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高性能氮化硅陶瓷滾子的研制

2019-07-23 08:43:30于琦張永乾楊澤琨劉麗斌蘇柏萬
軸承 2019年7期

于琦,張永乾,楊澤琨,劉麗斌,蘇柏萬

(1.洛陽軸承研究所有限公司,河南 洛陽 471039;2.河南省高性能軸承技術重點實驗室,河南 洛陽 471039;3.滾動軸承產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,河南 洛陽 471039;4.北京控制工程研究所,北京 100081)

隨著工業(yè)技術的高速發(fā)展,對軸承的要求也越來越高,如結構小型化,尺寸精密化,速度高速化,高真空、防腐蝕等更苛刻的工況條件也日益增多,鋼制軸承在某些性能方面已無法滿足其使用要求[1]。

與軸承鋼相同,氮化硅(Si3N4)失效模式均為疲勞失效。由于其密度為3.1~3.3 g/cm3,僅為軸承鋼的40%,因此滾動體的質(zhì)量較輕,慣性較小,在軸承快速啟停中,保持架承受的應力較低,并且軸承高速運轉時的摩擦顯著降低,意味著運轉溫度更低,且潤滑劑的使用壽命更長,所以陶瓷混合軸承適用于高dm·n值工況[2]。在邊界潤滑狀態(tài),Si3N4和鋼材之間不易發(fā)生黏合,使得陶瓷混合軸承在惡劣動態(tài)條件或低工作黏度(K<1)潤滑下運行時,壽命比鋼制軸承長。國內(nèi)外的研究結果表明,應用陶瓷材料制造滾動體可顯著提高高速軸承的使用性能和壽命。

國外已開展陶瓷滾子軸承研究,并有陶瓷滾子軸承銷售[3-4],但國內(nèi)尚未見有關高性能氮化硅陶瓷滾子軸承的研制或生產(chǎn)的報道。

鑒于此,現(xiàn)制作2種不同配方的Si3N4陶瓷,檢測其材料性能,選取綜合性能較優(yōu)的配方,通過研磨加工試制陶瓷滾子,并檢測其公差等級,對裝有陶瓷滾子的混合軸承進行試驗。

1 滾子性能試驗

1.1 原料

Si3N4原料粉末特性見表1。

表1 Si3N4粉末性能

1.2 制備方法

燒結助劑為納米級的氧化鋁(Al2O3)和氧化釔(Y2O3),混合后加入Si3N4原料中,試制2種不同助劑含量的配方,見表2。

表2 陶瓷滾子配方

按照表2進行配料,加入球磨機中,以酒精為介質(zhì),使用Si3N4磨介球研磨混合。將磨好的混合料經(jīng)離心噴霧干燥制粒,自動壓制,冷等靜壓,氣氛壓力燒結,研磨加工等工序,制成φ10 mm×10 mm的陶瓷滾子,并裝入NU208軸承進行驗證試驗。

1.3 試驗設備及方法

采用阿基米德排水法測量燒結后滾子的密度;采用壓痕法測量滾子的維氏硬度(HV10)和斷裂韌性;采用激光共聚焦掃描顯微鏡檢測滾子孔隙度。陶瓷滾子成品尺寸按照GB/T 4661—2002《滾動軸承 圓柱滾子》規(guī)定進行檢測。

2 結果與分析

2.1 陶瓷材料的力學性能

2種燒結助劑含量試樣的力學性能見表3。由表3可知,1#試樣密度低于2#試樣,這是因為Al2O3和Y2O3密度均大于Si3N4,1#試樣Al2O3和Y2O3含量低于2#試樣,故在致密情況下1#試樣密度較低。1#試樣硬度高于2#試樣,斷裂韌性低于2#試樣,這是因為1#試樣的Si3N4含量較高,燒結后Si3N4以β相存在,β- Si3N4為柱狀晶,強度高,受力過程中,層疊狀的β- Si3N4柱可提高其承載能力,因此1#試樣具有較高的硬度和較低的斷裂韌性。

表3 陶瓷材料的力學性能

2.2 陶瓷材料的孔隙度

試樣的金相組織如圖1所示,由圖可知,2種試樣均有部分細碎孔隙,材料致密化程度相似,但均達到致密,試樣金相組織與密度檢測結果一致。

圖1 Si3N4滾子金相照片

1#試樣的孔隙數(shù)稍多于2#試樣,這是因為Si3N4材料的燒結是液相燒結,分為重排、溶解-再結晶、晶粒生長等階段。Si3N4燒結過程中,液相的含量和分布情況會對致密化有重要的影響,1#試樣助劑含量較少,燒結過程中產(chǎn)生的液相少,顆粒重排速度慢,致密化速度較慢,燒結難度較大,需要更高要求的粉料處理技術,更合理的燒結工藝和更嚴格的工藝控制。

2.3 陶瓷滾子成品尺寸

為研究低燒結助劑含量下陶瓷滾子的性能,選取助劑質(zhì)量分數(shù)為8%的滾子進行研磨加工,試制出的陶瓷滾子成品如圖2所示。

圖2 陶瓷滾子成品

隨機選取5個陶瓷滾子進行檢測,結果見表4,由表可知,滾子尺寸達到GB/T 4661—2002中Ⅰ級的要求。

表4 陶瓷滾子尺寸

3 軸承試驗

對裝有成品陶瓷滾子的NU208軸承進行高速試驗及抗斷油能力試驗[5-6],套圈材料為8Cr4Mo4V,保持架材料為鋁青銅。選取1套同型號的全鋼軸承進行對比試驗,滾子材料為8Cr4Mo4V,公差等級與陶瓷滾子等級相同,為Ⅰ級。

3.1 高速試驗

試驗在簡支梁高溫高速試驗機上進行,采用溫度傳感器檢測軸承外圈溫度,施加1 kN的徑向載荷。高速試驗程序見表5,試驗結果如圖5所示。

表5 高速試驗程序

圖3 外圈溫度隨轉速變化情況

由圖5可知,51 000 r/min轉速下,陶瓷滾子軸承外圈溫度為164 ℃,提高轉速繼續(xù)試驗,混合陶瓷滾子軸承轉速達到62 500 r/min,超出驅(qū)動電主軸轉速范圍,最終中止試驗,此時外圈溫度為190 ℃。試驗后混合陶瓷滾子軸承外觀完好,主要尺寸精度、旋轉精度、游隙等指標變化不大,14個滾子表面光滑無異常。鋼制滾子軸承轉速達51 000 r/min時,因試驗機主機電流值超過允許電流,報警停機,外圈溫度為191 ℃。

通過高速試驗可以得出,混合陶瓷滾子軸承最高轉速和溫升均優(yōu)于鋼制滾子軸承,這是由于Si3N4密度小于鋼材,離心力小。陶瓷滾子具有較高的彈性模量,載荷下形成的壓力橢圓小,在高速運動下,混合陶瓷滾子軸承摩擦發(fā)熱少,因此,混合陶瓷滾子軸承運轉溫度較鋼制軸承更低,高速下軸承溫升更小。

3.2 抗斷油能力試驗

測試2種軸承在30 000,36 000,39 000,42 000,45 000 r/min轉速下的抗斷油能力。每種轉速下的斷油試驗程序見表6,試驗結果見表7。

表6 斷油試驗程序

表7 斷油試驗結果

由表7可知,混合陶瓷滾子軸承在轉速45 000 r/min下斷油45 s時,主機電流超過允許值,報警停機,試驗后混合陶瓷滾子軸承轉動靈活,無卡滯現(xiàn)象。鋼制滾子軸承在轉速42 000 r/min,斷油試驗14 s時,軸承卡死。

由此可知,混合陶瓷滾子軸承抗斷油能力優(yōu)于鋼制滾子軸承,這是由于陶瓷材料熱膨脹系數(shù)小,高速下其溫升較鋼制軸承小,軸承的溫度敏感性降低,減小了軸承卡死的風險。

4 結論

1)助劑含量較低的陶瓷材料會降低氮化硅陶瓷滾子的密度和斷裂韌性,提高其硬度。

2)高性能、高精度的氮化硅陶瓷滾子公差等級達到Ⅰ級。

3)與鋼制滾子軸承相比,混合陶瓷滾子軸承具有較好的高速性能和抗斷油能力。

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