趙喜磊,王 勇,李翔宇
(鄭州機電工程研究所,河南 鄭州450015)
5A06鋁合金屬于變形鋁合金中的一類,它是不可熱處理強化的鋁合金,為Al-Mg系防銹鋁,5A06鋁合金具有較高的強度和腐蝕穩定性,在退火和擠壓狀態下塑性尚好,焊接性能良好,易達到高強度的焊接接頭,可切削性能良好。因此5A06鋁合金在船舶領域中應用十分廣泛[1]。5A06鋁合金焊接方式有多種,但采用鎢極氬弧焊(tungsten inert gas welding,TIG),由于設備成本比較低,易于操作等特點,目前在生產制造中仍在廣泛應用并居主流地位[2]。
某發射集裝箱主要由金屬骨架及復合材料包覆而成,其金屬骨架為5A06材料機加及焊接成型,該產品力學性能指標高,且對焊縫質量要求高:對接接頭的抗拉強度不低于300 MPa,焊接接頭等級達到國軍標(GJB294A-2005)中規定Ⅱ級接頭標準,對所有焊件進行射線探傷,焊縫向母材光滑過渡,無明顯咬邊及過多余高,焊縫各層之間應完全融合,不應有裂紋、未焊透、未融合。因此本研究就產品焊縫接頭新式,采用TIG焊接,研究了焊接工藝參數及其焊接接頭性能,為生產提供了可靠的理論依據。
采購某廠生產的5A06鋁合金作為母材,并采用TIG焊接對角接頭試件母板300 mm×100 mm×15 mm,腹板300 mm×70 mm×6 mm;對接接頭兩塊300 mm×100 mm×18/15 mm。母材化學成分如表1所示,力學性能如表2所示。

表1 母材化學成分

表2 母材的力學性能
焊接試件分別進行雙V型對接接頭和角接接頭單面角焊縫模擬試件。焊前將試樣依次進行除油(超聲波清洗,溫度40℃ ~60℃,時間5~7 min),除氧化膜(堿洗:5%~10%NaOH溶液,50℃~70℃,浸泡5 min~7 min;水洗:流動清水沖洗1 min~2 min;酸洗:30%HNO3水溶液,室溫,浸泡 3 min ~ 5 min;水洗:流動冷水沖洗+熱水沖洗),預熱(在烤箱中加熱至80℃~100℃,保持1 h),丙酮擦拭(焊縫及焊縫邊緣50 mm以內的范圍擦拭),加熱烘烤(使用乙炔氧火焰烘烤坡口處1 min~2 min,同時使用紅外測溫儀監測溫度不超過120±30℃),打磨(用不銹鋼鋼絲刷打磨后方可進行焊接)。焊接環境要求相對封閉車間并配備換氣除煙設備、溫度不低于15℃、濕度不超過50%。并進行焊后退火去應力(退火溫度為150~180℃,保溫120~150 min,隨爐冷卻)。
試驗采用伊薩TIG4300i焊機進行焊接。主要從優化工藝參數方面來消除焊縫內部氣孔,以達到改善焊縫質量。試樣一工藝參數為:直徑3 mm焊絲AlMg5、電流260~300 A、氣流量10~15 L/min。試樣二工藝參數為:直徑3 mm焊絲AlMg6、電流200~240 A、氣流量 24~30 L/min。
分別對工藝一和工藝二的焊接試樣進行檢測。如圖1焊接式樣圖。

圖1 焊接試樣圖
(1)焊縫外觀檢查
兩工藝的焊接試樣外觀均無明顯缺陷,試板整體形貌方面,焊縫周圍受焊接熱影響發生部分形變彎曲。
(2)焊縫的X射線檢測
采用X射線分別對兩種工藝的焊接試樣進行探傷,工藝一的焊縫區域出現焊接氣孔,工藝二焊縫區內部無裂紋、未焊透、未融合、氣孔等焊接缺陷(圖2工藝一焊接射線圖和圖3工藝二焊接射線圖)。針對工藝一焊縫中氣孔出現的原因可能包括以下幾個方面。

圖2 工藝一焊接射線圖

圖3 工藝二焊接射線圖
1)母材及焊絲表面殘留的氧化物會吸收空氣中的水分,水分在高溫下分解出氫氣殘留于焊縫形成氫氣孔。
2)保護氣體不當,使空氣進入熔池,并殘存下來成為氣孔。
3)焊縫中低熔點高蒸氣壓的Mg和Zn等元素的蒸發形成氣泡,氣泡來不及溢出二形成氣孔[3]。
(3)顯微組織分析
接頭主要分為焊縫、熱影響區和母材3個部分金屬顯微組織。兩種工藝的焊縫及其熱影響區在冷卻時晶界上均有析出相產生(圖4顯微組織圖),且由于焊接加熱過程中熱作用的影響,焊接熱影響區組織比較粗大,并且晶粒大小不均勻。

圖4 顯微組織圖
兩種工藝強度對比如表3所示。

表3 對接接頭力學性能檢測結果
根據拉伸試驗結果可知,焊接工藝二的拉伸強度高于焊接工藝一焊接的接頭。其中工藝一的對接接頭平均抗拉強度只達到265 MPa不滿足指標要求,延伸率達到8.5%,并且彎曲試驗正彎和側彎試驗在焊縫處斷裂,根部有大面積未焊透和大量的氣孔;工藝二的對接接頭平均抗拉強度達到336 MPa滿足指標要求,延伸率達到14.3%,正彎、側彎試件均合格,未出現裂紋。如圖5測試結果圖。

(續下圖)
(接上圖)

圖5 測試結果圖
工藝一角接頭試件:角焊縫沿焊縫長度折斷時,用放大鏡目視觀測斷面,斷口表面有裂紋、氣孔、氣渣現象,不符合GJB294A中規定Ⅱ級接頭標準。
工藝二角接頭試件:角焊縫沿焊縫長度折斷時,用放大鏡目視觀測斷面,斷口表面無裂紋、未融合、明顯的氣孔和夾渣,符合GJB294A中規定Ⅱ級接頭標準。
(1)在環境參數不變的情況下,采用焊接工藝參數(直徑3 mm焊絲AlMg6、電流200~240 A、氣流量24~30 L/min)焊接的整批產品,經過X射線探傷,焊縫內部無裂紋、夾渣、無氣孔等焊接缺陷,其焊縫外觀、內部質量均滿足產品的使用要求。
(2)拉伸測試時,接頭均斷裂于焊縫處,斷口形貌為韌性斷裂。焊縫中存在的宏觀氣孔減小了焊縫拉伸測試時的受力面積,導致接頭斷裂于焊縫處。