郭玉山
1.引言
稠油富含膠質、瀝青質、粘度大,開采過程中與蒸汽或其他驅替液的流動比大,流動困難,并且易沉積在巖石表面,造成孔道堵塞。錦州采油廠的稠油產量約占年產量的五分之四,經過多年的生產開發,其生產難度越來越大,生產成本越來越高,因而導致經濟效益下降。為提高稠油油藏開發的經濟效益,根據稠油油藏的具體條件,結合現有的稠油油藏開發工藝技術,采用了稠油物化采油工藝技術,在錦45塊進行了14井次試驗,取得了顯著的經濟效果。
2.關鍵詞:稠油;物化;采油;技術
3.技術原理
稠油物化采油技術,是利用現有的注汽開發工藝技術,把乳化劑隨蒸汽一道注入地層,乳化劑均勻分散在稠油里,同時,采用聲波振動的方法使其混合攪拌,以便形成比較穩定的水包油乳化液,從而實現稠油在地層內的降粘作用。這種在油層內形成的乳化液,能有效地降低稠油在地層內和井筒中的流動阻力,使稠油能順利地進入井筒到達地面,從而達到降粘降耗、增產增效的目的。
該技術采用物理和化學兩種降粘方法互相補充,互相促進,以降低油層內稠油粘度,提高油井產量為目的,盡量利用現有設備及現有工藝流程,制定稠油物化采油技術施工方案,做到少投入、多產出,提高了稠油開發的綜合經濟效益。
3.1聲波技術
稠油物化降粘,僅將乳化劑泵入地層是不夠的,只有充分攪拌、混合,才能使其充分乳化,達到物化降粘的目的。在油層條件下的微裂縫和毛細孔道內,采用一般常規的攪拌方法很難實現。因此,我們采用了聲波技術。聲波的振動作用能使油層孔道內的稠油、乳化劑、凝結水充分地混合、攪拌,促成水包油乳化液的形成。考慮到注汽井高溫、高壓的特點,選擇了以蒸汽為動力的聲波發生器。該聲波發生器的振頻率為1.5-2kh,聲強為140-160db(1-100kw/m2),作用距離為5-8m。該聲波發生器結構簡單,制造方便,結實可靠,不需外加動力,能重復使用,便于維修,是一種安全可靠的聲波發生器。由于該聲波發生器具有強大的功率,除了利用其機械振動實現稠油物化之外,還能利用其空化作用,振動作用促使稠油降粘,在近井地帶產生和擴大微裂縫,解除孔道內的物理堵塞物及解除水鎖、氣鎖等作用,對油層有一定的調剖作用。
3.2.連續滴注降粘技術
在地層條件下,一次性注入乳化劑時,由于不同流體(稠油、降粘劑、蒸汽、水等)在地層流通通道(毛細管、裂縫等)內的段塞作用,不僅使其增大流動阻力,而且很難使它們均勻混合,從而使絕大部分的乳化劑很難發揮作用,降低了乳化劑的使用效果。采用連續滴注技術的目的,是要使乳化劑均勻分散到注入井內的蒸汽中,隨蒸汽一起進入地層,在蒸汽加熱稀釋稠油的同時,乳化劑也分散在溶解的稠油中并與之充分混合,擴大了乳化劑的波及范圍,提高了藥劑的利用率。為了不因滴注乳化劑而影響注汽質量,滴注排量應控制在80-150L/h范圍內。
3.3.耐高溫稠油乳化劑
為滿足滴注技術的要求,藥劑必須抗350 ℃以上高溫。該藥劑主要由非離子表面活性劑,陰離子表面活性劑,無機鹽及抗高溫添加劑等復配而成,具有耐350 ℃以上高溫不降解的特性,能有效地降低了油水界面張力,促使水包油乳化液的形成,該乳化劑具有較長時間的穩定性,隨蒸汽一起進入油層,與油層內的稠油充分混合,為乳化創造了良好的條件。
該藥劑為無色、或淡黃色粘稠性液體,密度1.04—1.1g/cm3、粘度(25℃)50—100mPa.s,PH值(1%水溶液)8—8.5,耐高溫350 ℃。該降粘劑的降粘率大于98%,0.3%的水溶液PH值為7.5—8,不影響原油脫水,不會對地層造成傷害,完全能滿足稠油降粘的要求。
上述技術可單獨使用,而配套使用能使稠油物化降粘、增產取得最佳的技術和經濟效果。
3.4.室內實驗
3.4.1.將該乳化劑配成1%濃度的水溶液,然后將其進行蒸餾,取蒸餾液18g,再往蒸餾液中加入12g自來水,將其裝入盛有70g稠油油樣的燒杯中,進行降粘實驗,此時的降粘率與該降粘劑在常溫條件下0.3%濃度的降粘率相同,這說明該降粘劑的表面活性物質有50%分配到汽相中,因而蒸汽能使表面活性劑進入地層深處,該降粘劑能夠大大地提高超稠油的采收率。
3.4.2.將稠油油樣70g加熱到50℃,再往油樣中加入30g已經配制成0.3%的乳化劑水溶液。在50℃條件下攪拌1分鐘,稠油完全乳化,通過測量計算其降粘率為98.6%,取該乳化液20g加入鋼瓶中,放入300℃的恒溫烘箱中,恒溫24小時,冷卻后取出,放入玻璃杯中,再加熱到50℃,攪拌1分鐘,此時的稠油又完全乳化,降粘率為95.8%,此實驗說明該乳化劑在300℃高溫條件下應具有好的乳化降粘能力,并沒有發生轉向問題。
4.施工工藝
4.1.為了保證該技術的效果,應選擇下列條件的稠油井。
(1)油層發育較好,生產潛力較大的稠油井;
(2)原油粘度大于2×103mPa。s;
(3)注汽后不出或注汽壓力較高而產液較低的稠油井;
(4)注汽輪次較低,含水在50-60%稠油井;
(5)新井投產后產液較低的稠油井;
由于稠油乳化降粘需要保證乳化劑有一定的粘度,(0.3%)因此,對油層內存水過多的高輪次注汽井不宜選作施工井。除了能使稠油增產外,還能提高回采水率,減少油層內的存水量,降低后續注汽的能量消耗,有利于提高注汽效果。
4.2.高溫乳化劑的配制
TR-VD/ZY-1型抗高溫乳化劑,可以用復配原液滴注,也可用其水溶液進行滴注,這主要視現場施工溫度而定。原則上以高濃度為好,但必須易于泵送。降粘劑用量以每注1000m3汽配注2-3噸乳化劑即可,若地下存水較多,應適當提高乳化劑的用量。乳化劑配制成水溶液時,應保證滴注泵能按時將其泵送完畢,且不能對注汽質量產生影響,否則應采取其它措施以保證其可泵送性。
4.3.滴注設備的安裝
滴注設備是實施滴注技術的重要手段,滴注設備包括管線應滿足注汽參數的要求,根據油田的具體情況,選用了經過改裝的兩臺試壓泵作為滴注泵組,其額定泵壓為35MPa,排量為150L/h,完全能滿足大、小鍋爐注汽的要求。從泵組到井口的管線由1"高壓活動管線,截止閥、單流閥等組成,能耐35MPa高壓,保證安全施工。為適應冬季施工要求,儲液罐內裝有盤管用蒸汽加熱保溫,防止乳化劑的稠化和結晶。
4.4.井下管柱
井下管柱主要是聲波發生器組合,聲波發生器組合根據實測數據應以每隔2-3m安裝一個,并按油層位置相應配置。各聲波發生器之間以油管短節連接,隨注汽管柱一起下入井內。根據油層巖性物性條件,在其巖性、物性較差的層段也可將聲波發生器以1m間隔安置,以提高其振動強度,有利于油層裂縫的產生并提高油層的注汽量。聲波發生器內裝有三種孔徑不同的節流板,以提高聲波發生器的功率,安裝時應將小孔徑的裝在下面,大孔徑的裝在上面。理論上裝節流板后會提高注汽壓力,但實際施工中的注汽壓力確實略有下降或持平,這也證明了油層裂縫的產生或乳化液形成后,對稠油增產有良好的作用。
5.現場試驗及效果分析
2017、2018年錦采共實施稠油物化采油技術14井次,措施成功率93%,有效率78.6%,周期對比增油6971.7噸,平均單井增油498噸。總油汽比比上周期高出0.18,投入產出比為5.15。
2017、2018年稠油物化采油技術總投入115萬元,每噸原按850元計算,創經濟效益592.6萬元。
6.認識與結論
(1)通過錦州油田對稠油物化采油技術現場應用情況表明,該技術具有較好的降粘解堵效果,延長了油井生產周期,提高了綜合經濟效益。
(2)滴注技術與聲波技術配套的應用,使藥劑隨蒸汽進入油層深部,充分地與稠油混合、乳化,有效地防止地層毛細孔道內的段塞作用,擴大了藥劑的波及面積,進一步提高了藥劑的利用率。
(3)聲波發生器產生的聲波振動作用能有效地使稠油乳化,并能在油層中產生或擴大裂縫,解除油層物理堵塞,延長了油井生產周期。是一種較好的乳化、解堵工具。
(4)稠油物化采油技術具有一定的調剖作用。
參考文獻:
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