張政
【摘??要】通過對新改造的鎧裝移開式金屬封閉開關大電流柜過熱現象的分析,進行了有針對性的改進,徹底消除了10kV大電流柜過熱的異常,提高了一次設備安全穩定運行的可靠性。
【關鍵詞】大電流柜;過熱;分析;處理
1.改造后大電流柜過熱情況
某水電廠1號機在機組增容改造中,將機組出口刀閘由原來的戶內式隔離刀閘(GN10—10T/4000)改為鎧裝移開式金屬封閉開關柜(KYN28-12/4000)。改造完成后,機組在長時間滿負荷運行時,發現鎧裝移開式金屬封閉開關柜柜體內整體過熱的現象。通過紅外成像測溫手段,發現該大電流柜柜體之間隔板發熱,柜頂與封母接口處隔板發熱,超出規程規定值,而且在大電流柜體內部能夠明顯有電磁振動聲響。
2.大電流柜過熱原因的具體分析
通過對大電流柜的設計原理、制造材料、安裝工藝、運行維護等多方面的分析,排除了因接觸電阻增加引起過熱的可能性,主要是該開關柜為新制造后出廠安裝,投運前進行過觸頭調整試驗,各項試驗數據均符合國家標準要求,數據在合格范圍內。而且經過對大電流柜的整體溫度測量,動靜觸頭結合處的溫度在75度左右,并沒有明顯超標現象。
初步判定造成過熱的原因有以下幾個方面:
一是載流體的截面積偏小,考慮裕度不足,導致在機組額定電流值(3234A)時發熱嚴重。
二是在設計時,柜體內采用的鍍鋅鋼板,并且鋼板的開孔距離過小,在電流達到一定程度時,即使切斷導磁環,仍然產生了較明顯的渦流現象,防渦流措施欠缺,導致渦流發熱。
三是柜頂與封母接口間開有大方孔,由于裸母線對柜間之間距離不足,柜體內部的母線段支撐不足,導致電磁振動聲響較大。
四是柜體內部在設計時,沒有安裝強制通風設施,柜體僅靠后柜門的φ10散熱孔散熱,導致柜體內部熱量散發路徑過小,運行中的發熱量不能及時從柜體散出,從而造成柜體整體發熱現象嚴重。
3.改進方案實施
根據以上分析的過熱原因,利用檢修期實施了改進方案:
一是增大導線過流截面,將大電流柜中的三相100mm×10mm母線銅排更換為三相120mm×10mm銅排;以便載流母排能在設備額定運行工況下承受額定電流,減少發熱量。
二是采用不銹鋼材料重新制作套管安裝隔板以替代原鋅隔板。直接采用不銹鋼材料制作兩塊柜頂隔板,用以替代原柜頂鍍鋅鋼板及鋅質隔板。將固定穿墻套管的原鋼制螺栓更換為不銹鋼螺栓。避免發生渦流發生。
三是將大電流柜側面穿墻套管安裝孔處改造,按最大可能的情況開長方孔,以擴大導磁體與主母線之間的距離。解決電磁振動引起的異音。
四是在大電流柜頂部出線箱檢修門開φ10共計176個散熱孔,加強柜體頂部出線箱散熱;在下柜室隔板開孔加裝2臺軸流風機進行強迫風冷,柜體間隔底板、柜頂板,上部后柜門更換為帶散熱孔板。通過溫控器根據柜內溫度控制該軸流風機的啟停。為了及時方便的發現設備過熱情況,在大電流柜內小車動、靜觸頭、母排連接部位均貼變色示溫貼紙,溫度為90℃、100℃、110℃。
在設備投入運行前,對柜內銅排、絕緣子、帶電指示器、穿墻套管整體嚴格按照國家規范標準進行了交直流耐壓試驗,各項試驗數據均符合國家標準要求,數據在合格范圍內。
4.改造后效果
通過改造前后的大電流柜體溫度數據比較,效果非常明顯,為機組滿負荷安全運行提供了保證。
一是在機組額定負荷的運行工況下,改造后的大電流柜上下部溫度在機組滿負荷運行中,最低溫度51度,比改造前的基本在同時段的溫度71度低20度。大電流柜兩側的柜體溫度同時也明顯的下降。
二是改造前最高點的溫度93度,該處過熱現象完全消除。改造后的母線整體溫度約在78度左右,比起改造前下降效果明顯。
三是經過全面對柜體進行紅外成像測溫,沒有發現明顯的過熱點,原有的過熱點溫度明顯下降,并且能夠控制在規程要求的范圍內,設備過熱現象基本消除。
四是新增加的柜體內部通風風扇,能夠根據溫度控制儀的設置,實現自動啟動,增加了柜體內部的熱空氣循環能力,對降低設備過熱也起到良好的輔助作用。
5.成果運用
該廠1號機大電流過熱處理之后,在后續兩年的2、3號機的大電流柜的制作、安裝過程中,充分吸取了1號機改造中出現的不足。改進方案中的很多做法,在大電流柜制作時就予以考慮,比如,增加了載流導體截面積,對連接螺栓全部采取不銹鋼螺栓,對柜體的隔板有原來的鍍鋅鋼板+不銹鋼鋼板改為全部采用不銹鋼鋼板,以防止渦流產生過熱,改進柜體內的不銹鋼板上的開孔方式,增加柜體內部的強制通風設備,這些措施均有效的降低了大電流柜體過熱現象。
根據過熱產生的根本原因,采取了設計優化、安裝改進、加強維護等一系列的有效措施,對制造廠家的設計、制造、安裝起到了良好的促進作用,為鎧裝移開式金屬封閉開關柜在設計、制造、安裝過程中有一定的啟示作用。
(作者單位:大唐石泉水力發電廠)