安徽江淮專用汽車有限公司 周庸 代家明 韋朝坤
為了擴產能、提效率,同時提高轎運車產品的質量,某公司擬對焊接生產線各工位進行優化,通過工序調整、工裝配置、工藝路線調整等方式,綜合分析并優化了掛車生產線上的產品制作流水線及生產線平衡,提高了生產線效率及產品質量。
在我國掛車領域,以往的轎運車是一種十分特殊的車型。合規的轎運車在這個行業里鳳毛麟角,道路上主流的車型均超過20m。隨著交通運輸部重點治理轎運車市場以及9·21治超新政的嚴格實施和推進,原有商品轎運車市場普遍采用單排超長半掛轎運車、雙排跳等違規行為已經快速根除,整個轎運行業也將向規范化方向發展。根據新GB 1589規定,中置軸商品轎運車產品長度不得超過12m,列車長度不得超過22m,寬度不得超過2.55m,高度不得超過4.2m,主車加掛車最多可裝載8~11輛轎車[1]。因此,中置軸轎運車運輸車安全性高、裝載量大、通過性好等優勢,可有效替換市場上現有超標轎運車,以減少視線盲區,提高車輛通過性,從而降低事故發生率,降低運輸過程中所運輸商品的磕碰,保證單品價值較高的商品車運輸安全[2]。
在這樣的大背景下,某公司著手研發轎運車,但當前日產1臺的產能短板嚴重制約了轎運車的飛速發展,急需擴產能、提效率,同時還需提高產品的質量。針對上述問題,現擬對焊接生產線各工位進行優化,通過工序調整、工裝配置、工藝路線調整等方式,綜合分析掛車生產線上的產品制作流水線及平衡生產線,以提高生產線效率及進一步提升產品質量[3-4]。
某公司現主要生產車型有3種:單胎半掛車、雙胎半掛車和中置軸轎運車。本文以雙胎轎運車在生產線上的工藝路線為例,對生產線現狀進行描述,包括布局、生產方式等。掛車車間現有一條生產線,包括焊接、裝配、調試作業。工藝流程路線如圖1所示。
焊接作業可分為9個工位,分別為:縱梁點固、縱梁焊接、縱梁校正、后平臺焊接、上前平臺/分總成焊接、縱梁拼焊、下平臺拼焊、下平臺上方滿焊、鋪多孔板/鋼絲網/下平臺下方焊接。焊接作業需嚴格執行轎運車焊接作業指導書要求。焊接作業完成后,將各總成轉涂裝,根據《涂裝工藝守則》要求進行涂裝后,再將各總成流轉至生產線上存放區。
裝配作業可分為6個工位,分別為:橋預裝、橋裝配、桁架裝配、上平臺裝配、液壓裝配、制動/電器裝配。裝配作業需嚴格執行轎運車裝配作業指導書要求。
調試作業設置1個工位,該工位可并列放置兩臺車,同時進行調試作業。調試工作包括液壓動作調試、各燈具工作調試及制動調試。
經過平衡率分析,如圖2所示,計算可知生產線平衡率為68.45%,瓶頸工序集中于各焊接工位,接下來對各焊接工位進行工序優化。

圖1 工藝流程路線
縱梁總成可分為三段(中置軸掛車)及四段(轎運半掛車)拼焊而成,各段小縱梁均在縱梁點固工位點固。對于直段小縱梁,在現有氣缸壓緊裝置上較易完成,保留現有工藝不做變化;由于原工裝上油缸間距較大且位置固定,對于彎曲段小縱梁難以處理,如圖3所示,且處理后縫隙達5mm,不符合技術要求。新縱梁點固工裝采用限位塊模式,如圖4所示,在現有焊接平臺上按照縱梁外輪廓確定限位板位置。工裝使用時,先定位縱梁上翼面,再采用梯形塊成型,可較好地保證縱梁上、下翼面與腹板貼合(縫隙≤1mm),且腹板與翼板之間垂直度可實時測量進行調整。經測算,使用新縱梁點固工裝后,縱梁點固工位可減少作業人員1名,工位節拍不變。

圖3 彎曲段縱梁

圖4 新縱梁點固工裝
前/后上平臺焊接工位節拍分別為112.5min及126min,相比節拍最長工位下平臺焊接工位(149.4 min),該工位時間較為富余,現將表1中零部件調至前/后上平臺焊接工位。工序調整后,生產線平衡率下降3.4%。

表1 各總成工時
下平臺總成作為整車受力點集合處,且橋、制動、油路等諸多關鍵零部件附著其上,該工位制作及關鍵特性控制尤其重要?,F就其幾個主要關鍵零部件的優化作業及工裝保證加以介紹。
3.3.1 前后主橫梁焊接
為保證該處諸多焊縫質量,特制作焊縫劃線靠模,對關鍵連接需焊接處先用靠模、石筆劃線,確定焊縫位置、長度(兩端起焊,焊縫長100mm,焊縫間距100 mm,焊縫高3mm),再調整焊接參數(焊接電流140~160 A,22~24 V)。通過該手段保證前后主橫梁焊縫質量及連接可靠性,也避免拉卷尺劃線出現錯誤的隱患。圖5為焊縫劃線靠模及使用靠模后焊縫。

圖5 焊縫劃線靠模

圖6 縱梁夾緊裝置
3.3.2 縱梁壓緊定位
縱梁總成作為下平臺主要受力零部件,其作用是重中之重,因此其組對及位置確定也異常重要。為保證兩根縱梁受力均衡,及下平臺焊接過程中不發生扭曲、翹起、及歪斜狀況,在縱梁吊至焊接平臺確定相對位置后,需對縱梁進行夾緊。
為保證夾緊,特設計制作縱梁間距裝置,如圖6所示。對單側縱梁設置四處夾緊,間距2500mm,縱梁夾緊裝置通過豎向壓緊保證縱梁垂直度,及不發生翹起;橫向夾緊保證縱梁定位尺寸及不發生扭曲。通過縱梁夾緊裝置可良好控制縱梁定位尺寸,及下平臺總成焊接過程變形,最終保證下平臺對角線誤差≤10 mm。
3.3.3 懸架焊接
懸架作為整車與輪胎之間的連接處,是整車關鍵零部件,其定位尺寸、相互之間尺寸及與牽引銷之間的尺寸誤差均是重點尺寸需進行控制。前期懸架定位僅通過卷尺拉尺寸,石筆劃線確定,經對前期制作車輛進行測量,懸架定位尺寸誤差均超出工藝要求。
為保證懸架焊接尺寸,特制作懸架焊接工裝,如圖7所示。將懸架焊接工裝吊至下平臺懸架對應焊接處,現用工裝前后橫梁上左右擋塊及中間橫梁上前后擋塊進行粗定位,再利用中間橫梁上兩個定位基準點量取到牽引銷中心點的距離,進行終定位。工裝定位完成后,用工裝上鎖緊螺栓將工裝與下平臺之間鎖緊,保證其相對位置不發生偏移。再將三組懸架(前懸架、中間懸架及后懸架)分別放置在對應位置,利用各自橫梁及工裝上限位塊定位,將各組懸架點固。
經測量,使用懸架工裝后,各組懸架支架對角線誤差≤2mm,中間懸架與牽引銷中心間距誤差≤5mm,符合圖紙及工藝要求。
下平臺焊接工位使用的工裝均為保證焊接質量,下平臺焊接工位共8名員工,增加工時10min,因該工序為節拍最長工位,導致生產線平衡率下降3.5%。后續對生產線的持續優化中,該工位將作為重點進行分析。
桁架焊接工位所涉及的零部件外形尺寸較大(單件最長達4 500 mm),質量較大(單件最重達90 kg),操作不便。在前期作業中,需進行多次吊裝,高空吊裝及組焊,難度大、效率低。
針對該問題,經過分析,可對桁架總成先進行組件在地面拼焊完成后,如圖8所示,再分片整體吊裝,并制作分片拼焊工裝。該工序通過工藝路線的優化,減少該工位工時1 2 0 min,且減少80%的高空組焊作業,極大地提升了效率,降低了安全隱患。
鑒于該工位工時的減少,將下平臺焊接工位的所有小件制作(縱梁加強盒、提升踏板支撐座、旋轉鉸鏈等)調至桁架拼焊工位。經計算后,生產線平衡率提升2.3%。

圖7 懸架焊接工裝

圖8 桁架拼焊組件
運用“5W1H”提問技術及ECRS四大原則,對某公司的掛車生產線進行優化,在工藝路線調整及工裝配置兩方面提出新的方案。新方案內容主要包括:a. 對上平臺焊接工位進行工序調整,桁架拼焊工位進行分片上裝;b. 對縱梁點固、下平臺焊接難度較大工位配備新的工裝及裝置,保證焊接質量。本文提出的掛車生產線優化的思路及方法,對生產過程進行分析優化,提升生產線平衡率至84.3%,并將該公司掛車產能由1臺/天提升至2.5臺/天,同時實現了提高各工序產品質量的目的。