王健 彭修均


摘要:本發(fā)明提出了一種便于拆卸YB45的輸送帶組件,用于免去輸送帶輪相對位置的調(diào)整,進而減少輸送帶組件的拆卸的更換時間,由原來的38分鐘降低到18分鐘。無需再對輸送帶輪進行反復調(diào)整,輸送帶組件的更換效率和質(zhì)量得到顯著改善。
關鍵詞:YB45包裝機;輸送帶組件;U型架;封閉結(jié)構(gòu);開放結(jié)構(gòu);反復調(diào)整
YB45包裝機皮帶輸送帶是起承載和運送物料作用的橡膠與纖維、塑料和織物復合的制品,適用于輸送距離較短、輸送量較小的煙包。
一、存在問題
(一)結(jié)構(gòu)原理
支承架的螺孔為可調(diào)節(jié)螺釘位置的長孔型,通過螺釘與機器連接;U型架在垂直方向上的螺孔為圓孔,通過螺釘與下輸送機構(gòu)連接;U型架在水平方向上的螺孔為可調(diào)節(jié)螺釘位置的長孔型,通過螺釘與支承架連接。X2八輪出口模盒與輸送帶的相對位置由支承架、U型架確定,其相對位置的確定包括x軸向與w角方向。(見圖1)
(二)問題分析
由于輸送帶是安裝在被U型架包圍的一個封閉空間內(nèi)的,因此當需要更換輸送帶時,必須首先拆卸U型架。但由于包裝機X2八輪出口與輸送帶之間的整個總成是通過U型架進行x、w兩個方向自由度的固定的,因此當U型架被拆卸時,將會導致小包輸送機構(gòu)在x、w兩個方向的自由度失衡,這將造成在輸送帶更換完成后重新安裝拆卸下的部件時,須對下輸送機構(gòu)與八輪出口模盒進行x、w兩個方向的校正,且該校正要求一定的調(diào)試過程,耗時較長,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
二、設計方案
(一)總體方案
綜合從小組從人員編制、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量方面各方面考慮,選擇了將U型架的封閉機構(gòu)改造成開放式結(jié)構(gòu)的設計思路:將U型架設計成活動件和固定件兩部分,更換輸送帶時,只需要拆除新型U型架的可拆卸的活動部分,取出輸送帶并更換,同時新型U型架的固定部分始終固定在輸送帶總成上,使其位置不會發(fā)生變化。
(二)方案選擇
1.材質(zhì)選擇
根據(jù)《需求分析表》中的要求,最佳方案需同時滿足以下條件:1腐蝕率≤0.5mm/a;2鍍層厚度≥20μm;3.成本≤ 300元/kg。經(jīng)過比較,鍍硬鉻鋁合金符合要求。
2.型架具體尺寸設計
為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用的技術方案是:一種便于拆卸的輸送帶組件的設計,包括固定件、活動件及其定位孔,所述固定件包括螺紋孔,上方定位輸送帶輪,中部將固定件固定在設備上;所述活動件包含螺紋孔,上部螺紋孔定位輸送帶輪,其下部與固定件下部兩者各自帶螺紋孔的平面相重合,并被螺絲固定在一起。所述活動件上的螺絲全部拆除時,輸送帶輪的位置不變,方便拆卸和安裝輸送帶。
進一步地,所述活動件中螺紋孔的直徑上部為一個6mm,下部為兩個8mm。所述固定件為L與7相互疊加的形狀,兩端與中間垂直且相互平行,兩者之間用弧形過渡。所述固定件下部為兩個8mm螺紋孔,中部為兩個6mm螺紋孔,上部為一個6mm螺紋孔。
本實用新型的有益效果是:安裝使用本實用新型所述便于拆卸的輸送帶組件,輸送帶組件更換過程中的調(diào)節(jié)過程被減免,其更換時間大大減少,更換效率和質(zhì)量得到顯著改善。
三、效果檢查
(一)應用效果
統(tǒng)計了新型U型架更換之后輸送帶的更換時間,如表l所示。
(二)標準化應用
為使設計裝置的應用規(guī)范化,編制了贛州卷煙廠《YB45八號輪出口輸送地新型U型架的更換操作手冊》,對本裝置的具體使用方法和步驟等進行說明。
四、小結(jié)
YB45八號輪出口輸送帶裝置能在短時間內(nèi)高效更換輸送帶,節(jié)省了人力,降低了勞動強度。經(jīng)現(xiàn)場測試驗證裝置正在積極推廣至車間各包裝機,由于行業(yè)包裝機生產(chǎn)線的相似性,該裝置也具備被同行業(yè)企業(yè)推廣應用的價值。
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