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中國標準動車組扭桿座組焊及焊縫修復工藝研究

2019-09-10 07:22:44李程錦
裝備維修技術 2019年3期

李程錦

摘要:扭桿座是中國標準動車組車轉向架的重要部件,其連接著抗側滾扭桿揺枕,是保證列車運行平穩性和旅客乘座舒適性的重要部件。在列車運行中,扭桿座受到復雜的交變載荷作用,其焊接工藝是構架制造過程中的一項技術難點。本文通過對比分析扭桿座焊縫的兩種接頭形式,探討焊接參數和焊接缺陷修復工藝,對提升焊接質量和生產效率有一定的指導意義。

關鍵詞:中國標準動車組;扭桿座;CR400BF;轉向架構架

引言

中國標準動車組是中國完全擁有自主知識產權的新一代高速動車組,其構架各零部件的焊接質量關系到列車的行車安全。扭桿座是中國標準動車組CR400BF型轉向架的重要部件之一,其連接著抗側滾扭桿搖枕,是保證列車運行平穩性和旅客乘座舒適性的重要部件。因此,扭桿座與側梁間的焊縫焊接質量尤為重要。

宮平[1]等探討了高速動車組轉向架典型焊接接頭型式及其工藝評定方法,確保其有效性和適宜性。劉亞良[2]等利用有限元軟件,得出補焊使焊縫中心及熱影響區的殘余應力增加明顯,對遠離熱影響區的母材影響效果不明顯。本文針對CR400BF型轉向架扭桿座的接頭型式、焊接工藝及焊接缺陷修復工藝進行探討,確保焊縫成型質量滿足設計要求。

扭桿座結構

列車運行過程中,扭桿座主要受到復雜的交變載荷作用,為了保證其結構的力學性能選用鍛件。扭桿座與側梁間焊縫呈現為一條空間曲線[3],施焊空間較小,焊接難度較大,其焊縫質量等級為EN15085 CPB級,焊接后采用射線(RT)探傷。

扭桿座組焊及缺陷修復工藝

材料屬性

扭桿座材質選用Q345E低合金高強鋼,碳當量≤0.45%,按照EN10228進行100%裂紋檢查,質量等級為4。對扭桿采用正火熱處理工藝,微觀組織主要為細小的珠光體,具有良好的焊接性及力學性能。

扭桿座焊縫坡口的設計與優化

在CR400BF型構架試制階段,扭桿座的焊縫坡口形式采用帶2mm鈍邊的雙邊V型30°坡口,板厚為18mm。在研制過程中發現,坡口角度較小,焊槍擺幅不足,焊縫與坡口側壁易熔深不足,焊縫根部易產生未熔合、氣孔等缺陷,射線探傷一次合格率較低。

為改善焊縫成型質量,對此坡口進行優化。扭桿座與側梁間的焊縫,采用2mm鈍邊、半徑為16mm的雙邊U型坡口,板厚為18mm。U型坡口的設計有利于焊槍的擺動,有利于焊縫的全熔透以及焊縫與坡口側壁的熔合性。2mm的鈍邊有效避免焊縫燒穿。經實踐證明,U型坡口較之V型坡口,焊縫射線探傷一次合格率提升較大。

扭桿座焊接工藝

扭桿座焊縫熔深要求9mm,焊腳飽滿,表面成型圓滑,封頭需要打磨圓滑過渡,焊縫的起、收弧點及端部焊縫需要打磨。組焊前需將焊縫兩側不小于20mm范圍內的油污、灰塵、水等雜質去除。

扭桿座組對時,焊縫錯邊量小于2mm,組對間隙總體控制在1mm以內,對于曲線段焊縫允許焊縫局部間隙在2mm以內。定位焊時,為防止燒穿,在焊縫端部可采用小規范焊接,電流90–110A,電壓16–18V。

焊接時,利用工裝和變位機,調整焊縫為PA/PB位置進行焊接。采用保護氣體為Ar:CO2=82:18的MAG焊。

側梁正裝放置,采用多層多道焊,層間溫度控制小于250℃,完成扭桿座填充及蓋面焊后,在扭桿座背面進行清根,保證焊接質量。打底焊,采用電流210–230A,電壓25–27V;填充焊,采用電流240–260A,電壓28–30V;蓋面焊,采用電流250–270A,電壓29–31V。

扭桿座焊接缺陷修復

扭桿的焊接缺陷主要分為表面缺陷和內部缺陷。通常情況下,同一部位焊縫返修次數不超過兩次。

表面缺陷修復工藝 扭桿座焊接常見的表面缺陷包括表面氣孔、表面焊縫裂紋、弧坑裂紋、咬邊和焊瘤等,表面缺陷的檢驗以目視檢測和磁粉探傷為主。

選擇合適的磨削工具,包括角向砂輪、旋轉銼等,將缺陷磨削去除,經探傷確認缺陷是否去除干凈。缺陷清除后,若打磨深度不超過0.5mm,則采用打磨工具將打磨區域與周圍焊縫圓滑過渡即可;若打磨深度超過0.5mm,則需對打磨區域進行補焊、打磨,與周圍焊縫圓滑過渡。

內部缺陷修復工藝 內部缺陷主要有未焊透、未熔合、內部氣孔、夾渣等。側梁反裝放置,從扭桿座焊縫背面進行打磨清理,配合磁粉探傷,確認缺陷是否完全清除。

修磨后的溝槽底部應為”U”形截面,底部半徑不小于5mm,以便于焊接和熔合。當缺陷為擴展性質裂紋時,應在裂紋兩端盡頭鉆止裂孔(約φ5)后,再進行去除裂紋修磨。當修磨后焊道僅一端有止裂孔而另一端為開放性時,焊接時應從止裂孔端起弧,向外焊接。焊修后用砂輪、拋光輪等對焊縫及過渡區域進行修磨,使之焊縫與母材圓滑過渡,要求修磨痕跡方向與構件該處受力方向基本平行。

結論

通過對比分析CR400BF型轉向架扭桿座的坡口型式,焊接工藝以及缺陷修復的探討,有效提升了扭桿座的焊接質量:

通過優化焊縫坡口形式,采用合理的焊接工藝參數,利用工裝和變位機,將焊縫的空間曲線分布形式,調整為PA/PB位置進行焊接,有效提高了焊縫的射線探傷一次合格率。

對于表面缺陷,采用適當的打磨工具進行打磨,利用磁粉探傷確認缺陷是否完全清理。若打磨深度不超0.5mm,則焊縫與母材圓滑過渡即可,若超過0.5mm,則補焊并將焊縫與母材圓滑過渡。

對于內部缺陷,為了保障焊接可達性,側梁反裝放置,從焊縫背面打磨,保證U型的幾何截面,注意層間清理和層間溫度,確保焊修質量。

參考文獻

宮平,常力.動車組轉向架構架焊接工藝評定分析與討論 [J].電焊機,2017,47(1):86–91.

劉亞良,楊鑫華.補焊位置對S355J2W對接接頭殘余應力分布影響 [J].遼寧工程技術大學學報:自然科學版,2016,11):1290–1294.

李小軍,劉冠男. CR400BF轉向架構架關鍵制造工藝;proceedings of the 2018高速鐵路先進焊接技術國際研討會,F,2018 [C].

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