王希軍 丁偉 周培培
摘 要:本文設計了一款以MX1H1614 PLC為控制器的全自動斜條機,搭配步科ET070觸摸屏,各軸由步進電機驅動,實現了布料的全自動切割。該設計能極大的方便操作者,提高生產效率。該設計具有操作簡便,高精度,高抗干擾等優勢。
關鍵詞:全自動斜條機;觸摸屏;PLC
前言
當前服裝、鞋帽、床上用品等行業的所使用的布條都是采用斜條機來完成的,斜條機可以滿足各種規格的布條的加工需求。斜條機可按自動化程度分為手動、半自動、全自動。當前手動式已基本淘汰,還在生產的大多數為半自動以及全自動式。半自動式斜條機由機器完成進給動作,由人工完成切割動作,半自動式斜條機的生產效率低,切割精度不高,安全系數低,并且對工人的技術熟練程度有一定要求,所以也在面臨逐漸淘汰的趨勢。全自動式斜條機可以實現布料的全自動切割,自動化程度高,切割精度高,同時對人工的要求也相應的降低。當投入布料后可以實現無人操作作業,一個工人可以同時操作數臺設備,當前該種設備開始逐漸占領市場。但是當前市面上現有的全自動斜條機多采用通用控制器,不是轉為該款設備設計的程序,工人在進行作業時需要設置大量的參數,甚至有些需要簡單編程,這樣對從業者的要求提高,同時也提高了設備生產廠家對客戶的培訓成本,鑒于此,本文設計了一款操作簡單,運行可靠,簡便易學的斜條機設備。目前該設備已批量生產投放市場,市場反響良好。
一、系統組成以及工作原理
該系統主要由硬件系統以及軟件系統兩大部分構成,系統的功能實現由這兩大部分相互作用配合完成。
其中硬件部分主要由:控制器,觸摸屏,步進電機驅動,以及位置傳感器、操作按鈕、開關等構成。
(一)控制器
控制器是該控制系統的核心部分,控制器必須穩定可靠。由于前期投放市場的部分產品采用單片機控制,系統可靠性不高,返修率高。鑒于此,該設計采用低成本的MX1H–1614M PLC作為主控制器。這是麥科公司推出的一款小型控制器,外觀小巧,功能強大。程序容量12k步,指令速度0.084μs,綜和指令1K步/ms。多級密碼保護,所有主程序和子程序均可單獨加密;程序可綁定指定序列號的PLC,有效保護用戶的知識產權豐富的中斷源可滿足實時性很強的要求X0~X7上升沿下降沿中斷、高速計數器中斷、定時中斷、主電源失電中斷、PORT口中斷、PTO中斷、CAN0中斷、高速計數表格比較中斷。該控制器模塊有16路輸入,14路輸出,可以很好地滿足本設計需求。
(二)觸摸屏
觸摸屏作為人機交互的媒介,可以給操作者帶來極大的便利。本設計選用的步科的ET070觸摸屏,這是一款高性能的七寸工業觸摸屏,支持串口通訊,這樣就可以實現與PLC的通訊要求,穩定可靠,抗干擾性強。
(三)步進電機驅動
步進電機是本設備完成高精度作業的關鍵,在進行選型時也經歷了一些曲折。斜條機在工作時會產生一些布屑粉塵,這些粉塵難免會浸入附著到設備內部,夏季濕度會高,這些粉塵會造成線路的短路,而最容易受這種故障危害的就是步進驅動系統。為實現高精度,高速的作業,步進電機功率較大,相應的工作電流點就大。在前期設計中由于步進驅動沒有短路保護,在夏季會出現設備返修率高,在后期的改進中采用了帶有短路以及斷路保護功能的步進驅動器,大大降低了設備的故障率。
(四)位置傳感器
位置傳感器是斜條機能安全,高精度的完成作業的重要保證。其中進給軸由于動作最為頻繁,采用非接觸電感式接近開關CDJ10–I1A12AN,應用非接觸式傳感器可以避免每次到位的機械撞擊,大大提高傳感器的使用壽命。為防止平移軸沖出左右限位,在平移軸兩側分別安裝了一個行程開關,提高了設備的安全性能。
二、工作原理
該控制系統的控制核心為PLC,由PLC讀取各操作按鈕的狀態以及觸摸屏的各元件狀態,獲取用戶的操作動作以及各種參數的數據設置,并實時掃描各位置傳感器的狀態,計算出各軸當前狀態。該斜條機共有三個軸,分別為主軸,平移軸以及進給軸。主軸驅動布料實現圓周運動,由平移軸帶動刀頭實現左右平移,來實現不同尺寸規格的布料的切割,進進給軸驅動刀頭實現切割動作,其中主軸采用異步電動機,為提高切割精度以及切割質量,平移軸以及進給軸采用步進電機,步進電機由PLC控制器發出的脈沖進行控制。
斜條機有兩種工作方式,一種為手動,一種為自動。當處于手動方式時,用戶可以手動對主軸、平移軸、進給軸操作,為方便用戶操作,手動操作的按鈕采用了十字開關,用戶可以通過操作十字開關實現對斜條機的控制。當用戶發出自動操作后,斜條機開始進入自動狀態,首先斜條機進行初始化,各軸進入初始位置,主軸啟動,帶動布料旋轉。平移軸開始進行設置尺寸的平移動作,平移動作完成之后進給軸開始動作,帶動刀頭進行進刀切割,進給尺寸以及切割尺寸等參數由觸摸屏進行設定。進給完成之后完成切割動作,開始進行退刀動作,當進給軸退回到初始位置時該切割動作完成,進行下一切割動作,如此往復。另外本設計還創造性的加入了自動磨刀功能,在切割過程中刀片會有一定磨損鈍化,這樣會影響切割速度以及切割布料的質量,系統會對切割的布料數量進行計數,當切割次數達到設定數值后,斜條機自動變換刀頭姿態,將刀頭后擺,接觸磨刀軸,由磨刀軸的步進電機驅動磨刀電機進行往復的磨刀操作,直到磨刀動作完成開始進行下一切割任務。
三、結論
隨著人工成本的不斷提高,全自動設備是生產機械發展的趨勢,本設計采用MX1H–1614 PLC實現了對全自動斜條機的控制,該設計操作簡便,簡單易學,精確度高,高安全性以及可靠性。其成本低,適合市場推廣。經過市場的考驗得到了用戶的好評。
參考文獻
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