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基于川崎機器人的激光釬焊打磨應用

2019-06-24 12:28:30
制造業自動化 2019年2期
關鍵詞:焊縫檢測

(長安福特汽車有限公司杭州分公司,杭州 311228)

0 引言

20世紀80年代中期,激光焊接作為新技術在,歐洲、美國、日本得到了廣泛的關注[1]。激光焊接技術與傳統的焊接技術相比,具有能量密度高、變形小、熱影響區窄、焊接速度高、易實現自動生產等優點,近年來已成為金屬材料加工與制造的重要手段,并越來越廣泛地應用在汽車、航空航天、國防工業、造船、核電設備等領域[2]。

激光釬焊應用于汽車制造,能夠加強生產線的自動化,對于車型改造和升級十分有利。激光釬焊車身頂蓋,不僅可縮短原制造所需要的點焊時間,同時也節省后續密封條工序。

為使激光釬焊后焊縫表面更加平滑均勻,且便于其后續工位的噴涂油漆。國外汽車制造商通常會在激光釬焊后增加打磨工位,利用特殊磨料制成的打磨片高速自轉,并與激光釬焊焊縫摩擦而去除焊縫表面的魚鱗紋、鋸齒邊等缺陷。國內汽車廠近幾年隨著合資品牌高端車型不斷引進,漸有相關應用,但由于使用自動打磨工藝對于車身精度要求高,同時出于成本考慮,并未得到大規模應用,仍以人工返修為主。本文從某款SUV車型頂蓋激光釬焊后的自動打磨工藝入手,詳細介紹設備組成及控制方法,進行工藝參數研究,對該工藝的推廣應用具有重要的理論和實踐指導意義。

1 激光釬焊打磨工位布局及主要設備

1.1 工位布局

激光釬焊打磨工位通常位于頂蓋焊接工位之后、人工檢查工位之前,工位布置如圖1所示。激光釬焊打磨工位通常有打磨頭(機器人)、除塵設備、光柵等。

圖1 激光焊工位布置圖

1.2 主要設備及參數

1)川崎機器人。本文介紹的打磨應用中使用川崎BX200L型機器人,如圖2所示,6軸自由度,最大負載200kg,水平伸展距離2579mm,重復精度±0.2mm。配備E12控制柜,控制器體積小,功能強大,它除了提供其他品牌機器人所共有的示教編程外,還提供(標準配置)功能強大的AS高級語言,AS語言有點類似BASIC或C語言,是種全開放的語言,編程非常方便,可讀性強,幾乎可適用任何場合任何要求。提供有從運算指令到運動指令的11類,超過120種指令。所有的運動位姿、速度、精度等均可用變量來生成,最適合復雜的應用場合。

圖2 川崎BX200L機器人

2)打磨頭。打磨頭上配置除塵吸風口,可產生4.9m3333/min風量,280mbar負壓,能夠有效收集打磨過程中的粉塵,起到保護環境,避免粉塵揮發導致的設備問題。打磨壓力可實時線性設定,壓力可調范圍0~300N,打磨片厚度3.5mm/4mm,直徑200mm,最高打磨轉速2810rpm,詳細結構如圖3所示。

圖3 打磨頭結構圖

3)檢測光柵。用于檢測計算打磨片的磨耗量,如圖4所示。光柵響應時間<50μm,重復精度<5 μm。

圖4 光柵檢測示意圖

2 控制流程

激光釬焊打磨應用通過PLC控制器和機器人相結合的方式實現,PLC作為控制核心,主要完成自動化生產線的車型傳輸、流程控制、步序管理及相應的傳感器檢測等工作,機器人作為PLC的從站,通過現場總線與PLC進行信號交互,根據PLC發送的指令按照預先示教的軌跡動作,并對其從站設備進行控制,在此應用中打磨頭作為機器人的從站,受機器人控制。控制結構如圖5所示。

圖5 控制結構圖

3 磨耗檢測及補償算法

對于打磨應用來說,打磨片的磨耗檢測是整個應用的重點也是難點,它將直接影響到打磨質量。檢測磨耗如果小于打磨片的實際磨損量,會出現打磨片無法接觸到焊縫表面,或者打磨深度不足;檢測磨耗如果大于打磨片的實際磨損量,將會造成焊縫磨穿,或者損壞車身等嚴重質量事故。以下將基于川崎機器人的應用,說明磨耗檢測及補償算法。

3.1 磨耗檢測方法

位姿信息。川崎機器人用位姿信息來指定給定工作區域中機器人的位置和姿態,機器人的位置和定向指的是機器人工具中心點TCP的位置和工具的定向,此位置和姿態被稱為機器人的位姿。

變換值(X,Y,Z,O,A,T)。用于參考坐標系的關系描述坐標系的位姿,它是指機器人的工具坐標系相對于基礎坐標系的變換值。位置由基礎坐標系的TCP的XYZ值給定,定向有基礎坐標系的工具坐標的歐拉OAT角度給定。通常使用的轉換值是:工具變換值,描述工具坐標系相對于空工具坐標系的位姿,空工具坐標系有他們自己的原點,此原點在機器人工具安裝法蘭表面的中心,它們用TOOL變換值(0,0,0,0,0,0)描述。川崎機器人的坐標系如圖6所示。

圖6 川崎機器人坐標系

基于川崎機器人位置表示的特點,在每次打磨之前打磨頭豎直向下,光柵捕捉到打磨片下端,機器人停止并記錄當前變換值,通過和基準值比較,計算出打磨片Z向差值即磨損量。

3.2 磨耗補償方法

磨耗值獲取以后,下一步就需要對機器人軌跡進行正確的補償,通過對機器人的TCP的修正實現機器人打磨軌跡的動態補償,如圖7所示,假設打磨片的磨耗值為brushwear,機器人TCP的變化如下:

1)X向無變化;

2)Y向的投影為-brushwear×sin(60);

3)Z向的投影為brushwear×cos(60)。

利用川崎機器人SHIFT指令修正新的TCP:

POINT brushtool =SHIFT(brushtcp BY 0,-SIN(60)*brushwear,COS(60)*brushwear)

圖7 打磨機器人TCP補償示意圖

4 實際應用

影響打磨效果的主要參數是機器人的運行速度和打磨壓力。速度太快打磨的效果不明顯,表面出現可能出現毛刺等缺陷,速度過慢會影響工位節拍,同時可能會出現過打磨影響焊縫熔深造成焊接缺陷。壓力過大會導致打磨片變形損壞車身,同時打磨片加速磨損,造成浪費,壓力設置過小也會出現打磨效果不佳等現象。利用以上打磨設備,使用在某款SUV車型頂蓋激光釬焊后的自動打磨工位,通過試驗在機器人的運行速度為100mm/s,打磨壓力設置為150N情況下,能獲得最佳的性能效果。如圖8所示為使用自動打磨后的激光釬焊焊縫,表面光滑平整,無魚鱗紋、鋸齒邊等缺陷。

圖8 激光釬焊打磨

5 結論

激光以其光束能量密度高、熱影響區域小、焊接速度快、變形小等優點,在白車身制造領域得到廣泛應用,激光釬焊已逐漸成為汽車頂蓋加工的標準工藝。而激光釬焊外觀質量和后期涂漆效果都將受到考驗,本文從某款SUV車型頂蓋激光釬焊后的自動打磨工藝入手,詳細介紹設備組成及控制方法,進行工藝參數研究,實際應用中能有效優化激光釬焊外觀質量問題,

對該工藝的推廣應用具有重要的理論和實踐指導意義。

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