宮偉基



摘 要:通過(guò)化學(xué)成分分析、金相分析和機(jī)械性能試驗(yàn),對(duì)某300MW機(jī)組鍋爐中溫再熱器泄漏原因進(jìn)行分析,認(rèn)為泄漏原因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)過(guò)熱,提出了相應(yīng)的處理防范措施。
關(guān)鍵詞:中溫再熱器;泄漏;分析
中圖分類號(hào):TK229.66 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)08-0169-02
1 設(shè)備概況
某公司1號(hào)鍋爐系東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司設(shè)計(jì)制造的DG1025/18.2-Ⅱ6型亞臨界一次中間再熱、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、輕型爐墻、п型露天布置的單汽包燃煤鍋爐,于1999年10月投入運(yùn)行。
再熱器系統(tǒng)按蒸汽流程依次分為壁式再熱器、中溫再熱器、高溫再熱器。壁式再熱器單排豎直布置在爐膛上部大屏區(qū),緊貼在前墻和側(cè)墻水冷壁管向火面上。中溫再熱器布置在水冷壁折煙角上,共32片,管子橫向節(jié)距S1=457.2mm,管子縱向節(jié)距S2=70mm,每片由14根管子繞成,規(guī)格Φ60×4(其中每片的后數(shù)第9-12根與高溫再熱器過(guò)渡位置采用大小頭變徑為Φ51×4)。夾持管下彎頭及出口最外圈為T91、入口段外4根和內(nèi)1、2圈為12Cr1MoV,其余為15CrMo。高溫再熱器位于中溫再熱器后側(cè)的水平煙道斜坡區(qū)域,由中溫再熱器每片分成兩片,共64片,每片由7根管子繞成U型。中溫再熱器與高溫再熱器間的結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
2 泄漏情況
2015年8月3日11:23,#31機(jī)組A/B引風(fēng)機(jī)指令突然增大至92.3%/82.3%,電流181.1/183.3A,同比前一日相同負(fù)荷工況下A/B引風(fēng)機(jī)指令上漲約12%,電流增加17-19A。補(bǔ)水量增加至70t/h,煙溫同比增加30℃,就地檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐有泄漏聲,判斷為屏式過(guò)熱器、中溫再熱器區(qū)域泄漏。
停運(yùn)后進(jìn)入爐內(nèi)檢查,發(fā)現(xiàn)中溫再熱器自B向A數(shù)第13屏、爐后向爐前數(shù)第12根(編號(hào)13-12,下同)直管(管子規(guī)格為Φ60×4,材質(zhì)為15CrMo)彎頭上約3米處泄漏(該管從U型彎入口處至出口段頂棚處均存在脹粗現(xiàn)象),并造成該屏附近3根直管和第14屏4根直管泄漏,該兩屏其它15根直管吹損超標(biāo),其中第14屏爐后向爐前數(shù)第17和18根直管跳出管排造成下部U型彎變形。
管子初始爆口不大,邊緣為鈍邊,爆口附近有很多平行于爆口的軸向裂紋,且爆口附近脹粗明顯,靠近爆口附近的最大管徑達(dá)到了Φ70mm,從宏觀形貌看,屬于典型的長(zhǎng)期過(guò)熱爆口,見(jiàn)圖2。
3 檢查及取樣檢驗(yàn)
3.1 宏觀檢查情況
對(duì)與泄漏管對(duì)應(yīng)的高再及中再其它管子進(jìn)行宏觀檢查,未發(fā)現(xiàn)外表面存在明顯的氧化皮及軸向裂紋,蠕脹測(cè)量未發(fā)現(xiàn)異常。
3.2 異物排查情況
(1)經(jīng)割除中溫再熱器13-12泄漏管下部U型彎后,檢查未發(fā)現(xiàn)管內(nèi)存在氧化皮或脫落跡象,未發(fā)現(xiàn)其它異物;
(2)對(duì)中溫再熱器13-12及相對(duì)應(yīng)的高溫再熱器管進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;
(3)對(duì)中溫再熱器入口聯(lián)箱及高溫再熱器出口聯(lián)箱割開(kāi)封頭進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)聯(lián)箱內(nèi)部有異物;割開(kāi)中溫再熱器入口聯(lián)箱出口管及高溫再熱器出口聯(lián)箱入口管檢查,未發(fā)現(xiàn)管徑局部變小及異物;
(4)在爐頂大包內(nèi),中溫再熱器出口管徑由Φ60×4變徑至Φ51×4,至高溫再熱器入口又由Φ51×4變徑至Φ60×4,經(jīng)對(duì)以上管子割除后,未發(fā)現(xiàn)管內(nèi)存在異物或局部通流截面變小的情況。
3.3 壁溫曲線查閱情況
中溫再熱器測(cè)點(diǎn)安裝在B側(cè)第3、8、13、17、22、28屏最外圈的出口段T91出口管上,各測(cè)點(diǎn)壁溫曲線未見(jiàn)超溫現(xiàn)象。7月27日啟機(jī)后最高壁溫527℃,而中溫再熱器報(bào)警壁溫為545℃,運(yùn)行溫度遠(yuǎn)低于低于報(bào)警溫度,查閱2014年1月至2015年3月份運(yùn)行曲線,未見(jiàn)超溫現(xiàn)象。同時(shí),自2011年10月整體優(yōu)化以來(lái),因汽機(jī)通流改造,#31爐冷再溫度較以前低約10-15℃,造成再熱蒸汽出口溫度一直偏低,2014年平均溫度為518.91℃,因此排除了中溫再熱器整體超溫的可能性。
本次泄漏管未安裝壁溫測(cè)點(diǎn),不排除存在超溫現(xiàn)象而未檢測(cè)到的情況。
3.4 取樣檢驗(yàn)結(jié)果
對(duì)泄漏的13-12和相鄰管段13-11、14-12取樣,進(jìn)行化學(xué)成分分析、金相分析和力學(xué)性能試驗(yàn)。
3.4.1 化學(xué)成分分析
對(duì)泄漏管及附近的三段管子進(jìn)行光譜分析,母材的化學(xué)成分測(cè)試結(jié)果滿足《GB 5310-2008高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》對(duì)15CrMo材料的成分要求,材質(zhì)符合要求,排除了錯(cuò)用材質(zhì)的因素。
3.4.2 金相分析
采用化學(xué)拋光方法進(jìn)行拋光,用3%硝酸酒精溶液進(jìn)行腐蝕,按照《DL/T787-2001火電廠用15CrMo鋼珠光體球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評(píng)判,距離爆口1米的脹粗管金相組織為鐵素體+極少量珠光體+碳化物,珠光體區(qū)域形態(tài)特征基本消失,碳化物在境界聚集,珠光體球化等級(jí)4.5級(jí),如圖3。13-11金相組織為鐵素體+珠光體+碳化物,珠光體區(qū)域形態(tài)特征較完整,層片狀碳化物部分分散,部分碳化物成粒狀,珠光體球化等級(jí)2.5級(jí),如圖4。14-12金相組織為鐵素體+珠光體+碳化物,珠光體區(qū)域形態(tài)特征完整,層片狀碳化物開(kāi)始分散,珠光體球化等級(jí)2級(jí),如圖5。
3.4.3 拉伸試驗(yàn)
依據(jù)GB/T228.1-2010《金屬材料拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法》,對(duì)試樣進(jìn)行拉伸性能試驗(yàn),三個(gè)拉伸試樣均在標(biāo)距內(nèi)斷裂,拉伸數(shù)據(jù)有效,結(jié)果見(jiàn)表1。從表中可見(jiàn),泄漏管段抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)值;其余兩根管子機(jī)械性能指標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
4 原因分析
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查及取樣分析結(jié)果,認(rèn)為中溫再熱器管本次泄漏原因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)過(guò)熱。因脹粗及泄漏僅發(fā)生在單根管子上,其它管未發(fā)現(xiàn)過(guò)熱及超溫現(xiàn)象,排除了煙溫高及設(shè)計(jì)因素造成的泄漏,確定泄漏是因蒸汽側(cè)流量低導(dǎo)致的,致管壁長(zhǎng)時(shí)間小幅度超溫運(yùn)行,材料老化,機(jī)械性能下降,無(wú)法滿足繼續(xù)運(yùn)行的要求。
5 結(jié)語(yǔ)
本次中溫再熱器泄漏原因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)過(guò)熱,盡管經(jīng)過(guò)全面檢查未發(fā)現(xiàn)異物,但更換管子后應(yīng)在該管圈增加壁溫測(cè)點(diǎn),監(jiān)控壁溫變化,發(fā)現(xiàn)壁溫異常時(shí)進(jìn)行進(jìn)一步分析檢查。
參考文獻(xiàn)
[1] 國(guó)家能源局.火電廠用15CrMo鋼珠光體球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn):? ? DL/T 787-2001 [S].中國(guó)電力出版社,2001.
[2] 江范清,胡文龍,奚杰峰.12Cr1MoV鋼末級(jí)再熱器管失效分析[J].金屬熱處理.2015,(4):190-193.
[3] 臧效軍.火電廠高溫過(guò)熱器泄漏的原因與預(yù)防[J].國(guó)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào).2014,17(6):65-67.