石化公司4套加氫裝置原料氯質量分數普遍超過2 μg/g,根據氯分布規(guī)律以及結鹽相關因素,影響較大的是0.8 Mt/a加氫裂化裝置和0.5 Mt/a柴油加氫改質裝置。在原油中有機氯不能根本降低前采取措施:對于0.8 Mt/a加氫裂化裝置反應流出物,在原料氯質量分數小于3 μg/g的情況下,由于存在氯化銨結鹽風險最嚴重的部位為換熱器E-2102A/B及其以后的管線設備,因此可以采取間歇注水的方式減緩;對于0.5 Mt/a柴油加氫改質裝置,在原料氯質量分數小于10 μg/g的情況下,由于存在氯化銨結鹽風險,最嚴重的部位為換熱器E-303及其后面的管線設備,因此可以采用間歇注水的方式減緩[8]。
用水沖洗銨鹽是最普遍的物理方法,方法簡單,見效快。注水量和水的均勻分布特性是兩個需要考慮的重要因素,如果水量不足,所有的水可能閃蒸,這樣就沒有水來溶解氯化銨沉積物,再加上氯化銨沉積物受潮,當存在導電水膜時,形成了完整的腐蝕電池,將加劇腐蝕。注水需要保證均勻分布,一般在高壓空冷器前總管、高壓換熱器前進行注水,保證總注水量的 25%在注水部位為液態(tài),并控制高分水NH4HS質量分數小于4%。注水水質一般為除氧水或臨氫系統(tǒng)凈化水(用量最大不能超過注水量的50%),也可根據實際腐蝕情況在高壓空冷前注入緩蝕劑,可與高壓注水共同加注,注水水質應滿足表6的要求。

表6 水洗水的質量參數
當系統(tǒng)溫度低于氯化銨結鹽溫度時會析出NH4Cl??刂葡到y(tǒng)操作溫度高于理論結鹽溫度5 ℃以上,通過暫時升高系統(tǒng)溫度來清除結鹽,其目的是使固體鹽升華。結鹽溫度計算方法如下:
Kp(NH4Cl)=[PHCl]×[PNH3]
Kp(NH4Cl)=[NH3氣的摩爾數×HCl氣的摩爾數×(操作壓力)2]/(氣態(tài)總的摩爾數)2
計算出的Kp(NH4Cl)值,對照API 932B附表(見圖7)查詢結鹽溫度。

注:攝氏度(華氏度-32),1 psia=6 894.76 Pa
結鹽溫度計算出來后,通過打開換熱器冷旁路,保證換熱器溫度高于結鹽溫度,保證結鹽點后移至注水點之后,降低結鹽風險;但這樣調整后裝置能耗會有所增加。
判斷換熱器結鹽的另一個方法是,通過換熱器壓力降、換熱器換熱效率以及高壓竄低壓分析等方法綜合判斷換熱器結鹽。建立換熱器壓力降監(jiān)測臺賬,監(jiān)控脫丁烷塔氣相組成變化,結合Kp(NH4Cl)值和結鹽溫度,控制好注水、注劑,通過工藝調整確保結鹽腐蝕在可控范圍內。
(1)對于加氫裝置反應器流出物后設備的氯化銨腐蝕,完全依靠設備材質升級不能阻止因氯化銨沉積帶來的腐蝕;
(2)通過限制受影響物料中的氯含量,可以抑制氯化銨沉積和腐蝕;
(3)使用水洗和注劑等手段,是抑制氯化銨沉積和腐蝕的最有效的方法;
(4)通過實施換熱部分工藝設計中的溫控方案,結合控制結鹽溫度,保證結鹽點后移至注水點之后,限制氯化銨結鹽點前移;
(5)在設備材質和工藝條件確定的情況下,工藝防腐蝕顯得非常重要。