郭愛英
【摘 ?要】明一東塊位于文明寨油田構造中部,具有斷層多、斷塊小;縱向油層多、含油井段長;含油層系多、油水關系復雜;儲層物性好、但非均質嚴重等特點。1982年5月投入開發,經過產能建設、全面注水高產穩產、高含水期注采調整、整體調剖綜合治理控水穩油和井況損壞五個開發階段,區塊標定采收率已達到42.04%。
【關鍵詞】注采管理;自然遞減;研究
一、2018年區塊開發形勢
截止2018年12月,明一東共建成油水井87口,其中油井44口,水井43口,注采井數比1:1.02,油井開井29口,井口日產液915t,日產油38.2t,綜合含水95.8%,采油速度0.32%,采出程度43.0%,水井開井23口,日注水平733m3,月注采比0.79,累積注采比0.91,自然遞減22.09%,綜合遞減18.39%。
二、開發中存在的問題
1、井況惡化加劇,注采井網遭嚴重破壞
截止2017年底,共發現事故井38口,損失水驅控制儲量40.2×104t,損失動用儲量26.3×104t。主要是斷塊交接復雜區儲量控制動用程度低,水井事故后,壓力平衡系統遭到破壞,水驅單向性增強,對應油井見效見水周期縮短,水驅控制、動用程度進一步降低。
2、油藏層間矛盾突出,分層動用極不均勻
由于層系劃分較粗,油水井多合注合采,油藏層間矛盾突出,分層動用極不均勻。吸水-產液剖面資料反映:厚度占39%左右的差油層得不到動用,36%左右的較差油層吸水差、采液強度低,20—25%左右的高滲層水淹嚴重,油藏水驅動用程度只有45%。
3、油藏認識透明度不高,綜合挖潛工作量不足
明一東塊1982年投入開發以來,注水開發和不斷調整,區塊標定采收率已達到42.04%,由于油藏構造復雜、非均質性嚴重,平面和層間矛盾突出,小層儲量動用狀況差異較大,剩余油挖潛潛力依然很大。但因注水開發與儲層性質之間固有的矛盾不斷升華,導致對剩余油分布的認識透明度不高。
因此,通過“深化研究、精細挖潛、深度開發”,不斷提高油藏開發水平來達到提高油藏水驅動用程度的目的,而油藏精細描述和剩余油分布研究是提高水驅動用程度的重要技術手段和基本依據,因此加強油藏精細描述和剩余油分布研究是十分必要的。
三、基礎研究
(一)儲層物性模型研究
隨著油田開發的深入,定量研究儲層的物性參數(孔隙度、滲透率與含油飽和度)及其變化,對于掌握剩余油分布及油水運動規律、綜合評價儲層顯得尤為重要,而四性關系和孔滲定量解釋模型的建立恰為其基礎。此次研究我們從明一塊取芯井的分析化驗資料入手,結合試油和測井資料,首先總結出儲層的四性關系,然后建立 孔滲參數解釋模型,以確定非取芯井儲層物性參數。
通過分析取芯井的各項資料,得出明一塊電性、巖性、物性及含油性之間的關系即巖性、物性及含油性對應關系較好,而電性是這三者的綜合反映。如果含油,電阻率大于3Ωm;反之,泥質含量越高,物性越差,電性上表現為:自然電位負異常越小,直至在泥巖段顯示為一條直線,自然伽瑪值增大,微電位、微梯度幾乎沒有幅度差,聲波時差變小,這種差儲層往往不含油,電阻率一般小于3Ωm。通過研究,我們認識到孔滲物性與電性之間存在著一定的聯系,這是建立孔滲參數解釋圖板的基礎,用標準層樣品的物性與電性回歸出孔滲參數解釋公式,用以求取非取芯井的孔滲值。
(二)剩余油研究
針對油田存在的問題,以深化油藏地質認識和精細油藏描述為基礎,以油藏生產動態、油井產液剖面、注水井吸水剖面、新鉆井水淹層解釋等監測資料分析為依據,利用油藏動態監測資料,采用綜合分析法研究剩余油。
動態綜合分析法是一種動、靜結合,動態分析為主的方法。利用各種監測資料、新鉆井水淹層解釋資料,落實各井點單層的產油、含水情況,運用滲流力學原理,分析油藏水驅過程,了解油藏的水驅控制、動用情況,找出油水運動、分布規律,為油藏開發調整提供挖潛方向。研究表明:剩余油目前主要分布在主流線兩側、低滲透區域及斷層附近。
通過構造的復雜性、層間干擾、平面不均勻推進、層內非均質性、微觀非均質性形成剩余油分析,剩余油主要分布在構造復雜帶、近斷層滯留區、平面巖性相變帶和物性較差的二、三類油層及厚油層的頂底部。
(三)潛力分布
一是注采系統不完善形成的剩余油:剩余可采儲量6.8×104t,占23.1%。二是構造復雜帶、斷層遮擋的剩余油:包括區塊近斷層高部位、小斷層遮擋區,剩余可采儲量9.6×104t,占32.7%。三是主要水動力滯留區,剩余可采儲量17.1×104t,占34.3%。剩余油潛力主要在井網不完善、構造復雜區的Ⅰ、Ⅱ類層。
四、研究主要完成工作內容
2018年實施9井次,其中油井措施實施5井次,年累積增油0.1021×104t,水井措施實施4井次,見效增油0.0268×104t,區塊開發效果明顯變好。
在精細油藏研究基礎上,有效恢復、完善剩余油富集區注采井網,通過優化注水井段,強化層間精細治理,改善水驅開發效果。
1、深化剩余油研究,通過大修、補孔措施,挖潛層間剩余油
2018年實施層間剩余油挖潛措施補孔1井次,明1-59井3月14日實施補孔;開抽初期日產液36.8噸,日增油13.6噸,含水63%,含水下降35個百分點,累增油257噸。下四寸套3井次,日增油能力4噸,累計增油764噸。
2、平面上恢復注采井網,層間上優化注采井段,提高分層動用程度
恢復、完善一類層注采井網,共實施水井完善措施5口,見效井組2個,累計增油268噸,加強動用二、三類層潛力,實施水井分注1口,效果待觀察。
3、加強油藏日常管理
在注采管理上,為了及時解決注水、含水、能量、液量間的矛盾,變旬分析為周分析;每季注采調整方案的實施,從宏觀上進行注采結構調整,較好地協調了層間矛盾,控制了含水上升。同時提出先期調水,徹底改變以往油井含水上升(能量下降)→觀察落實→水井調水的模式,使油井維持在合理的含水和能量狀態下,減少因含水上升或能量下降導致的產油下降。2018年明一東塊共實施調水40井次,有效保持油井產量平穩,見效明顯4個井組,穩產井組11個,累計增油0.0786*104噸。
五、研究實施效果
1、原油產量穩定
2018年明一東年產油量1.813×104t,其中措施增油0.1021×104t,自然產油1.5143×104t。
2、兩個遞減得到有效控制
2018年明一東油藏自然遞減得到有效控制,自然遞減由2017年的22.09%下降到1.03%,下降21.06個百分點;綜合遞減由18.39%下降到-5.64%,下降24.03個百分點。
六、經濟效益分析
2018年累計完成油水井配套措施9口,累計投入172×104元,增油0.1289×104t,按3560元/噸計算,實現銷售收入458.884×104元,實現利潤286.884×104元,投入產出比1:2.67。
2018年明一東塊共實施調水40井次,累計投入38×104元,累計增油0.0786×104噸。按3560元/噸計算,實現銷售收入279.8×104元,實現利潤231.8×104元,投入產出比1:9.03。
2018年共投入210×104元,累計增油0.2075×104噸,共計實現銷售收入738.7×104元,實現利潤528.7×104元,投入產出比1:3.5
(作者單位:中原油田分公司文衛采油廠)