王鵬博
摘 要:在聚丙烯裝置中,擠壓造粒機作為產品轉化的機組,自動化程度較高,在運行過程中,若出現故障,將直接影響產品轉化,影響產品的生產效率與質量。在造粒機組運行過程中,離合器故障是一種常見故障,一旦離合器出現問題,將導致離合器難以正常離合,造粒機組難以啟停,影響了整個聚丙烯裝置的運行與生產。對此,文章探討了聚丙烯擠壓造粒機離合器故障的處理,以供參考。
關鍵詞:聚丙烯;擠壓造粒;離合器;故障處理
0 前言
延煉10萬t/a聚丙烯裝置的擠壓造粒機于2017年10月2日更換切粒刀后,開車過程中,離合器突然不能離合,擠壓造粒機無法啟動,質檢人員對離合器進行反復檢測,也未發現問題,經過10h處理,開車方進入正常狀態。10月中旬,擠壓造粒機再次出現同樣狀況,離合器難以正常離合,檢測人員將上次問題與本次問題反復比較,結果得知,是同一故障。經過5h,故障未解決,反應器停工,為保障機組的穩定長期運行,保障產品生產質量與效率,徹底解決離合器問題,成為關鍵[1]。下文就離合器的故障處理展開探討。
1 故障處理
由兩次故障來看,10月中旬擠壓造粒機的故障與2日發生的故障相同,通過多次啟動機組,離合器都處于無法離合狀態。通過對兩次故障進行分析,檢測人員將故障原因圈定在兩方面,一方面,離合器本身出現了問題;一方面,離合器的供風系統出現了問題。因為,在造粒機大檢修時,檢測人員曾對離合器進行詳細檢查,離合器內的易損件已經更換,摩擦片經過檢測,并未出現異常現象,在離合器運行時,也未發生打滑問題,因此,可將離合器故障這一項排除。供風系統主要由三部分構成:供風儀表箱、供風管線、旋轉接頭。首先,對外部的供風儀表箱進行檢查,通過對減壓閥、管線接口、電磁閥等逐一檢查,全部處于正常狀態。并且,斷開主供風管線的接口,強制性給風,管路通風順暢,表明供風儀表箱、主供風管線處于正常狀態[2]。其次,對旋轉接頭進行檢查,發現接頭處存在滲油現象,可能存在漏風問題,更換旋轉接頭,強制性給風,離合器仍處于故障狀態,將其與隨機資料進行比對,并斷開旋轉接口、供風管線之間的連接,發現供風管線存在扭曲。可見,供風管道的堵塞,是導致儀表風難以為離合器供風、離合器難以正常運行的主要因素。
故障位置確定后,更換新的供風管線。由設計圖紙來看,在更換供風管線時,需要解體離合器,組織相關人員吊離離合器并解體,活塞端的供風管線接頭漏出,但是,在前期裝設時,為保障結合緊密,接頭上的密封膠非常多,增大了接頭拆卸難度。通過火焊加熱密封膠,以專業工具去除密封膠,供風管線被拔出,觀察發現,管線已經全部扭曲,更換新的管線,將零部件全部安裝,晚八點,對離合器進行調試,強制給風,離合器已經能夠與正常離合。八點半,工作人員開車,擠壓造粒機正常工作。
2 故障原因分析
在此次故障中,離合器難以正常工作,主要原因是:供風管扭曲,儀表風和離合器之間的通道呈閉合狀態,風壓無法通過供風管進入離合器的氣缸,最終影響離合器的離合。經過檢查發現,供風管線扭曲的原因在于:主軸輸出端、輸入端并不同步,具體原因有以下三點:
其一,旋轉接頭存在故障。由3可知,旋轉接頭存在滲油現象,可能是因漏風、漏油或抖動較大導致,當旋轉接頭出現問題,與接頭相連的轉子將出現卡塞問題,內外轉子無法時刻保持同步,最終導致與其相連的供風管扭曲。對此,一旦旋轉接頭出現異常,應及時更換新的接頭,并做好固定工作,避免接頭隨著機組運行而抖動,損傷接頭,影響擠壓造粒機的健康長效運行[3]。
其二,旋轉接頭與供風管線相連,當兩者不能時刻處于同步狀態,供風管線將受到影響,出現扭曲。對兩者間的連接體進行檢查,結果發現,頂絲并未處于正常位置,密封圈還存在老化現象,而導致頂絲錯位、密封圈提前老化的原因在于:兩者運轉不同步,頂絲松動,致使兩者間的連接體扭曲。而導致頂絲松動的原因可能是:裝設時未上緊、振動使得頂絲逐漸松動等,對此,在聚丙烯裝置擠壓造粒機中,應著重檢修這些部位,保障造粒機的正常生產。
其三,開停車時,輸入端、輸出端因摩擦力出現短暫不同步問題,導致供風管扭曲。通常,在機組開停時,在一瞬間,摩擦力非常大,導致輸入和輸出端的不同步問題,為避免該事情發生,應盡可能減少機組的開停次數,使其始終處于平穩運行狀態,降低風險的發生,影響造粒機的運行和生產。
3 故障處理效果
在故障處理完畢,供風管更換后,經過多次開停檢驗,離合器良好,故障得到了徹底解決。至今為止,擠壓造粒機未出現過相同故障。
4 總結
總而言之,相比于國外,我國在擠壓造粒機方面的技術仍稍顯欠缺,檢測人員對供風機結構、造粒機工作原理等理解并不透徹,對此,在以后的大檢修中,應重視供風系統的檢修工作,對易損件定期更換,并檢測各處是否存在松動,避免類似故障發生,降低開停機次數,保障擠壓造粒機組的長效運行,保障聚丙烯顆粒的生產效率。
參考文獻:
[1]李啟發.離合器故障淺析[J].汽車實用技術,2016(7):221-223.
[2]王海.聚丙烯擠壓造粒的研究與分析[J].山東化工,2018 (8):124-125.
[3]林倩如,賈東斌.探究聚丙烯擠壓造粒機切刀斷裂原因及對策[J].南方農機,2018(18):119-119.