趙志雄 周詳 段少平







摘 要:本文針對165mm×165mm方坯澆鑄過程出現角部裂紋缺陷實際問題進行試驗研究,通過調整拉速范圍,優化二冷噴嘴夾角及水量,經分析歸納,固化二冷模式,使連鑄坯角部裂紋缺陷得到明顯地改善。
關鍵詞:角部裂紋;拉速;夾角;水量
1 現存問題及原因分析
2019年6月以來,我公司(以下簡稱“漢鋼公司”)煉鋼廠對1#方坯連鑄機進行165mm×165mm斷面改造后,頻繁性出現連鑄坯角部裂紋內部缺陷。
在連鑄坯頻繁出現角部裂紋的階段,1#連鑄機生產165mm×165mm小方坯零段采用HH18(即3/8PZ14477QZ5,其中144代表噴嘴水量14.4L/kg,77°代表夾角)型號噴嘴,以不同水壓下,測算霧化冷卻水覆蓋效果,具體參數優化對比見表1。
2 工藝優化試驗與結果
為有限控制連鑄坯角部裂紋缺陷,攻克連鑄二冷工藝瓶頸問題,對連鑄拉速范圍、二次冷卻制度實施噴嘴水量和夾角參數優化試驗。
2.1 連鑄坯拉速參數優化試驗研究
在二冷零段原使用HH18型號噴嘴,不同拉速下霧化水噴射角、水量與連鑄坯角部裂紋缺陷的關系,見表2。
拉速在2.3-3.3m/min變化時,噴嘴壓力和水量變化范圍大,壓力小、流量小、二冷水霧化效果差,壓力過大,噴射角減小、霧化水對連鑄坯覆蓋率偏低,單一噴嘴無法滿足2.3-3.3m/min的拉速波動范圍,根據生產實際情況,拉速在2.5-3.1m/min范圍噴嘴能夠滿足生產需要。
1#連鑄機使用圓錐形實芯噴嘴,整個二冷段采用全自動配水模式,二冷零段配方見表3。
從以上拉速和二冷區配水參數數據可知,使用HH18噴嘴時,在標準壓力0.3MPa時,冷卻水量為14.4L/min,拉速≤2.7m/min,噴嘴壓力在0.5MPa以下,導致二冷水霧化效果差,不利于連鑄坯均勻冷卻。在正常拉速≥2.5m/min時,調整噴嘴壓力0.6MPa以上,可改善二冷零段冷卻水量及冷卻效果。
試驗120與140水量噴嘴,拉速、水量和壓力的關系見表5。
2.3 噴嘴夾角度優化試驗研究
100°與110°噴嘴夾角條件下,對噴嘴壓力、霧化水噴射角度與連鑄坯覆蓋率影響進行了試驗研究,參數優化調整及覆蓋率數據見表6。
3 結論
通過調整拉速范圍,優化二冷參數,將二冷零段原有HH18型號噴嘴改為3/8PZ120110QZ5,鑄坯角部裂紋由2.62級降低至1.03級,3.5級以上缺陷比率由32.35%降低至0,消除了角部裂紋缺陷對連鑄坯質量的影響。
參考文獻
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