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脫硫除霧器堵塞的原因分析及預(yù)防

2019-09-10 14:01:29陳艷
名城繪 2019年10期
關(guān)鍵詞:堵塞

摘要:針對(duì)石灰石-石膏濕法脫硫中,除霧器堵塞的現(xiàn)象,對(duì)華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池電廠石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)進(jìn)行分析,提出解決除霧器堵塞的措施及預(yù)防方法。

關(guān)鍵詞:脫硫;除霧器;差壓;堵塞

在我國(guó), 80%以上的煤都是以直接燃燒的方式轉(zhuǎn)化為其他形式的能源, 煤燃燒所產(chǎn)生的SO2是大氣污染的主要來(lái)源。煙氣脫硫是控制SO2污染的主要措施, 石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)是世界范圍煙氣脫硫的主流技術(shù)之一。除霧器是煙氣脫硫系統(tǒng)中非常重要的核心裝置, 用于經(jīng)吸收塔洗滌后分離煙氣攜帶的液滴, 除霧器除霧效率的高低和壓降的大小直接影響到脫硫后煙氣的 “干凈” 程度。煙氣通過(guò)除霧后, 攜帶液滴含量一般要求低于(75 mg/Nm3干基)。

1? 除霧器堵塞情況

新疆華電紅雁池發(fā)電廠4×200MW機(jī)組煙氣脫硫工程,采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫裝置。整個(gè)脫硫系統(tǒng)采用一爐一塔的布置方式,每個(gè)吸收塔均布置有3級(jí)除霧器,除霧器的沖洗水由3臺(tái)除霧器沖洗水泵專門提供。

2010年1號(hào)脫硫系統(tǒng)大修期間,打開除霧器人孔打開后,發(fā)現(xiàn)一、二級(jí)除霧器均有50%以上發(fā)生堵塞,并且部分除霧器坍塌,因除霧器表面及內(nèi)部都有嚴(yán)重的結(jié)垢現(xiàn)象,除霧器沖洗水也無(wú)法將積垢沖洗干凈,嚴(yán)重影響了除霧器的正常運(yùn)行。在后續(xù)檢查發(fā)現(xiàn),二級(jí)除霧器出口水平凈煙道積垢厚達(dá)20~30cm。2011年4號(hào)吸收塔大修期間,打出除霧器人孔打開后,同樣發(fā)現(xiàn)一、二級(jí)除霧器均有大面積發(fā)生堵塞,在后續(xù)檢查發(fā)現(xiàn),煙道冷凝水管道膨脹節(jié)刺漏大量漿液。2012年4號(hào)吸收塔小修期間,一、二級(jí)除霧器均有大面積堵塞現(xiàn)象,塔底部沉積漿液達(dá)1cm左右。

2除霧器堵塞的原因

2.1由于機(jī)組負(fù)荷大,煤質(zhì)差,致使氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行不正常,導(dǎo)致電除塵器部分電場(chǎng)不能投入, 電除塵器出口即脫硫入口粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo),煙氣攜帶大量粉塵經(jīng)過(guò)吸收塔后, 粉塵與石膏混合物在除霧器葉片之間板結(jié),使除霧器堵塞。

2.2液位控制不當(dāng),氧化不充分。致使在原煙氣中SO2含量大幅增加時(shí),漿液中生成的亞硫酸鈣將大大增加。即使氧化空氣能得到保證,因氧化空間被壓縮,對(duì)SO2的氧化效果也很難得到保證,尤其是在高 p H值條件下。

2.3 吸收塔漿液過(guò)飽和。吸收塔漿液過(guò)飽和,煙氣含固量增加亞硫酸鈣、硫酸鈣在石膏漿液中的溶解度均較小,尤其在漿液 p H值較高的情況下它們的溶解度就更小。當(dāng)亞硫酸鈣、硫酸鈣的含量超過(guò)石膏漿液的吸收極限時(shí),亞硫酸鈣、硫酸鈣就會(huì)以晶體的形式開始沉積。當(dāng)漿液相對(duì)飽和度大于引起均相成核作用的臨界飽和度時(shí),亞硫酸鈣、硫酸鈣就會(huì)在漿液中形成新的微小晶核,這些微小晶核將在容器表面上逐漸生長(zhǎng)成堅(jiān)硬垢物。我廠規(guī)程規(guī)定,當(dāng)漿液濃度超過(guò) l 180 k g / m時(shí),應(yīng)啟動(dòng)脫水系統(tǒng)運(yùn)行。但實(shí)際操作中,脫水系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)的漿液濃度往往比規(guī)定值高。此外,在脫水系統(tǒng)設(shè)備因皮帶跑偏、沖洗水壓力低、旋流子堵塞等原因停運(yùn)處理缺陷期間,吸收塔里的漿液濃度將不斷增加,甚至高達(dá) l320k g / m? ,遠(yuǎn)超 l180k g / m? 的控制標(biāo)準(zhǔn),使得硫酸鹽濃度超過(guò)臨界飽和度而不斷結(jié)晶沉積,煙氣攜帶固體顆粒量也大大增加。

2 .4 除霧器沖洗周期長(zhǎng),效果不理想。通過(guò)正常的除霧器沖洗,可將附著在除霧器表面的少量石膏顆粒、石灰石、飛灰沖走,但沖洗周期長(zhǎng)短應(yīng)適度。如果沖洗周期太長(zhǎng),煙氣液滴中攜帶的固體會(huì)不斷附著在除霧器表面,在高溫?zé)煔獾牟粩鄾_刷下逐步硬化,直至形成厚實(shí)致密的硬垢;但如果沖洗過(guò)于頻繁,又將導(dǎo)致煙氣帶水量加大。

3 預(yù)防除霧器堵塞的措施和對(duì)策

3.1 除霧器檢查。在機(jī)組大小修或脫硫系統(tǒng)停運(yùn)時(shí)都應(yīng)對(duì)除霧器進(jìn)行檢查,保證除霧器芯體無(wú)雜物堵塞,表面光潔,無(wú)變形、損壞,連接緊固件完好、牢固,噴嘴及管道暢通。

3.2 除霧器差壓報(bào)警。除霧器差壓報(bào)警必須在DCS組態(tài), 并在顯示器上有報(bào)警提示。運(yùn)行人員每班監(jiān)視壓降的變化,有效地?fù)挝障到y(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

3.3 保證電除塵器投入正常。1-4號(hào)爐氣力輸灰系統(tǒng)改造正常后,加強(qiáng)倉(cāng)泵系統(tǒng)及電除塵器的檢查維護(hù),保證每個(gè)電場(chǎng)全部正常投入運(yùn)行,若電除塵器電場(chǎng)有異常現(xiàn)象時(shí),應(yīng)及時(shí)處理, 使脫硫系統(tǒng)入口煙氣粉塵濃度在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。

3.4 合理選擇除霧器的沖洗周期。脫硫系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí), 除霧器的沖洗周期應(yīng)按照規(guī)定程序循環(huán)地進(jìn)行沖洗。如果吸收塔為高水位, 則沖洗頻率就按較長(zhǎng)時(shí)間間隔進(jìn)行,并且投入脫水系統(tǒng)運(yùn)行。

3.5 合理選擇除霧器沖洗水壓。除霧器在沖洗時(shí), 沖洗水水壓應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)設(shè)計(jì)要求, 在沖洗期間, 沖洗水的壓力應(yīng)為0.2MPa~0.25 MPa,以保證沖洗效果。若水壓過(guò)低,除霧器的沖洗效果就差,除霧器葉片易產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象。

3.6 合理選擇除霧器沖洗水量。除霧器沖洗水量一方面應(yīng)滿足除霧器自身沖洗效果的要求, 另一方面還需考慮脫硫系統(tǒng)水平衡的要求。有時(shí)需要采用大水量短時(shí)間沖洗,有時(shí)則要小水量長(zhǎng)時(shí)間沖洗, 具體沖水量應(yīng)由運(yùn)行工況條件確定。

3.7嚴(yán)格控制吸收塔漿液 p H值。將吸收塔漿液 p H值控制在 5 . 2~5 . 8 ,在煙氣中SO2含量 發(fā)生較大變化時(shí),要及時(shí)調(diào)整石灰石漿液的加入量,防止?jié){液 p H值超標(biāo)運(yùn)行。因?yàn)楫?dāng) p H值大于 5. 8后,脫硫系統(tǒng)的脫硫率不但不會(huì)繼續(xù)升高,反而會(huì)降低;而當(dāng)p H值等于 5 .9時(shí),漿液中的碳酸鈣含量會(huì)由于其自身的包裹作用而達(dá) 到 2 .9 8%,造成石灰石漿液的浪費(fèi),而且亞硫酸鈣的含量也將超出控制標(biāo)準(zhǔn)。 尤其當(dāng)p H值大于6. 2? 時(shí), 漿液中反應(yīng)生成的二分之一水亞硫酸鈣在水中的溶解度只有 0. 0 4‰左右,極易達(dá)到過(guò)飽和而結(jié)晶在吸收塔壁和部件表面上,形成很厚的垢層,并很快造成設(shè)備堵塞而停運(yùn)。

3.8 遇停機(jī)時(shí)應(yīng)徹底清理除霧器 。即使采取了適當(dāng)?shù)拇胧F器長(zhǎng)期運(yùn)行后仍會(huì)結(jié)垢堵塞。特別是形成硬垢后,晶核不斷長(zhǎng)大,單靠沖洗難以去除,因此必須在脫硫系統(tǒng)大小修期間進(jìn)行徹底地清理,以保證除霧器正常投運(yùn)。

3.9 加強(qiáng)對(duì)脫硫運(yùn)行值班人的培訓(xùn)。我國(guó)越來(lái)越重視環(huán)境保護(hù),這就需要加大對(duì)脫硫運(yùn)行值班人員的培訓(xùn)力度,尤其是對(duì)新上崗人員和習(xí)慣性違章人員的培訓(xùn)力度,講清控制吸收塔相關(guān)參數(shù)的道理,以及控制好這些參數(shù)的方法。

4 結(jié)束語(yǔ)

對(duì)石灰石 一石膏濕法脫硫系統(tǒng)而言,除霧器堵塞與否,對(duì)整個(gè)脫硫系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。在新型除霧器面世之前,加強(qiáng)運(yùn)行管理和運(yùn)行控制,是延長(zhǎng)除霧器堵塞周期最有效的辦法,應(yīng)引起脫硫相關(guān)人員足夠的重視。

參考文獻(xiàn) :

[l]禾志強(qiáng),馬表樹 .石灰石 一石膏法脫硫系統(tǒng)除霧器堵塞研究 [J] .鍋爐技術(shù),2010 .10 .

[2]林建峰, 脫硫除霧器堵塞故障分析. 電力安全技術(shù)[J] .2008.7.

(作者單位:華電新疆公司紅雁池分公司)

作者簡(jiǎn)介:陳艷,女,1975年生,助理工程師,畢業(yè)于新疆大學(xué),現(xiàn)在華電新疆公司紅雁池分公司運(yùn)行部;郵箱:178747360@qq.com。

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